鄭純桃 高源
摘要:本文將詳細(xì)介紹頁巖氣田集輸管線腐蝕試驗的方法,通過專業(yè)的研究與調(diào)查,找出該腐蝕試驗的過程,如探索管線腐蝕現(xiàn)象、設(shè)置腐蝕模擬試驗過程與腐蝕現(xiàn)象的原因分析等,在掌握集輸管線的腐蝕原因后設(shè)計出更為合適的方案來降低該類管線的內(nèi)部腐蝕度。
關(guān)鍵詞:頁巖氣田;集輸管線;腐蝕原因
引言:在頁巖氣田開發(fā)的過程中,其內(nèi)部的集輸管線會出現(xiàn)一定的腐蝕狀態(tài),其嚴(yán)重影響著頁巖氣田的開發(fā)效果,也降低了集輸管道的運行速率,相關(guān)人員應(yīng)找出一種合適的方式來探究其改善腐蝕現(xiàn)象的方案,為氣田的高效開發(fā)奠定堅實基礎(chǔ)。
1頁巖氣田集輸管線腐蝕試驗的方法
1.1試驗材料
一般來講,在頁巖氣田中其帶有少許二氧化碳,會給其內(nèi)部的礦化度帶去少許影響,在進行水力壓裂施工期間,會因其表面活性劑的增多來提升壓裂液的流通度,此類表面活性劑會有效抑制水力壓裂中的腐蝕作用。部分頁巖氣田下的集輸管線中會產(chǎn)生較嚴(yán)重的穿孔腐蝕現(xiàn)象,針對頁巖氣田的開發(fā)來說,多數(shù)專業(yè)人員正探究該類氣田集輸管線生成腐蝕現(xiàn)象的原因,繼而找出合適的方式來管控其生成的風(fēng)險。
為更好地掌握頁巖氣田集輸管線中的腐蝕原因,研究人員可進行與管線腐蝕相關(guān)的試驗,利用試驗過程與結(jié)果來找出腐蝕原因,通過對腐蝕風(fēng)險的預(yù)測來為其制定出對應(yīng)的防治方案。
在進行頁巖氣田集輸管線試驗前,試驗人員可挑選出頁巖氣田內(nèi)部的失效管材,其內(nèi)部化學(xué)成分有Fe、Mo、Cr、Ni、Cu、S、P、Mn、Si與C等,該試驗用到的溶液為頁巖氣田內(nèi)部的采出水,其總體的礦化度在24000mg/L,受頁巖氣田內(nèi)部的壓裂影響,其地層中的采出水中還含有不同類型的表面活性劑。
1.2試驗方法
在進行正式的頁巖氣田集輸管線腐蝕試驗前,相關(guān)人員還需摸索出試驗條件,即在開展試驗的過程中要保證地層內(nèi)部的天然氣中的二氧化碳含量在0.3%左右,其溫度需在30℃,且壓力值為0.03MPa,由于該類試驗的周期在7日上下,為保證試驗效果,相關(guān)人員需在地層內(nèi)部的采出水中增加殺菌劑,其整體的添加量大約在300mg/L。
在開展集輸管線的腐蝕試驗期間,相關(guān)人員可選用絕跡稀釋法,該方式可多用在細(xì)菌計數(shù)中。首先,相關(guān)人員可借用無菌注射器來講試驗瓶內(nèi)的細(xì)菌樣品進行測定與稀釋,將其放置在37℃的恒溫箱內(nèi)保持7日。其次,依照該試驗進行中的稀釋倍數(shù)與陽性指標(biāo)來測算出水樣內(nèi)部的細(xì)菌總數(shù),再通過腐蝕產(chǎn)物內(nèi)的微生物數(shù)量來完成腐蝕產(chǎn)物的檢測。最后,在有效獲取失效管壁下的腐蝕數(shù)量后,相關(guān)人員可進行腐生菌與還原菌測試瓶的檢測,從而切實得到集輸管線遭受腐蝕的數(shù)據(jù)[1]。
在觀察管段失效后的腐蝕現(xiàn)象時,相關(guān)人員可借用掃描電鏡來觀察遭受腐蝕的微觀形貌,并用對應(yīng)類型的能譜儀來全面探究腐蝕產(chǎn)物內(nèi)的各項元素成分,并找出該類產(chǎn)物的晶體結(jié)構(gòu),提出該類管線出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象的原因。
2頁巖氣田集輸管線腐蝕原因的具體分析
2.1管線腐蝕現(xiàn)象
在完成頁巖氣田集輸管線的腐蝕試驗后,相關(guān)人員需采用宏觀與微觀相結(jié)合的方式來觀察當(dāng)前的失效管道,在該類失效管道內(nèi)可看出其存有圓形點蝕坑,點蝕坑內(nèi)的整體形態(tài)為空洞狀,其表面會出現(xiàn)一層腐蝕性的產(chǎn)物,該類蝕坑屬微生物腐蝕的典型。
相關(guān)人員還可借助能譜儀來全面分析失效管道中其蝕坑中腐蝕產(chǎn)物的分布與元素含量,其結(jié)果證明該類產(chǎn)物中的O元素較多,也帶有不同程度的CI與S元素,由于腐蝕產(chǎn)物下的外層表面帶有較高含量的S元素,其點蝕坑的底部會聚集較多CI元素。在正常的地層水內(nèi)雖然其帶有不同數(shù)量的SO42-,但此類元素不會進入到當(dāng)前的腐蝕產(chǎn)物中,因而集輸管線出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象的主要原因為還原菌微生物的侵入。
此外,在觀察失效管道的過程中,試驗人員還可看出該類腐蝕產(chǎn)物的內(nèi)部成分主要有Fe3O4與Fe2O3,在該類產(chǎn)物中還含有FeCO3,出現(xiàn)鐵氧化物的原因在于失效管道在空氣中暴露的時間較長,天然氣內(nèi)部的CO2也會對管材形成不同程度的腐蝕。因此,在完成細(xì)菌檢測后,試驗人員可發(fā)現(xiàn)失效管線內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物、采出水都帶有一定的還原菌與腐生菌,可了解出現(xiàn)該腐蝕現(xiàn)象的原因為兩種菌類共同作用而成。
2.2管線腐蝕的模擬試驗
試驗人員為探究集輸管線產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象原因的真實性,其對管線腐蝕進行了對應(yīng)的模擬試驗。若地層采出水中沒有添加殺菌劑,其腐蝕速率在0.35mm/a;在添加一定量的殺菌劑后,其腐蝕速率明顯減低,最低值在0.032mm/a左右。
在該項試驗中相關(guān)人員可借助先進儀器來觀察地層采出水下的表面腐蝕形貌,經(jīng)過科學(xué)測試可看出在腐蝕產(chǎn)物內(nèi)存有極多的微生物。針對微生物的形態(tài)來說,部分微生物的狀態(tài)為短棒狀,代表著還原菌形態(tài);而長條狀的微生物則多為腐生菌形態(tài)。相關(guān)人員還利用能譜來分析腐蝕產(chǎn)物,經(jīng)過全面觀察發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部帶有較高的P與S含量,也就是說其含有一定數(shù)量的生物質(zhì)膜。
在完成試驗后,相關(guān)人員需了解雖然其在集輸管線內(nèi)添加了一定的殺菌劑,但仍存有些許的微生物,通過該試驗的結(jié)果可看出點蝕坑內(nèi)的深度多為3μm,若將其換算為點蝕速率,其數(shù)值會在0.16mm/a左右。
2.3管線腐蝕原因
頁巖氣田內(nèi)部的集輸管線在完成腐蝕試驗后,相關(guān)人員可根據(jù)該試驗結(jié)果找出產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象的原因,即管線內(nèi)部的點蝕與均勻腐蝕皆來源于微生物腐蝕。在微生物腐蝕期間,其內(nèi)部生成的生物膜會給腐蝕形態(tài)造成較大影響,在生物膜的作用下會出現(xiàn)較嚴(yán)重的點蝕現(xiàn)象,而點蝕形態(tài)產(chǎn)生的原因也為微生物在代謝過程中會生出有機酸,在酸化局部環(huán)境的過程中加快了基體金屬的溶解速度。
因此,在找出了集輸管線出現(xiàn)腐蝕狀態(tài)的原因后,相關(guān)人員需根據(jù)該類狀態(tài)制定出適宜的管線防護措施。一方面,在日常工作中相關(guān)人員需加強頁巖氣田集輸管線的維護工作,定期檢測該類管線的整體質(zhì)量,適時測定其金屬表面的生物膜,利用腐蝕類試驗全面探究其當(dāng)前的內(nèi)部成分,借用日常管理與增設(shè)殺菌劑來高效管控其應(yīng)用效果,適時降低其內(nèi)部腐蝕度。另一方面,工作人員還可在建設(shè)頁巖氣田之初,科學(xué)挑選集輸管線,利用其本身特征來完善該類管線的運用效果,從而保證其整體質(zhì)量[2]。
總結(jié):綜上所述,在研究頁巖氣田集輸管線內(nèi)部腐蝕的現(xiàn)象時,借用相關(guān)試驗相關(guān)人員可精準(zhǔn)看出其生成腐蝕狀態(tài)的原因,并找出適宜的防治方案來有效解決或延緩該類腐蝕現(xiàn)象,從而適時提升集輸管線的運行水準(zhǔn)。
參考文獻:
[1]肖茂.威榮、永川頁巖氣集輸管線細(xì)菌腐蝕風(fēng)險研究[J].中外能源,2021,26(05):60-64.
[2]金鈺昕,姚安林,丁思雙,等.頁巖氣田集輸管線CO_2腐蝕因素及緩蝕劑評價分析[J].鉆采工藝,2020,43(06):107-109+12.