王建武,王大勇,郭振明,周蓬磊,張雨溪
(1.大連機車車輛有限公司 鑄鍛分公司,遼寧 大連 116022;2.大連交通大學 軌道交通關鍵材料省重點實驗室,遼寧 大連 116028)
圖1所示軸箱拉桿體是八軸電力機車連接軸箱體的關鍵零件,承擔機車軸箱牽引和定位的作用,機車運行時提供合適的橫向及縱向剛度,以保證機車的平穩運行,要求軸箱拉桿體有較好的綜合力學性能。八軸電力機車為新型雙節重聯八軸大功率重載貨運交流傳動機車,軸箱拉桿體裝車量大,在25 000 kN高能螺旋壓力機模鍛成型試生產過程中,出現桿部筋板折疊現象,通過對出現折疊的鍛件進行統計,查閱相關資料,分析其折疊的原因,并利用有限元分析軟件對軸箱拉桿體鍛造成型過程進行模擬,其結果與實際生產吻合。通過更改制坯工藝,再次對其成型過程進行模擬,直至消除折疊缺陷,通過實際生產驗證,解決了成型鍛件折疊的問題,節省了試制成本,縮短了試制時間,提高了鍛件成型質量及合格率。
軸箱拉桿體零件結構如圖1所示,外形為非加工鍛件,零件結構與其他拉桿類零件相似,但是連接兩端圓頭的中間筋板薄且深,最薄處僅為9 mm,深度為35 mm,中間連皮厚度為12 mm,模鍛成型時薄筋板處冷卻快,影響金屬流動性能,使筋板處較難充滿。

圖1 軸箱拉桿體
根據軸箱拉桿體結構,為了保證筋板處能順利模鍛成型,工藝設計時增加自由鍛錘預變形工序,設計坯料在10 kN自由鍛錘變形,預變形毛坯外形符合軸箱拉桿體輪廓,然后在25 000 kN高能螺旋壓力機上模鍛成型。模鍛工藝設計在水平方向上分模,分模面法線方向與筋板方向垂直,桿部連皮處加工孔鍛造時不成型,兩端頭部端面為加工面,設計單邊加工余量為4 mm,鍛件拔模斜度為5°。為了在鍛制過程中,充分去除氧化皮,防止氧化皮在終鍛過程對鍛件尤其是薄筋板處的墊傷,影響成型鍛件表面質量,設計變形胎與終鍛模綜合使用,最終確定軸箱拉桿體鍛造工藝流程為:下料→加熱→制坯→加熱→終鍛→切邊→正火→清理→檢查[1]。
在鍛件小批量試生產過程中,鍛件出現了桿部筋板填充不足現象,嚴重者甚至出現折疊,廢品率超標;成型鍛件填充不足位置尺寸超出設計下偏差,不滿足設計要求,并且鍛件在折疊處易形成應力集中,影響鍛件的使用性能。
對首批試制的軸箱拉桿體鍛件進行統計,試制鍛件合格率僅為65%,出現筋板填充不足、折疊等缺陷的比例接近35%。對產生折疊的鍛件進行分析,發現鍛件出現折疊的位置大體相同,如圖2中A、B處所示,筋板A、B位置處均出現不同程度填充不足或折疊現象。

圖2 鍛件折疊位置及變形坯料實物
折疊是已氧化的表層金屬在金屬變形過程中匯合在一起。在成型零件上折疊是一種內患,不僅減小了零件的承載面積,而且工作時此處產生應力集中成為疲勞源。折疊的類型和形成原因有:①兩股(或多股)流動金屬對流匯合而形成;②一股金屬急速大量流動,將臨近的表層金屬帶著流動而形成;③變形金屬彎曲、回流并進一步發展而形成;④一部分金屬的局部變形被壓入另一部分金屬內形成[2,3]。
經過打磨發現,折疊的兩側有較嚴重氧化現象,并且深度較淺,分析軸箱拉桿體形成折疊的類型為第①種,桿部與頭部過渡處兩側金屬流動速度高于過渡處速度,成型過程中匯合形成折疊。通過分析軸箱拉桿體變形坯料(見圖2),變形坯料桿部與頭部過渡處圓角半徑大小不一致,有的圓角半徑過小,甚至出現尖點,其過渡處根部距離約105 mm,分析產生折疊的鍛件為圓角半徑過小的坯料,折疊部位在坯料桿部與頭部過渡處的圓角根部,由于該處金屬充填較慢,相鄰部分均已充滿時,此處仍缺少金屬,形成空腔,當繼續成型時,相鄰部分金屬匯流形成折疊。為了能直觀判斷折疊的產生原因是否正確,并合理地進行工藝改進,減少現場試制成本,擬采取有限元模擬輔助分析及優化工藝方案。
有限元分析(finite element analysis,FEA)是指利用數學近似的方法對真實物理系統(幾何和載荷工況)進行模擬。該分析方法是利用簡單而又相互作用的元素,即單元就可以用有限數量的未知量去逼近無限未知量的真實系統[4,5]。設計繪制實體模型,并對其進行網格劃分,然后通過有限單元法模擬金屬成型過程,以獲得零件在成型過程中不同階段不同部位的應力分布、應變分布及金屬的流動情況。
通過有限元分析軟件模擬軸箱拉桿體模鍛成型過程,根據圖2所示實物,實測變形坯料尺寸,以桿部與頭部過渡圓角較小的毛坯作為實測對象進行實體建模,繪制三維實體,導出.STL格式文件。同時繪制鍛模實體,并導出.STL格式文件,將坯料及鍛模.STL格式文件導入有限元分析軟件,設置模鍛成型過程參數,對軸箱拉桿體成型過程進行有限元模擬,觀察其成型過程。
模擬鍛造成型過程結束后,進入有限元分析后處理,觀察軸箱拉桿體筋板處成型過程,并調取流動速度分布,如圖3所示,發現拉桿體靠近端頭處筋板首先成型,隨后桿部金屬與過渡處金屬流動成型。但在成型過程中,過渡處金屬流動速度緩慢,桿部金屬充滿型槽時,過渡處金屬并未充滿。上模繼續下行,C、D處位置兩側金屬開始匯流,上、下模閉合時,最終形成折疊,與實際生產中出現的折疊相同。

圖3 流動速度分布
根據對模擬成型過程的觀察,確認產生折疊現象的原因,并改進坯料變形工藝,加大坯料桿部與頭部過渡處圓角半徑,以增加過渡處金屬流動性,減少過渡處金屬與桿部金屬流動速度差異性,使成型時兩處金屬同時充滿型槽,防止過渡處兩側金屬匯流形成折疊。對改進后的坯料再次進行成型過程模擬,模擬結果如圖4所示,飛邊大小及材料分配合理,觀察其成型過程,發現金屬流動狀態良好,坯料圓角過渡處金屬先于桿部金屬流動成型,最終充滿型槽,該位置未出現折疊,能夠生產合格的鍛件[6-8]。

圖4 工藝改進后模擬結果
利用10 kN自由鍛錘對改進后的坯料進行成型,加大變形時所用壓輥直徑,保證變形坯料圓角尺寸的穩定性。通過對改進后的制坯工藝再次進行小批量試制,成型狀態與模擬結果相符,未出現筋板充不滿或折疊現象,鍛件表面質量良好,尺寸符合工藝要求。
利用有限元分析軟件模擬軸箱拉桿體成型過程,能直觀地了解整個成型過程;針對模擬中出現的質量問題,及時改進鍛造工藝,以較低的成本,較快的周期解決生產中遇到的問題。將有限元分析方法同傳統鍛造工藝相結合,可解決軸箱拉桿體在實際生產中遇到的問題,節省了人力、物力。