王江波,陳志華,沈若萍,熊國富
(1.江蘇工程職業技術學院,江蘇南通 226007;2.浙江金梭紡織有限公司,浙江蘭溪 321102)
水洗在牛仔服裝加工過程中占有重要地位,人們對牛仔的喜愛也要求其在外觀、手感等方面不斷突破、不斷創新。涂料染色服裝無需經過復雜的水洗即可以獲得裂紋感、層次感、陳舊感等立體水洗效果,既有牛仔的風格,又能多樣化。涂料染色既能做到環保,又能提升產品的附加值[1-2]。
對纖維素纖維預先進行陽離子化改性,使纖維表面帶有一定量的正電荷,可以吸附涂料分散體系中的陰離子表面活性劑,使涂料分散體系遭到破壞,顏料顆粒穩定性變差,析出到固相,即上染纖維。與傳統技術相比,陽離子改性染色技術無需進行前處理,染色過程中也無需使用黏合劑,染色后無需水洗處理,具有工藝流程短、節能環保的優勢[3-4]。本實驗針對企業生產過程中涂料藍染色條花問題進行觀察分析,并提出相應的解決方案。
紗線:棉紗(線密度58.3 tex)。
試劑:環保型陽離子改性劑CZH(常州市中策紡織助劑有限公司),非離子滲透劑PFD-200(蘇州寶時凱門精細化工有限公司)。
涂料:G-13 妃紅、G-24 金黃、G-31 藍、G-34 藏青、G-51黑(上海泗聯實業有限公司)。
Ultra Scan PRO 型測色配色儀(美國Hunterlab 公司),Malvern Zetasizer Nano ZS90 納米粒徑電位分析儀(馬爾文帕納科公司),LAP-W2000 型涂料激光粒徑測定儀(昆山鷺工精密儀器有限公司)。
1.3.1 陽離子改性工藝配方
環保型陽離子改性劑CZH 25 g/L,非離子滲透劑PFD-200 4~6 g/L,改性液母液50 g/L,補充流量2 L/min,改性處理溫度50~80 ℃,車速30 m/min。
1.3.2 涂料染色工藝配方
涂料25 g/L,非離子滲透劑PFD-200 4~6 g/L,涂料母液50 g/L,補充流量2 L/min,常溫染色。
1.3.3 工藝流程
進棉紗→60 ℃浸軋滲透劑+陽離子改性劑1道→烘筒烘干(130 ℃)→常溫浸軋涂料染液1道→紅外線預烘→熱風烘干(具體工藝流程如圖1 所示);每個顏色染紗3 000 m。

圖1 棉紗陽離子改性染色工藝流程
為了防止涂料在烘干前出現泳移現象,在染色后需要采用紅外線預烘+熱風烘干的方式對紗線進行烘干。
1.4.1 陽離子改性劑質量濃度
要保持涂料染色前后顏色深度一致(顏色深度穩定),控制改性劑質量濃度至關重要;用十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)反滴定法進行測試[5]。利用季銨鹽可以和四苯硼鈉反應生成沉淀的特點,在改性劑溶液中加入過量的四苯硼鈉,使季銨鹽全部沉淀析出;然后在堿性條件下,以達旦黃作為指示劑,用CTAB 反滴定過量的四苯硼鈉,從而得到季銨鹽(改性劑)的質量濃度。
1.4.2 表觀顏色深度(K/S值)
使用測色配色儀進行測定,采用D65光源,10°觀察視角,測定5次,取平均值。
1.4.3 染色均勻性
在染色面料表面任取6 個點,用測色配色儀測試色差,取平均值(ΔE)。平均值小于0.5 表示色差較小,染色均勻性較好,反之則表示均勻性較差。
1.4.4 粒徑分布
將稀釋一定倍數的涂料色漿緩慢滴加到測量池中,直至達到合適濃度范圍,液體循環流動,用3 束同波長激光光源照射分散在液體中的顆粒,檢測所測樣的粒徑分布[6]。
1.4.5 Zeta電位
將涂料色漿稀釋一定倍數后進行測試。
如圖2 所示,在滴定過程中,溶液由黃色變為紅色即為滴定終點。

圖2 CTAB 反滴定法滴定前后溶液的變化
由表1 可以看出,在滴定過程中,改性劑的質量濃度前后保持一致,說明改性劑的質量濃度不會影響后道涂料上染的穩定性。

表1 CTAB 反滴定法測試結果
取面料的頭紗、尾紗和1 500 m 處紗線各1 m,測試顏色深度及均勻性,結果如表2所示。

表2 涂料染色紗線的K/S值
首先用肉眼觀察涂料的染色均勻性,發現G-13妃紅、G-24 金黃、G-34 藏青以及G-51 黑染色面料的顏色均勻,但是G-31 藍染色面料的顏色不均勻,有嚴重的條花出現;用放大鏡仔細觀察G-31 藍染色面料,發現紗線的一側顏色深,另一側顏色淺,使其在織造成面料后,表面會出現一條顏色深一條顏色淺的條花現象。然后由表2可以看出,5個顏色從頭到尾的K/S值基本保持一致,說明涂料母液用量和補充流量合適。
2.3.1 Zeta 電位
由表3 可以看出,G-13 妃紅的Zeta 電位最高,而G-24 金黃的Zeta 電位最低,G-31 藍的Zeta 電位介于二者之間,說明Zeta 電位不是造成G-31 藍染色產生條花的主要原因。

表3 涂料染色紗線的Zeta 電位
2.3.2 粒徑分布
由表4 可以看出,G-31 藍涂料的粒徑最大,80%的粒徑分布在0.583~0.735 μm,說明G-31 藍粒徑偏大,涂料顆粒轉移較慢,不容易在紗線表面均勻上染,粒徑偏大是造成G-31藍染色產生條花的原因。

表4 涂料粒徑分布測試結果
由于G-31 藍涂料粒徑較大,轉移較慢,設計紗片正反雙側染色工藝(具體工藝流程見圖3),并采用超聲波促染,以提升涂料顆粒的運動速率,改善紗線兩側顏色不一致的情況。

圖3 正反雙側染色工藝流程
正反雙側染色工藝:進紗→60 ℃浸軋滲透劑+陽離子改性劑1道→烘筒烘干(130 ℃)→常溫正向浸軋涂料染液1 道(超聲波)→常溫反向浸軋涂料染液1道(超聲波)→紅外線預烘→熱風烘干。
染槽1 紗片貼近導輥一側,在經過染槽2 時,轉換成貼近染液一側,經過正反雙側染色,紗片兩側均與染液有直接接觸;經過超聲波促染和紗片正反雙側染色后,由圖4、表5 可以看出,平均色差ΔE由改善前的2.56 降至改善后的0.40,G-31 藍涂料染色條花現象得到明顯改善。

圖4 涂料藍染色改善前后對比圖

表5 面料不同部位的色差
(1)針對涂料藍染色容易產生條花的問題,從涂料粒徑分布以及Zeta 電位方面分析,結果表明G-31藍涂料粒徑偏大,涂料顆粒運動轉移較慢是出現條花的主要原因。
(2)通過采用紗片正反雙側染色工藝和超聲波促染,G-31 藍染色條花現象得到明顯改善,有效地解決了涂料藍染色易出現條花的問題。