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一種輸變電施工多功能導(dǎo)線牽引器

2021-09-13 09:59:10張宏偉
農(nóng)村電氣化 2021年9期
關(guān)鍵詞:作業(yè)

張宏偉

(國網(wǎng)甘肅省電力公司金昌供電公司,甘肅 金昌737100)

輸變電工程施工中,線纜架設(shè)時須要利用鋼纜對線塔牽引固定,通常利用螺釘直接固定在塔身上[1],須精確確定塔身的錨點以便確定牽引方向,方向落后,安裝煩瑣,施工難度大。常用的牽引方法主要有[2]:

定滑輪人工手拉繩子。主要是在傳遞體積小、重量輕的物品時采用。

動滑輪。主要是物品較重時采用。

機械絞磨。主要是人工無法傳遞物品時采用。

對某單位2019年1064次牽引方式進行統(tǒng)計、分析。具體如下:

定滑輪人工牽引850次、占比79%,主要特點是作業(yè)人員體力消耗大,無法牽引重物。

動滑輪人工牽引120次、占比11.1%,主要特點是作業(yè)人員體力消耗小,須要高空作業(yè)人員攜帶2組滑輪及牽引繩登塔。

定滑輪人工絞磨53次、占比4%,主要特點是作業(yè)人員體能消耗小,須要地面安裝絞磨,攜帶不方便。

動滑輪人工絞磨10次、占比0.9%,主要特點是作業(yè)人員體能消耗小,安裝煩瑣,高空作業(yè)人員工作量較大。

定滑輪機械絞磨26次、占比2.4%,主要特點是安裝煩瑣,不能適應(yīng)所有場所。

動滑輪機械絞磨5次、占比0.46%,主要特點是安裝煩瑣,不能適應(yīng)所有場所。

可以看出,定滑輪人工牽引、動滑輪人工牽引等方式須要多人配合,且無法牽引較重物品。其他方式雖然能牽引重物,但附屬設(shè)施較多,攜帶不便,且對使用場所要求較高[3]。如圖1所示。

圖1 常用牽引方式

對2015—2019年各種繩索牽引方式進行統(tǒng)計。

通過統(tǒng)計顯示,定滑輪人工牽引的牽引重量最小,作業(yè)人員最少。定滑輪絞磨的牽引重量最大,但需要作業(yè)人員較多。

1 設(shè)計與論證

1.1 目標(biāo)與方案

經(jīng)過充分調(diào)查和分析,確定了研究目標(biāo)。

定性目標(biāo)。研制一種適應(yīng)性強、攜帶方便、動力強勁,能夠替代人工的電動牽引輔助作業(yè)工具,提升工作效率,減少作業(yè)人員。

定量目標(biāo)。將100 kg重物由地面垂直提升至30 m高處時,作業(yè)人員控制在3人以內(nèi),時間控制在5 min以內(nèi)。降至地面時僅須1人,時間控制在2 min以內(nèi)。

根據(jù)上述目標(biāo),提出了3個總體方案。如表1所示。

表1 方案設(shè)計表

1.2 分析與論證

對上述方案逐一分析、比較,并請一線工作人員結(jié)合工作經(jīng)驗和現(xiàn)場實際綜合評價,評價標(biāo)準(zhǔn)如下:

牽引至30 m高處的時間控制在1 min以內(nèi)。

作業(yè)人員按最小需量控制,200 kg重物牽引至10 m高處時,只需要2人。

成本費用最低,總造價不超過3000元,單體設(shè)備不超過1500元。

總重量不超過10 kg,組裝時間不超過120 s。

通過分析、論證,最終確定研制基于電動絞磨驅(qū)動的多功能牽引器。

1.3 評估與優(yōu)化

對擬選方案進一步優(yōu)化,主要涉及驅(qū)動電機、動力電源、電機調(diào)速器及主體材料選擇等方面。

1.3.1 驅(qū)動電機選擇

驅(qū)動電機主要有直流渦輪蝸桿減速電機、直流齒輪減速電機、行星減速電機和諧波減速機等4種方式。按照轉(zhuǎn)速大于30 r/min、重量輕、造價低等標(biāo)準(zhǔn)遴選,如表2所示。

表2 驅(qū)動電機選擇對比表

同時,進行牽引試驗,將100 kg重物牽引至15 m高處,記錄用時。

1.3.2 動力電源選擇

從電壓等級合理、充電速度快、使用壽命長、續(xù)航里程強勁、安全穩(wěn)定、價格適中及重量輕等方面選擇,主要有鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫蓄電池和鋰離子電池等4種,如表3所示。

表3 動力電源選擇對比表

1.3.3電機調(diào)速器選擇

為實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制,選擇直流電機調(diào)速器。

按照電壓等級合理、最大電流≤30 A及安全風(fēng)險低等標(biāo)準(zhǔn)選擇調(diào)速器方式,有有線調(diào)速和無線調(diào)速2種,如表4所示。

表4 電機調(diào)速器選擇對比表

1.3.4 固定方式選擇

為適應(yīng)不同電壓等級和不同類型的桿塔,固定方式主要有卡具端子和線夾2種方式。從機械強度、安全性及穩(wěn)固性等方面綜合評估,如表5所示。

表5 固定方式選擇對比表

1.3.5 主體支撐材料選擇

為減輕設(shè)備重量、提高安全性,從機械強度、成本費用等方面選擇主體材料,主要有鐵質(zhì)和鈦合金材料兩種,對比分析如下:

鐵質(zhì)材料。重量15 kg,造價為100元,主要特點是加工制作方便,可塑性強,可以制作各種不同形狀,強度較低。20次模擬操作時,出現(xiàn)裂紋或變形。

鈦合金材質(zhì)。重量8 kg,造價為200元,可利用現(xiàn)成電力卡具絲桿制作,材質(zhì)強度較高。模擬20次操作未發(fā)生損壞或斷裂。因此,主體支撐材料擬選擇鈦合金材質(zhì)。

2 研究與制作

2.1 確定最佳方案

按照以上分析、論證,確定最佳制作方案,如圖2所示。

圖2 方案設(shè)計總框圖

2.2 制定計劃

根據(jù)5W1H原則,制定研制計劃表,如表6所示。

表6 研制實施計劃表

2.3 設(shè)計制作

2.3.1 動力部分

采用齒輪減速電機,如圖3所示。經(jīng)過試驗,扭矩符合要求,動能輸出穩(wěn)定持續(xù),正、反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換靈敏,轉(zhuǎn)速正常。

圖3 動力部分加工制作圖

經(jīng)過模擬操作,穩(wěn)定輸出率達到100%,20次牽引操作,最大容許扭矩正常。

此電機滿足不同條件下最大容許扭矩要求[4],輸出穩(wěn)定,啟停反應(yīng)靈敏,可快速實現(xiàn)正、反轉(zhuǎn)切換。

2.3.2 動力電源

選用鋰離子電池組,外形尺寸為350 mm×270 mm×160 mm、標(biāo)準(zhǔn)電壓為24 V、額定容量為120 Ah,重量<10 kg。經(jīng)過試驗,電池組持續(xù)放電時間≥10 h,充電電流為10 A,滿足要求。

2.3.3 遙控裝置

設(shè)置直流無線遙控控制器,外形尺寸為160 mm×92 mm×43 mm,輸入電壓為12~30 V,額定電流為30 A,調(diào)速范圍為0~100%,PWM(脈沖寬度調(diào)制波)頻率為21 kHz,電位器阻值為100 kΩ。

經(jīng)過試驗,可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制正反轉(zhuǎn)及牽引雙速度,停止供電后可以對電機發(fā)送鎖死信號。接線如圖4所示。

圖4 無線控制器接線圖

2.3.4 主體結(jié)構(gòu)

主體結(jié)構(gòu)尺寸為:卡具絲桿伸縮范圍30~60 mm,卡具絲桿螺栓孔距16 mm,地面卡座(長×寬)500 mm×300 mm,線夾尺寸50 mm×20 mm×30 mm,卡具端子直徑150~230 mm,螺栓直徑16 mm。

為方便安裝,卡具絲桿與卡具端子、電機、線夾采用螺栓連接固定。主體結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確率100%,主體結(jié)構(gòu)尺寸誤差在±10 mm以內(nèi)。經(jīng)過試驗,機械強度、粗糙度、彎度及間隙等指標(biāo)均符合要求。如圖5所示。

圖5 主體結(jié)構(gòu)圖

2.3.5 與桿塔連接工具

固定卡具端子與不同型號鋼管桿、水泥桿、鐵塔100%接觸,同時應(yīng)具有防止滑跑措施,各方位晃動不脫落。

2.3.6 固定螺栓

螺栓主要用于固定卡具絲桿與線夾、卡具端子及底座,不用扳手即可固定,攜帶方便。同時,要求承重大于10 kN,扭矩滿足要求。

對螺栓連接部位進行10次調(diào)節(jié)、拆卸試驗,接觸機構(gòu)與扳手連接牢固,可任意調(diào)整,可調(diào)率達到了100%。螺栓安裝位置正確,用扭矩扳手測量螺栓扭矩滿足要求。

2.3.7 電線接頭

電線接頭及延長線選用10號、4 mm2純銅線纜,可通過最大瞬時電流為30 A。外殼絕緣部件采用高性能工程塑料。

插頭采用航空插頭,插接方便,接觸穩(wěn)定、可重復(fù)插拔。如圖6所示。

圖6 電線接頭及延長線圖

2.4 組裝調(diào)試

經(jīng)過試驗,整體組裝時間為3 min,活動部件轉(zhuǎn)動無卡澀,使用正常,效果良好。組裝后,安全、質(zhì)量、設(shè)備、環(huán)保等管理部門組織了專題安全、質(zhì)量、技術(shù)和環(huán)保認(rèn)證,結(jié)論為合格[5],并獲得授權(quán)。

3 成果分析

3.1 研究成果

2020年11 月,將多功能牽引器固定到鐵塔主材上,在2人配合下垂直牽引100 kg重物至桿塔下橫擔(dān)15 m處,模擬10次牽引操作試驗。時間分別為:1.2、1.2、1.3、1.3、1.2、1.2、1.3、1.2、1.3及1.2 min,平均用時間1.24 min。

3.2 效果檢查

該多功能電動牽引器總重量10 kg,攜帶方便。現(xiàn)場168次模擬牽引試驗中,該牽引器牽引153次、占比91%,其他方式牽引15次、占比9%。

很明顯,多功能電動牽引器使用頻次高,起吊效果良好,且適合各種作業(yè)場所,實用性很強。

3.3 性能試驗

按照規(guī)定[6-7],對多功能電動牽引器進行動、靜荷重試驗,試驗結(jié)果均合格。

3.3.1 靜荷重試驗[8]

耐加120 kg重力持續(xù)5 min,未發(fā)生變形及受損。

3.3.2 動荷重試驗[9]

施以1.5倍允許工作負(fù)荷,模擬3次操作試驗,工具使用正常,活動部件無卡澀。

3.4 效益分析

本科研項目費用主要有材料費、工器具購置和加工制作費等。

總成本=材料費+購買工器具費用+加工費≈1500元/件。

多功能電動牽引器研制成功投入使用后,降低人工費用,節(jié)約運維成本。

年節(jié)約成本≈300元/天·人×2人×50天=30000元,其中,工作時間按50天/年計算,人工成本按照每人300元/天計算[10]。

4 結(jié)束語

輸變電用多功能電動導(dǎo)線牽引器借鑒施工塔吊工作原理,適應(yīng)各類型號鋼纜及不同牽引方向,可以根據(jù)工作需要組裝成不同的功能模塊組合或單獨使用,實用性強、攜帶方便、操作簡便,一具多用、功能齊全、安全可靠。該工具有效解決了輸變電線纜架設(shè)時,鋼纜牽引方向單一、安裝煩瑣、難度大等長期困擾施工的難點問題[11],經(jīng)濟性、實用性、安全性、可靠性及便捷性等都很強,可以廣泛應(yīng)用到各電壓等級輸變電工程和配電網(wǎng)線路施工,推廣應(yīng)用前景廣闊。

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