梁 冰
(中鐵十九局集團 礦業投資有限公司,北京 100176)
礦石損失與貧化控制是伴隨著露天開采始終的一個長期性研究難題,也是評價露天開采技術的重要因素之一[1]。它體現礦山資源的高效利用效果,還與礦山生產總體經濟效益息息相關。利用延時爆破技術改善破碎效果是爆破技術進步的主要方向。目前在露天臺階爆破中,受到地質勘查和成礦條件的復雜性的影響,礦石和巖石的分界線很難清楚的劃分,露天礦產資源開采始終伴隨著損失貧化,對礦山企業的經濟效益產生直接影響。因此,研究礦巖爆破分離技術,利用延時爆破技術控制并降低礦產損失率具有重要的經濟價值。
合理的延時爆破能改善爆破效果、降低成本。因此,眾多學者基于礦石破碎的延時爆破進行大量研究[2-5]。如劉翔宇等對理論推導模型進行實驗驗證[2],探究最佳延期控制時間;楊仁樹等模擬了沖擊荷載作用下復合巖體破壞過程及損傷演化規律[3];Johansson等研究了延時爆破沖擊波相互作用造成對礦石更好破碎效果的影響[4];趙凱等實現了包含毫秒延時爆破荷載輸入和有限元-無限元耦合邊界的地層-爆源體系三維精細化有限元模型[5]。然而,利用延時爆破技術改善破碎效果是減少礦石損失和貧化有效手段。現在露天臺階爆破中,受到地質勘查和成礦條件的復雜性的影響,礦和巖的分界不容易清晰的劃分,露天礦的開采從頭到尾伴隨著損失貧化,對礦山企業的回收利潤產生嚴重影響[6-10]。
以往礦石爆破塊度優化研究中,對指導其露天爆破參數的選擇有一定參考價值。然而,專門針對延時爆破降低礦石貧化的應用研究還鮮有報道。因此,以烏努格吐山銅鉬礦巖分界現場施工項目為依托,通過現場試驗、爆破參數優化、根底率及粗碎功耗統計對比,開展了不同延時爆破條件下礦石貧化試驗研究,其研究結果對優化爆破參數、降低破碎成本及提高經濟效益具有重要意義。
烏努格吐山銅鉬礦區爆破形式為深孔爆破,臺階高度15 m,采用潛孔鉆機,平均鉆孔深度17 m,孔網參數6 m×4.5 m,特殊區域為5 m×4 m。采用梅花形布孔,起爆方式為逐孔起爆。該礦區礦巖分爆主要根據礦體預估礦體線位置設計穿孔位置,進行礦巖分別爆破。隨著深度增加,礦體互侵性嚴重,礦體線位置不準確,導致礦巖混爆。混爆只能根據實際圈定礦巖品種進行現場放線,用以區分礦巖,便于鏟裝,造成礦巖的損失與貧化,使損失貧化率加大。
基于經濟性和實用性考慮,采用鋼管作為標記物來對臺階內部的礦巖爆破位移進行監測[9],鋼管直徑60 mm、壁厚1 mm及長度80 cm。
在試驗爆區不同位置加鑿監測孔,每次爆破試驗加鑿2~4個監測孔,每個監測孔里放置3個標記物以監測臺階爆破內部礦巖爆破位移,標記物的埋設深度分別為3.5 m(上部)、7.5 m(中部)和12.5 m(底部),炮孔孔口堵塞處埋設竹竿用以監測臺階爆破表面的礦巖爆破位移,如圖1所示。

圖 1 礦巖移動標記物法監測方案(單位:m)Fig.1 Monitoring scheme of mine and rock moving marker method(unit:m)
分別在0828爆區(孔間17 ms、排間42 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms延期間隔)、0904爆區(孔間17 ms、排間42 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms延期間隔)、0921爆區(孔間9 ms、排間25 ms、后排65 ms延期間隔)及0925爆區(孔間9 ms、排間42 ms、后排65 ms延期間隔)進行4次礦巖分離爆破試驗。
表1給出了烏努格吐山露天礦臺階爆破平均爆破位移圖。從表1中發現,第4排表面礦巖體平均爆破位移極小,幾乎在原地不動,在爆破現場,第4排表面礦巖體有向炮孔后方移動的,這是由于沉降溝的原因,第4排表面礦巖體滾落,塌落在沉降溝處。
表1可得,在露天臺階爆破實踐中,延長最后排炮孔的延期時間,第4排孔中上位置礦巖水平爆破移動一改逐排減小趨勢,反而超過第3排相應位置達到8.2 m,說明第4排向前運動趨勢增大,為后排孔留下充足移動空間,有利于沉降溝的形成和減少爆破后沖破壞作用。

表 1 烏努格吐山露天礦臺階爆破礦巖爆破位移平均值(單位:m)
0828、0904爆區均采用孔間17 ms、排間42 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms延期間隔進行爆破。現場如圖2所示,礦巖界線拉溝效果有所起伏,溝深2~3 m。
現場爆破效果表明,孔間17 ms、排間42 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms延期間隔相較于烏努格吐山礦應用于正常生產的孔間17 ms、排間65 ms、后排100 ms延期間隔不能明顯改善爆堆聚攏效果。爆后爆堆形狀發現爆堆并非是常規的拋物線型,而是爆堆頂部平坦,爆堆坡面中上部有明顯凸起,這種現象是由孔內兩發中繼起爆具位置導致的。地表管同時起爆兩發孔內管后,兩發起爆彈被同時引爆,孔內乳化炸藥開始在上下兩個產生穩定爆轟,藥柱內形成兩個相互獨立的爆轟波,當兩個爆轟波陣面傳至藥柱中部時產生疊加,此時產生的能量最大,傳至巖體中導致此處巖塊快速向自由面隆起。
通過觀察現場爆堆形態,認為孔間17 ms、排間42 ms、后排65 ms延期間隔對改善爆堆形態,增加爆堆隆起高度,減少前攤效果不明顯,故利用孔間9 ms、排間25 ms、后排65 ms延期間隔(0921爆區)和孔間9 ms、排間42 ms、后排65 ms延期間隔(0925爆區),考察短延期間隔對爆堆形態的影響效果。
在0921爆區采用孔間9 ms、排間25 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms間隔延期,0925爆區采用孔間9 ms、排間42 ms、后排100 ms、分離拉溝100 ms間隔延期,中繼起爆具均采用18 m孔內管,垂直位置相距1.5~2 m。現場試驗礦巖分界處拉溝效果和整體爆堆形態明顯改善,爆堆前攤減小(0921爆區有常規生產爆區對比),爆堆隆起明顯,最后排裝藥量減少5%,臺階面后沖裂隙帶基本消失(如圖3)。針對礦區火山成脈,采用孔間9 ms、排間25 ms、后排65 ms、分離拉溝100 ms間隔延期地表管,400 ms孔內管的礦巖分離爆破效果最佳。

圖 3 爆后礦巖分離情況Fig. 3 Separation of ore and rock after explosion
分別對6次實驗爆區和6次非實驗爆區的根底標高數據進行統計整理,見表2。根底標準為超過±0.5 m和±1 m。

表 2 根底率數據對比
從表2中實驗爆區和非實驗爆區根底率數據對比中可以得出:(1)實驗爆區>+0.5 m數據占比、<-0.5 m數據占比、±0.5 m根底率的平均值和標準差均小于非實驗爆區;(2)實驗爆區的>+1 m數據占比、±1 m根底率的平均值和標準差小于非實驗爆區,實驗爆區<-1 m數據占比的平均值和標準差大于非實驗爆區。在±0.5 m根底率的控制上,相對非試驗爆區實驗爆區減少10.7%,在±1 m根底率的控制上,實驗爆區減少2.2%。并且在標準差中可以看出實驗爆區的±0.5 m和±1 m根底率數值較非試驗爆區波動較小,更接近均值,穩定性較好。
一期粗碎站非實驗爆區單位時間處理量為2047.71 t/h,二期粗碎站非實驗爆區單位時間處理量為2247.89 t/h。一期粗碎站實驗爆區單位時間處理量為2213.76 t/h,二期粗碎站實驗爆區單位時間處理量為2642.01 t/h。一期粗碎站提高約8.11%,二期粗碎站提高約17.53%,實驗爆區的粗碎效率比非實驗爆區的粗碎效率有明顯提高,提高的原因是因為延期時間方案使礦巖分界明顯,爆破參數優化,破碎能耗大量降低。
為了減低礦石貧化率,通過理論分析與現場實驗,確定了合理的礦巖分離爆破方案,開展了爆破位置監測實驗和礦巖分離延時爆破試驗,得到如下結論:
(1)根據爆破區塊自由面條件及礦巖分布狀態,爆破網路設計方案為孔間9 ms、排間25 ms、后排65 ms、礦巖分離界線處100 ms延期間隔,使礦巖兩側爆堆頂部距離礦巖分界線底部的垂直距離在2~3 m,基本達到了礦巖分離的目的。
(2)現場調研的爆堆分布形態為非常規拋物線型,爆破施工中起爆彈放置于距孔底1~3 m,相對位置間隔1.5~2 m,達到了改善爆堆聚攏效果,實現了爆堆的良好分布形態。
(3)延時爆破礦巖分離技術實現礦與巖分離、提高初碎效率、降低根底率和損失貧化率等。相比于非實驗爆區:一期初碎站效率提高約8.11%,二期初碎站效率提高約17.53%;±0.5 m范圍的根底率減少約10.7%,±1 m范圍的根底率減少約2.2%;降低貧化率約0.875%。