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關于車輛制動Rattle噪聲問題的改進措施分析

2022-04-12 00:00:00尹青春李姮
汽車與駕駛維修(維修版) 2022年1期

關鍵詞:制動;Rattle噪聲;改進;配合間隙;驗證

中圖分類號:U463.5 文獻標識碼:A

0引言

液壓盤式制動器結構技術成熟、應用廣泛,目前被大量使用在各型汽車上,但制動噪聲一直以來卻是困擾各大汽車廠商的售后難題之一。提高產品生產質量固然可以降低問題產生的幾率,但最根本的解決措施還是應該從設計改進入手。

Rattle噪聲作為制動噪聲比較普遍的一種,在工作生活中也是時常會遇到,筆者結合實際工作經驗在這里重點分析Rattle噪聲問題。通過對這類問題進行分析和改進,整理出合適的經驗方法,可方便以后在工作中處理類似的問題,提供工作思路,提高工作效率。

1Rattle噪聲類型和產生原因

Rattle噪聲車輛在非制動狀態下顛簸路面行駛時,制動器發生的金屬撞擊聲音,在制動時消失。常見的Rattle產生原因介紹如下。

1.1制動片與支架敲擊

車輛在顛簸路面或不規則路面低速行駛時(低于30km/h),如果制動片與支架的配合間隙過大,當受到來自于顛簸路面的沖擊時,制動片與支架發生金屬碰撞,導致敲擊噪聲。當制動時,在制動力作用下,制動片與制動盤完全貼緊,制動片無相對移動,噪聲消失。

1.2導向銷敲擊

車輛在顛簸路或不規則路面低速行駛時(車速一般低于30km/h),如果導向銷與支架銷孔的配合間距過大,或者導向銷與橡膠襯套的過盈尺寸較小,當受到來自于顛簸路面的沖擊時,導向銷與支架銷孔壁發生金屬碰撞,或者橡膠襯套的過盈量不足以消除沖擊,無法緩沖金屬碰撞,導致敲擊噪聲。當制動時,導向銷與支架銷孔無相對移動,噪聲消失。

1.3制動片與制動盤敲擊

車輛在顛簸路或不規則路面低速行駛時(車速一般低于30km/h),如果制動片與制動盤存在間隙,當受到來自于顛簸路面的沖擊時,制動片與制動盤發生碰撞,導致敲擊噪聲。當制動時,在制動力作用下,制動片與制動盤完全貼緊,噪聲消失。

2改進措施分析

根據Rattle噪聲的原因分析,分別對應從3個方面提出改進方案。

2.1支架改進

針對制動片與支架敲擊產生的Rattle噪聲,可采用支架改進的方法解決。支架的改進主要是支架槽寬尺寸的變化,該方案使制動片與支架的配合間隙的公差最小化,改善敲擊(圖1)。

首先,需對支架改進后進行剛度強度分析。在0.6g的減速度工況下,數據顯示改進前后的卡鉗支架最大應力均為325MPa,卡鉗支架的變形量均為0.16mm。改進后的支架與改進前的支架均滿足要求,且強度基本沒有變化。

其次,需對支架改進后進行固有頻率分析。具體測試方法為,對每個支架同一位置進行敲擊,3次取平均值,再取M1~M10的十階頻率作為結果,要求變化率在3%以內。具體測試結果如圖2所示,改進后的支架固有頻率基本沒有變化。

2.2導向銷及襯套改進

針對導向銷敲擊所產生的Rattle噪聲,可采用導向銷及襯套改進的方法解決。通過增加導向銷與銷孔以及襯套的配合過盈量,以增加導向銷和襯套之間的滑移力,可以抑制由于殼體在軸向方向的竄動,所導致的摩擦片與制動盤面撞擊產生的噪聲,以及導向銷在銷孔內晃動產生敲擊銷孔的噪聲。改進尺寸如圖3所示,導向銷尺寸由5.65mm增大到5.75mm,可增大導向銷與銷孔過盈量;襯套尺寸1由9.30mm減小為9.10mm,襯套尺寸2由10.38mm減小為10.18mm,可增大導向銷與防塵罩過盈量。

以上更改,使導向銷與支架銷孔的配合間隙的公差最小化,增大橡膠襯套過盈以進一步緩沖敲擊。

2.3回位彈簧片改進

針對制動片與制動盤敲擊所產生的Rattle噪聲,可采用回位彈簧片改進的方法解決。回位彈簧片主要改進措施為,去除橡膠層以及特氟隆涂層,不銹鋼部分厚度從0.40mm改為0.50mm。由表1可以看出,改進后的彈簧片回位力增加,最大應力無明顯區別。該方案優化殼體和摩擦片滑移力,優化滑動卡簧支撐力,保持盤片間隙,進一步抑制制動片撞擊支架、制動片撞擊制動盤產生的Rattle噪聲。

3更改后的配合間隙計算結果

制動片與支架、導向銷和支架銷孔改進前后的間隙計算結果對比如表2所示。

4臺架驗證

針對上述改進措施進行臺架驗證。測試設備根據隨機路譜自動計算總的振動能量,然后基于總的振動能量,設備隨機設置振動參數(表3)。

卡鉗按照實車裝車角度制作夾具,麥克風與卡鉗中心線對齊,距離卡鉗300.00mm,具體臺架安裝如圖4所示。試驗過程的配置以及測試結果如下。

(1)模擬制動片與支架名義配合間隙,零件均為當前狀態(改進前);設置制動片與支架開槽切向間隙為0.40mm,制動片與支架開槽徑向間隙為0.56~0.64mm,測得振動噪聲為62dB。

(2)模擬制動片與支架名義配合間隙,縮小支架開槽尺寸;設置制動片與支架開槽切向間隙為0.40mm,制動片與支架開槽徑向間隙為0.56~0.64mm,測得振動噪聲為52dB。

(3)模擬制動片與支架名義配合間隙,使用0.50mm回位彈簧,使用改進的導向銷和防塵罩;設置制動片與支架開槽切向間隙為0.10mm,制動片與支架開槽徑向間隙0.33~0.43mm,測得振動噪聲為31dB。

(4)模擬制動片與支架最大設計間隙,縮小支架開槽尺寸,使用0.50mm回位彈簧,使用改進的導向銷、防塵罩;設置制動片與支架開槽切向間隙0.36mm,制動片與支架開槽徑向間隙0.45~0.56mm,測得振動噪聲為35dB。

(5)模擬制動片與支架極端間隙,縮小支架開槽尺寸,使用0.50mm回位彈簧,使用改進的導向銷、防塵罩;設置制動片與支架開槽切向間隙0.52mm,制動片與支架開槽徑向間隙0.63~0.67mm,測得振動噪聲為58dB。

(6)評估導向銷單一影響因素,使用當前狀態零件,去除內外側制動片,測得振動噪聲為58dB。

(7)評估導向銷單一影響因素,使用改進的導向銷、防塵罩,去除內外側制動片,測得振動噪聲為36dB。

通過以上振動試驗結果表明,導向銷、防塵罩對于第一種類型的Rattle噪聲改善作用明顯;新方案在設計間隙范圍內,Rattle噪聲輕微;新方案在極端配合間隙下,Rattle噪聲較明顯,但優于當前狀態零件。

另外,除了在臺架上重點驗證振動噪聲,還對結構改進后的制動器進行了卡鉗滑移力、拖滯力、靜態蓄液量以及耗液量等項目的臺架驗證,驗證結果也均滿足要求。

5實車驗證

實車驗證具體步驟和驗證的結果如下。

第一步,使用當前狀態零件復現噪聲,設置制動片與支架配合的切向間隙為0.07~0.13mm,制動片與支架配合的徑向間隙為0.39~0.45mm,驗證結果有Rattle噪聲。

第二步,在第一步基礎上更換為0.50mm回位彈簧,設置制動片與支架配合的切向間隙為0.01mm,制動片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗證結果無Rattle噪聲。

第三步,在第二步基礎上,打磨制動片切向尺寸,以達到0.10mm的切向間隙,制動片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗證結果無Rattle噪聲。

第四步,在第三步基礎上,打磨制動片耳朵切向尺寸,達到0.38mm最大尺寸鏈計算的切向間隙,制動片與支架配合的徑向間隙為0.29~0.35mm,驗證結果無Rattle噪聲。

第五步,在第四步基礎上,打磨制動片耳朵徑向尺寸,達到0.40mm最大尺寸鏈計算的徑向間隙,制動片與支架配合的切向間隙為0.38mm,驗證結果Rattle噪聲有一點,關窗后無法聽到,可接受。

第六步,在第五步基礎上,繼續增加間隙,制動片與支架的切向配合間隙為0.45mm,制動片與支架配合的徑向間隙為0.45mm,驗證結果有Rattle噪聲,關窗后勉強可以接受。

第七步,路試樣件準備(新支架+新導向銷+新導向銷防塵罩+0.5mm回位彈簧),并裝車進行1000km的路試驗證,驗證結果無Rattle噪聲。

6確定改進方案

基于間隙計算、臺架驗證和實車驗證,證明零件配合尺寸設計合理,新方案測試結果可以接受。在名義間隙和設計間隙范圍內,Rattle噪聲難以發現;在極端配合間隙下,Rattle噪聲仍然優于當前狀態零件。基于消費者的駕駛工況遠沒有試驗時這么苛刻,判斷不會有售后市場的噪聲抱怨發生,改進措施有效。所以,確定的最終改進方案如下。

(1)支架槽尺寸由14.52mm和135.30mm,更改為14.44mm和135.24mm。

(2)導向銷直徑加大,由φ5.65mm更改為φ5.75mm。

(3)導向銷防塵罩內徑收緊,由φ9.30mm和φ10.38mm更改為φ9.10mm和φ10.18mm。

(4)彈簧片厚度更改,材料厚度由0.45mm改為0.50mm。

7結論

降低Rattle噪聲改進方案如上所述,目前部分措施已在逐步推廣,且經過實踐證明已取得了不錯的效果。但是想要徹底解決包括Rattle噪聲在內的制動噪聲問題,還需要不斷努力創新產品結構,才能夠逐步實現。

在可見的未來,汽車的發展方向將會是模塊化、集成化和機電一體化,電子集成式制動系統將會成為未來發展的主流。相對于傳統的液壓制動系統來說,電子集成式制動系統更容易安裝,可靠性更高,結構更緊湊,噪聲發生率也會更低,未來必將成為主流趨勢。

作者簡介:

尹青春,本科,工程師,研究方向為汽車試驗。

李姮,本科,工程師,研究方向為汽車底盤開發。

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