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蒸汽發生器液位異常原因分析及先期干預

2022-05-24 03:48:08
科技視界 2022年10期
關鍵詞:液位故障

許 諾

(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

0 引言

蒸汽發生器(以下簡稱SG)作為重水堆核電站最核心的設備之一,是連接一/二回路的橋梁,它的水裝量能否和一回路產生的熱量匹配,直接關系到核電廠的安全穩定運行。因此,電站正常運行期間應當盡力維持SG水位在設定值以保證足夠的裝量。

1 SG液位控制原理

每個SG液位控制閥組包含一個小液位控制閥(失效開)和兩個大液位控制閥(失效關)。正常運行期間,一個大液位控制閥開啟調節,另一個大液位控制閥和小液位控制閥處于備用關閉狀態。

電站正常運行時,SG的液位控制是由數字控制計算機X(以下簡稱DCC-X)上的蒸發器液位控制程序(以下簡稱SGLC)根據一系列輸入信號,如寬/窄量程液位信號、SG給水及蒸發器流量、SG熱功率等)自動控制的,數字控制計算機Y(以下簡稱DCC-Y)上的SGLC作為備用。

SGLC的目的是在穩態或瞬態工況,如反應堆線性降功率邏輯觸發(以下簡稱SETBACK)、汽機甩負荷或脫扣等下控制SG液位,使之盡可能接近液位設定值。

2 SG液位異常原因分析及先期干預

電站正常運行時,當SG液位發生異常波動后,主控室操縱員(以下簡稱操縱員)應當根據SG液位變化趨勢的快/慢來做出響應。

假如SG液位變化趨勢是緩慢的,操縱員認為距離SG液位相關的保護動作仍然有足夠的裕量,應立即檢查SG的液位變化趨勢是單個SG變化還是四個SG同步變化、給水流量和蒸汽流量是否匹配、SGLC液位控制閥的要求開度信號響應是否正確、SG的壓力變化、主系統的壓力變化、上充流量的變化等。若有異常報警,則還應當根據報警響應規程進行相應的檢查。假如有了一個初步的結論之后,一方面,操縱員應當在主控室采取相應的干預手段以防止參數的進一步惡化;另一方面,應當派就地值班員根據操縱員的判斷去現場進行相應的檢查。

假如SG液位變化趨勢是迅速的,操縱員可能來不及進行先期干預,SG液位相關的自動保護動作就已經發生了。這種情況下應立即執行《降功率響應及診斷應急運行規程》(以下簡稱EOP-001),并根據故障診斷的結果執行相應規程。

2.1 SG給水系統故障

SG給水系統故障包括給水管線破裂和給水泵運行異常。

2.1.1 給水管線破裂

公共給水管線出現較大破口。

故障現象:

(1)所有SG液位下降,SG給水流量下降;

(2)假如破口在主給水泵入口且無法隔離,則主給水泵會因為凈正吸入壓頭不夠,運行參數快速惡化,并有可能跳泵;假如破口在主給水泵的出口,則主給水泵出口流量上升以補償破口流量的損失,主給水泵的運行電流、軸承溫度和振動將會上升;

(3)凝結水上水流量增加以維持除氧器的液位,假如破口在主給水泵入口且無法隔離,則除氧器液位將會快速下降,并導致主給水泵跳泵;

(4)汽輪機廠房或主給水閥站附近可以發現大量蒸汽。

先期干預:立即手動停堆。

高壓加熱器傳熱管破裂。

故障現象:

(1)SG液位、SG給水流量以及主給水泵出口流量和泵運行參數的變化、凝結水系統的響應同公共給水管線破口時的現象相同;

(2)高加會有高液位報警,急疏閥可能開啟并有相應報警,高加到除氧器疏水流量增加,如果破口較大,高加會由于高液位自動隔離。

先期干預:

立即手動觸發SETBACK到96%滿功率(以下簡稱FP)以下,假如高加沒有自動隔離,則手動打開高加旁路閥,關閉出現泄漏的那一列高加的進出口隔離閥,并根據高加自動隔離的報警響應規程執行剩余的步驟。

非對稱給水管線破裂。

故障現象:

(1)發生泄漏的SG液位較其他三個SG液位下降明顯,故障SG給水流量會由于破口位置的不同而不同(假如破口位于給水流量計下游,則給水流量會明顯增大;若破口位于給水流量計上游,則給水流量會很小);

(2)主給水泵出口流量上升,凝結水上水流量上升;

(3)假如破口位于反應堆廠房內,反應堆廠房的壓力會升高,而且會有水分探測器報警;

(4)主給水閥站或輔助廠房屋頂發現蒸汽。

先期干預:

在快速自動降功率邏輯以及非對稱給水管線破裂邏輯觸發之前,應當立即手動停堆,并關閉大小液位控制閥前的電動隔離閥,隔離故障SG。

2.1.2 主給水泵運行異常

單臺運行主給水泵故障或跳閘。

故障現象:

(1)所有SG液位下降,SG給水流量下降;

(2)主控出現主給水泵故障報警或是主給水泵斷路器跳閘報警。

先期干預:

(1)若是主給水泵故障導致泵出力不足,則一方面應當手動觸發SETBACK至89%FP,另一面關閉備用泵的出口電動閥,而后手動啟動備用泵,讓其在再循環模式下運行,功率達到89%FP后即可進行泵的切換操作;

(2)若是主給水泵故障跳閘,則應當確認備用給水泵自動啟動,如果備用主給水泵沒有自動啟動,操縱員應立即嘗試手動啟動備用主給水泵,確認給水流量恢復,SG液位上升。否則,手動觸發SETBACK到50%FP左右,同時手動啟動兩臺輔助給水泵。

運行主給水泵的再循環閥故障開啟。

故障原因:

(1)主給水泵的出口流量計故障或儀表閥關閉而使出口流量計未投運,這導致再循環流量控制器認為主給水泵的出口流量降至零,故要求再循開啟環閥;

(2)再循環流量控制器由于失電導致黑屏或是顯示異常,再循環閥由于是反向控制而導致其全開;

(3)再循環閥由于失氣或是電/氣轉換器故障導致閥門全開。

故障現象:

(1)所有SG液位下降,SG給水流量下降;

(2)故障泵的出口流量比另一臺運行泵要明顯減少,而且故障泵有再循環流量;

(3)主控室會出現再循環閥故障的報警。

先期干預:

立即手動SETBACK到90%FP或更低,同時手動啟動兩臺輔助給水泵,確認所有SG液位恢復到設定值。

2.2 SG液位控制閥故障

2.2.1 處于控制的大液位控制閥發生卡澀

故障現象:

如果閥門卡死在比要求開度大的位置,則單個SG液位上升,而且該SG的液位控制閥要求開度明顯小于其他SG,但其給水流量明顯大于其他SG且保持不變;如果閥門卡死在比要求開度小的位置,現象則相反。

先期干預:

(1)對于第一種情況,則應當直接通過液位控制閥切換手柄進行切換,確保SG液位在切換過程中不會上升至2.96米。

(2)對于第二種情況,則應當先將故障液位控制閥的電動隔離閥置于“開”位置,然后通過液位控制閥切換手柄進行切換,確保SG液位在切換過程中不會降得過低導致快速降功率邏輯(以下簡稱STEPBACK)觸發。

2.2.2 處于控制的大液位控制閥突然全關

故障原因:失氣、失電、電/氣轉換器故障、SGLC控制信號輸出失效。

故障現象:

單個SG液位下降,而且該SG的液位控制閥要求開度明顯大于其他SG,其給水流量接近為0kg/s。

先期干預:

(1)如果SG液位變化緩慢,應及時切換大液位控制閥,并觀察給水流量是否恢復,假如給水流量沒有恢復,則很有可能是給水流量計和液位控制閥之間的管線存在大破口,應立即停堆;

(2)如果SG液位變化太快,STEPBACK或是非對稱給水管線破裂邏輯已經觸發,則應執行EOP-001,而后根據就地值班員的匯報來決定進入《失去蒸汽發生器給水應急運行規程》或是通過控制器手動開啟小液位控制閥,恢復SG液位后,退出非對稱給水管線破裂邏輯。

2.2.3 小液位控制閥突然開啟

故障原因:失氣、失電、電/氣轉換器故障。

故障現象:單個SG液位上升,其給水流量較其他三個SG偏大,而且大液位控制閥的要求開度較其他三個SG減小,出現小液位控制閥故障的報警。

先期干預:立即關閉小液位控制閥上游的電動隔離閥,確認給水流量下降,SG液位恢復正常。

2.3 SG傳熱管破裂

故障現象:

(1)單個SG液位上升,其給水流量較其他三個SG偏小,大液位控制閥的要求開度較其他三個SG減小;

(2)主系統上充流量增加,穩壓器液位有可能下降。先期干預:手動停堆,執行《蒸汽發生器傳熱管破裂應急運行規程》。

2.4 SGLC故障

2.4.1 DCC-X和DCC-Y上的SGLC均失效

故障現象:

(1)主控室出現DCC-X/DCC-Y程序失效的相關報警;

(2)SGLC的程序執行燈不再閃爍;

(3)SG液位迅速下降,可能觸發STEPBACK或停堆系統動作;

(4)所有SG的大液位控制閥全關,小液位控制閥全開。

先期干預:

(1)嘗試手動復位一臺DCC上的SGLC;

(2)若停堆系統動作,則執行EOP-001,手動控制小液位控制閥來保證SG液位在合理的范圍內。

2.4.2 SG蒸汽流量信號或給水流量信號漂移

本文以SG蒸汽流量信號向下漂移為例來闡述。SG給水流量信號漂移時的故障現象與之相同或相反,先期干預措施也相同,故不再贅述。

故障現象:

(1)單個SG液位下降:由于蒸汽流量讀數緩慢減少,質量平衡項會緩慢減小,閥門開度變小,出現正的液位偏差,積分項向正的積累。如果積分項不能補償質量平衡項,那么SG液位將持續下降;

(2)反應堆功率升高:由于蒸汽流量信號參與反應堆功率控制程序(以下簡稱RRS)中SG熱功率的計算,它的減少將導致SG熱功率的減少。而SG熱功率又用于校正反應堆功率,故SG校正后的反應堆功率也將下降。在RRS的控制下,又將使校正后的反應堆功率升高;

(3)發電機功率升高:由于反應堆功率升高,使得蒸發器壓力上升,蒸發器壓力控制程序增加了汽輪機的調門開度,使得發電機功率升高。

先期干預:

立即手動清除質量平衡項,確認蒸發器液位恢復穩定。之后應當盡快將故障蒸汽流量信號輸入DCC的端子斷開,因為SG蒸汽流量信號仍在參與RRS中SG熱功率的計算,可能導致發電機功率的再次波動。

3 結語

導致SG液位異常的原因有很多,而且在短時間就有可能觸發SG液位相關的自動保護動作。在重水堆核電站的運行中也發生了多起由于SG液位異常導致的停堆停機事件。因此,操縱員應當深刻理解SG液位控制的原理,熟悉導致SG液位異常的原因,并且對相應的先期干預做到心中有數,以爭取在短時間內能夠做出正確的判斷,穩定SG液位,或是將機組置于安全的狀態,從而確保核安全。

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