



作者簡介:王安生(1987.1-),男,熱控班長,技師,熱工自動化專業。
摘要:文章通過對某電廠1000MW機組第一次汽輪機沖轉期間沖轉上升速率過低,從而引起汽輪機停止的問題進行了闡述與分析,并結合數據演算出停止的原因及動態參數需求,通過優化啟動,避免汽輪機沖轉時發生異常的情況,進一步保障了汽輪機的高效啟動,延續機組的使用壽命,對同類型機組具有很好的推廣意義。
關鍵詞:西門子;沖轉;預暖;啟動
1 引言
某電廠百萬超超臨界燃煤汽輪機組為上海汽輪機廠N1000-28/600/620型一次中間再熱、四缸四排汽、雙背壓、單軸凝汽式汽輪機;高、中壓缸為分缸結構,低壓缸為對稱分流式,再熱器溫度620℃,為國內一次再熱機組高值,DEH為西門子T3000控制系統。為全面保障機組的安全可靠性,作者通過搜集現場數據以及運行參數對各項工況進行了統計分析,現就如何提升西門子機型的機組一次沖轉成功進行探討和交流。
2 事件經過
2月中下旬,某電廠進行汽輪機首次沖轉時,汽輪機出現因沖轉上升速率過低導致的停產事件,汽輪機沖轉至360轉暖機,11時39分,運行人員釋放轉速準備沖轉至3009轉;11時44分38秒,汽輪機轉速沖至2452轉時,DEH系統控制畫面報警ACCL小于MIN(沖轉上升速率過低),觸發閉鎖汽機轉速增,轉速目標降至2392轉,轉速由2452轉降至2392轉時總流量指令由24.1%降低為-79.94%,高調、中調閥位開度瞬間由7.6%、6.15%關至2.45%、2.47%,轉速繼續減小,ACCL小于MIN動作后5秒,TAB值由68.15%開始降低,20秒后自動降低至36.86%<37.5%,高主、中主門緩慢關閉至全關,汽輪機墮走。(如圖1、圖2)
3 原因分析
汽輪機沖轉期間高壓缸轉子裕值不斷降低,由46K降低至5.4K,低于組態內常數值30K,小選后輸出實時轉速率,轉速升至2452轉時高壓缸轉子可變應力裕值為5.425K,此時沖轉上升速率<100.8轉/分,ACCL小于MINN報警,觸發閉鎖動作,目標轉速自動由3009轉變為當前實際轉速(2452轉)減去60轉后的目標值(2392轉),轉速控制器輸出總流量指令由25.1%減小至-78.95%,高調、中調閥位反饋瞬間由7.6%、6.15%關至2.45%、2.47%,ACCL小于MIN動作后5秒,汽輪機啟動和閥位限值器由68.15%繼續降低,20秒后自動減小至36.86%小于37.5%,高主、中主門緩慢關閉至全關,汽輪機墮走。
3.1 原因1:沖轉上沖轉上升速率低直接觸發閉鎖功能動作
在汽輪機轉速臨界區660<轉速<840和1020<轉速<2850之間,如沖轉上升速率低則會觸發閉鎖功能動作,會引起目標轉速跟蹤實際轉速后減60轉轉速值,在轉速模式下觸發關閉閥門,閉鎖功能動作關閉主汽門。
3.2 原因2:汽輪機預暖不充分
沖轉邏輯內有專用閉鎖計算,該計算值主要涉及汽輪機升降速和升降功率時,對高壓閥門閥殼、高壓調門閥殼、高壓汽缸、高壓缸轉子、中壓轉子等部件進行監測,從而連續監視該部件的熱應力,并將換算出的結果直接計入汽輪機轉速控制和負荷控制回路中。高壓汽缸、高壓缸轉子、中壓轉子裕值結果主要應用在汽輪機升、降轉速時,最大升、減速率為600轉/分鐘,裕值比較最小設置為30K,即高壓汽缸、高壓缸轉子、中壓轉子裕值比30K小時將引起汽輪機沖轉上升速率降低,在臨界轉速區時如裕值繼續降低易引起ACCL小于MIN動作。
3.3 原因3:高壓缸轉子上升裕值低引起沖轉上升速率低
本文介紹案列,啟動時由11點39分21秒開始,轉速釋放后升3009轉,升速前轉速為360轉,高壓缸轉子上升裕值為45.9692K;到11點41分03秒時高壓缸轉子上升裕值減小至29.9442K,此時比最小的升速設置裕值30K小,轉速為1379轉;至11點44分39秒高壓缸轉子上升裕值減小至5.4257K,當前轉速為2392轉,ACCL小于MIN動作觸發閉鎖功能,則閉鎖汽輪機升轉速。
3.4 次要原因:高壓缸轉子最理想沖轉的主蒸汽溫度沒有達到最佳值
高壓缸轉子表面溫度=高壓缸內缸90%溫度三選均后溫度值;
高壓缸轉子平均溫度=高壓缸內缸90%溫度三選均后溫度值經邏輯計算后值;
高壓缸轉子升裕度值=高壓缸轉子平均溫度的函數值-(高壓缸轉子表面溫度-高壓缸轉子平均溫度)
最佳沖轉主蒸汽溫度=高壓缸轉子計算溫度+30K+高壓缸轉子升裕值,其下限為390℃,上限為600℃。
對比換算出汽輪機沖轉時高壓缸轉子對應的沖轉主蒸汽溫度為287.9℃,比最佳的沖轉主蒸汽溫度低限390℃還要低,因此汽輪機沖轉過程中導致高壓缸轉子熱應力變化過大,高壓缸轉子平均溫度變化反而慢,高壓缸轉子表面溫度上升較快,熱應力大,引起汽輪機上升沖轉速率減小,在臨界轉速區觸發了沖轉上升速率過低信號動作聯關汽輪機閥門。
4 應對措施
冷態時啟動或是熱態時啟動,汽輪機沖轉前都要使高壓缸轉子對應的最佳沖轉主蒸汽溫度滿足,且滿足溫度應力準則,汽輪機沖轉滿足X7_A、X7_B溫度準則:
1)高壓缸溫度+X7_B>主蒸汽溫度。
2)高壓缸轉子溫度+X7_A>主蒸汽溫度;
3)最佳沖轉主蒸汽溫度=高壓缸轉子計算溫度+30K+高壓缸轉子升裕度,其下限為390℃,上限為600℃。
4.1 冷態啟動
冷態啟動時須保證汽輪機啟動步序中各條件滿足要求;嚴控主、再熱蒸汽溫度和汽壓,主蒸汽壓力上汽廠建議值為8.5Mpa,根據機組實際情況進行調整;對于主、再熱蒸汽溫度,因中壓缸轉子50%溫度在100℃以下,再熱器溫不宜超過403℃,不然應力輸出計算不滿足沖轉限制;同時,建議主汽壓比較低時提前進入暖閥,根據該廠實際情況主汽門前的主蒸汽溫度在暖管時不滿足≥360℃,根據步序要求在第11至第20步之間利用投退往復的動作使其達到暖閥的最佳效果,確保閥體、管道受到較小的應力限制。
再有,汽輪機沖速前要保證X準則滿足要求,TSE有足夠的寬度,整個升速過程大于30K時方可在沖轉時保障汽輪機滿速上升,否則,在臨界區時上升率則無法達到,會引起自動降低,則致使升速過程過慢甚至高缸缸轉子裕值進一步縮小,觸發沖轉上升速率報警低限進而關閉閥門。
依據高壓缸轉子計算溫度+30K+高壓缸轉子升負荷裕值計算出最佳的沖轉主蒸汽溫度后,則理應在390℃≤最佳沖轉主蒸汽溫度≤600℃且主汽閥、調閥閥溫溫差<25℃汽輪機沖轉時,確保全速沖轉。
4.2 熱態啟動
汽輪機熱態啟動時,因其自身溫度較高,需要啟動期間主蒸汽溫度更高,為拉回汽溫,鍋爐側則增加煤量,高旁、低旁開度相比較大。因而,冷再側壓力偏高,汽輪機升速時,高壓缸側汽流無法使高排逆止門打開,引起高排側溫度高。所以,在熱態啟動時,低旁側的壓力盡量低設;并檢查X準則和最佳沖轉主蒸汽溫度是否滿足要求。
4.3 復位STOP
啟動期間因西門子FM主、從控制器間數據變化快,主、從控制器間的數據不一致導致FM報警或者他因引起畫面SOTP報警,一旦遇到STOP報警,監盤人員及時進行復位,以免閉鎖轉速上升引起啟動時升速過長而引起沖轉失敗。
5 結論
經過以上分析及解決方法的實際應用,為日后監盤人員在啟動時提供了理論基礎和依據,從而避免汽輪機啟動沖轉過沖中頻繁過臨界引起其他異常事件,也進一步提高了機組的使用壽命。
參考文獻
[1]電力行業熱工自動化技術委員會.火力發電廠分散控制系統典型故障應急處理預案:西門子T-3000和TXP系統[M].北京:中國電力出版社.2012.
[2]電力行業熱工自動化技術委員會.火電廠熱控系統可靠性配置與事故預控[M]北京:中國電力出版社.2010.
[3]孫長生,朱北恒,DL/T 774—2004 火力發電廠熱工自動化系統檢修運行維護規程,中國電力出版社,2015.