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深部水平井隨鉆擴眼鉆具震動控制在A4H井的應用

2021-10-14 03:43:34張子明袁則名和鵬飛王喜杰
科技創新與應用 2021年28期
關鍵詞:作業

雷 磊,張子明,孟 瑄,賈 雍,袁則名,和鵬飛,王喜杰

(1.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335;2.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)

東海油氣資源豐富,隨著勘探開發的深入,發現該區儲層普遍具有埋藏深、地質成因復雜、儲層物性差的特點,屬于典型的低孔低滲儲層,自然條件下難以出現商業性油氣流,因此需通過對低孔滲儲層進行壓裂改造擴能。A4H井是東海某低滲氣田的一口多級壓裂水平井,三開8-3/8"井眼水平段設計長1200m,下7"尾管后,完井后再進行多級壓裂作業,因此7"尾管的順利到位和固井質量是本井壓裂成功的關鍵。由于本井水平段裸眼段較長,且水平段的壓力窗口窄,7"尾管與8-3/8"井眼環間隙小,存在套管下不到位和固井漏失導致固井質量不合格等風險。東海區域相同鄰井扭矩波動大、數值高,鉆具失效風險高。為了保證7"套管在水平段的居中度,降低7"尾管下入難度和固井循環及頂替過程中的環空壓耗,結合壓裂水泥環厚度評價優選,首次在東海引進了水平段隨鉆擴眼技術,整個水平段將8-3/8"井眼擴展至了9.2"井眼。隨鉆擴眼結束后,有效解決了后期作業過程中的復雜情況,下7"尾管安全順利,保證了后期壓裂作業的順利實施。

1 A4 H井基本數據

A4H井設計完鉆井深5367m,實際完鉆深度5281m,水平段長1053m,水平段最大垂深3961.93 m,溫度162℃,目的層地漏失壓力1.76 sg,作業窗口窄,實際井身結構見表1。

表1 A4H井井身結構與套管程序

2 水力分析

兩個井眼完鉆與固井井底ECD對比,9.2"井眼能保證井底ECD不超過漏失壓力,保證作業安全(見表2)。

表2 模擬ECD對比

3 水平井鉆具震動分析

鉆具正弦彎曲是鉆具受壓橫向位移達到極限的一種狀態,A4H井鉆具達到正弦彎曲的有效應力如圖1所示。

圖1 鉆具正弦彎曲模擬

3.1 起鉆具震動原因分析

(1)大段鉆具在井內時,我們將其視為有一定剛性的線性物體,因為是大段,其抗彎剛性特別小。

(2)在井口鉆具是受懸吊系統控制的,在井口鉆具承受整個鉆具軸向總作用力,向下力逐漸減小,鉆壓作用于鉆頭,向下托舉鉆具,這就形成了一個軸向作用力為0的中和點位置,中和點以下,鉆具軸向作用力為受壓狀態,即軸向作用力為負值;同時還受扭矩影響,鉆具在受壓、受扭時會變成“S”形曲線。

(3)鉆具彎曲會讓鉆具有橫向活動空間(見圖2),在轉速帶動下“S”形鉆具呈現波浪狀“爬坡”效果,鉆具爬至高點向下運動時,會向兩個低點位釋放軸向張力,鉆具彎曲角會形成橫向垂直井壁向上作用力,這個力夠大時就會使鉆具短暫脫離井壁。

圖2 鉆具在井眼內中和點下部呈現“S”形狀

(4)鉆具因為剛性影響,其與下井壁接觸點都是鉆具直徑較大的位置,井眼間隙大,且當兩點跨度較長時,就會極大降低鉆具剛性系數,鉆具旋轉時發生甩動,特別底部鉆具存在固定位移時(就像螺桿造斜角),就產生了橫向彎曲振動。

(5)底部鉆具鉆進過程,巖屑會無規律參與鉆具與井壁之間接觸,會破壞鉆具的“S”形彎曲旋轉平衡,引起震動擾動,這個擾動更多表現為軸向震動。

鉆具與井眼尺寸差距較大時(見圖3),鉆具有較大空間運動,相同鉆具轉速產生的爬坡力的力矩較短,爬坡速度更慢,所以產生震動頻率較低,鉆具中心點在井眼內右側擺動,鉆具產生較小的橫向與軸向力。

圖3 鉆具與井眼尺寸差距較大時鉆具重心運動軌跡

鉆具與井眼尺寸差距較小時(見圖4),鉆具有較小空間運動,相同鉆具轉速產生的爬坡力力矩較長,爬坡速度更快,所以產生震動頻率較高,鉆具中心點運動軌跡接近圓形,鉆具產生較大的橫向與軸向力,這也是BHA部分與小尺寸井眼更容易發生鉆具震動的原因。

圖4 鉆具與井眼尺寸差距較小時鉆具重心運動軌跡

3.2 減小鉆具震動方法

(1)保證軌跡平滑,避免“S”彎加劇。

(2)加強鉆井液潤滑,減少鉆具側向爬坡力的力矩與鉆具承受扭矩。

(3)使用大尺寸井眼,保證鉆具側向活動空間。

(4)控制鉆壓、轉速,以減少“爬坡”現象。

(5)使用剛性較強的鉆具,減少鉆具橫向位移。

4 Rhino-XS8000 系列擴眼器

常規的擴眼技術是先鉆至常規尺寸井眼,再單獨下一趟擴眼鉆具擴眼至設計尺寸,而斯倫貝謝推薦使用的Rhino-XS8000系列擴眼器為全機械設計,抗拉抗扭能力強,壽命滿足常溫井井下循環200小時,高溫井(202℃)160小時的循環時間,適應多情況的復雜井,能一趟鉆完成擴眼作業,提高作業時效。

5 隨鉆擴眼技術措施

(1)在設計之初,鉆具結構上鉆頭與擴眼器之間增加扶正器,減少鉆具跨度上避免鉆具彎曲應力,擴眼器上使用剛性較強的三根鉆鋌銜接上部鉆具,減少彎曲應力峰值。

(2)擴眼器刀翼為120°圓周對稱而非左右對稱,經鉆井動態模擬分析進行的刀翼設計和鉆具組合的選定,兼顧了力學穩定,降低擴眼過程中的震動。

(3)根據每趟鉆的實際情況,合理調整鉆頭及擴眼器水眼。

(4)鉆進關注扭矩,加強摩擦系數反演,扭矩過大時增加鉆井液潤滑效果。

(5)控制鉆壓,保證鉆具不發生過大彎曲。

(6)勤測斜,保證井眼軌跡平滑。

同深度扭矩對比見圖5。

圖5 本井與同區塊相同井型相同深度的另一口震動較大的鄰井扭矩對比

6 結論

通過一系列優化措施順利完成本井施工,作業經驗總結如下:

(1)Rhino-XS8000擴眼器首次在東海應用成功,在該區塊與定向和隨鉆測量工具配合使用效果很好,擴眼過程中扭矩波動非常小,鉆具震動控制較好。

(2)鉆具震動主要發生在BHA部位,通過鉆具優化、鉆進參數控制、軌跡控制和摩阻控制等方面能減少鉆具震動的發生。

(3)本區塊擴眼速度較該區塊正常機械鉆速慢,平均擴眼速度為該區塊正常不擴眼機械鉆速的30%-50%。

(4)本井作業中監測與模擬水力摩阻扭矩變化,及時發現并應對鉆井風險,實現7"尾管帶9.2"扶正器順利到位、順利固井。

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