黃金華 申滔
(江西銅業集團銀山礦業有限責任公司,江西 德興 334299)
江西某鉛鋅選礦廠處理量為500 t/d。采用抑鋅浮鉛,再選鋅的優先浮選流程[1]。原礦中鉛礦物為方鉛礦,一般呈脈狀、網狀及不等粒狀結構,脈狀間充填交代圍巖,方鉛礦與閃鋅礦共生較密切,其粒度一般均在 0.74~0.02 mm,最粗為7.9 mm,最細為0.02 mm,鉛平均品位為1.2%。鋅礦物主要為閃鋅礦,還有小量鐵閃鋅礦存在,一般呈不等粒集合體與方鉛礦沿脈石間隙錯雜共生,在閃鋅礦顆粒中有細粒黃銅礦存在,鋅粒度均很細小,一般在0.03~0.06 mm[2],鋅平均品位為1.7%。礦石屬較低品位鉛鋅礦[2],鉛鋅礦物以硫化礦為主。磨礦細度為-0.074mm 占65%,大部分的礦物實現了單體解離。但隨著井下開采的鉛鋅礦石性質的復雜化及原礦品位的降低[3],選礦指標逐漸下降,為此,考慮在選鋅之前進行再磨,加大鋅礦物的單體解離度,以提高選礦指標。
采用傳統球磨機磨礦成本高,且針對嵌布粒度超細的礦物不易實現單體解離,為此考慮使用艾薩磨進行再磨。艾薩磨磨礦機理為:磨礦介質通過磨盤的帶動沿徑向加速向外殼運動,兩個磨盤之間的介質由于沿盤面向外的徑向加速度不同,從而在每個磨盤腔室內形成循環,礦物在介質的攪動下實現磨礦,磨礦機理見圖1[4]。

圖1 艾薩磨的工作原理
現場使用艾薩磨機再磨于2017 年10 月11 日開始投入使用,先后經過流程改造和參數調試,于2017 年11 月1 日進入較為穩定狀態。當艾砂磨機轉速750r/min、瓷球裝載量80kg 時,磨礦產品細度-200 目80%-90%,入選粗精礦濃度30-40%。
第一階段,流程改造和參數調試期。10 月11 日-11 月1 日,該期間艾薩磨機運行過程中先后因為艾薩磨盤根磨損漏漿、艾薩磨軸磨損漏漿、軟管泵漏漿、木屑堵塞艾薩磨機、切換用電停電、切換水、軟管泵線接頭冒煙等多項問題,導致艾薩磨機停車。再磨細度考察結果見表1.

表1:使用艾薩磨機期間,再磨細度考察結果
從表1 分析可知:當球100 公斤轉速1200,鉛粗精礦經過艾薩磨機再次磨礦后,磨礦細度-200 目可達到98.55%。艾薩磨機磨礦效率高,能產出較高細度的產品。
第二階段,相對穩定運行期。11 月1 日-11 月24 日有22 個班次是艾薩磨機完整運行,有3 個時間段超過24 小時以上連續運行。本次對比數據包括該時間段內以下兩個方面:(1)未開艾薩磨機的25 個班次與開艾薩磨機的22 個班次對比(見表2),(2)開艾薩磨機的3 個較長時間段前后班次和未開艾薩磨機數據對比(見表3、表4、表5)。
從表格2 可知:

表2:艾薩磨機運行時的22 班次平均指標與未運行時的25 班次平均指標對比
1.艾薩磨機運行與未運行時,入選鉛和鋅原礦品位基本相同。
2.鋅回收率艾薩磨機運行時為86.94%,未運行時86.36%,較未運行時高出0.58%。

表3:11 月2 日9:20--11 月4 日8:00 艾薩磨機運行與同期數據平均值對比
從表3 可知:本次艾薩磨機共運行5 個班次,其中艾薩磨運行與未運行時原礦品位相差不大,艾薩磨運行時回收率高于未運行時5 個百分點。

表4::11 月14 日11:10--11 月15 日22:00 艾薩磨機運行與同期數據平均值對比
從表4 可知:本次艾薩磨機共運行3 個班次,其中艾薩磨運行與未運行時原礦品位相差不大,艾薩磨運行時回收率高于未運行時2.6 個百分點。

表5:11 月21 日9:20--11 月24 日8:00 艾薩磨機運行與同期數據平均值對比
從表5 可知:本次艾薩磨機共運行8 個班次,其中艾薩磨運行與未運行時原礦品位相差不大,艾薩磨運行時回收率高于未運行時0.49 個百分點
優點:磨礦效率高,能產出較高細度的產品
缺點:配套附屬設施多,系統故障率高,影響運轉率,主要表現有:
1、艾薩磨機共運行466 小時,盤根磨損一次,盤根磨損周期短,更換需要對整個筒體解體,更換難度大。
2、艾薩磨對進料濃度有要求,不能高于60%,而旋流器沉砂濃度基本在60%以上,難以控制。