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那吉航運樞紐大壩消力池損毀成因和搶修方案分析

2022-06-06 08:42:01黃寧吳信陸遠文
西部交通科技 2022年3期

黃寧 吳信 陸遠文

摘要:文章分析了那吉航運樞紐消力池淘蝕、海漫損毀的原因,并提出了針對性的搶修加固方案。方案應用結果表明,搶修工程效果良好,具有一定代表性,經過一個汛期的運行,沒有發現異常。該搶修方案可為類似工程提供借鑒。

關鍵詞:消力池;海漫;水躍;閘門開啟

中圖分類號:U617.9+1

0 引言

那吉水電站為低水頭徑流式電站,溢流壩壩基為E2n2-3泥質粉砂巖、粉砂巖、細砂巖夾粉砂質泥巖、泥巖的弱風化巖層,抗沖刷性較差。本文從河床下切水位下降、地形地質條件、超標洪水等方面分析了那吉航運樞紐攔河壩消力池被淘空、海漫損毀的原因,提出了修復設計方案,以期為其他類似工程提供有益的借鑒。

1 概述

那吉航運樞紐位于廣西右江百色市境內,是百色水庫的反調節水庫,是以航運為主、結合發電、兼顧其他效益的水資源綜合利用工程。水庫正常蓄水位為115.0 m,總庫容為1.83億 m3,電站裝機容量為66 MW,船閘通航標準為2×1 000 噸級頂推船隊。工程等別為三等工程,主要建筑物級別為3級,次要建筑物等級為4級。攔河壩設計洪水標準為50年一遇,校核洪水標準為500年一遇。樞紐由攔河閘壩、電站、船閘、樞紐對外交通橋等建筑物組成。工程于2008年建成投入使用。

溢流壩段最大壩高為27.5 m,采用WES低堰,堰頂高程為104.0 m,共布置10孔溢流壩,孔口尺寸為16 m×11.6 m。溢流壩工作門為弧形門,由液壓啟閉機啟閉。在壩下游右岸3個溢流孔和左岸7個溢流孔之間布置有一道縱向導墻(施工期縱向圍堰)。溢流壩采用底流消能,在壩下布置消力池,消能設計洪水標準為30年一遇(Q=3 680 m3/s)。根據模型試驗優化成果,消力池采用無尾坎式,底板頂高程為99.00 m,池長29 m,寬184 m。消力池設有兩排消力墩,按品字型布置,排距為2.0 m,墩高為1.5 m。消力池后布置護坦,右岸3個溢流孔作為二期施工導流使用,采用混凝土護坦,長度為114 m,在其下游再設長度為140 m的C25混凝土護底;左岸7個溢流孔采用混凝土護坦,長度為56 m,在其末端設置防沖槽,槽內拋填塊石[1]。

溢流壩段建基面高程為94.00 m。壩基主要為E2n2-3泥質粉砂巖、粉砂巖、細砂巖夾粉砂質泥巖、泥巖的弱風化巖層,下部除存在煤薄層、煤線或炭質條紋層外,無其他軟弱層分布。地基巖土體強度高,能滿足基礎對地基承載力的要求,但抗沖刷性較差[2]。

2 大壩消力池損毀情況

那吉水電站為徑流式電站,只有日調節性能。自工程投入使用以來,幾乎每年均開閘泄洪,2015年曾經出現超過50年一遇的超標洪水(最大出庫流量達Q=4 177 m3/s)。由于受下游魚梁水庫回水影響,消力池、海漫常年被淹,致使未能及時掌握消力池和海漫的變化情況。直到2019年對大壩下游進行了水下檢查和水下測量,才發現溢流壩左岸7孔泄洪閘消力池被淘空、海漫嚴重損毀:消力池尾部被淘空,最大淘空深度為2~4 m;海漫混凝土塊大部分脫落、移位,出現多處面積為100~200 m2、深為4~5 m的沖刷坑;靠近下游縱向導墻側的3孔泄洪閘混凝土海漫大部分被洪水沖走,沿縱向導墻形成寬20~30 m、深3~5.8 m的沖刷槽;下游縱向導墻基礎大部分被淘空,混凝土澆筑分層處錯位開裂,有一道明顯裂縫。根據水下檢查和水下測量成果判斷,那吉航運樞紐下游左7孔溢流閘的消力池被淘空,海漫大部分已經損毀,嚴重威脅到大壩的安全,迫切需要搶修。

3 原因分析

根據對工程現狀運行條件和設計資料進行分析,那吉航運樞紐下游消力池被淘空、海漫嚴重損毀的主要原因有以下幾點:

(1)河床下切水位下降,形成遠驅式水躍。那吉樞紐大壩區下游河道近年受過度采砂等影響,河床下切較多,在小流量工況時,下游水位下降明顯。壩下水位流量關系設計值與電站實測記錄值對比如表1所示。

從表1可以看到,在溢流壩下泄≤1 000 m3/s流量時,壩下水位比原設計下降了0.33~1.67 m,致使消力池水頭差增加,下游水深變淺,消力池的運行條件發生不利變化。

另外,根據設計的運行方案,大壩下泄流量≤1 300 m3/s時,要求大壩左7孔溢流閘門均勻開啟,逐步提升。但在大壩實際運行時,通常先開啟中間6#、7#閘孔,起始提升高度為0.5 m,來水量約>200 m3/s,再對稱開啟5#、8#溢流閘,并按0.5~1.0 m一檔,逐級提升閘門,由此造成溢流壩下泄的單寬流量明顯大于設計值,能量集中,加劇河床沖刷。

經驗算,在上述兩種因素作用下,下泄流量Q<1 000 m3/s時,消力池下游形成遠驅式水躍,壩下存在急流段,河床受到高速水流沖刷,是致使消力池被淘空、海漫損毀的主要原因之一。

(2)軟巖地基,抗沖刷能力差。消力池、海漫下伏基巖為第三系始新統那讀組的泥巖、粉砂質泥巖,強度低,抗沖刷能力弱,且由于覆蓋層較厚,部分海漫體放置在砂卵石層上,土石層容易發生變形,使得海漫分塊間形成錯位,溢流壩下泄的高速水流從縫隙穿過,將砂卵石帶走,使海漫變形加大。在翻滾水流作用下,海漫變位、脫落、失效,失去保護的地基直接受到高速水流沖刷,很快形成沖刷坑(槽),海漫損毀范圍逐步擴大,從而淘空消力池。

(3)受下游河道地形影響。在距離消力池下游約200 m的那吉大橋的左岸橋墩上下游約20 m范圍地形較高(高程約為101.5 m),為交通橋施工時硬化的場地,占據了左岸小半個河床,對水流形成明顯阻礙,導致水流往河道中間匯集,全部從下游縱向導墻與硬化場地之間的狹窄通道下泄,致使流速增大,加劇河床沖刷。在水流長期作用下,下游縱向導墻附近海漫體全部被沖走,最終沿縱向導墻形成了一道深達5~10 m、寬約20 m的沖刷槽。

(4)超標洪水影響。那吉航道樞紐大壩消力池的設計洪水標準為 30年一遇(Q=3 680 m3/s)。2015-09-12那吉航運樞紐出現超標洪水(入庫Qmax=3 957 m3/s,出庫Qmax=4 177 m3/s。上下游水位差達1.83 m),出庫流量大于50年一遇洪水(Q=3 750 m3/s)。在超標洪水作用下,河道受到嚴重沖刷,導致消力池淘空,海漫損毀。

4 搶修方案

本工程在大流量工況時大壩上、下游水位基本持平,不是消力池的控制工況,故在修復設計時主要根據實測的水位流量關系,對50年一遇以下的各級洪水進行消能防沖復核。同時結合電站實際運行情況優化閘門開啟方案,按“先中間后兩側,對稱開啟,逐漸提升”的原則,先開啟中間兩孔閘門,閘門起始開啟高度取0.25 m,在下游水位逐漸抬高后再增加每級開啟高度。電站發電按較不利組合考慮,發電流量分別取Q=600 m3/s、400 m3/s、200 m3/s。閘門開度及相應消能計算成果如表2~4所示[3]。

從表2看,在電站基本滿發(發電流量Q=600 m3/s)工況下,按優化后的閘門開啟方式,消力池均為淹沒式水躍,計算要求的消力池長為25 m,原消力池長度能滿足要求。但當遇到電站檢修等工況(電站發電流量Q=400 m3/s、Q=200 m3/s,如表3、表4所示),下泄較小流量時,大壩下游出現遠驅式水躍,壩下存在急流段,需增加消力池及海漫的長度。

由于消力池被淘空,海漫幾乎全損毀,已不能保證安全度汛,急需在汛期前完成加固。在缺乏模型試驗資料,難以估算遠驅式水躍出現位置的情況下,為確保大壩樞紐安全,經研究后將消力池再延長15 m,并在消力池后修建55 m長的混凝土海漫。結合現有消力池下游河床的沖刷情況,同時為使消力池出口段獲得較大的水深,減少急流段長度,新建消力池和海漫縱向均設置緩坡。具體加固設計方案如圖1所示[3]。

根據工程區的施工條件,擬定了兩個技改方案進行比選,即:圍堰施工方案和水下施工方案。考慮到圍堰施工方案可有效消除工程安全隱患,施工質量有保障,施工進度可控,且工程投資相差不大,推薦采用。加固工程于2019年12月開始進場施工,2020年4月初基本施工完成,目前經過一個汛期的運行,沒有發現異常。

5 結語

近年由于受河道采砂等因素影響,較多河流的梯級水庫下游出現河道下切、水位下降現象,大壩消力池的運行條件發生了改變。當消力池、海漫出現不良流態,特別是出現遠驅式水躍時,應及時采取處理措施,以免危害到建筑物安全。低水頭閘壩水頭較小,下泄能量不大,消能設施一般比較簡單,對河道的防護范圍較小,但由于河道水流邊界條件多,流態復雜,難以準確計算分析洪水對河床的影響。因此,在軟基巖上設計低水頭閘壩消能設施時,應留有適當的富余,以確保工程能安全運行。另外,大壩消能功能的設計應結合閘門的操作規程,選取合理、可行的開啟方案,計算時按最不利組合考慮。

參考文獻

[1]廣西交通設計集團有限公司,廣西水利電力勘測設計研究院.廣西右江航運建設那吉航運樞紐工程初步設計[R].南寧:2003.

[2]廣西交通設計集團有限公司,廣西水利電力勘測設計研究院.廣西右江航運建設那吉航運樞紐工程施工圖設計[R].南寧:2005.

[3]廣西交通設計集團有限公司.那吉樞紐下游水下結構技改(搶修)[R].南寧:2020.

作者簡介:

黃 寧(1988—),工程師,主要從事港口工程設計工作;

吳 信(1967—),教授級高級工程師,主要從事港口工程設計工作;

陸遠文(1978—),高級工程師,主要從事水利水電和港口工程設計工作。

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