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500kV主變低壓側(cè)大電流電容型套管國產(chǎn)化改造研究與應(yīng)用

2022-04-09 20:03:07李偉銘
機電工程技術(shù) 2022年2期
關(guān)鍵詞:應(yīng)用

李偉銘

摘要:某電廠進口主變低壓側(cè)電容型套管在運行年限增加后,缺陷數(shù)量明顯上升,存在絕緣介損異常增大、套管漏膠、滲油等共性問題。通過調(diào)研,提出采用新型大電流純瓷套管進行技術(shù)改造的思路。根據(jù)主變壓器低壓側(cè)大電流套管的原始參數(shù)進行改型,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備情況,確定新型純瓷套管相關(guān)技術(shù)要求,并通過仿真計算和相關(guān)型式試驗驗證其滿足主變運行要求。新型純瓷套管投入運行后,運行溫度降低,總體運行情況良好,同時簡化了檢修工藝工序,達到了改造目的。新型純瓷套管節(jié)約單次檢修費用約50萬元,采購周期由原來6個月縮短到1個月。應(yīng)用新型純瓷套管取得相應(yīng)的社會經(jīng)濟效益,為解決該廠其余兩臺主變的低壓側(cè)大電流套管存在的問題提供了寶貴經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:電容型套管;純瓷套管;技術(shù)改造;應(yīng)用

中圖分類號:TM402

文獻標志碼:A

文章編號:1009-9492 ( 2022)02-0173-04

0引言

某電廠主變壓器采用三相一體結(jié)構(gòu)、額定容量為716 MVA、額定電壓變比為19/525 kV、有載調(diào)壓,調(diào)壓范圍為+10%、接線組別為Ynd-1l。3臺500 kV主變壓器低壓側(cè)采用英國傳奇公司30HC216型油/空氣電容套管,低壓側(cè)電容套管額定電壓為36 kV,額定電流為16 000 A。自1996年投入商業(yè)運行以來,主變運行時間已達25年。近年來,由于設(shè)備運行年限長,在機組檢修期間發(fā)現(xiàn)電容型套管普遍存在電容值變大、套管絕緣介損異常增大、套管漏膠和滲油的問題。如#1主變在2012年、2013年及2015年檢修期間均發(fā)現(xiàn)低壓電容型套管滲油、漏膠的情況,只能采購原型號進口新套管進行更換。在其余兩臺主變上,低壓電容型套管也存在類似的缺陷情況。

采購原型號進口套管費用高昂,采購周期長,且生產(chǎn)廠家在國外,對電廠需求反應(yīng)遲鈍,交流不暢。為解決主變原型套管日益增多的缺陷,需尋求新型國產(chǎn)套管進行代替,減小檢修費用,縮短采購周期,建立穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和技術(shù)服務(wù)渠道,提高主變運行安全性和可靠性。

本文著重介紹國產(chǎn)新型純瓷套管選型過程,按照現(xiàn)場實際確定純瓷套管的技術(shù)參數(shù),通過仿真試驗確認新型純瓷套管設(shè)計滿足運行要求,新套管順利通過型式試驗并在現(xiàn)場安全投運。國內(nèi)500 kV主變低壓側(cè)大電流套管改造實例較少,本次改造為解決500 kV主變低壓側(cè)大電流電容型套管缺陷積累了寶貴經(jīng)驗,值得借鑒和推廣[1-6]。

1 存在問題及原因分析

1.1 運行中發(fā)現(xiàn)的問題

在近幾年檢修中,主變低壓側(cè)大電流套管呈現(xiàn)共性缺陷。從2010年開始統(tǒng)計,有多達15只主變低壓側(cè)電容型套管發(fā)生過漏膠、滲油、介損增加、電容值變化大等缺陷。如2016年10月25日,1號主變A級檢修進行低壓側(cè)6支油/空氣電容套管電氣試驗時發(fā)現(xiàn)有4支套管絕緣介損較上一次檢修(2013年度)出現(xiàn)明顯增大;CI套管電容值較銘牌值變化超過警戒值(5%),試驗結(jié)果如表1所示[7-8]。

1.2 原因分析

電容型套管為控制套管局部放電水平,主絕緣采用電容式,有油紙和膠浸紙兩種。油紙?zhí)坠苁窃趯?dǎo)電體外包油紙絕緣層,散熱差。由于用油量很少,在運行時溫度較高,內(nèi)部壓力大,經(jīng)常出現(xiàn)漏油甚至導(dǎo)致瓷套脹裂。而膠浸紙?zhí)坠軐?dǎo)體外覆蓋環(huán)氧,只能靠兩頭散熱,散熱條件差,所以溫升高、體積大、成本高。另外,在長期高溫下,環(huán)氧本身也易老化,如果在環(huán)氧浸漬時有微小的缺陷,無法自恢復(fù),長期局部放電會導(dǎo)致故障點擴大,影響其使用壽命。

某電廠主變低壓側(cè)電容型套管為油紙?zhí)坠堋S捎谥髯兊蛪簜?cè)升高座內(nèi)電流大(13 000 A)、運行溫度高,使得該區(qū)域低壓套管電容芯絕緣老化加速,部分套管電容屏發(fā)生擊穿故障,導(dǎo)致其電容值變大。同時,套管電容芯絕緣老化也導(dǎo)致套管絕緣介損異常增大。由于長期在較高溫度下運行,電容型套管漏膠、滲油問題突出,主要表現(xiàn)在套管瓷絕緣套與上導(dǎo)體連接端密封因運行溫度高容易老化而出現(xiàn)密封失效故障,出現(xiàn)漏膠、滲油現(xiàn)象。存在上述問題的同時,電容型套管還存在采購周期長、成本奇高等問題,也給主變的安全運行帶來不利的影響[9-10]。為此,急需尋求一種新型的安全可靠、經(jīng)濟方便的套管來替換原有的油/空氣電容型套管。

2 技術(shù)改造方案與實施

2.1 技術(shù)改造方案確定

針對該電廠主變低壓側(cè)大電流套管存在的問題和對目前國內(nèi)低壓大電流套管生產(chǎn)制造情況,經(jīng)反復(fù)論證,決定采用新型純瓷套管替換電容型套管,以求有效消除電容型套管絕緣老化和漏膠問題[11-13]。

新型純瓷套管的結(jié)構(gòu)與電容型套管結(jié)構(gòu)不同。純瓷套管內(nèi)部油腔體積大,與變壓器本體油路聯(lián)通良好,具有散熱好、溫升低、內(nèi)壓恒定、密封可靠等結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,同時采用變壓器油作為絕緣介質(zhì),不易擊穿,運行可免維護。通過完善套管內(nèi)部的屏蔽設(shè)計,以變壓器油作為絕緣介質(zhì),可以使純瓷套管在工頻耐壓下局放量小于5 pC。屏蔽電極常規(guī)結(jié)構(gòu)直接接地,也可設(shè)計試驗抽頭,滿足從抽頭處取測量信號的需要。新型純瓷套管為組合結(jié)構(gòu),必要時可以在現(xiàn)場開展維修,更換密封件。在生產(chǎn)成本及生產(chǎn)周期上,新型純瓷套管較電容型套管也有很大優(yōu)勢。

依據(jù)該電廠主變壓器低壓側(cè)大電流套管的原始參數(shù)進行改型,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備情況,確定新型純瓷套管需滿足以下技術(shù)要求。

(1)采用純瓷大電流套管替換該電廠原用電容型套管,新設(shè)計套管長度、油/氣側(cè)連接端子板位置和尺寸、套管安裝法蘭螺栓孔位按原套管參數(shù)設(shè)計,方便現(xiàn)場安裝。

(2)考慮安裝法蘭的強度,新型號套管可按原法蘭厚度(20 mm)加筋板方式,也可按30 mm厚度并在螺栓孔位采用沉孔的方式。

(3)純瓷套管按額定電壓40.5 kV、額定電流16 000 A、絕緣水平按雷電沖擊耐受電壓(BII) 200 kV、工頻干耐受電壓(AC) 95 kV、局部放電(PD)不大于10 pC、爬電距離不小于1170 mm進行設(shè)計,爬電距離優(yōu)于原設(shè)計值(900 mm),設(shè)計參數(shù)符合相關(guān)標準的要求。

(4)套管內(nèi)絕緣油隙距離不小于20 mm,瓷套壁厚約25 mm,滿足安全運行要求。

(5)純瓷套管需采用內(nèi)部屏蔽設(shè)計,降低套管運行的局部放電量。瓷套分別按氣側(cè)和油側(cè)瓷套設(shè)計。

(6)純瓷套管采用變壓器油作為絕緣介質(zhì),冷卻效果比電容型套管好,因而溫升低。導(dǎo)體采用與原套管導(dǎo)體材質(zhì)相同的1060牌號鋁棒。套管額定電流不大于20 000 A,導(dǎo)體回路結(jié)構(gòu)可采用單根整體式結(jié)構(gòu)。

(7)純瓷套管法蘭密封結(jié)構(gòu)采用氟橡膠材質(zhì)密封圈,在上法蘭處設(shè)計排氣孔用于排凈套管內(nèi)腔室絕緣油氣體;中間安裝法蘭設(shè)置排氣槽,以便套管安裝法蘭與下瓷套區(qū)域內(nèi)絕緣油中氣體自行進入套管內(nèi)腔并通過上法蘭排氣孔排出,保障了套管投運前能充分排凈套管內(nèi)、外部絕緣油中的氣體。

(8)純瓷套管安裝、維修用吊耳安裝在中間法蘭盤上,方便起吊安裝。

(9)為提高檢修便利性及降低檢修成本,新型純瓷套管密封件可現(xiàn)場更換。

(10)純瓷套管型式試驗按《GBT 4109-2008交流電壓高于1000 V的絕緣套管》標準執(zhí)行,包括雷電沖擊試驗、工頻干耐壓試驗、局放試驗、工頻濕試驗、懸臂負荷耐受試驗、密封試驗、復(fù)測局放、溫升試驗、尺寸檢查、熱短時電流耐受試驗。

(11)純瓷套管需經(jīng)過仿真計算,驗算其電壓分布和場強分布符合安全運行要求。

2.2 設(shè)計方案仿真模擬情況

按照該廠純瓷套管的設(shè)計要求,聯(lián)系某套管廠家繪制純瓷套管圖紙,并對純瓷套管進行電壓分布及電場強度分布仿真計算。

從電壓分布仿真圖(圖1)來看,套管上下法蘭電壓分布較平滑均勻,無明顯畸變。

在套管場強分布仿真圖(圖2)中可以看出,套管整體場強分布較為均勻,場強最大位置在屏蔽環(huán)上下兩端弧形結(jié)構(gòu)處。從屏蔽環(huán)場強分部局部放大圖(圖3-4)看,屏蔽環(huán)下端電場強度較上端略高,最高值約3.118 kV/mm,遠小于運行中變壓器絕緣油絕緣強度標準,滿足運行要求。

仿真計算結(jié)果表明屏蔽環(huán)的設(shè)計改善了套管內(nèi)部場強分布,平滑了中心導(dǎo)體與安裝法蘭之間的電位梯度,新套管電壓分布和場強分布合理,達到了預(yù)期目的,符合安全運行要求。

2.3 新型純瓷套管型式試驗情況

新型套管通過仿真計算之后,委托某套管生產(chǎn)廠家按照圖紙生產(chǎn)大電流純瓷套管(圖5)。

新套管送沈陽變壓器研究院股份有限公司變壓器實驗室(國家變壓器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心)做型式試驗。如表2所示,從型式試驗結(jié)果來看,新設(shè)計的純瓷套管完全達到設(shè)計預(yù)期。

2.4 現(xiàn)場應(yīng)用情況

在2019年年初2號機組A級檢修期間,使用新型純瓷套管更換了2號主變低壓側(cè)6支油/氣電容型套管。新設(shè)計套管長度、油/氣側(cè)連接端子板位置和尺寸、螺栓孔位按原套管參數(shù)設(shè)計,現(xiàn)場安裝不需要做改動。現(xiàn)場安裝完畢新型純瓷套管后,連同主變低壓繞組一起進行交流耐壓和局放試驗。試驗順利通過。

安裝新型純瓷套管后,主變投入運行正常。由于純瓷套管沒有電容芯子,因此套管的發(fā)熱量大大下降,同時散熱較原電容型套管好。在主變運行時的紅外檢測中,未發(fā)現(xiàn)低壓套管升高座有溫度異常情況。低壓套管升高座整體發(fā)熱情況較之前也有所降低。

2020年12月機組停機檢修期間,檢查運行近兩年的6只新型純瓷套管無任何滲油情況,各連接面無異常發(fā)熱。從安裝時貼在套管各部位的熱敏紙記錄來看,運行中最高溫度約100℃,較以往最高溫度下降約15℃,說明新型純瓷套管運行溫度較原套管有大幅下降。同時,檢修期間純瓷套管無需再開展末屏對地絕緣、對地末屏tan8與電容量等測量試驗,簡化了檢修工藝工序。

3 結(jié)束語

新型純瓷套管具有結(jié)構(gòu)簡單,運行溫度較低,密封可靠,運行維護簡單的優(yōu)點,同時采購成本約為同等級進口電容型套管采購價格的1/4,按每次檢修更換3只套管計算,一次檢修即可節(jié)約檢修材料費用約50萬元人民幣。新型純瓷套管采購周期僅為1個月,而原進口套管采購周期需至少6個月時間,采購周期大大縮短。套管生產(chǎn)廠家為國內(nèi)廠家,對電廠需求反應(yīng)迅速,能快速提供安裝指導(dǎo)、檢修培訓(xùn)等相關(guān)服務(wù)。

目前,國內(nèi)500 kV主變進口大電流電容型套管改造實例較少。新型純瓷套管的使用為解決該廠其余兩臺主變的低壓側(cè)大電流套管存在的問題提供了寶貴經(jīng)驗,值得在電力行業(yè)的同類設(shè)備中推廣應(yīng)用。通過對主變壓器低壓側(cè)高壓大電流套管的技術(shù)改造,大大提高了主變壓器的安全、可靠運行,極大保障了機組的安全、可靠運行,為東莞和深圳區(qū)域的保供電提供了連續(xù)可靠的電力保障,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

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