鄧 娟 喬禹寧 陳曉旭
(西安煤礦機(jī)械有限公司,陜西 西安 710201)
現(xiàn)有大采高采煤機(jī)在井下使用過程中,通過搖臂帶動(dòng)滾筒做上下擺動(dòng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)煤壁的切割作業(yè)。作業(yè)過程中,在采煤機(jī)上方會(huì)伴隨有大塊煤掉落,此大塊煤會(huì)堵塞在采煤機(jī)過煤口前端,從而導(dǎo)致煤流無法正常通過采煤機(jī),影響開采效率,嚴(yán)重時(shí)候還可能會(huì)導(dǎo)致采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等工作面設(shè)備受損停機(jī),嚴(yán)重制約煤礦開采效率。這時(shí)就需要在采煤機(jī)機(jī)尾側(cè)安裝破碎裝置對(duì)大塊煤進(jìn)行破碎操作。破碎機(jī)構(gòu)通過其內(nèi)部的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),主要靠行星減速機(jī)構(gòu)進(jìn)行傳動(dòng),由于在破碎大塊煤時(shí)候有時(shí)會(huì)出現(xiàn)負(fù)載過大情況,為防止行星機(jī)構(gòu)出現(xiàn)損壞,需要安裝機(jī)械保護(hù)裝置。當(dāng)機(jī)械保護(hù)裝置發(fā)生損壞時(shí),就需要快速更換,但現(xiàn)有的機(jī)械保護(hù)裝置在拆裝時(shí)工人需在煤壁側(cè)操作,危險(xiǎn)性大且費(fèi)時(shí)費(fèi)力;且需更換太陽輪,無形中增加成本。在此提出一種機(jī)械保護(hù)裝置的改進(jìn)辦法,以此提高采煤機(jī)的工作效率。
在破碎機(jī)構(gòu)的內(nèi)部,主要是通過一級(jí)行星機(jī)構(gòu)來傳遞扭矩,由于破碎機(jī)構(gòu)在破碎大塊煤過程中,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)負(fù)載過大情況,導(dǎo)致傳動(dòng)系統(tǒng)過載損壞。現(xiàn)有破碎機(jī)構(gòu)通常都是在行星機(jī)構(gòu)的太陽輪上設(shè)置一處剪切槽(如圖1 所示),太陽輪外花鍵與破碎電機(jī)直接聯(lián)接。

圖1 太陽輪結(jié)構(gòu)
當(dāng)系統(tǒng)過載時(shí),太陽輪沿剪切槽處斷裂,以此保護(hù)整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng),減少損失。太陽輪安裝于破碎機(jī)構(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
當(dāng)外部載荷過大時(shí),太陽輪在剪切槽處發(fā)生斷裂,就需要工人拆開破碎裝置的蓋板來進(jìn)行更換。需要將行星機(jī)構(gòu)完全取出后才能進(jìn)行更換,會(huì)造成工人的費(fèi)時(shí)費(fèi)力且成本上升,同時(shí)在操作時(shí)工人需站在煤壁側(cè)位置,工人的受傷風(fēng)險(xiǎn)大大增加,嚴(yán)重影響采煤機(jī)的開采效率。
根據(jù)最初的機(jī)械保護(hù)裝置的隱患進(jìn)行研究,分析工人的費(fèi)時(shí)費(fèi)力、成本和受傷風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)問題,對(duì)太陽輪的機(jī)械保護(hù)裝置進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì):
2.1.1 根據(jù)工人費(fèi)時(shí)費(fèi)力這個(gè)問題進(jìn)行研究,主要從減少拆裝蓋板這個(gè)點(diǎn)入手,由于最初的機(jī)械保護(hù)裝置是與行星減速器直接相連,就需要先拆蓋板再將行星減速器取出,之后才可以進(jìn)行相應(yīng)的更換。現(xiàn)主要辦法是將機(jī)械保護(hù)裝置的拆裝置于老塘側(cè)位置,就大幅度減少蓋板的拆裝,不需要將行星減速器取出,即可完成更換,省去不少的人力物力。
2.1.2 再根據(jù)更換成本進(jìn)行研究,最初的機(jī)械保護(hù)裝置設(shè)計(jì)在太陽輪上,一旦出現(xiàn)過載斷裂,就需要更換太陽輪,這樣設(shè)備的正常維護(hù)成本就大大增加。現(xiàn)主要辦法是將太陽輪拆分為兩個(gè)零件,即太陽輪和扭矩軸,如圖3、4 所示。

圖3 新太陽輪

圖4 扭矩軸
兩者通過內(nèi)外花鍵聯(lián)接,將原設(shè)計(jì)于太陽輪上的剪切槽設(shè)計(jì)在扭矩軸上,這樣,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)過載時(shí),扭矩軸從剪切槽處斷裂,太陽輪不會(huì)損壞,在更換時(shí)只需要更換扭矩軸,太陽輪還可以繼續(xù)使用,無需更換,相比扭矩軸和太陽輪的成本,該問題得到解決。
2.1.3 最后根據(jù)工人的受傷風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,工人在拆裝機(jī)械保護(hù)裝置時(shí),就需要工人站在行星頭與破碎滾筒的位置處進(jìn)行操作,這個(gè)方向正好處于煤壁側(cè),液壓支架的保護(hù)范圍較小,在拆裝過程中就有較大的受傷風(fēng)險(xiǎn),且空間狹小,工人操作時(shí)勞動(dòng)強(qiáng)度大,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。現(xiàn)主要辦法是改變工人的拆裝位置,將機(jī)械保護(hù)裝置安裝于老塘側(cè)位置,工人只需站在液壓支架內(nèi)進(jìn)行操作,操作空間大,工人活動(dòng)自由,可減少工人受傷的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)以上三個(gè)問題研究分析,圖5 為改進(jìn)后的機(jī)械保護(hù)裝置安裝示意圖,解決費(fèi)時(shí)費(fèi)力、成本和受傷風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)問題。

圖5 改進(jìn)后的機(jī)械保護(hù)裝置安裝示意圖
通過對(duì)機(jī)械保護(hù)裝置的改進(jìn)設(shè)計(jì),新的設(shè)計(jì)方案已經(jīng)在MG1000/2550-GWD 機(jī)型中得到使用,并成功在陜蒙礦區(qū)中投入使用。從最初的拆裝機(jī)械保護(hù)裝置時(shí)間2 個(gè)小時(shí),到現(xiàn)在拆裝時(shí)間0.5 個(gè)小時(shí),時(shí)間大大縮短;從最初的更換成本1326.59元,到現(xiàn)在936.89 元,成本大幅度減少;工人的受傷風(fēng)險(xiǎn)大幅度降低。從使用情況來分析,有效的解決了保護(hù)裝置的問題,提高采煤機(jī)的工作效率。下一步,根據(jù)實(shí)際情況,可將該改進(jìn)方案繼續(xù)推廣至其他大采高機(jī)型的破碎機(jī)構(gòu)中。
通過對(duì)采煤機(jī)破碎裝置中內(nèi)部傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的機(jī)械保護(hù)裝置改進(jìn)設(shè)計(jì),有效的解決機(jī)械保護(hù)裝置余留的問題,拆裝時(shí)間從2個(gè)小時(shí)降到0.5 個(gè)小時(shí),更換成本從1326.59 元降到936.89 元,受傷風(fēng)險(xiǎn)大幅度降低。從數(shù)字大小來分析,都降低了至少30%,達(dá)到預(yù)期的改進(jìn)辦法,提高大采高采煤機(jī)的工作效率。