王志望 張 華 胡 軻 李連豹 韋 虹 李雙清 王瑞平,2
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近年來為應對能源危機和氣候變化,各國發布了更嚴苛的油耗排放法規,促使汽車廠商開發相關技術以提升汽車發動機熱效率,降低排放。提升發動機熱效率的主要技術包括提高壓縮比、停缸/VVL技術、阿特金森/米勒循環、冷卻EGR 和低摩擦技術等。汽油機Otto 循環的熱效率可以通過公式[1]進行表征,從中可以得出發動機熱效率與壓縮比和比熱比正相關。
稀釋/稀薄燃燒通過降低散熱損失和泵氣損失及提高比熱比,從而提高發動機熱效率[2]。隨著稀燃程度的提高,缸內最高燃燒溫度降低,可有效降低爆燃傾向,在超高壓縮比下提高點火角,同時提高比熱比,進而提高熱效率,伴隨著失火及燃燒持續期加長。為解決此問題,需設計快速燃燒系統及應用高效點火系統,如高滾流進氣道、長沖程設計以及適配高效點火系統的燃燒室/活塞頭部形狀等。電暈點火技術作為體著火的一種高效點火方式,點火能量約為0.4~1J[3-4],根據前期試驗驗證[5],可以獲得較高的過量空氣系數穩定燃燒,通過適配快速燃燒系統,可以獲得低于20°曲軸轉角的燃燒持續期。
本文在1 臺熱力學單缸發動機上,采用電暈點火系統、快速燃燒系統和超高壓縮比等技術,通過單缸機熱力學試驗,驗證了超稀薄燃燒汽油機的燃燒、油耗和排放特性。
前期已在一款量產3 缸汽油發動機上完成了稀燃摸底測試[5],本文采用原理相似的電暈點火系統,點火系統基本原理如圖1 所示,包括控制器,電暈點火器。控制器通過常規蓄電池供電,接收ECU 點火信號,經由控制器輸出給發動機點火器,點火器輸出能量控制通過設置控制器的輸出電壓和持續時間進行,電暈點火在未優化燃燒系統特定點不同電壓下的稀燃極限趨勢,如圖2 所示。

圖1 高能點火系統原理圖

圖2 特定點電暈點火燃燒穩定性趨勢
試驗發動機為一款熱力學單缸機,針對燃燒系統進行了適配性設計,包括高滾流進氣道,長沖程設計和超高壓縮比活塞,幾何壓縮比16。發動機整機參數如表1 所示。
通過Kistler 預埋式缸壓傳感器將缸壓信號檢測并傳遞到AVL 含電荷放大器的燃燒分析儀,通過燃燒分析軟件AVL Indicom 實時監測缸壓、放熱率、燃燒相位等參數。通過ETAS-630 監控排氣管處過量空氣系數,通過電暈點火系統控制軟件控制點火電壓和持續時間,改變點火能量,詳細的試驗設備清單見表2。

表2 試驗設備清單
綜合應用高滾流比進氣道、電暈點火、長沖程設計和超高壓縮比技術,試驗內容為固定工況點,從1.8 到2.6 進行過量空氣系數掃點測試,獲得過量空氣系數與發動機燃燒、比油耗和排放的變化趨勢。在臺架試驗過程中通過電暈控制系統控制點火能量(控制參數包括電暈起始電壓和點火持續時間)以及點火提前角,確保均質超稀薄混合氣的燃燒穩定,單缸機試驗邊界條件控制如表3 所示。

表3 試驗邊界控制條件
圖3 所示為熱力學單缸發動機轉速2 000 r/min,平均指示壓力10 MPa 時,氣缸壓力、瞬時放熱率和燃燒相位隨過量空氣系數而變化的曲線。過量空氣系數限值提升可以達到2.3,此時燃燒循環波動率小于3%,在許可范圍內。

a)不同過量空氣系數時最大爆發壓力

b)不同過量空氣系數時點火角

圖3 不同過量空氣系數燃燒特性比較
由圖3a 可以得出,在保持相同IMEP 情況下,增大過量空氣系數,最大爆發壓力持續升高。隨著過量空氣系數進一步提高,因燃燒不穩定,最大爆發壓力有下降的趨勢。
由圖3b 和圖c 可以看出,隨著過量空氣系數的增大,點火角提前以保證穩定燃燒,得益于點火系統的點火能力及超稀燃抑制爆燃能力,燃燒重心的相位(CA50)基本維持在5°曲軸轉角附近,在過量空氣系數為2.25 時燃燒效率最優。這是因為隨著過量空氣系數的增大,稀薄燃油在氣缸內的氣化冷卻效應,降低了超高壓縮比下較高負荷爆燃傾向,使高壓縮比的效果顯現出來,可以改善燃油消耗量,超稀燃的絕熱指數增大,進而提高發動機理論循環的熱效率。當過量空氣系數增大到一定值后,出現失火現象。發動機燃燒循環變動情況如圖4 所示,隨著過量空氣系數的進一步增大,稀薄燃燒工況下的燃燒循環變動率增高,發動機燃燒穩定性變差,至2.35 以上時,燃燒循環變動大于3%,此時發動機燃燒失火嚴重。

圖4 COV 隨過量空氣系數的變化趨勢
熱力學單缸發動機轉速2 000 r/min,指示平均壓力10 MPa 工況,指示燃油消耗率隨過量空氣系數的變化趨勢如圖5 所示。

圖5 指示燃油消耗率
隨著過量空氣系數的提高,高效的點火系統確保超稀薄混合氣的穩定燃燒,通過調整點火角,燃燒相位在最優位置,指示燃油消耗率下降,之后因燃燒不穩定,指示燃油消耗量上升。在2 000 r/min,IMEP10 MPa,過量空氣系數為2.25 時獲得最低發動機指示燃油消耗率為170.5 g/(kW·h),此時指示熱效率約為49.5%(凈熱值42.65 MJ/kg)。
試驗過程中將過量空氣系數由1.8 以步長0.5逐步提高至2.6,排氣溫度和NOx原始排放呈下降趨勢,點火角提前造成缸內溫度升高,進而使NOx排放相對于前期測試值偏高。在當前邊界下,當過量空氣系數>2.3 時,NOx排放低于50×10-6,這是由于此時缸內最高燃燒溫度低,進而使NOx原始排放降低,處于比較低的水平。如圖6、圖7 所示。

圖6 排氣溫度隨過量空氣系數的變化趨勢

圖7 NOx 隨過量空氣系數的變化趨勢
1)超高壓縮比與超稀薄燃燒結合,耦合電暈點火,可充分發揮高壓縮比和稀燃高絕熱指數的優勢,有效降低發動機燃油消耗率。
2)超稀薄燃燒因缸內最高溫度較低的特點,發動機可以獲得較低的NOx排放,在過量空氣系數>2.3時,NOx原始排放可以降低至50×10-6以內。
3)在熱力學單缸機上,應用快速燃燒系統和電暈點火技術,可以實現過量空氣系數2.3 穩定燃燒,在2 000 r/min 及IMEP 10 MPa,過量空氣系數2.25 時,發動機實測最低指示燃油消耗率為170.5 g/(kW·h),指示熱效率約為49.5%。在達到較低指示燃油消耗的同時,發動機的NOx原始排放水平處在較低的范圍內。