楊春虎
(國網公司山西技培中心 大同分部,山西 大同 037000)
根據制表,不完全統計。2005 至2015年,山西大同地區共發生10kv 變壓器事故47 臺次,而且15 次事故發生在春播時期,農民抗旱出現了困難,社會影響極壞。
1.投入運行的變壓器可靠性差:投入運行的變壓器單臺容量逐年提高,投入的大容量變壓器,可靠較差,普遍原因是工藝上存在粗造現象。
2.發生事故的變壓器運行時間都不長:在查明新投入使用的25 臺,變壓器。
3.變壓器縱絕緣事故上升:2005年到2010年占20%。
4.廠家出廠后返修率高:廠家出廠時試驗項目設定不細,沒有按國家標準做型式試驗。
5.弱匝間絕緣事故率高:糾結式匝間絕緣低,僅為0.35mm。系統出現不正常時,(過電壓、過電流時)變壓器發生事故。變壓器附近出現雷擊時,弱匝間絕緣就會出現事故。
1.設計縱絕緣強度太弱,線圈事故增多原因,應組織調查小組前往,變壓器生產廠家進行調研進行產品設計和出廠試驗方面的調研統計,(產品出廠年份2005年到2015年出廠的變壓器,統計電壓級為10kv~110kv,國產四廠家10年共計出廠變壓器66330 臺次,通過試驗沒有達到標準7530 臺次。經過返廠修復試驗達標的可以出廠,出廠返修率也達到了37%。試驗不達標的不準出廠試驗不達標率達到了15%。)變電站附近出現雷擊后,B,C 兩相避雷器保護動作,高壓線圈B 燒壞。由于縱絕緣環節弱、工藝粗糙、材質不良以及出廠檢不到位,大大降低了產品的質量,致使正常情況下的,變壓器出現多次事故。主要原因,高壓線圈繞組,沒有按雙筒式繞制,因而糾結匝數多,匝間電壓很高,所以擊穿的機率很高。
2.變壓器線圈進水事故,線圈事故率27%,電容式套管密封不嚴。電容式套管密封問題,是長期得不到有效解決的問題。引出新材料的使用問題,需要電力部門與國家科研機關,通力合作。
線圈進水事故,造成匝間短路。原因,電容式套管的端部密封不嚴,導致雨水進入到接線端子,也叫將軍帽下端部流入,沿導管頭部銷子孔處流入,穿線引線處再流至線圈引出線下邊,成滴下落在下邊的線圈上,造成匝間短路。2005年上半年,大同地區有6 臺變壓器發生類似線圈事故。
3.系統短路,糾結式線圈轉彎處的應力不夠。造成的線圈事故占到12%。
4.過電壓事故,變壓器附近出現雷電。變壓器內部出現過電壓造成系統大面積停電,變壓器絕緣擊密穿事故率達到9%。應對措施避雷線安裝長度應加長。
5.線圈縱絕緣事故,占事故率的40%
6.線圈導線換位處S 彎的成型工藝問題,引出線圈事故率達到7%。
7.線圈事故分析:線圈在制造上,出現的問題。縱絕緣設計,制造工藝上粗糙,選擇材質上的不到位。主導思想是節約,一切從簡。絕緣厚度不夠,瑞典選擇的是1.8~2.5,我們選擇的是下限1.35。原因,是我們選擇的沖擊絕緣的裕度為,1.2~1.4。這樣,絕緣紙的厚度0.08~0.12 就是合格的指標下限。出現事故的概率很大。
8.沖擊絕緣裕度為1.2~1.4,也是下限。出現沖擊過電壓后,產生的事故率也會上升。
9.選用的匝間絕緣場強,相當高。這樣,由于絕緣裕度不夠和工作場強較高,引起的變壓器事故較多。如:大同南郊區,運行不到6個月的新增變壓線圈燒壞,陽高,渾源兩縣,新增變壓器多次發生過電壓后線圈損壞事故。類似事故其他各區縣也有發生。
10.工藝要求上,線圈間連接的S 彎處,承受沖擊電壓后線圈S 彎處變形,出現剪切損壞,造成事故。彎制S 彎時,彎曲部分絕緣很容易扯破,S 彎處兩端也容易被墊塊壓破,有的變壓器S 彎處的絕緣厚度僅為0.35~1.35 毫米,這樣的事故原因,是工藝制造上,造成的。
11.靜電電荷問題:隨著變壓器容量和電壓等級的增加,總的容量和流速也隨之增加,因而由于油流產生的靜電電量的分離量增大,導致變壓器內部產生局部放電。出廠試驗,開動全部油泵時進行局部放電測量。
12.改進端部絕緣結構,消除局部過熱。大容量的變壓器的低壓線圈用螺旋式,線圈出線在頂部2~3匝。線圈的引線用白布帶統包,這樣就堵塞了低壓線圈端部散熱油道,造成局部過熱。
13.高,低壓線圈出線距離不夠。造成變壓器線圈間隙擊穿,多發生在低壓部分。
14.分接開關傳動部分絕緣桿的拔叉放電,變壓器內部乙炔升高很快。
預防性試驗統計不完全,引起的事故不多。但,變壓器安全受到極大的威脅。由于引線焊接不良,變壓器在運行中脫焊,銅、鋁接頭開裂,多股引線與母線排只焊了幾根,引起事故。2005年7 月,大同南郊區停電處理變壓器發現A 相變壓器套管防雨帽對油枕放電,引線頭與穿纜引線焊錫全部熔化,下流成棒,纜芯向下脫落30 厘米。根本問題是設計問題。
變壓器容量增大,附加損耗相應增加。有的變壓器達到了35%左右。油箱局部過熱,溫度達到150 度左右。油箱內部過熱后炭渣聚集,絕緣老化問題。吊芯檢查后不一定能發現問題,造成局部過熱的原因,漏磁通引起的渦流損耗。找到漏磁通的分布,加屏敝處理。鐵壓扳改為層壓件,并聯導線改為換位導線。油箱與器身的距離適當放大,引線包扎考慮到散熱問題。
變壓器質量問題,在運行中得到檢驗。變壓器的質量問題,從實踐中得到改進。寶貴的第一手資料,得來是非常不容易。變壓器生產廠家,經過改進生產出質量高的新變壓器。同時,生產變壓器的工藝得到改進。