摘要:M區(qū)塊主要采用同步注水開發(fā),目前M區(qū)塊欠注井較多,制約油田開發(fā)效果。本文通過對(duì)區(qū)塊注水井欠注原因分析,針對(duì)欠注井不同影響因素以及欠注分布規(guī)律,探索治理途徑,得出較為實(shí)用的欠注井綜合治理對(duì)策,對(duì)今后治理M區(qū)塊欠注井有一定指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:M區(qū)塊;欠注井;影響因素;治理對(duì)策
前言:
M區(qū)塊位于永樂油田西側(cè)斜坡上,由東向西構(gòu)造位置逐漸抬高的低滲注水開發(fā)區(qū)塊,區(qū)塊內(nèi)發(fā)育斷層40條,以西-南東走向的斷層為主。
M區(qū)塊主要采用同步注水開發(fā),在開發(fā)過程中隨著油井綜合受效變差,層間壓力差異的加大,目前M區(qū)塊欠注井較多,長期欠注會(huì)使周圍油井出現(xiàn)產(chǎn)量下降、供液不足、井組含水上升速度加快,嚴(yán)重的會(huì)造成壓力下降,加劇平面矛盾引發(fā)套損。本文旨在對(duì)近年來注水井欠注原因分析,找出適合M區(qū)塊欠注井較為實(shí)用的綜合治理對(duì)策,改善注水狀況。
1 M區(qū)塊欠注井基本情況
M區(qū)塊共有注水井71口,均為分層注水井。共有欠注井25口,占水井總井?dāng)?shù)的35.2%。因水井欠注導(dǎo)致周圍33口油井供液不足,日影響產(chǎn)油量16.2t。
2欠注井原因分析
通過對(duì)M地區(qū)25口欠注井與周圍油井的連通狀況、單井注水歷史、測試資料變化等的分析,影響M區(qū)塊注水井吸水能力的因素有三個(gè):
2.1 ?地層條件影響
2.1.1 ?油層發(fā)育差
從小層數(shù)據(jù)上看,具體表現(xiàn)為:注水層段中單層最大有效厚度<1m,全井射開有效厚度<3m。
M區(qū)塊因油層發(fā)育差導(dǎo)致水井吸水能力下降的井有5口。
2.1.2 ?連通差
油層連通條件差通常分為以下兩種情況:
1.部分注水井受斷層遮擋作用的影響,注入層與油井單側(cè)連通,與另一側(cè)的油井不連通,導(dǎo)致注入層吸水能力極差,直接影響注水量。
2.由于注采井網(wǎng)不夠完善或者地層非均質(zhì)性造成注入層的吸水能力差。
M區(qū)塊25欠注井中由于連通差導(dǎo)致水井吸水能力下降的井有1口。注水狀況與投注初期相比,注水壓力上升1.2Mpa,日實(shí)注下降7 m3。
2.1.3 ?層間干擾
由于M區(qū)塊注水井均采用分層注水方式注水,一根注水管柱存在多個(gè)注入層,如若注入層間的滲透率存在較大差異,就會(huì)導(dǎo)致中低滲透層注不進(jìn),而高滲透層的水竄流這一現(xiàn)象,從而造成低滲透層的注水啟動(dòng)壓力過高導(dǎo)致欠注。
分析在M區(qū)塊25口欠注井中有3口是這一原因?qū)е碌那纷ⅰ?/p>
2.2 ?注入水水質(zhì)影響
M區(qū)塊是葡三聯(lián)注水管網(wǎng)末端,由于注水干線長,造成注水雜質(zhì)在管網(wǎng)末端堆積,水質(zhì)二次水污染嚴(yán)重,水表與過濾器卡、堵現(xiàn)象頻繁發(fā)生。
M區(qū)塊25口欠注井中,由于注入水水質(zhì)差導(dǎo)致油層污染所產(chǎn)生的欠注井有11口,該類井的特點(diǎn)為:
地層連通性、物性相對(duì)較好;11口井平均連通砂巖厚度6.5m,連通有效厚度3.7m。
轉(zhuǎn)注初期注水較好,能達(dá)到配注要求;11口井轉(zhuǎn)注初期平均單井日配注31 m3,日實(shí)注31 m3。
2.3 ?管網(wǎng)壓力影響
2.3.1 ?地面壓力系統(tǒng)配備不合適
注水壓力大小受單井距離增壓點(diǎn)遠(yuǎn)近影響,當(dāng)供給壓力較低且輸送途中損耗時(shí),不可避免會(huì)造成單井來水壓力低于需求壓力。從而導(dǎo)致欠注。
從M區(qū)塊近兩年的注水情況上看,發(fā)現(xiàn)位于A隊(duì)R中轉(zhuǎn)站注水管網(wǎng)末端的B平臺(tái)井注水壓力上升塊,欠注現(xiàn)象頻繁發(fā)生,增注措施受效周期短。
分析認(rèn)為造成頂壓欠注的主要原因有以下兩個(gè)方面:一是,從地理位置看,該平臺(tái)位于注水管網(wǎng)末端,距離最近的增壓點(diǎn)R中轉(zhuǎn)站2390m,會(huì)產(chǎn)生一定的壓力損失,造成該平臺(tái)來水壓力低;二是,從水質(zhì)分析上看,該地區(qū)注入水水質(zhì)差,油層污染嚴(yán)重,導(dǎo)致壓力上升塊,啟動(dòng)壓力高。
2.3.2 ?增注泵故障率高,導(dǎo)致部分井欠注
R站增壓泵故障率高,沒有增壓的情況下,15口正常水井受影響不吸水或吸水變差,進(jìn)入冬季生產(chǎn),增壓泵一但出現(xiàn)故障,如果維修不及時(shí),泵壓低易造成外網(wǎng)大面積凍井。
2.3.3 ?井間壓力干擾
注水壓力相差較大,隸屬于同一注水系統(tǒng)運(yùn)行,壓力干擾嚴(yán)重,水井之間調(diào)配水量難度較大,易出現(xiàn)欠注。
該注水干線上欠注井都為油壓較高的井,該干線上最高油壓和最低油壓之間差距大,當(dāng)?shù)竭_(dá)單井干線壓力低于高壓井需求時(shí),高壓井就會(huì)吸水不足,一旦停泵或泵壓較低,高壓注水井的水量就會(huì)從井底流入附近壓力低的水井,是致使高壓井不吸水欠注的主要原因。
通過對(duì)影響M區(qū)塊注水井吸水能力的三個(gè)因素進(jìn)行了以上分析匯總,得出結(jié)論認(rèn)為油層污染是M區(qū)塊欠注井的主要成因。
3治理對(duì)策
針對(duì)M區(qū)塊欠注井地面注入系統(tǒng)實(shí)際狀況及注入水水質(zhì)影響,結(jié)合該區(qū)塊低孔隙、低滲透的油藏特性,對(duì)達(dá)不到注入要求的水井原因進(jìn)行全面分析,并制定了相應(yīng)的治理措施。
3.1 ?地層疏通治理
結(jié)合M地區(qū)油層發(fā)育及連通狀況、壓力變化和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),對(duì)欠注井進(jìn)行逐層研究,分類治理。由于油水井連通情況存在差異,針對(duì)24口酸化井進(jìn)行效果分析,對(duì)單井連通砂巖厚度及連通有效厚度進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)合油層條件得出結(jié)論,對(duì)油層動(dòng)用程度低、連通好的中高滲透層進(jìn)行酸化增注措施,針對(duì)油層發(fā)育條件差但周圍連通油井發(fā)育好的欠注井進(jìn)行壓裂。
3.2 ?注入水質(zhì)指標(biāo)有效控制
為了降低注水管道腐蝕結(jié)構(gòu)速度以及地層堵塞機(jī)率,對(duì)此M區(qū)塊進(jìn)行了沖洗總注水管線工作,效果較好,建議建議進(jìn)行罐車周期性沖洗管線,改善管網(wǎng)末端注水井水質(zhì)。
3.3 ?管網(wǎng)壓力系統(tǒng)升級(jí)改造
為解決管網(wǎng)負(fù)荷匹配不平衡,在同一注水系統(tǒng)中的注入壓力差異大這一問題,提出以下兩方面治理對(duì)策。
3.3.1 ?單點(diǎn)增壓注水
單點(diǎn)增壓注水是在注水井井場或配水間旁設(shè)置增壓注水泵,對(duì)注水站供至注水井的高壓水進(jìn)行二次增壓,提高注水壓力后注入注水井。該方法適用于單口注水井增壓或井位較為集中的注水井集體增壓。
從增壓效果上看,單點(diǎn)增壓對(duì)井為較為集中的注水井集體增壓有著較好的效果,因此下步建議針對(duì)M區(qū)塊來水壓力低于需求壓力的水井進(jìn)行單點(diǎn)增壓。
3.3.2 ?水力自動(dòng)調(diào)壓注水
建議針對(duì)隸屬于同一注水系統(tǒng)運(yùn)行,注水壓力相差較大、壓力干擾嚴(yán)重的這類欠注井,下步安裝水力調(diào)壓泵;水力調(diào)壓泵是一種適合油田高壓注水井自動(dòng)升壓增注,低壓注水井自動(dòng)降壓限注的全液壓智能型注水設(shè)備。其技術(shù)原理是:通過液路轉(zhuǎn)換器,對(duì)來水能量進(jìn)行變換,提取低壓井多余的能量給高壓井,在不需要外供動(dòng)力的情況下,使之能量增加,壓力升高,以滿足高壓井高壓注水的要求。
4結(jié)論與建議
4.1 M區(qū)塊注水困難,注入水水質(zhì)差導(dǎo)致油層污染是主要的因素。
4.2 對(duì)于M區(qū)塊油層污染導(dǎo)致的欠注井,酸化是其比較有效的治理方法,并且連通狀況好的水井酸化效果更好有效期更長。
4.3對(duì)于來水壓力低于需求壓力的井,可以實(shí)行單點(diǎn)增壓注水。
參考文獻(xiàn):
[1] 劉維震,周永家,提高勝利油田注水效率的探討。油氣田地面工程,1997。
作者簡介:
邊鑫,女,1990年出生,曾任大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠第三油礦728隊(duì)采油工,現(xiàn)任大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠第三油礦地質(zhì)隊(duì)動(dòng)態(tài)分析崗,油藏工程助理工程師,學(xué)士。