?時耀輝 宮建格
摘 要:我公司水泥粉磨系統由CLF170100型輥壓機、DS(O)-4000(L)型高效選粉機、VX8820型氣流分級機及φ4.2×13 m水泥磨機組成,磨機設計產量180 t/h~210 t/h。水泥成品的捕集,采用了鹽城市蘭豐環境工程科技有限公司生產的LPF128-28B收塵器,處理廢氣量265 000 m3/h,后期使用10 mg戈爾薄膜/重磅聚酯氈濾袋,自2015年更換以來已使用5年以上,水泥粉磨成品收塵器壓差3 250 Pa,已嚴重超出收塵器阻力要求。隨著國家對環境保護的重視程度不斷提高,粉塵排放標準也在不斷提高,隨計劃進行升級改造。
關鍵詞:原因分析;設備改造;優化設計
中圖分類號:TU834.6;TQ172文獻標識碼:A文章編號:1674-1064(2021)09-0-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.09.006
1 存在的問題與分析
1.1 濾袋到達更換周期、收塵器運行壓差高
水泥粉磨成品收塵器濾袋,2015年更換為戈爾工業品貿易(上海)有限公司提供的10 mg/Nm3GORE薄膜/重磅聚酯氈濾袋,自更換以來已使用5年以上。目前,濾袋已出現大面積損壞現象,2019年底做的檢測報告認為,濾袋強度偏低。2020年8月,發現成品收塵器袋室隔板出現變形,部分袋室袋籠變形,且現有袋籠出現部分腐蝕后與濾袋粘結在一起的現象。當檢查濾袋抽袋籠時發生撕扯,成品收塵器濾袋損壞頻次逐步增加,出現濾袋損壞速度加快失控的現象。
1.2 收塵器不滿足環保需求
水泥磨成品收塵器為LPF128-28B型氣箱脈沖收塵器,單臺收塵器有28個室,每個室內有128條濾袋,合計有3 584條,濾袋設計出口含塵濃度≤30 mg/Nm?。按超低排放原則過濾風速≤0.8 m/min,由于收塵器本身設計出口含塵濃度≤30 mg/Nm3,更換10 mg/Nm3濾袋后,原設備由于袋室高度設計偏低結構阻力大,僅更換濾袋無法對壓差進行控制,且對濾袋損傷較大。隨著國家對環境保護的重視程度不斷提高,粉塵排放標準也在不斷提高,原有PPC氣箱脈沖收塵器較高的過濾風速和結構特點,已經滿足不了使用要求。目前,水泥粉磨系統成品收塵器均已安裝在線檢測系統,為避免出現環保事故,計劃對成品收塵器進行技術升級[1]。
2 設備技改方案
原有收塵器設計采用離線清灰方式,清潔室設計高度較小,分風防水角度無,出風不均產生氣阻,風道側板高度空間偏小,氣流抬升速度加快,受慣性作用影響,粉塵二次吸附,增加設備運行負荷;通過計算得知,過濾風速達到0.98 m/min,錯位式排列,袋間距小,粉塵活動空間小,造成氣阻大,透氣性差,加上門蓋密封不到位,存在漏風漏水現象,造成布袋板結,影響系統通風。目前,成品收塵器壓差3 250 Pa,已嚴重超出收塵器阻力要求。為了徹底解決收塵器壓差問題,降低收塵器運行壓差和過濾風速,滿足后期5 mg超低排放收塵器設計要求,筆者提出以下改造方案。
2.1 收塵器箱體加高
為防止清灰后粉塵二次吸附,確保設備低阻運行,綜合離線清灰產生的波動、2%的漏風率,原設備總袋室數為28個,單室濾袋128條,已知條件:設備準許凈過濾風速≤0.8 m/min,總處理風量Q=265 000m3/h,濾袋長度增加到4 000 mm,符合標準要求;計劃將收塵器箱體加高2.5 m,濾袋長度由3.2 m增加至5 m,濾袋底部保留500 mm的降塵緩沖空間,降低設備運行負荷,清潔室整體更換,分風防水角度約3°。收塵器箱體加高后,工藝結構與內部結構如圖1所示。
2.2 收塵濾袋及袋籠更換
針對煙塵濃度高,水份大、顆粒小、易板結的特性,選用高強滌綸1.17 d~2.56 d的長絲纖維加導電纖維混紡,表面覆PTFE薄膜處理,聚四氟乙烯具有孔徑小、孔隙率高、易清灰、抗結露、透氣性好等性能優點,真正實現表面過濾,確保設備運行阻力平穩。為了保證外排<10 mg/Nm3,減少針孔對過濾精度的影響,濾袋采用熱熔技術。
2.3 清灰方式由氣箱脈沖改為行噴吹
對于離線清灰,行噴吹各室清灰是依次進行的,其優點是清灰室和過濾室互不干擾,提高了清灰效果,單獨配置儲氣罐和調壓閥,保證清灰氣源的壓力穩定。分氣箱之間用粗鋼管直接串聯聯接,做到分氣箱容積共享,增強補氣能力,保證噴吹效果。噴吹壓力由0.5 MPa~0.6 MPa降低到0.2 MPa~0.3 MPa。清灰方式改變后,外型結構如圖2所示。
2.4 基礎承重情況
收塵器箱體加高后,與原有收塵相比,預計增加重量36 t(含濾袋掛灰后重量),原收塵器支腿為12根250工字鋼,進行加固,土建部分支撐暫不做加固[2]。
2.5 收塵器進口非標管道
結合收塵器進口尺寸的調整,充分考慮進口管道對收塵器布風的影響因素,調整非標管道和布置收塵器內部斜隔板,保證布風均勻,下灰穩定。收塵器整體改造后,設備性能參數如表1所示。
3 設備技改要求
靜氣室拆除,箱體改造為行噴吹形式分室壓差控制清灰系統,噴吹壓力由0.5 MPa~0.6 MPa降低到0.2 MPa~0.3 MPa(花板厚度6 mm,6孔一個加強方格);收塵器整體加高2.5 m,內部隔室板全部更換(6 mm開平板);濾袋更換為φ130×5 000高效超細防水滌綸覆膜濾袋(10 mg/Nm3),袋籠更換為φ122×4 980有機硅防腐處理袋籠(12根筋),收塵效率≥99.99%,出口濃度≤10 mg/Nm3,風速≤0.6 m/s,漏風率<2%,阻力<1 700 Pa,承受負壓>8 000 Pa,袋子(覆膜濾袋)壽命≥3年;進出口非標管道進行調整,布風均勻,下灰穩定,入庫提升機電流波動小于12A;控制系統PLC選用西門子200系列產品,接線端子選用菲尼克斯彈簧端子,繼電器選用歐姆龍產品,壓力變送器選用羅斯蒙特產品,其他元器件選用西門子產品;提供PLC程序、程序平臺、通信電纜;原收塵器支腿加固,煙囪加高4.5 m;收塵器加高、改行噴吹后殼體保溫制作(聚乙烯),收塵器做整體防雨設計[3]。
4 設備后總體效果
該改造實施后,對目前已達到使用周期的大布袋濾袋及袋籠進行了更換,中箱體加高2.5 m,系統漏風率降低,清灰方式更換為行噴吹形式,噴吹壓力由0.5 MPa降至0.4 MPa,延長了濾袋使用壽命;降低收塵器運行壓差和過濾風速,滿足了超低排放收塵器設計要求;排放濃度<10 mg/Nm3,滿足目前的環保要求并具備后期更換5 mg/Nm3濾袋條件,為后期5 mg/Nm3超低排放奠定了設備基礎;并且臺時提高了10 t,噸水泥電耗降低2度,屬于一個較為成功的技改。
參考文獻
[1] 譚長栓.水泥粉磨系統袋式收塵器的改造[J].新世紀水泥導報,2015,21(3):58-61.
[2] 劉先成,馬力,羅顯奎.“雙閉路”水泥粉磨系統的工藝改造[J].水泥工程,2014(3):38-39.
[3] 李政法,單秀勇.水泥粉磨系統PPW96-2×6型袋式收塵器的升級改造[J].新世紀水泥導報,2007(2):41-42.