黃晨華,李湘勤,謝家耀,林雄界,劉潤南,張廣松,董海堅,周運岐
(1.韶關學院智能工程學院,廣東韶關512400;2.韶關市宏乾智能裝備科技有限公司,廣東韶關512400)
現場總線是一種把工業現場設備、儀器儀表等組成網絡,設備間或設備與儀表之間實現數字通信技術。常用的現場總線有PROFIBUS、Foundation Fieldbus、CAN、CC-Link、LonWorks、Modbus、DeviceNet等。搭建現場總線以實現企業生產工藝數據傳輸,是實現智能制造的重要前提,因此,現場總線是當今自動化領域技術研究的熱點之一[1]。羅侃等[2]在鉛鋅冶煉廠煙氣制酸項目中運用基金會現場總線(FF),研制了煙氣制酸系統,相對其它方案,其線纜長度、安裝費用都大大降低,彭俊超[3]、劉文燦等[4]運用類似的方案,在項目中均到得了很好的效果;陳偉才[5]在汽車變速器裝配線中,搭建了PROFIBUS網絡,實現了設備的集中控制;唐敏[6]基于PROFIBUS現場總線,研制了一種溫室監控系統,以滿足農作物對溫室參數的需要,馮玉爽等[7]在自動化生產線中采用JPROFIBUS-DP技術,有效提高了生產系統的穩定性;余國虎[8]在船舶機艙自動化系統中運用了CAN總線技術,實現了主機監控、船舶電站管理等功能;熊邦宏[9]基于PROFINET總線,研制了一種配料攪拌裝置的控制系統。
綜上所述,現場總線技術在生產實踐中越來越廣泛地應用,隨著國家對環保要求越來越高,用植物纖維如紙漿等成型日常用的餐具、包裝盒等取代相應的塑料制品,已成為一種趨勢。越來越多的企業從事植物纖維制品成型。植物纖維制品成本除了受原材料的影響外,生產能耗是植物纖維制品成本的重要決定因素。目前,植物纖維成型設備大多依經驗設定相關的參數,并沒有依生產對象作參數的優化,因此,有必要對生產過程工藝參數進行采集、分析,從而找到最優的工藝參數,又達到節能減排,增強企業產品的競爭力。本文依據企業的技術要求,從低成本、易擴展、易維護的角度出發,搭建了基于PROFI BUS現場總線的數據傳輸網絡,實現了工藝參數的采集、傳輸與設備控制。
植物纖維成型工藝主要工序有制漿、成型、切邊、碼垛等。其中制漿工序、成型工序對產品質量、產品成本有關鍵的影響,因此,需要對制漿工序和成型工序的有關參數進行采集、分析與優化,并對設備進行實時調整,需要采集的參數及需要控制的設備如圖1所示。
圖1 生物質成型技術要求
(1)能耗的實時采顯示。以曲線的方式,實時顯示各設備的能耗數據。
(2)能耗統計。統計一定時間內各生產設備的能耗,結果以表格的方式導出,表格中應包涵采集日期、采集時長,設備名稱等。
(3)成型溫度實時顯示。以曲線和數值的方式,顯示成型過程中模板的溫度,當模板測試超過設定值時,自動報警。
(4)設備控制。根據需要,能實現手動和系統控制設備的啟、停,同時,能按生產要求,一鍵實現不同設備同時啟動和停止。
(5)實現產量的統計。實時顯示產量,并能存儲與導出。
現場總線類型的選擇與現場的設備、儀器儀表有很大的關系,在本方案中,按企業要求,采用西門子的PLC,總線類型采用西門子PLC自帶的類型為宜,以降低成本,同時也減少通信網絡的復雜程度。西門子PLC自帶的總線類型主要是PROFIBUS,因此系統采用PRO?FIBUS現場總線組網,可減少很多工作量,大大降低組網成本。PROFIBUS常用的有2種,分別是PROFIBUS DP和PROFIBUS PA,PROFIBUS DP主要用在工廠自動化中,通過中央控制器控制從站的傳感器和執行器等;PROFIBUS PA主要用于過程控制,PROFIBUS DP比PROFIBUS PA的通訊速率較快,在工廠自動化改造中采用較多,但兩者使用相同的通訊協議,可接于同一網絡中。一般PROFIBUS DP因速率較快,常作為網絡主干。本文中,設備控制的要求主要是啟停,無防爆要求,從網絡的成本、維護等方面考慮,只采用PROFIBUS DP組網,不需要加入PROFIBUS PA,網絡的結構形式如圖2所示。用PLC作為主站,監控站(計算機)通過PLC的以太網口讀取PLC的數據,實現監控顯示、統計、數據存儲以及設備控制,6個電能表通過PROFIBUS DP接口直接掛在現場總線上,考慮到現場設備比較分散,為節約成本,采用了1個分布式I/O模塊ET200M,溫度、空氣流量、真空用量和液面高度的傳感器接入ET200M模塊,這樣的好處是這些傳感器的通訊方式則不需要具有PROFIBUS方式,擴大了傳感器選型范圍,大大節約了組網成本。
圖2 現場總線網絡結構
因要求系統有較好的擴展性和穩定性,網絡采用S7-400為主站,S7-400為中型PLC,該PLC為模塊式結構,機架、電源、CPU及I/O模塊均可按需要配置,有很大的靈活性。PLC的CPU選用412—2PN,該CPU有2個以太網口,1個DP接口,通過以太網口,可以與作為監控站的計算機連接,實現數據的存儲和生產過程的監控。通過DP接口與后面的電能表等傳感器連接,實現數據的采集,編程軟件為Step 7首先硬件組態,從節約成本的角度出發,傳感器均采用國內品牌,但國內品牌支持PROFIBUS通訊協議的不多,需要認真考慮通訊接品問題。電能表選用國內某品牌電能表,該品牌電能表廠家可提供GSD文件,在Step 7編程軟件中安裝好即可使用,國內品牌的測量溫度、流量、真空用量、液面高度等的傳感器很難找到支持PROFIBUS協議的品牌、文中采用了1個擴展模塊ET200M,采用該模塊解決了2個問題,一是PROFIBUS通訊問題,其可直接組態,非常方便;二是解決了因設備分散,傳感器分散導致傳輸線路過長,電纜成本過大的問題。PLC與計算機通過網口連接,設定好IP地址,即可編程和讀取數據,如圖3所示。
圖3 硬件組態
溫度、流量、真空用量、液面高度傳感器輸出信號均為4~20 mA電流信號,用FC105功能塊讀取,如圖4所示。用電量直接通過485接口經PROFIBUS電纜傳輸到PLC,存入PLC位存儲器,然后按要求進一步處理,圖5所示。
圖4 空壓機流量采集
圖5 空壓機用電量采集
車間需要根據生產情況決定設備的啟動和停止,在本系統中,主要是對制漿系統設備進行控制,當制漿量達到要求時,設備被遠程控制停止,當不足時,設備啟動。制漿系統設備主要包括疏解機、磨漿機、回水池、配漿池、濃漿池的電機和閥門,設備的電機的主線路已由廠家安裝調試好,因此,對電機啟停的控制只需對繼電器進行通、斷電的控制,制漿系統管路閥門為氣動閥,其開、關由電磁閥控制,因此,對閥門的開、關控制,只需對電磁閥的控制。因在數據采集中采用了1個ET200M,因此可在其上再掛上合適數量的數字量I/O模塊,通過I/O模塊,輸出高低電壓,控制電磁閥,實現閥 的 開 關;同 樣,通 過ET200M,輸出高低電壓,控制繼電器的開合,實現電機的啟停,制漿系統設備控制方案如圖6所示,地址分配如表1所示。
圖6 設備控制方案
表1 地址分配表
用Wincc進行系統組態,Wicc是西門子公司推出的優秀的組態軟件,其集生產過程和自動化于一體,實現了兩者的無縫集成。計算機作為監控站,用網線把計算機與PLC連接,計算機既作為編程器,也作為監控器,系統軟件流程圖如圖7,系統界面如圖8所示。
圖7 系統流程
圖8 系統界面
車間設備布置主要分制漿區域、成型區域和碼垛區域,如圖9所示。制漿區域主要有磨漿機、疏解機、配漿池、回水池及濃漿池,在這一域,主要采集各電機的用電量及電機、閥的控制;成型區域主要有真空機、空壓機、成型機、模溫機、切邊機等,這一區域主要是采集各設備的用電量、成型機模板溫度;碼垛區域主要有工業機器人、切邊機等,這一區域設備的用電量與成型區域共用一電能表,不需要單獨采集電能,目前暫不要求對設備進行單獨控制。設備控制界面如圖10所示,溫度采集界面如圖11所示。系統在現場測試應用,達到了預期功能,且能穩定運行。
圖9 生產現場
圖10 設備控制界面
圖11 溫度采集界面
本文以植物纖維成型車間為研究對象,根據生產過程和企業需求,從經濟、易擴展的角度出發,研制了基于PROFIBUS現場總線的數據采集與設備控制的系統,并通過現場應用,驗證了本文方案的可行性,結論總結如下。
(1)通過分析企業的技術需求,提出了基于PROFI?BUS現場總線的組網方案,采用分布式I/O擴展模塊,解決了設備分散的問題,減少了數據傳輸線的總長度,降低了成本,增加了系統的易維護性。
(2)基于Wincc組態軟件,編寫了系統軟件,實現了生產過程工藝參數的采集、監控、報警及相應設備的控制。
(3)系統有易操作性的特點,在數據采集方面,既可單獨采集和監控某一參數,也可全部參數采集,對參數的優化和分析提供了很大的便利性;在設備控制方面,既可單獨控制某個閥或電機,也可以一鍵控制,同時按生產要求,設計了4條設備集體控制,方便操作人員。