田永亮
摘 要:隨著我國科學技術的不斷發展,國內的發電廠建設數量及規模逐漸擴大,發電廠需要在安全運行的管理狀態下,充分發揮出自身的價值。但是,電廠各類設備在運行過程中,也會出現一定的故障問題,增加發電設備的安全風險及不良隱患。針對這些故障問題要細致分析,逐條排除,以消除安全隱患,保障其作用可以最大限度地發揮出來。文章主要對PCV閥動作原因進行深入分析,望與業內人士共勉。
關鍵詞:火力發電廠;壓力;PCV閥;動作
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A文章編號:1674-1064(2021)08-003-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.08.002
1 我公司發電機組簡介
我公司1號機組600MW汽輪機,為上海汽輪機有限公司生產的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽器汽輪機。2003年12月9日順利完成168小時試運,轉入商業運行。通過升級擴容改造后,于2018年12月13日取得630MW銘牌容量認定[1]。
2 該PCV閥簡介和原理
PCV閥即壓力釋放閥,與安全門都是鍋爐主蒸汽壓力高保護的重要裝置。PCV閥的主要功能是為了消除鍋爐運行時壓力高引起的安全閥動作,在安全門動作前開啟,排出多余的蒸汽,以保證鍋爐在規定壓力下正常運行,從而保護安全門,同時減少安全門的動作次數,延長安全閥的使用壽命。
3 PCV閥動作前工況及動作過程
3.1 PCV閥動作前工況分析
機組負荷600MW,機前主汽壓力16.57MPa,總煤量256噸,總風量1 660噸,鍋爐主控99%,汽機主控93.15%。B、C、D、E、F制粉系統運行,六大風機運行。
3.2 事件發展及PCV閥動作過程
14時51分40秒,主汽壓力開始由16.57MPa緩慢上升,鍋爐主控開始由99.5%緩慢下降;14時54分,下降到94%左右,對應煤量下降約13噸。14時52分,負荷由600MW開始上升,汽機主控由93.15%開始緩慢下降;14時54分,負荷上升到620MW,汽機主控下降到90.6%左右,負荷和汽壓上升速度加快。14時54分40秒,爐側過熱器出口壓力上升到17.8MPa,B側PCV閥動作,30秒后自動復位。PCV閥動作前各項參數如圖1所示。
4 PCV閥動作原因分析
引起主汽壓力升高的原因有很多,以下結合本次事件,就可能引起主汽壓力變化的原因進行分析,從而找到引起本次機組PCV閥動作的原因。
4.1 鍋爐總煤量增加
鍋爐煤量變化是影響主汽壓力變化的本質因素。當外負荷不變時,即調門開度不變時,鍋爐總煤量增加,勢必引起主汽壓力升高,機組超負荷。從曲線可以看出,本次事件中,鍋爐總煤量一直比較平穩,在主汽壓力升高后,鍋爐總煤量有所減少,約減少13噸。也就是說,本次事件中,總煤量是朝下降方向調整的,符合邏輯變化,從而排除總煤量突增引起主汽壓力突升的可能性。
4.2 調門突然大幅關小
調門變化對主汽壓力有直接影響。當調門大幅波動時,會引起主汽壓力和負荷的直接變化,甚至會對汽包水位形成較大擾動。從曲線可以看出,本次事件中,從14時52分主汽壓力上升時,負荷上升,汽機主控由93.15%緩慢關小到91%左右,從而導致主汽壓力進一步升高。但調門開度小幅度的變化,應不至于導致主汽壓力短時間突升0.7MPa之多,故排除調門突然大幅關小,造成主汽壓力突升的可能性。
4.3 過熱減溫水流量突增
過熱減溫水流量的變化對主汽壓力同樣也有直接影響。當過熱減溫水流量短時間內突然大幅增加時,必然會導致主汽壓力突升;從曲線可以看出,本次事件中,過熱減溫水流量變化比較平緩,沒有發生過向上突開的過程,不會引起主汽壓力突升,故排除過熱減溫水流量突增導致主汽壓力突升的可能性。
4.4 噴燃器擺角突然大幅下擺
運行中,噴燃器擺角突然大幅下擺,必然導致主汽壓力升高。從曲線可以看出,本次事件發生時段,擺角只下擺了3%,這樣的幅度,基本不會對爐膛燃燒造成多大擾動,更不可能引起主汽壓力上升0.7MPa之多。
4.5 制粉系統存在斷煤、堵煤故障
某臺制粉系統存在斷煤、堵煤情況,在突然吹通的瞬間,由于短時間內燃燒率突然上升,會引起機組短時超壓、超負荷。但本次事件發生時段,制粉系統運行良好,故排除這種可能性。
4.6 爐膛水冷壁突然掉大焦
爐膛水冷壁突然掉大焦,由于短時間內水冷壁受熱突然加強,會引起機組短時超壓、超負荷。從曲線可以看出,本次事件發生時段,爐膛負壓、撈渣機油壓等參數正常穩定,故排除這種可能性。
4.7 運行中煤質短時間內突然變好
運行中煤質短時間內突然變好,鍋爐發熱量突然大幅上升,在外負荷基本不變時,必然導致主汽壓力突然大幅上升。詳細分析、查看曲線發現,14時51分之前,鍋爐處于一個基本穩定狀態。14時52分左右,主汽壓力開始上升,對應總煤量開始下降,機組負荷開始上升。這時為維持負荷,汽機主控開始從93.15%緩慢下降到91%左右,從而導致主汽壓力進一步升高。14時54分,爐側主汽壓力快速升高到17.8MPa,由于定值漂移,B側PCV閥動作。從這一系列過程變化可以看出,在外負荷基本沒有變化的情況下(即調門開度沒有發生大的變化),機組負荷和主汽壓力突然大幅上升,必然是短時間一大股能量的突然爆發所致;而這種能量從何而來,前文已經排除了調門突然關小、煤量突然增加、制粉系統斷煤及堵煤、水冷壁掉大焦、過熱減溫水突增、擺動火嘴突然下擺的可能性;該時段內,機側各段抽汽也沒有出現異常情況,那么導致主汽壓力短時間內快速升高的可能性,就只有配煤不均勻,煤質局部突然變好,發熱量大幅上升,能量突然爆發,而協調減煤速度較慢,從而導致機組短時間內超壓、超負荷,最后由于B側PCV閥定值漂移,導致機組B側PCV閥動作。這一判斷可以從脫硫入口煙氣含硫量變化曲線再次印證,在該時段內從14時39分到14時48分,負荷不變的情況下,脫硫入口煙氣含硫量持續大幅上升,如圖2所示,說明該段時間內,煤質發生大幅變化。
4.8 熱控協調性能不佳
在本次機組PCV閥動作事件中,當主汽壓力上升,機組負荷上升時,總煤量減的速度相對汽壓和負荷上升速度還是偏慢,要是減煤速度再快一點,本次PCV閥動作事件就可以避免。在實際工作中,協調做到100%完美有一定難度,當然這是今后協調優化的方向,要循序漸進地去完善。
5 結論
造成本次B側PCV閥動作事件的主要原因是,煤質突然變好,燃燒率突然大幅上升,造成汽壓短時飆升所導致。另外,在煤質突然變好時,發熱量突然增加,協調性能不佳,減煤速度太慢,是壓力失控的次要原因。再次,本次B側PCV閥動作,還反映出B側PCV閥定值漂移,PCV動作時壓力是17.8MPa,而定值是18.13MPa,檢修人員定值不夠準確[2]。
6 結語
本次煤質突然局部變好事件,是我公司多年以來并不常見的異常情況。反映出值班員沒有這方面的處理經驗以及技能的欠缺;運行人員判斷異常不夠及時,沒能在第一時間內判斷出問題所在,失去了最佳處理時間。而本次事件中,汽壓上升級快,在3分鐘內壓力上升0.7MPa。剛開始時,值班員對壓力上升沒有及時引起重視,看到煤量也已經隨著汽壓上升下降了一些,以為是正常的壓力波動和煤量正常調整,故沒有采取人為干預操作。后來,負荷和汽壓上升速率突然加速,異常現象明顯表現出來時,再采取減煤、泄壓等措施已來不及。今后,遇問題還需多考慮,認真總結,不斷提高。
參考文獻
[1] 蒙趙山.基于熱工自動化儀表的技術應用及故障維護[J].建材與裝飾,2010(4):279-281.
[2] 彭利輝.發電廠電氣設備安全運行的管理及維護探討[J].科學技術創新,2018(19):192-193.