楊喬智,普林
(云南中煙工業有限責任公司玉溪卷煙廠,云南 玉溪 653100)
目前,隨著消費者對卷煙外觀需求的不斷提升,使用印刷轉移型煙用接裝紙成為卷煙設計新的特點、亮點與賣點,已成為一種大趨勢。目前我廠采用的是ZJl7 卷煙機進行印刷轉移型卷煙的生產,運行速度為5000 支/min。為了保證第二分切刀切割質量,我廠采用的是擦拭式清潔裝置,如圖1 所示。但是,在設備運行一段時間后,清潔毛氈上的清潔劑會揮發,容易造成濾嘴端面染色的質量缺陷。

圖1 ZJ17 卷煙機擦拭式清潔方式示意圖
于是,設計了一款ZJ17 卷煙機圓盤切刀清潔系統,從而能在不停機取出切刀進行清潔的情況下,時時有效清潔濾嘴煙支圓盤切刀,避免其在切割水松紙、濾嘴、煙支時,由于水松紙掉色、濾嘴材料加糖、加香、煙支焦油、膠水附著造成的切刀鋒面污染積垢,從而進一步避免因切刀鋒面污染積垢造成產品切割品質下降,形成對產品的二次污染。
該清潔裝置改進前在實際使用過程中,主要存在的問題是清潔時間間隔短,需要停機人工噴射清潔劑,設備運行效率低。
清潔裝置的清潔功能主要是通過清潔媒介來實現,而清潔媒介中需要添加清潔液,需要清潔液供給系統,清潔液的供給量、供給頻次又需要一個控制系統精確控制,可以借鑒GDX2000 型包裝機的內襯系統。該系統采用的是石蠟油桶儲存、系統控制噴射,噴嘴噴射石蠟油在毛氈上,內襯運行過程可將石蠟油涂抹在內襯上的方式進行?;诮梃b思路,我們設計了第二分切刀在線清潔控制系統方案,如圖2 所示。

圖2 第二分切刀在線清潔控制系統方案
相比s7-200PLC 控制器,80C51 單片機可精確完成相應控制、系統穩定,成本低,線路可直接集成在控制板上,便于安裝,所以采用單片機作為主控芯片。根據借鑒,采用壓力桶存儲清潔劑,采用電磁閥控制的清潔噴射裝置進行噴射。根據功能設計的需求,控制系統需要集成三個按鍵,分別是總氣壓啟停按鍵、自動模式按鍵和手動模式按鍵,分別用于控制總氣壓控制電磁閥的工作狀態,清潔控制電磁閥的自動工作狀態,清潔控制電磁閥的手動工作狀態。所述控制系統還集成了5 個狀態指示燈,分別是控制系統電源狀態指示燈、ZJ17 啟停狀態指示燈、壓力桶料位狀態指示燈、總氣壓控制電磁閥狀態指示燈、清潔控制電磁閥狀態指示燈。根據功能設計要求,運用Proteus 軟件設計控制電路并仿真。
根據流程圖編寫程序,部分代碼如圖3 所示。

圖3 部分程序代碼
為了保證清潔取得最佳的效果,需要往清潔毛氈上噴射清潔液,需要對清潔液噴射參數進行確定,噴射因素為:①清潔液噴射位置;②清潔液噴射周期;③清潔液噴射量。如果噴射的間隔時間過長,或者單位時間的噴射量過少,切刀得不到有效的清潔,如果噴射過于頻繁或者單次噴射量過大,則可能在刃口上積累清潔液,污染煙支濾嘴端面。影響噴射因素為噴射位置、噴射周期、噴射量三個因素,噴射參數最終會影響清潔間隔時間,需要通過正交實驗選擇最優值確定噴射參數。
(1)試驗目的:通過正交試驗優選出噴吹參數的最佳參數組合。
(2)要考察的指標:清潔后濾嘴端面染色時間。
(3)要考察因素:①噴射位置;②噴射周期;③噴射量。
(4)選位級(如表1)。

表1 因素位級表
(5)選用L9(34)正交表,共做9 次試驗,生產上允許。
(6)實施實驗方案(如表2)。

表2 交試驗表
(7)實驗結果分析。
①極差分析:C 為主要因素,A、B 為次要因素且影響程度A>B;②“看一看”分析:較好的方案是第2 號實驗結果,其組合為C2A1B2;③“算一算”分析:可以看出較優方案是C2A1B2;④結論:“看一看”的最佳方案與“算一算”的最佳方案一致,可以看出最佳方案為C2A1B2;⑤由實驗得最優解同為C2A1B2,為驗證實驗效果,用此組做了五次實驗,結果如表3。

表3 最優組合驗證表
通過以上實驗,最終確定清潔噴射壓位置為毛氈正下方,噴射周期為15s,噴射量為1mL。
采用清潔液,有可能產生二次污染,ZJ17 卷煙機目前安裝有煙支外觀在線檢測系統,首先進行模擬油漬煙調整檢測器,發現可以100% 剔除油漬煙,試驗結束查看剔除統計,發現無油漬煙剔除記錄,說明該系統未引入其他質量缺陷。
ZJl7 卷煙機第二分切刀在線清潔控制裝置,實現了第二分切刀的在線清潔功能,提高了產品質量。使用該套在線清潔裝置后,ZJ17 卷煙機設備運行效率大大提升,經過近一年的使用測試,目前已經推廣至GD121、PROTORS 2C 等卷煙設備上。