
摘要:簡要介紹了采煤工作面重型破巖滾筒相較于普通滾筒存在的優點,以及在礦方實際應用效果,通過對比詳細參數和復雜條件下的適應性,闡明了重型破巖滾筒的優勢,為斷層多、矸石硬的礦區采煤生產提供了借鑒。
關鍵詞:采煤 重型滾筒 普通滾筒 斷層
1.引言
我國的煤炭開采以井工為主,約占煤炭總產量的95%,綜合機械化采煤是我國煤炭開采技術的主要發展方向。采煤機作為目前煤礦井工開采的主要設備,在工作過程中,采煤機截割部所消耗的功率占采煤機總功率的85%左右。采煤機螺旋滾筒的結構、參數的合理與否直接影響采煤機的生產效率、傳動效率、能耗和使用壽命。我國螺旋滾筒的設計能力已得到飛速發展,接近了國際同行業的技術水平,但是由于原部件的制造工藝不成熟和穩定性差,國產螺旋滾筒的使用壽命(過煤量)僅為120~150萬噸且不具備破巖能力,現場需放松動炮配合截割。而國外的螺旋滾筒使用壽命在截割硬質煤體時已達到了250~300萬噸,且具有一定的破巖能力。國內滾筒較國外滾筒性能落后主要體現在以下幾方面:結構設計不合理;滾筒的強度低無法破巖、可靠性差;截割系統設計不合理;截齒穩定性差。
2.重型破巖滾筒與普通滾筒對比
技術參數對比見下表:
3.在采煤工作面的應用
重型破巖滾筒在孔莊煤礦7435工作面應用,達到了良好的使用效果,百萬噸截割量后,滾筒耐磨焊清晰、葉片未磨損、齒座完好。使用具體情況如下:
孔莊礦7435工作面標高為-991.96m~-892.11m,走向長1196m,設計工作面凈長206m(平距),工作面煤層厚度3.80m~5.50m,平均厚度4.80m,工作面內共17條斷層,其中落差大于5m的2條,對工作面回采時影響較大。采煤機分別配備重型破巖滾筒(右側)和普通滾筒(左側)各一個,回采100萬噸煤后,形成對比數據如下:
3.1普通滾筒已無耐磨焊痕跡、葉片嚴重磨損,多個齒座現脫落;重型破巖滾筒耐磨焊清晰、葉片未磨損、齒座完好。
3.2普通采煤機滾筒截齒消耗量為758個截齒,重型破巖滾筒截齒消耗量為257個截齒,比例接近3:1。
3.3裝配普通滾筒的左側搖臂第一傳動軸和第二傳動軸軸承均已更換過;裝配重型破巖滾筒的右側搖臂未出現故障。
4.經濟效益與社會效益
4.1經濟效益
①降低了截齒的消耗量,百萬噸采煤量可減少截齒用量約758-257=501個,按單個截齒300元計算,約省去15萬元左右的配件費用。
②降低放炮量:重型破巖滾筒的高效截割能力,使放炮量明顯減少。
③采煤機故障率降低,省去設備部件費用。
4.2社會效益
①重型破巖滾筒破巖能力強,機身穩定性好,相較于其他使用普通滾筒的工作面,設備故障率明顯降低,節省了大量的配件消耗的同時也減少了工人檢修設備的勞動強度。
②重型破巖滾筒遇斷層強行截割能力,使放炮量明顯減少,更保障了職工的作業安全。
5.結語
重型破巖滾筒在采煤工作面的成功應用,不僅降低了滾筒截齒消耗量、采煤機故障率同時也減輕了工人的勞動強度。由于重型破巖滾筒遇斷層強行截割能力,使放炮量明顯減少,更保障了職工的作業安全,且消除了放炮對工作面帶來的一系列不良影響,具有一定的經濟效益和社會效益。
參考文獻
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[2]王力、姜海鵬、袁博.采煤機滾筒耐磨焊接工藝研究[J].西安科技大學學報,2013.
作者簡介:宋晨蘇,上海大屯能源股份有限公司,15862232960,江蘇省徐州市沛縣大屯煤電公司東一村33號樓502室