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YHG-1200TH型焊軌車更換晶閘管后焊接U75VG鋼軌型檢工藝

2021-11-27 02:34:00孔德魯
山東交通科技 2021年5期

孔德魯

(中國(guó)鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250001)

引言

隨著我國(guó)鐵路大提速和高速重載鐵路及客運(yùn)專線建設(shè)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)場(chǎng)施工中對(duì)于鋼軌焊縫焊接要求日益提高。過(guò)去大多采用在烏克蘭巴頓研究所生產(chǎn)的K922型移動(dòng)接觸閃光焊機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)閃光焊接設(shè)備,其設(shè)備焊接鋼軌頂鍛完成后無(wú)焊縫保壓程序,無(wú)法克服鋼軌熱脹冷縮對(duì)鋼軌焊接質(zhì)量的影響。YHG-1200TH型焊軌車增加了焊接后保壓功能,很好地保證了鋼軌焊接接頭穩(wěn)定性,不僅保證了現(xiàn)場(chǎng)鋼軌焊縫的焊接質(zhì)量,同時(shí)達(dá)到了廠焊鋼軌的水平,提高了現(xiàn)場(chǎng)施工焊接質(zhì)量穩(wěn)定性,更好地滿足了鐵路現(xiàn)代化建設(shè)對(duì)焊縫質(zhì)量的高要求。

1 試驗(yàn)設(shè)備和材料

采用更換晶閘管YHG-1200TH型移動(dòng)閃光焊機(jī)、GZH-70 型鋼軌現(xiàn)場(chǎng)焊后熱處理成套設(shè)備。主要技術(shù)參數(shù):(1)進(jìn)線電壓:三相380 V;(2)標(biāo)稱功率:75 kVA;(3)中頻電壓:600 V;(4)中頻頻率:1 000~2 500 Hz。試驗(yàn)材料選用邯鄲U75VG高速鋼軌,主要化學(xué)成份見表1。

表1 U75VG高速鋼軌主要化學(xué)成份/%

2 試驗(yàn)原因

YHG-1200TH型移動(dòng)閃光焊機(jī)在焊接邯鄲U75VG高速軌生產(chǎn)檢驗(yàn)時(shí),焊機(jī)空載試驗(yàn)出現(xiàn)焊接電流395 V。發(fā)現(xiàn)異常后分析原因確認(rèn)晶閘管被擊穿,應(yīng)及時(shí)成套更換晶閘管及匹配電路板。更換后原焊接參數(shù)焊頭落錘出現(xiàn)不合格情況,斷口存在冷斷口、灰斑、過(guò)燒缺陷,焊頭落錘統(tǒng)計(jì)見表2。

表2 焊接接頭落錘試驗(yàn)數(shù)據(jù)

3 試驗(yàn)方案及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)邯鄲U75VG高速鋼軌物理性能、化學(xué)成分的特點(diǎn)和YHG-1200TH型焊機(jī)參數(shù)調(diào)整特點(diǎn),按照以往焊接經(jīng)驗(yàn),微調(diào)一組參數(shù)焊接后進(jìn)行落錘檢驗(yàn)。通過(guò)焊接斷口來(lái)檢查接頭質(zhì)量,逐步調(diào)整焊接參數(shù),以達(dá)到試驗(yàn)?zāi)康摹R罁?jù)《鋼軌焊接》(TB/T1632—2005),落錘高度3.1 m,兩次落錘試驗(yàn)焊接接頭不斷,灰斑面積控制在單個(gè)灰斑面積≤10 mm2,灰斑總面積≤20 mm2,滿足這些條件,落錘試驗(yàn)合格。試驗(yàn)結(jié)果必須現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)落錘質(zhì)量。

4 焊接調(diào)試中主要影響因素及控制方法

4.1 焊頭的冷脆斷口

質(zhì)量良好的焊頭斷口撕裂好,質(zhì)量穩(wěn)定。冷脆斷口的主要表現(xiàn)為在焊接中出現(xiàn)比較多的端口平齊,沒有或者較少焊接缺陷。通過(guò)平齊冷斷口對(duì)比撕裂斷口,發(fā)現(xiàn)斷裂趨勢(shì)的主要原因是平齊冷斷口。YHG-1200TH焊機(jī)更換晶閘管后,原焊接參數(shù)焊接邯鄲U75VG中加熱不足,需在原參數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)節(jié),加大鋼軌的熱量。

調(diào)整方法:在適當(dāng)調(diào)節(jié)反饋電流的情況下,調(diào)節(jié)第一階段和第二階段速度以提高加熱效果。(1)第一階段是預(yù)閃階段。為了獲得合適的溫度場(chǎng)和溫度梯度,減少局部的長(zhǎng)時(shí)間短路,進(jìn)一步加快鋼軌的前進(jìn)和后退速度。反饋電流適當(dāng)減小時(shí),由于局部短路時(shí)間短,短路的分布點(diǎn)多,因此,加熱較為均勻,能夠把溫度的提升速度加快。(2)第二階段是穩(wěn)定閃光階段。主要是通過(guò)短路時(shí)通過(guò)電流析出熱量加熱鋼軌接頭,這當(dāng)中并不形成連續(xù)的閃光。隨著鋼軌溫度逐步升高,鋼軌端面的溫度越來(lái)越容易發(fā)生閃光。如果大量形成閃光,端面熱態(tài)金屬就會(huì)被大量燒掉,從而降低焊接接頭的實(shí)際加熱效率。鋼軌端面溫度逐漸升高,前進(jìn)和后退速度必須隨溫度變化而變化。

為了克服此階段因鋼軌的前進(jìn)、后退速度過(guò)大而產(chǎn)生連續(xù)的閃光問(wèn)題,對(duì)部分參數(shù)調(diào)整后再次進(jìn)行焊接試驗(yàn)。每5個(gè)試驗(yàn)接頭為1組,共進(jìn)行3組焊接接頭的落錘試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明已基本消除冷斷口性缺陷。

4.2 焊頭斷口過(guò)燒

試焊過(guò)程中,焊頭過(guò)燒的主要表現(xiàn)為斷口處存在深遷入焊頭內(nèi)部的暗灰色缺陷。這種缺陷可能發(fā)生在參數(shù)調(diào)整的各個(gè)階段,其調(diào)整方向是通過(guò)合適的參數(shù)達(dá)到減小焊接過(guò)燒缺陷。過(guò)燒主要出現(xiàn)在軌地腳上部和下部,雖然過(guò)燒試驗(yàn)接頭在試驗(yàn)中出現(xiàn)的概率比較小,但這種缺陷是一種疏松的組織,相當(dāng)于在缺陷部位開了一個(gè)缺口,有這種缺陷的焊頭不能通過(guò)檢驗(yàn)。產(chǎn)生原因:(1)焊頭加熱過(guò)程中,尤其是在加速燒化階段產(chǎn)生的熱量過(guò)多,在頂鍛階段不能夠頂出。(2)頂鍛量偏小。

處理方法是適當(dāng)減小熱量,同時(shí)在此基礎(chǔ)上適當(dāng)加大頂鍛量。單純減小熱量可能會(huì)引起熱量不足,單純加大頂鍛量可能會(huì)引起焊接接頭的強(qiáng)度不足,因此,減小熱量時(shí)一定要加大頂鍛量。通過(guò)分析,解決過(guò)燒可行性手段是適當(dāng)減小加速燒化階段的燒化量和適當(dāng)加大頂鍛量,然后以5個(gè)試驗(yàn)接頭為1組,共進(jìn)行2組試驗(yàn),此項(xiàng)改進(jìn)取得了理想的效果。

4.3 焊頭斷口灰斑

焊頭斷裂主要原因:焊接中產(chǎn)生的灰斑。灰斑主要表現(xiàn):落錘斷口處存在焊接缺陷。灰斑特性:灰斑集中出現(xiàn)在軌底和三角區(qū)部位,形狀不規(guī)則,有長(zhǎng)圓形和長(zhǎng)條形,在焊接接頭斷口上,灰斑典型的顏色是淺灰色和深灰色,表面較周圍基體平坦,顏色越暗,韌窩組織越多,屬于硅酸鹽夾雜型灰斑,灰斑顏色發(fā)亮則屬于枝晶露頭型灰斑,灰斑是有害物質(zhì)聚集在大的、深的電擊坑中。

從閃光焊接本質(zhì)上來(lái)說(shuō),消除灰斑型缺陷十分困難,所以采用調(diào)整參數(shù)方法,把灰斑影響降到最低。在新參數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)節(jié),通過(guò)合適的參數(shù)達(dá)到減小焊接缺陷。閃光焊的本質(zhì)是液態(tài)金屬過(guò)熱后的爆破,如果爆破劇烈,出現(xiàn)電擊坑則較大較深,隨后該處即不參與后續(xù)閃光過(guò)程。而坑內(nèi)元素容易應(yīng)生成硅鋁酸鹽,如果火坑比較深,硅錳鋁在頂鍛時(shí)不易排擠出而殘留在坑內(nèi),從而生成硅酸鹽夾雜型灰斑。

(1)加熱階段。焊接質(zhì)量與閃光穩(wěn)定性密切相關(guān),而閃光穩(wěn)定性主要由二次空載電壓和反饋靈敏度確定。在這個(gè)階段,二次空載電壓越高燒化就會(huì)越劇烈,產(chǎn)生大爆破的概率就相應(yīng)增加。(2)加速燒化階段。焊機(jī)動(dòng)架的速度對(duì)焊接質(zhì)量有比較大的影響,速度過(guò)快會(huì)產(chǎn)激烈連續(xù)的閃光,形成比較深的火口。同時(shí),試驗(yàn)中通過(guò)在保證頂端前端口不被氧化情況下,減少加速燒化階段送件速度可減少灰斑形成概率。減小電擊坑和減小氧化概率是減小灰斑的可行性手段。該組試驗(yàn)進(jìn)行3組,每組焊接5個(gè)試驗(yàn)頭,基本上得到了比較滿意的效果。

YHG-1200TH焊機(jī)更換晶閘管后,通過(guò)試驗(yàn)得到了良好焊頭,確定焊接邯鄲U75VG參數(shù),通過(guò)了型檢試驗(yàn)。

5 結(jié)語(yǔ)

(1)YHG-1200TH型焊軌車晶閘管更換會(huì)引起工藝參數(shù)變化。(2)焊接過(guò)程熱量不足,可以通過(guò)調(diào)節(jié)燒化量和燒化速度進(jìn)行調(diào)節(jié)。(3)焊頭過(guò)燒焊接缺陷,可以通過(guò)調(diào)節(jié)加速燒化階段的燒化量,適當(dāng)增加頂鍛量解決。(4)焊頭過(guò)燒焊接缺陷,可以通過(guò)調(diào)節(jié)燒化電壓,控制加速閃光階段送進(jìn)速度能取得比較理想效果。

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