鐘海斌

摘要:隨著熱軋1450生產線生產節奏的不斷加快,上料速度的瓶頸逐漸顯現出來,本文設計一款簡單實用、適應范圍廣的坯料對中測寬控制方法,坯料推正、測寬一次完成,快速、精準,可以滿足工業的生產的急切需要。
關鍵詞:上料 對中 油缸 推正 測寬
一.引言
在熱軋工藝中,坯料需要行車夾具其放上輥道進行裝鋼,而如果行車操作過程晃動或操作工動作不熟練,造成坯料落在輥道時與軌道不平行、不對中。目前,當坯料不正時,通常解決的辦法是采用行車重新夾起坯料進行擺正,費時費力;特別在本廠熱軋1450生產線節奏要求不斷加快的情況下,傳統的坯料上料方式嚴重影響坯料整體的生產效率。此外,另一嚴重影響生產效率的問題是所上坯料的型號(寬度)錯誤率頻出不窮。
現有的鋼板對中裝置具有相關研究,如專利CN202011562662[1]、專利CN201820875618[2]公開了裝鋼對中裝置,其僅給出了鋼板對中的結構,但并未給出如何同時實現對鋼板寬度的測量。
因此,如何設置出一款既能快速確定上料坯料寬度、又能自動實現對上料滾道上的坯料進行對中成為了1450熱軋生產線的當務之急。
基于此,本文介紹設計出一種簡單實用,能夠實現快速、自動鋼坯上料對中,并能測出板坯寬度的設備。
二.坯料對中的原理
在上料輥道第一塊鋼坯上料位置安裝一套機械對中裝置,采用機械——液壓結構,結合自動化控制技術[3][4],對傾斜的鋼板利用機械機構強制將鋼板推正。同時利用液壓缸內部的MTS,對油缸行程進行計算,根據油缸動作的行程,計算板坯寬度。
三.機械結構:
圖1給出了鋼板推正裝置的三維示意圖,該裝置主要由液壓缸、推頭組成,液壓缸推動推頭。
當板坯未停在輥道中部且板坯會有一定角度的傾斜是,油缸1、2同時伸出,在位置環的控制下停止在欲擺位,在油缸1、2超過減速位后,雙油缸3、4同時伸出,此時油缸3、4通過壓力環進行壓靠,當油缸壓力達到目標值后,計算出板坯寬度,同時四個油缸收回,完成推正和測寬雙重操作。此過程以操作工核對板坯為觸發事件,完全自動完成,無需操作工干預。
四、電氣控制部分:
1、推正程序:
推桿裝置鋼坯推正控制部分(位置環控制):
設:板坯數據寬度規格為W,鋼坯實際寬度為W’,單邊推桿裝置最大開口度(油缸完全收回):Wmax=1050,單邊油缸需推動位移L,測量鋼坯寬度位移L’。則L=Wmax-W/2。
2、測寬程序:
鋼坯實測寬度控制(壓力環控制):
無論鋼坯實際寬度W’ 是否等于鋼坯規格W,在執行推正位置控制程序中或執行位置
控程序后,進行壓力環控制,油缸無腔桿達到程序檢測壓力P’,油缸MTS數值固定,鋼坯實測寬度完成。
3、過程控制程序:
(1)、為了節約成本,四個油缸只有兩個油缸安裝有壓力變送器,因此只有一側處于位置環,而另一側處于壓力環。其中位置環通過目標板坯的理論寬度,計算出此時按照理論寬度的板坯中心距,然后根據此中心距計算出1、2號雙油缸的目標距離。
(2)、由于沒有側導板連接,為了確保鋼坯與輥道垂直,必須先啟動位置環側油缸,當油缸到位后,再啟動壓力環,以避免四個油缸由于速度不匹配造成鋼坯位置變化。根據多次實踐,找到板坯推正后需要的閥值作為目標壓力。當壓力大于閥值后,則壓力環完成控制,發出定位完成信號。
(3)、為提高對中及測量速度,可以在位置環側油缸走到減速位后,提前啟動壓力環油缸,不需要等待位置環完成定位所需要的時間,且由于油缸大小一致,其速度差異不會因此造成較大誤差,同時可以大幅提高對中速度。
五.效果
當對中裝置投用后,行車工只需將板安全放在輥道即可,無需在精準定位,推正對中、測寬由對中裝置一次完成,快速簡單。傳統的人工行車上料需要多花費大約60秒進行板坯定位,推正裝置的動作時間可以控制在33-35秒內,且測量精度在±5mm以內。
六.結語
通過推正測寬單元中的液壓缸帶動推頭進行位移,使得鋼板得以被推正,并結合設置的推正程序L=Wmax-W/2、測寬程序W’=2*Wmax-(L'缸1+L’缸2)能夠實現熱軋坯料的快速上料并對中,同時實現坯料寬度的測量,是一款結構簡單、操作方便、適用性廣的上料系統。
參考文獻:
[1]專利CN202011562662 一種熱軋加熱爐裝鋼裝置及裝鋼方法
[2]專利CN201820875618 一種用于加熱爐裝鋼機的輔助推鋼防偏裝置
[3]吳麒 自動控制原理[M].北京:清華大學出版社,1996
[4]軋制過程自動化/丁修堃主編 .北京:冶金工業出版社,2009.10