魏 靜,茹祥會
(新疆心連心能源化工有限公司,新疆 昌吉 832200)
氣化灰水主要是由氣化爐、旋風分離器、水洗塔接收的黑水產生,氣化黑水經三級閃蒸后排入澄清槽,澄清槽中的水稱為灰水。為加快灰水中顆粒物在澄清槽內的沉降,在澄清槽頂部取樣口處加入聚丙烯酰胺進行絮凝沉降,沉降之后的澄清槽上清液進入灰水槽[1]。在澄清槽與灰水槽溢流管處投加分散劑(起阻垢、分散的作用),可避免管道、設備結垢,保證氣化系統長周期穩定運行[2]。
在低磷分散劑試用前,新疆心連心能源化工有限公司(以下簡稱公司)使用山西某公司生產的KH500型號有機磷系列分散劑。在通常情況下,有機磷系列分散劑可以達到很好的分散效果[3]。公司使用KH500 型號分散劑時,灰水外排水總磷質量濃度在6 mg/L 左右,而GB 13458—2013《合成氨工業污水排放標準》要求,企業外排水總磷質量濃度限值為0.5 mg/L。因此,灰水須經處理后才能外排,且水處理工段的除磷負擔較重。有機磷系列分散劑中的有機磷酸鹽主要起到緩蝕和阻垢的作用[4],若分散劑直接更換為無磷配方,可能會造成灰水系統結垢速率加快、管道堵塞等,給氣化系統長周期運行帶來一定風險。分散劑對氣化系統穩定運行影響重大,更換分散劑配方須嚴格監控試用過程,防止系統結垢加快。
為保證藥劑平穩更換,分散劑降磷共分為3個階段。第一階段,分散劑磷質量分數降低40%,分散劑型號由KH500更換為KH600,為保證分散劑中磷含量降低后的阻垢效果,分散劑添加量由80×10-6調整為100×10-6;第二階段,轉換過程,分散劑由KH600 型號分散劑與KH200 型號分散劑按質量比1∶1 配制,添加量為100×10-6;第三階段,灰水外排水總磷達標排放(總磷質量濃度<0.5 mg/L),分散劑全部更換為KH200 型號分散劑,添加量為100×10-6。
低磷分散劑試用期間監控灰水指標、蒸發熱水塔及水洗塔塔盤壓差趨勢,出現異常及時調整。低磷分散劑試用時間根據氣化爐倒爐計劃倒推,在倒爐前30 d左右試用低磷分散劑;倒爐后根據拆檢情況判斷試用低磷分散劑的阻垢效果,若阻垢效果達標,則下個運行周期全部使用該配方分散劑;再次倒爐后對灰水系統設備及管道結垢厚度進行測量,計算結垢速率,判斷分散劑的阻垢效果,結合灰水總磷含量確定分散劑是否能夠長期使用。
分散劑調整為KH600 型號低磷分散劑后,灰水外排水總磷質量濃度由更換前的6 mg/L左右降低至2 mg/L左右(見圖1)。

圖1 2020-12-23—2021-01-23采用KH600型號低磷分散劑時灰水外排水總磷變化趨勢
分散劑調整為KH200型號低磷分散劑后,灰水外排水總磷質量濃度由更換前的2 mg/L左右降低至0.47 mg/L左右(見圖2)。

圖2 2021-05-01—2021-06-01采用KH200型號低磷分散劑時灰水外排水總磷變化趨勢采用
電導率表征水中鹽含量,是水純凈度的一個重要指標。灰水濃縮程度越高,電導率也越高[5]。若分散劑阻垢效果好,則能保證灰水在電導率較高的情況下各種鹽類溶解分散在灰水中,而不會結垢析出。因此,在氣化裝置使用煤種及系統置換水量不變的情況下,若灰水電導率突然下降則表示分散劑的阻垢效果變差,溶于水中的離子結垢析出。因此,更換分散劑配方時需要監控灰水電導率的變化?;宜蠧a2+質量濃度的變化監控目的與電導率相同。
在試用KH600 型號低磷分散劑期間,灰水電導率、Ca2+質量濃度較穩定,電導率控制在3 050~4 035 μS/cm(見圖3),Ca2+質量濃度控制在165 mg/L 左右(見圖4)。在氣化裝置使用煤種不變的情況下,未出現因調換分散劑導致分散阻垢效果變差,進而造成灰水電導率、Ca2+質量濃度降低的現象。

圖3 2020-12-24—2021-01-23采用KH600型號低磷分散劑時灰水電導率變化趨勢

圖4 2020-12-23—2021-01-22采用KH600型號低磷分散劑時灰水Ca2+質量濃度變化趨勢
在試用KH200 型號低磷分散劑期間,灰水電導率、Ca2+質量濃度較穩定,電導率控制在3 415~3 801 μS/cm(見圖5);Ca2+質量濃度控制在162 mg/L 左右(見圖6),未出現因調換分散劑造成的分散阻垢效果差,灰水電導率、Ca2+質量濃度降低的現象。
氣化爐倒爐后,對氣化爐出黑水管道、蒸發熱水塔塔盤、水洗塔塔盤等部位進行例行檢查,測量結垢厚度,并計算結垢速率,判斷分散劑阻垢效果,具體數據見表1。

表1 設備及管道結垢速率
由檢查情況可知,使用KH500 型號有機磷分散劑期間,各部位結垢速率最低;試用KH600 型號低磷分散劑期間,各部位結垢速率微漲;試用KH200型號低磷分散劑期間,水洗塔塔盤、氣化爐出水結垢速率與試用KH600 型號分散劑期間基本相同,蒸發熱水塔第6、7 層塔盤有較薄軟垢,不影響系統運行。因此,KH200 型號分散劑磷含量低,阻垢效果滿足灰水系統運行要求,可長期使用。
在分散劑降磷第一階段期間,發現灰水外排水總磷質量濃度規律性波動,由6 mg/L左右緩慢降至0.5 mg/L 左右,然后突升至6 mg/L 左右,后經調查發現總磷波動周期與分散劑倒槽時間一致。造成該現象的主要原因是分散劑密度為1.15 g/cm3,比水大,分散劑原液在分散劑槽中用脫鹽水稀釋后送入系統,一槽配制好的分散劑一般使用2 d,過程中分散劑發生沉淀,下部分散劑濃度增大,上部分散劑濃度降低。公司對分散劑槽進行了技改,增加空氣攪拌器,保證分散劑均勻加入系統。
氣化裝置每班分析灰水水質指標,外排水磷含量能夠得到及時監測,但管道及設備結垢速率是否增加無法判斷,只能等到倒爐系統拆檢時測量,計算結垢速率。這種監測方法相對滯后,于是氣化車間在灰水槽內增加掛片,掛片置于距離灰水槽底部1 m處,保持掛片與灰水長期接觸,根據需要定期取出稱量,計算灰水系統結垢速率,判斷分散劑阻垢效果。
通過KH200 型號低磷分散劑在灰水系統中的應用,目前灰水水質指標穩定,磷含量較低,氣化灰水不用除磷,即可達到直接排放的標準;KH200型號分散劑效果穩定,能夠保證灰水系統阻垢效果,管道及設備結垢速率與前期使用磷含量較高的KH500型號分散劑基本相同,蒸發熱水塔塔盤垢質松軟,易于清理。下一步,公司將結合藥劑供應商繼續優化分散劑的使用,降低灰水系統結垢速率,延長系統運行時間。