陳陽,周維洪,張方海
(1.中海油能源發展股份有限公司采油服務分公司,天津 300452;2.中海油中聯公司神府分公司,陜西 神木 719300;3.中海油能源發展股份有限公司湛江采油服務文昌分公司,廣東 湛江 524000)
在海上某油田區域的移動式采油平臺,號稱可移動式的“石油天然氣的海上加工廠”,它處于產業鏈的上游,是石油天然氣的源頭。該平臺的生產工藝系統分為原油處理系統、天然氣處理系統、生產污水處理系統、注水系統、開閉排系統、火炬系統等工藝處理系統。其中,注水系統是海上油田生產污水經污水處理系統處理合格之后,實現生產污水回注的關鍵系統,注水泵一旦發生損壞無法運轉,將導致注水系統癱瘓,進而導致油田停產。
該平臺自投產運營以來,注水系統的核心設備—注水泵常常出現震動過大的現象,不僅引起了平臺其他設備及附屬管線的震動,而且給平臺生產工藝操作人員及設備維修人員帶來了較多的工作量,注水泵隨著震動加大,泄漏量也逐漸加大,需要生產操作人員頻繁轉移泄漏的廢液;同時,震動過大引起注水泵的氣囊等部件頻繁損壞。為此,針對震動過大的問題,進行仔細觀察,經過全面剖析,找到了問題的根本原因,并從根本上解決,實現降本提質增效。
在油田投產初期,由于生產工藝系統分離出的生產污水較少,平臺為滿足配注指標,通過摻入大量的水源井的地層水進行注水,注水泵運行基本穩定。生產污水處理及回注工藝流程如圖1所示。但是隨著開采時間的推移,油田綜合含水率逐漸上升,生產污水量逐步由一天幾十立方米上升至一千立方米左右,注水泵運轉過程中一系列故障現象開始頻繁出現,對油田持續穩定注水造成了很大影響。其主要故障現象表現如下:

圖1 生產污水處理及回注工藝流程簡圖
(1)運轉時噪音增大;
(2)震動加劇,造成泵的出口管線及管線上的附屬儀表設備異常震動;
(3)兩臺注水泵儲能器需要經常充氮氣,且均出現了氣囊破裂現象;
(4)兩臺注水泵泵閥彈簧都出現斷裂現象。
針對以上出現的現象,通過機械維修人員和廠家的技術支持,現場進行了一系列分析,并開展了相關檢修作業如下。
平臺的施工改造作業以及吊裝貨物等其他作業,會引起甲板的承重發生變化,進而引起泵撬或者注水泵艙甲板結構發生變形,是否導致泵的對中有問題。經過現場對三臺泵(兩臺注水泵及一臺壓裂泵)進行了逐一對中檢測,發現各項數據均滿足安裝要求。
針對可能是因為注水泵上游的注水增壓泵排量不足,導致注水泵高震動。現場通過清洗注水增壓泵進口濾器,并啟動了兩臺注水增壓泵(均為離心泵)做試驗。油田單臺注水增壓泵的排量為64 m3/h,而注水泵排量為32 m3/h。啟動兩臺注水增壓泵后發現注水泵運行時狀態仍無明顯好轉,說明注水泵入口的流量由單臺注水增壓泵就已經滿足其供液要求。
經過現場運行期間觀察,發現每次震動高或者噪音大時,進行拆卸蓄能器氣囊檢測均發現其氣囊壓力降低了,或出現破裂了。油田現場按照廠家技術規格書要求先后進行了多次壓力充裝試驗,但是仍未根本解決高震動高噪音問題,反而出現氣囊多次破損現象。因此分析氣囊不是導致前述故障現象發生的根本原因,而是有其他因素導致蓄能器氣囊損壞和高震動的產生。
油田對兩臺注水泵均更換了新采辦的彈簧,彈簧材質為1Cr18Ni9Ti,經過試驗發現兩臺注水泵均是運轉4天后運轉聲音就加劇,出口管線震動也加劇。機械維修人員在拆檢注水泵過程中,對泵體解體后發現彈簧均出現不同數量的斷裂和損壞。發現新更換的第二批1Cr18Ni9Ti閥彈簧有6件,其中損壞了5件,其中一個吸入閥的導向爪斷裂,由此判斷廠家新提供的彈簧可能存在材質問題導致斷裂。同時發現閥和閥座上出現不同程度的麻點,初步判斷可能是輸送的生產水有一定的腐蝕性,或者是由于泵內產生汽蝕造成的。另外,出口蓄能器皮囊損壞。
經過重新更換4Cr13材質的閥彈簧和出口蓄能器,并充氣達到合適壓力。再次重新啟動注水泵運行,入口0.36~0.4 MPa,出口壓力表為1.8 MPa較穩定。運轉5小時后入口壓力表為0.32~0.4 MPa,與啟泵初期入口壓力表波動和入口管線震動均有所加大,繼續運行觀察,大約10 h后注水泵出現異常,每隔3~5 s異常聲音響一次,同時進出口壓力表指針劇烈擺動一次,通過液缸體上放氣螺栓放氣約10 min,現象沒有消除。該現象可能是由于泵內集氣太多,造成個別缸的閥門不能正常工作。停泵后通過拆檢檢查閥及閥彈簧等零部件均完好后重新組裝,蓄能器壓力均正常。由此排除了由于備件材質質量問題引起的損壞故障。
在發現問題進行分析原因后,現場在注水泵出口放氣管線上多次排氣試驗,均發現有大量氣體,且多次長時間排放后,重新啟動注水泵運轉發現狀態有較為明顯的好轉。因為需進一步全面分析產生大量氣體的根本原因。
在該油田投產初期,注水泵運行基本保持平穩,因為在油田開發初期,油田的生產工藝處理系統分離出來的生產污水較少,因而進入生產水艙的高溫生產污水也很少。平臺為了滿足配注的需要,在注水泵上游的凈水艙中摻入了大量的水源井的水源。由于水源井水源的溫度只有45~50 ℃,而生產工藝處理系統分離出來的水基本上接近90 ℃(主要是二級分離器分離脫出的水,且該流程無海水冷卻器而直接進入生產水艙);兩者混合之后的注水水源溫度相對較低,在50 ℃左右。
隨著油田開發時間的推移,各口油井的含水率逐步上漲,生產污水由初期的幾十立方米、幾百立方米逐步上升到接近一千立方米;這就導致注水水源溫度上升到接近70 ℃。以前50 ℃的水源經過注水增壓泵(離心泵)后基本不會產生氣體,再供給給注水泵,注水泵能夠基本正常工作。然而,但當注水水源溫度上升到70 ℃甚至有時更高后,再經過離心泵后可能產生了部分的氣體。
再加上由于注水增壓泵出口(即注水泵入口)管線至注水泵吸入口,設計有一段倒U形管,易造成注水泵入口管線易于集氣。當氣體達到一定容積時,就會引起注水泵的吸入狀態變差,隨著運行時間延長,最終造成注水泵氣蝕,引起注水泵進出口管線震動過大。最終體現在閥及閥彈簧經常損壞,注水泵進出口管線劇烈震動,嚴重影響平臺的正常生產。
注水泵通常是柱塞泵或多級離心泵,利用電力向電動機輸送,從而使泵用設備通過電動機高速旋轉。曲柄連桿機構是高速旋轉電機動力端的主要機械單元裝置。在此機械單元,實現將電動機的轉動轉化為往復活塞運動。在此基礎上,往復泵缸容積會發生不同程度的變化。液體不斷吸入和排出,只有當注入壓力達到預定目標時,才能完成注水[1]。
柱塞泵是屬于液態系統的一個重要裝置,它通過柱塞在缸套中的反復運動,從而使密閉的缸體容器密度發生變化來實現吸油、壓油等一系列實用性功能[2]。
通過利用柱塞泵的工作原理分析得知,柱塞泵的震動是由于供液不平穩,柱塞泵的壓力變化所引起的,通常表現為進出口管線的震動。而管線的震動是由壓力的波動引起的,壓力的波動又是由流量波動引起的。其關系表現為:流量波動→壓力波動→管線震動。
當泵的吸液和排液交替進行時,各個零部件的振動信號會依次反映在往復泵的表面。為了區分油田往復泵產生的故障是否應該維修,需要對油田往復泵常見故障進行分析和總結[3]。經過前面一系列相關原因的全面分析排查,結合注水泵的工作原理,綜上所述提出以下幾點整改解決措施。
(1)對注水泵的入口管線進行改進,在倒U形管的最頂端增設放氣閥和放氣管線,操作人員巡檢時每2 h進行定期排放一次頂部集聚的氣體。
(2)合理控制蓄能器預設壓力。
(3)選取合適的閥彈簧材質,以避免閥彈簧過快損壞。
(4)設備正常運行時,注水增壓泵出口旁通閥門保持全關,以保證注水泵的入口供水量,如因注水泵排量較配注量大則采用注水泵回流方式控制。
(5)定期倒泵清洗注水增壓泵濾器,以免造成注水增壓泵的供液不足,從而導致注水泵的入口供水量不足。
平臺根據以上整改措施,進行落實完成整改之后,噪音過大問題、震動過大問題均極大地降低,有效解決了注水泵及管線頻繁震動過大的問題,規避了導致發生油田關斷和跑冒滴漏事故的風險。保障了油田持續穩定注水,還減少了設備檢修工作量和更換成本。
另外,結合注水泵的工作原理,進行合理確定蓄能器氣囊中的預壓力,它亦是消除柱塞泵震動的根源。當蓄能器預壓力過低或過大時,蓄能器基本上起不到降低壓力波動的作用。在預壓力的選取上,除考慮消波效果外,還應顧及到氣囊的壽命,預壓力過高,氣囊壽命相對較短。排出蓄能器的預壓力不超過極限壓力的60%;吸入蓄能器的預壓力是進口平均壓力的80%。
目前兩臺注水泵運轉一直非常穩定。注水泵出口管線未出現震動現象,注水泵各輔助配件均未再出現損壞事件,儲能器氣囊也未進行過氮氣補充。不僅充分地保障了油田注水持續穩定,還大大減少了設備檢修工作量和設備更換成本。
通過對柱塞泵故障現象進行分析,提出改善柱塞泵震動的幾個方案,結合現場實際運行狀態,在不影響正常生產的前提下,利用一些可行性措施解決了柱塞泵震動問題,經改造后,取得了很好效果,為今后解決柱塞泵震動提供了可借鑒的經驗。結合現場實際,根據解決柱塞泵震動的對策,進一步優化工藝操作,通過加裝放氣閥、優化蓄能器壓力等措施后,泵一直運行平穩,故障率明顯降低,滿足工藝流程需要,提高了設備的運行周期,從而穩定設備運轉,降低設備檢修費用以及備件更換成本,提高了企業經濟效益,達到降本增效的目的。
在發現生產工藝流程的關鍵設備注水泵存在震動較大的現象后,能夠及時組織機械維修人員對故障泵進行檢修,更換損壞備件,總結目前設備運轉狀態,結合以前豐富的現場流程管理實際經驗,運用自身專業知識和扎實的工作能力,從設備工作原理入手,解決了這一困擾影響正常生產的棘手問題。
雖然這一技改項目的處理解決方法不是很復雜,但是此項目對自身專業基礎知識要求比較高,需要在掌握設備工作原理的同時,融會貫通,靈活運用,通過從現象看本質存在的問題來分析從而找到解決辦法,充分展現了現場工作人員發現問題、分析問題、處理問題的能力。通過設備故障的表象和設備運轉狀態的現場細致觀察分析,注水泵入口倒U形彎加裝放氣閥、根據注水壓力合理調整蓄能器壓力等措施之后,正常工況下沒有再次出現注水泵頻繁震動等故障的現象,從而使設備能夠穩定運轉,提高了企業經濟效益,達到降本增效的目的。
柱塞泵在石油化工生產裝置中有著廣泛的應用,解決柱塞泵使用中遇到的故障、問題非常重要,對石油化工生產裝置的正常運行起著至關重要的作用,能夠給生產裝置提供足夠的動力。但是,在柱塞泵的使用和維護中,有很多問題需要引起注意,其中包括流程狀態發生變化、蓄能器壓力控制、流程設計缺陷等等,通過對柱塞泵震動原因的分析處理,以及加強工作中的預防性維修,不僅能夠使裝置運行得更穩定,而且能夠延長柱塞泵的使用壽命,降低生產作業成本以及維修工作量。