簡越,陳超
(國家電投集團東北電力有限公司本溪熱電分公司,遼寧 本溪 117020)
對沖燃燒鍋爐是火力發(fā)電常用鍋爐,在鍋爐實際運行時,隨著國家對活力發(fā)電安全環(huán)保生產(chǎn)提出更高要求,針對鍋爐的NOx排放濃度控制也越來越嚴格。原本的鍋爐運行方式已經(jīng)不再適用,因此,要對鍋爐加強低氮燃燒改造技術(shù)的研究分析,在降低NOx污染物濃度的同時,提高鍋爐的運行效率,推動火力發(fā)電生產(chǎn)實現(xiàn)更好發(fā)展。
現(xiàn)有某330MW對沖燃燒鍋爐,爐膛寬14815.4mm,深135625.1mm,爐膛四周為全焊膜式水冷壁。水冷壁前后墻下集箱至頂棚之間的距離為57100mm。鍋爐燃料為煙煤,燃燒方式為四角切圓燃燒方式。在鍋爐爐膛水冷壁四角位置,布置有鍋爐燃燒器,該鍋爐的燃燒器上一次風噴口到大屏過熱器底部距離為19230mm,下一次風噴口到水冷壁冷灰斗拐角之間的距離為4354mm。在水冷壁四角處,燃燒器中心線分別與爐膛中心的兩個假想圓相切,兩個假想切圓的直徑分別為Φ546mm與Φ1031mm。而在鍋爐的整組燃燒器中,采用了一、二次風間隔布置,在四角位置處,配風處于均等狀態(tài)。盡管鍋爐在實際運行時,額外加裝了兩層OFA燃盡風,起到了降低NOx排放的目的。但在鍋爐滿負荷狀態(tài)下,通過在鍋爐出口延期進行NOx污染物濃度試驗,具體結(jié)果如表1所示。從中我們能夠認識到,相較國家規(guī)定標準,鍋爐實際氮氧化物排放依然存在整體偏高問題。

表1 對沖燃燒鍋爐NOx濃度排放試驗結(jié)果
通過結(jié)合實際生產(chǎn)情況進行問題原因分析,發(fā)現(xiàn)是因為OFA分級風量不足。且在主燃燒區(qū)中,缺乏有效的氧量控制,最終致使NOx污染物濃度排放居高不下。盡管可以選擇借助尾部脫硝系統(tǒng),降低污染物排放濃度。但脫硝系統(tǒng)在實際運行時,消耗的能源較高,很容易增大鍋爐運行成本。同時,針對當前采用的對沖燃燒鍋爐而言,燃燒器配置為均等配風燃燒器,且整體布置較為分散。而在實際進行運行時,由于二次風混入過早,從而增大了爐內(nèi)燃燒的控制難度,這對后續(xù)鍋爐結(jié)渣防治也會造成不利影響。考慮到該鍋爐現(xiàn)有的爐膛空間較大,因此,在實際進行鍋爐低氮燃燒改造時,可拆除鍋爐當下的燃燒器OFA,再更換燃燒器所有噴口,科學合理地進行爐內(nèi)射流布局,有效擴大鍋爐燃盡空間與還原空間。最終通過充分利用爐膛空間優(yōu)勢,提高鍋爐的防渣、防腐蝕效果,同時,還能夠顯著提高鍋爐的燃燒效率,降低NOx的排放濃度。以下是對對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造技術(shù)的具體分析。
基于上述沖燃燒鍋爐運行存在的問題分析,在實際進行改造時,除了要注重降低NOx的排放濃度,還應(yīng)提高對爐膛邊部條件限制,確保還原高度足夠高,燃盡較為充分,才能既能夠達到降低NOx的排放濃度的目的,還能夠確保鍋爐效率不受影響,反而能夠起到提升的作用。在該鍋爐中,采用的煤質(zhì)有著較好的揮發(fā)性,因此,比較適合采用空氣分級降NOx技術(shù)。但若采用該技術(shù),在鍋爐內(nèi),還需要重新分布過量空氣系數(shù),并防止在局部區(qū)域,發(fā)生鍋爐結(jié)渣及高溫腐蝕的現(xiàn)象,不利于鍋爐的安全運行。基于此,在本次改造中,結(jié)合鍋爐當前運行實際,可遵循以下改造原則:針對燃盡風部分,進行全面改造。針對主燃燒器部分,則選擇更換二次風噴口、貼壁風噴口與一次風組件,從而能夠在達到改造目的的基礎(chǔ)上,降低設(shè)備量和施工量。具體改造技術(shù)應(yīng)用如下。
(1)縱向三區(qū)分布改造。NOx在實際生成時,一般分為三種類型,一是燃料型,二是熱力型,三是快速型。其中對燃料型而言,約占總NOx的90%左右,因此是降低NOx排放濃度主要控制對象。而熱力型NOx次之,主要受爐內(nèi)局部高溫影響所產(chǎn)生,也需要采用針對性措施,加強控制。快速型NOx生成量最少,可以忽略不計。在本次燃燒器改造后,縱向可分為三個區(qū)域。按照從上至下的順序,分為氧化燃燒區(qū)、還原區(qū)與燃盡區(qū)。在改造時,通過對現(xiàn)有的主燃燒器各噴口進行更換,重新分配各層二次風風率。其中在主燃燒器區(qū)域中,布置四層高位OFA燃盡風,約占20%總風量。因此,在降低燃料型及熱力型NOx排放濃度方面,能夠起到更好的效果。在主燃燒器區(qū)域內(nèi),重新組合分配一二次風噴口。而在一次風噴口中,采用空間濃淡燃燒技術(shù),做好組合分布,通過對縱向過量空氣系數(shù)分布控制,能夠在有效降低NOx排放濃度的同時,確保鍋爐運行高效穩(wěn)定。針對燃盡風,從原有大風箱上引出,然后再與風道進行連接。風道由于承受較大壓力,因此,需要采用A3鋼進行制造。最終通過風道向上引進新布置的燃盡風箱內(nèi)。
(2)橫向雙區(qū)分布改造。在橫向雙區(qū)分布改造中,需要調(diào)整爐內(nèi)一、二次風切圓。并選擇在合理位置處,布置有貼壁風噴口。在爐膛截面上,能夠形成中心區(qū)與近壁區(qū)分布。其中在中心區(qū),煤粉濃度、氧濃度以及溫度一般比較高。而在近壁區(qū),溫度以及煤粉濃度相對較低。氧氣濃度比較適宜。通過進行貼壁風噴口,可以確保壁面有著充足的氧氣供應(yīng),能有效避免在該位置處,發(fā)生結(jié)渣與高溫腐蝕問題,同時,也不會對主射流方向造成影響。因此,在本次改造中,采用一次風和SOFA燃盡風反切切圓布置方式,而針對二次風,則采用了正切布置方式,能夠有效提高鍋爐的燃燒安全穩(wěn)定性,促進鍋爐燃燒更加充分。
(3)燃盡風布置改造方案。在燃盡風改造布置中,采用了高位燃盡風布置方式,確保還原高度充足。與此同時,本次改造分四層布置燃盡風。確保在實際運行時,能夠至少有一層備用,從而更加有利于后續(xù)通過不同層進行靈活組合,從中獲得最優(yōu)燃盡風位置。在下兩層燃盡風改造設(shè)計中,采用的噴口能夠左右擺動。如此一來,能夠提高燃盡效果,并對爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差進行有效調(diào)整。而針對上層燃盡風噴口改造,則選擇采用能夠上下擺動地噴口,從而更加便于燃盡高度的調(diào)整,既能夠保障鍋爐燃燒充分,又能夠提高燃燒效率,還能夠結(jié)合實際,調(diào)整爐膛出口煙溫度。此外,在燃盡風噴口出口改造方面,還采用了橢圓噴口出口,從而能夠有效提高燃盡風氣流的穿透性。通常而言,做好燃盡風布置,對鍋爐低氮燃燒改造效果有著非常重要的影響。在實際改造時,通過打開鍋爐兩側(cè)墻大風箱上蓋,然后向上延接燃盡風道,一直接至燃盡風噴口處。對燃盡風道而言,改造要求流通面積較大,且與原大風箱相連通,形成統(tǒng)一的等壓大風箱。爐內(nèi)采用切圓燃燒時,煤粉及空氣均從四角射入爐內(nèi),如此一來,能夠形成一個切向燃燒火球。因為在后期,火球旋轉(zhuǎn)以及二次風射流剛性較弱。在火球中心位置處,通常會非常缺氧,若后期沒有進行充分混合,尤其是僅僅采用空氣分級技術(shù),很容易增加飛灰可燃物,提高CO排放濃度,最終對鍋爐效率造成不利影響。
基于此,為有效解決這一問題,本次改造選擇在主燃燒器上方,布置類橢圓形穿透性強的燃盡風噴口。該SOFA噴口能夠水平、垂直擺動。且隨著角度的變化,能夠覆蓋后期爐膛的所有燃盡風。除此之外,SOFA還能夠通過調(diào)整爐膛火焰中心的有效方法,通過布置的四層SOFA噴口,可結(jié)合實際,靈活組合不同擺動角度的射流,能夠有效為爐膛中心進行氧氣的補充,讓后期混合更加充分,更有利于煤粉后期能夠充分燃盡。在兩側(cè)墻的爐膛中心位置處,布置SOFA上方的高位燃盡風,還能夠有效擴大還原區(qū),提高射流對火焰氣流穿透性,從而促使NOx能夠充分燃盡的同時,提高鍋爐的運行效率。
總而言之,當前在對沖鍋爐運行過程中,依然存在諸多問題,比如,鍋爐配風依然采用傳統(tǒng)的等風配置方案,導致NOx排放濃度居高不下,已經(jīng)不再適合當前安全環(huán)保生產(chǎn)標準。基于此,需要加強對這些鍋爐問題的分析,并加強對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造技術(shù)的應(yīng)用分析,從而在降低NOx排放濃度的同時,還能夠提高鍋爐的運行效率,促使鍋爐生產(chǎn)運行發(fā)揮更大作用。