方志斌 毛騰芳 侯 磊 劉 葵
(湖南湘牛環保實業有限公司 湖南長沙 410205)
焦化廢水是煤煉焦,煤氣凈化和化工產品回收精制等過程中產生的廢水的統稱[1],是一種典型的難處理有機廢水,具有污染成分復雜,濃度高、生物毒性高、難降解等特點[2][3]。鑒于此,本文介紹了新型復合催化劑-臭氧催化氧化工藝,處理某焦化廠的二級生化出水,解決出水COD 濃度難達標的問題。
生產焦炭,煤氣,硫銨和輕苯等化工產品時產生的焦化廢水,含有有機物、多環芳烴、大分子物質較多[4],主要污染物有酚、氮氧硫雜環化合物等,其中難降解的有吡啶、三聯苯等[5]。由于焦化廢水普遍B/C<0.3,故可生化性較差。其中氨氮、總氮數值較高,對微生物有毒害作用[6],只有加設了脫氮和深度處理環節,才可以達到新的排放標準和回用要求。
第一,焦化廢水的處理,可以減輕企業的環保壓力,并帶來良好效益。焦化廢水的處理由于生化出水水質復雜,COD 濃度難達標[7],一直是世界性難題。隨著鋼鐵行業干熄焦等節能技術全面推進以及 《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB 16171-2012)的頒布,焦化廢水不僅無法用于熄焦,而且排放要求更加嚴格。因此尋求處理效果更好、工藝穩定性更強、運行費用更低的廢水處理工藝,實現廢水近似零排放的目標,不僅可以減輕企業的環保壓力,而且能帶來良好的社會效益、環境效益和經濟效益。
第二,焦化廢水處理,可以保護人體健康和環境安全。焦化廢水成分復雜,多數有機物具有高毒性,危害人體健康。其中苯酚、甲酚、二甲酚、硝基甲酚等衍生物是主要成分之一[8]。人體與酚類化合物產生接觸可致中毒,嚴重者可致死亡。除此之外,喹啉及其衍生物由于其結構雜環上的氮原子而具有較強的水溶性,對環境安全造成了一定的威脅[9]。焦化廢水的處理,在去除了有害物質的同時,保護了人體的健康,使居住環境更加安全。
第三,焦化廢水處理,可以維護生態平衡,減少二次污染。焦化廢水中的氨氮使藻類迅猛生長,導致魚類等生物難以生存,破壞了生態平衡;大量微生物的繁殖造成水體二次污染,威脅人類的健康[10]。本文采用的催化臭氧氧化技術處理焦化廢水,大大降低了二次污染的可能。
現有的處理方法主要有光催化氧化法、膜分離技術和芬頓氧化技術等,雖然對處理焦化廢水有一定的效果,但也存在局限性:光催化氧化法的紫外光吸收范圍窄;膜分離技術的膜材料壽命短、易污染;芬頓氧化技術反應時間長等。因此,找到更有效的深度廢水處理工藝是非常迫切且必要的[11]。
催化臭氧氧化技術作為工業廢水的深度處理技術之一,由于可產生強化性自由基、催化劑易回收、無二次污染等優點,而受到業界的歡迎[12]。催化劑是催化臭氧氧化技術的關鍵因素之一[13],鑒于工程應用中長期、大量的使用催化劑,臭氧催化劑的成本控制及穩定性顯得尤為重要。因此,本研究研制了稀土及過渡金屬復合氧化物催化劑,并進行了催化劑-臭氧氧化工藝對某焦化廠的二級生化處理尾水除COD 實驗,確定最佳工藝流程及最佳工藝條件,并進行了催化劑循環實驗,取得了理想的實驗結果。
將氯化稀土溶液、偏釩酸銨溶液、硫酸鐵溶液混合后加入NaOH,制成懸濁液,過濾后,在120℃下干燥8h,研磨得到催化劑前驅體;將催化劑前驅體在800℃下焙燒8h,得到芬頓氧化催化劑,其中氧化鐵為載體,五氧化二釩、氧化銅、混合輕稀土氧化物為負載物。Fe2O3:RexOy:CuO:V2O5(質量比)=80:10:5:5。原水:pH 為7.96,COD 為296.71mg/L。
催化劑/臭氧協同體系對廢水中COD 的去除率可達到73.12%,遠大于投加單一催化劑或臭氧的效果,可能是由于催化劑對污染物的吸附作用較弱,O3有選擇性氧化污染物,導致COD 去除效果不佳;鐵基復合稀土及過渡金屬氧化物催化劑催化O3產生強化性的·OH,·OH 無選擇性去除有機物。

表1 不同體系對焦化廢水COD去除的影響
當催化劑的投加量由40g/L 增加到80g/L 時,COD 的去除效率由50.57 %提升到71.11 %,去除效率增加了20.54 %;而當催化劑的投加量由80g/L 增加到100g/L 時,COD 的去除率由71.11%上升到73.12%,對廢水處理效果提升不明顯。綜合考慮,催化劑量優先選擇50g/L,此時對廢水中COD 的去除率是單獨臭氧氧化的1.85 倍。

表2 催化劑量對焦化廢水COD去除的影響
在廢水pH(pH=7.96)恒定的條件下,隨著臭氧量的增多,增強了臭氧在氣液界面的傳質推動力,提升了臭氧在水中溶解量,有利于催化劑表面產生更多的·OH,提高COD 去除率。當通入臭氧時間為30min,臭氧投加量由50 mg/min·L 增加至60 mg/min·L 時COD 去除率沒有顯著增大,這可能是因為催化劑表面的活性位點有限,臭氧不能被充分利用。綜合考慮,實驗臭氧量最佳選擇為50 mg/min·L。

表3 臭氧加入量對焦化廢水COD去除的影響
當臭氧投加量為50 mg/min·L,通臭氧時間由15min 增加至30min 時COD 去除率顯著提升,當通臭氧時間大于30min 時,增加通入臭氧時間對COD去除率無明顯影響。綜合考慮,實驗臭氧量最佳選擇為50mg/min·L×30min。

表4 臭氧加入量對焦化廢水COD去除的影響
加入催化劑,大大簡化了工藝操作,節省了硫酸和氫氧化鈉的消耗,降低了生產成本。

表5 初始pH值對焦化廢水COD去除的影響
在催化劑循環使用9 次之后,對COD 的去除效果仍較明顯,COD 的去除率高,COD 去除率達72.95~73.73%,出水COD 降至76.81~80.55mg/L,滿足煉焦化學工業污染物的排放標準(GB 16171-2012),催化劑損耗<3%,由此可見此催化劑可重復使用,并且消耗少,可大大節省藥劑成本。

表6 催化劑循環使用實驗條件與結果
分析催化臭氧氧化技術處理的效果可知,催化臭氧氧化工藝對焦化廢水中COD 去除率達81.57%,出水水質能夠滿足(GB 16171-2012)的相關要求(COD≤80mg/L)。此工藝操作簡單,節省藥劑,催化劑可重復利用,具有生產成本低,處理效果好,可規?;瘧?,綠色環保等特點。
采用新型復合催化劑-臭氧催化氧化工藝對某焦化廠的二級生化出水進行深度處理,COD 去除率達81.57%,實驗效果理想。制備的催化劑可重復使用,且消耗小,使用成本低。處理時不需調節原廢水初始pH 值,出水水質能夠滿足(GB 16171-2012)的相關要求(COD≤80mg/L)。該工藝簡化了工藝操作,大大節省了H2SO4和NaOH 消耗,催化劑制備簡單,使用過程中消耗低,使用成本低,具有工藝操作簡單、生產成本低,處理效果好,可規模化應用,不產生二次污染,綠色環保等特點,是一種可推廣的去除焦化廢水中COD 新工藝。