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V2500發動機LPC 2.5級放氣機構的分析與監控

2022-07-03 14:33:01師超張杰
航空維修與工程 2022年5期
關鍵詞:發動機

師超 張杰

摘要:通過對V2500發動機LPC 2.5級放氣機構工作原理、損傷形式、失效規律、警告觸發原因進行分析,提出對該機構的三種監控控制措施,為發動機機隊管理提供有效的方案。

關鍵詞:LPC 2.5級放氣活門機構;B25TK;ENG X COMPRESS VANE警告

Keywords:LPC 2.5 bleed valve mechanism;B25TK;ENG X COMPRESS VANE warning

0 引言

V2500發動機低壓壓氣機(LPC)2.5級放氣機構是發動機內部重要的防喘機構,利用中間級放氣改變氣流量,從而調節氣流攻角,增加低壓壓氣機的喘振裕度。

因機構設計和材料原因,該機構在實際運行過程中經常出現作動機構磨損情況,逐漸導致壓氣機性能惡化,喘振裕度降低,甚至出現發動機不放行警告信息和喘振。

目前,廠家針對該機構沒有制定定期檢查項目,一旦出現外站排故,孔探發現損傷,易出現AOG停場換發的情況,給航空公司運行成本造成很大的負擔。航空公司要在適航安全性和運行經濟性方面做到兩者兼顧,需要對該機構的安全風險進行有效評估和監控。

1 LPC 2.5級放氣機構工作原理

該機構由EEC、FMU、BSBV主副作動筒、作動機構(Valve Ring 、Support Ring、Bleed Duct)及主作動筒上的反饋傳感器LVDT組成。

EEC監控并計算N1轉速、高度、馬赫數等信息,發出指令信號給BSBV主作動筒上的力矩馬達,力矩馬達控制作動筒內的伺服燃油方向和流量,從而控制作動筒的伸縮,帶動作動機構開關,改變LPC氣流通道內的空氣流量。

2 LPC 2.5級放氣機構結構

LPC 2.5級放氣機構由作動環、支撐環、放氣通道組成,作動環共有10個支撐搖臂。其中,位于3點鐘和9點鐘的搖臂分別連接主副作動器連桿。主副作動筒帶動作動桿軸向運動時,作動環既發生軸向又發生周向旋轉,完成打開或關閉動作。作動筒伸出時,作動環向前運動并打開放氣通道;作動筒收回時,作動環向后運動并關閉放氣通道,如圖1所示。

作動環是機構中最薄弱的部件。作動環為鋁合金材質,相比其他部件材質偏軟。作動環中有10個U型腔,作為搖臂的存放空間。每個U型腔有上下2個安裝孔,2個鋼制襯套通過沖點工藝固定在作動環的U型腔安裝孔上,銷釘沿徑向從內向外依次穿過內襯套、搖臂、外襯套,依靠E型鎖片卡住銷釘(見圖2)。當主副作動搖臂運動時,帶動銷釘,從而帶動作動環運動,其他輔助搖臂隨動。

3 LPC 2.5級放氣機構損傷形式

LPC 2.5級放氣機構主要的磨損形式有銷釘孔磨損、E型鎖片松脫、機構磨損下的卡阻。

3.1 銷釘孔磨損

銷釘孔磨損是在振動和壓緊力復合作用力下形成的。

作動環機構是一個懸臂梁結構部件。機構工作時,主要接觸運動為銷釘與襯套之間的運動,作動環部分伸入到放氣通道中,在氣流擾動下不斷上下振動,引起在銷釘孔位置持續擺動(見圖3)。

作動環的自身擺動將導致襯套松脫,此時主要接觸部件將由襯套與銷釘演變為襯套與作動環U型腔本體孔,由于部件材質不同(鋁合金與鋼制材料),導致U型腔本體孔磨損。從受力分析上看,作動環伸出后,搖臂作為支點更加靠近內襯套位置,造成內襯套位置受力較大。由于作動環U型腔體內壁厚度較薄,經過一定時間的磨損擴展,U型腔體內壁將磨穿。

U型腔體內壁磨損程度大致分為三個階段(見圖4):U型腔內壁磨損、U型腔內壁裂紋、U型腔內壁磨穿。

LPC 2.5級放氣機構處在完全關閉位時,作動環約存在400磅寸的壓緊力,發動機在巡航時,作動環處在壓緊力的作用下,其自身的持續振動使磨損孔逐漸向發動機后部移動,導致作動機構關閉位后移,放氣機構BAF(2.5 BLEED ACTUATOR FEEDBACK)值關閉最大值持續增大。

3.2 E型鎖片松脫

孔探作動機構時,可以發現E型鎖片丟失、銷釘脫出現象。E型鎖片的作用是鎖緊銷釘在位。當U形腔未磨損時,E型鎖片隨銷釘旋轉,不與作動環外壁接觸;當U型腔磨損時,E型鎖片將與作動環外壁接觸,受力過大將導致E型鎖片脫出(見圖5)。

3.3 機構卡阻

當E型鎖片丟失或U型腔過度磨損時,銷釘失去固定,將在搖臂的作用力下發生徑向移動:

1)U型腔內壁磨損,活門打開時,銷釘外移,與支撐環接觸,導致磨損和機構卡阻;

2)E型鎖片丟失,活門關閉時,銷釘內移,與2.5級壓氣機外壁接觸,導致磨損和機構卡阻。

支撐環磨損與2.5級壓氣機外壁磨損如圖6、圖7所示 。

兩種磨損型的機構卡阻均將導致EEC指令信號與LVDT反饋信號不一致,即機構的BAF值與N1不符合EEC控制邏輯,導致B25TK故障碼的產生,故障進一步累計導致駕駛艙警告信息ENG X COMPRESS VANE或ENG X FADEC出現。

4 LPC 2.5級放氣機構的監控措施

LPC 2.5級放氣機構損傷的影響主要表現為發動機安全狀態惡化,即機構磨損進而誘發機構卡阻,影響LPC喘振裕度,如果發動機在高轉速向低轉速轉換時機構卡阻在關閉位,易發生喘振,同時機構卡阻將觸發ENG X COMPRESS VANE不放行警告。

本文從孔探監控、性能監控、QAR數據分析三個方面入手,討論相關的機隊控制措施。

4.1 孔探監控方式

目前,廠家沒有針對該機構的孔探檢查要求,也沒有相關的放行標準。所以,需要通過機隊運行經驗制定適合本機隊的放行標準細則。

首先,基于威布爾參數法分析機隊近十年來的運行數據,劃定高風險的發動機范圍(見圖8、圖9)。分析顯示,LPC 2.5級放氣機構的磨損情況與使用飛行循環呈以下規律:

1)在13241FC時,放氣機構失效的概率最大。此數據已經接近大部分發動機的壽命末期,所以選擇該點做檢查不合理。

2)LPC 2.5級放氣機構達到9358FC時,可靠度下降到90%;達到11000FC時,可靠度下降到80%。

因此,當LPC 2.5級修后使用循環超過11000FC后可以進行孔探檢查,縮短檢查間隔。其次,應制定不同孔探狀態對應的重復檢查標準,以便放行發動機。

4.2 性能監控方式

監控數據顯示,當LPC 2.5級放氣機構發生磨損時,發動機性能參數的變化主要體現在以下幾個方面:

活門位置反饋(BAF)上升(見圖10);

排氣溫度(EGT)上升(見圖11);

燃油流量(FF)上升(見圖12);

低壓壓氣機效率(%LPR)降低(見圖13)。

其中,FF和EGT會受到其他因素的影響而變化,BAF和Delta %LPR受2.5級放氣機構影響比較直觀,且可以量化。通過監控這兩個參數,制定詳細的BAF、%LPR放行標準,可以簡單方便地實現機隊LPC 2.5級放氣機構的狀態監控。

4.3 QAR數據分析監控方式

本文試圖通過以數據擬合的方式建立N1C(N1修正)與BAF的關系,通過分析發動機QAR數據,繪制相關參數的包線范圍,判斷機構狀態。

圖14為LPC工作喘振裕度曲線,隨著發動機轉速與空氣流量的變化,發動機的穩定工作曲線與喘振邊界的距離發生變化,同時LPC 2.5級作動機構也發生變化,改變了工作曲線。加速過程中,由于轉差率不同,HP軸轉速上升較快,造成較強吸能過程,雖然空氣流量加大,P2.5/ P2壓比較低,同時LPC 2.5級作動機構向關閉位運動,工作線遠離喘振邊際線,最終在新的工作點達到穩定轉態。減速過程中,高壓軸轉速下降較快,將阻止氣流的流動,P2.5/P2壓比較大,工作線貼近喘振邊際線,此時2.5級作動機構向打開位運動,最終穩定在慢車工作點。

根據QAR譯碼數據,BAF(2.5 BLEED ACTUATOR FEEDBACK)代表作動筒行程,正常范圍為0~100,其中,0為full open位,100為full close位。部分機構可達行程至110,當BAF為95~105時認為系統處在full close位;超過或低于120時,其真實行程應減128,即達到0以下。

正常執行航班的BAF與N1譯碼數據如圖15所示,從中可以看出Take Off、Top of Climb、Decent階段。發動機N1轉速在某些區間內變化時BAF發生了大范圍的行程變動,慢車功率作動環為全開位;隨著N1轉速上升,作動環逐步關閉,高轉速下作動環處于全關位;N1轉速下,作動環逐步打開。

由圖18可知,LPC 2.5放氣機構工作區間0~100對應的N1轉速控制區約為55%~80%。發動機加速與減速階段的控制不同,地面加速初始階段N1變化時,BAF變化較緩慢,N1在55%以后作動機構打開速率加大,減速階段作動機構關閉速率較均勻。發動機運行階段,BAF與N1對應點如超出兩條曲線閉合區域范圍,可以認為系統發生了故障。

該方法還處于探索階段,仍然需要更多的數據驗證。

5 總結

本文通過對V2500發動機LPC 2.5放氣機構工作原理的介紹,詳細分析了放氣機構U型腔磨損與E型鎖片丟失造成機構卡阻,進而導致B25TK故障碼的演變過程,提出了對該機構進行監控的三種措施:孔探監控、性能監控和QAR數據分析,為機隊管理和排故工作提供一定的指引。

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