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優(yōu)化管理和設(shè)備革新以降低糖廠百噸蔗汽耗的研究探討

2022-07-16 08:08:36進(jìn)
廣西糖業(yè) 2022年3期

陳 進(jìn)

(廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司,廣西 來(lái)賓 546102)

0 引言

百噸蔗汽耗是指甘蔗糖廠榨蔗100噸需要消耗鍋爐的蒸汽量,是甘蔗糖廠一個(gè)重要指標(biāo)。國(guó)內(nèi)各糖廠之間百噸蔗汽耗差距比較大,一般滿負(fù)荷生產(chǎn)比例越大、榨季停機(jī)次數(shù)越少的糖廠百噸蔗汽耗越小,而規(guī)模較小的糖廠在這方面的潛力更大。一般國(guó)內(nèi)多數(shù)的甘蔗糖廠百噸蔗汽耗在40噸左右,先進(jìn)的糖廠可以控制在35噸左右,小部分糖廠甚至達(dá)到45噸以上。百噸蔗汽耗在糖廠出現(xiàn)這么大的差距,有客觀和主觀上的原因。如何降低百噸蔗汽耗是一個(gè)系統(tǒng)工程,關(guān)系到企業(yè)管理、現(xiàn)有技術(shù)與設(shè)備的優(yōu)化以及新工藝和新設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)與推廣等方面,也與管理者的重視程度有關(guān)。近年來(lái)隨著社會(huì)和國(guó)家對(duì)企業(yè)的要求提高,甘蔗渣價(jià)格上漲,企業(yè)對(duì)該指標(biāo)的重視程度也隨之提高。

糖廠百噸蔗汽耗高,首先是技術(shù)和設(shè)備的問(wèn)題,其次是管理方面的問(wèn)題,切實(shí)解決了這兩方面存在的問(wèn)題,糖廠在汽耗方面將會(huì)取得更大的成效。本文主要從制煉車間蒸發(fā)、煮糖工序的設(shè)備技術(shù)革新和加強(qiáng)管理進(jìn)行探討。

1 蒸發(fā)工序

蒸發(fā)是一個(gè)通過(guò)熱量傳遞而進(jìn)行糖汁濃縮的過(guò)程,其主要有兩個(gè)推動(dòng)力,即溫度差是傳熱的推動(dòng)力;壓力差是前一效糖汁能自動(dòng)流入下一效的推動(dòng)力。蒸發(fā)過(guò)程一個(gè)關(guān)鍵考量指標(biāo)是蒸發(fā)工效,目前絕大多數(shù)甘蔗糖廠采用五效蒸發(fā),蒸發(fā)工效高低與抽汁汽方案有直接的關(guān)系,即蔗汁加熱和抽用越多低品質(zhì)汁汽煮糖,則蒸發(fā)工效越高,百噸蔗汽耗就越低。

1.1 提高蒸發(fā)工效

蒸發(fā)工效指蒸發(fā)系統(tǒng)所蒸發(fā)的總水量與輸入蒸發(fā)站的加熱蒸汽量的比值,這個(gè)比值通常在1.7~2.4之間[1]。檢驗(yàn)蒸發(fā)工效的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是蒸發(fā)末效糖漿濃度,糖漿濃度高,則煮糖用汽少,煮制時(shí)間短,節(jié)能效果好。國(guó)外先進(jìn)糖廠的糖漿濃度超過(guò)70 °Bx,國(guó)內(nèi)節(jié)能較好的糖廠為65~68 °Bx,但目前有小部分糖廠約為60 °Bx,節(jié)能效果差距比較大。在廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司2021/2022年榨季生產(chǎn),通過(guò)報(bào)表系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢,蒸發(fā)工效計(jì)算如下。

入罐清汁量440 m3/h,錘度15.8 °Bx,蒸發(fā)末效糖漿錘度68.5 °Bx,鍋爐供汽155 t/h。通過(guò)查糖液錘度對(duì)應(yīng)視密度、視比重表[2],清汁錘度15.8 °Bx對(duì)應(yīng)視比重為1.065 t/m3。

總蒸發(fā)水量[1]計(jì)算如下。

蒸發(fā)工效為360.5 / 155 = 2.33

式中,W為總蒸發(fā)水量,t/h;qG,0為入罐清汁量,t/h;B0為入罐清汁錘度,°Bx;B5為末效糖漿錘度,°Bx。

提高蒸發(fā)工效是一個(gè)比較大的課題,是一個(gè)系統(tǒng)工程。需抓住兩個(gè)突破點(diǎn),一是蒸發(fā)系統(tǒng)自身的潛力挖掘;二是煮糖抽用汁汽管理和技術(shù)革新,關(guān)鍵因素還在于管理者的重視程度,這是最大的推動(dòng)力。

1.2 蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)備與技術(shù)改進(jìn)

蒸發(fā)系統(tǒng)自身的潛力深挖,在硬件上需要通過(guò)設(shè)備引進(jìn)和技術(shù)革新;在軟件上加強(qiáng)內(nèi)部管理,企業(yè)的各級(jí)管理人員都認(rèn)真重視節(jié)能,努力貫徹執(zhí)行各項(xiàng)節(jié)能措施,比如蒸發(fā)加熱管采用機(jī)械自動(dòng)通洗、改造糖汁進(jìn)汁方式以提高加熱面積的有效利用率、提高末效真空度以及盡可能多地利用低品質(zhì)汁汽和熱源等。

1.2.1 蒸發(fā)加熱管積垢的清除

目前甘蔗糖廠蒸發(fā)罐、加熱器使用的加熱管絕大多數(shù)是不銹鋼304材質(zhì),壁厚2 mm,理想狀態(tài)下加熱管單層壁進(jìn)行熱傳導(dǎo)。但實(shí)際使用過(guò)程加熱管內(nèi)外壁面或多或少會(huì)附一層積垢,傳熱過(guò)程就不是單層壁而是要再通過(guò)管壁面的積垢進(jìn)行熱傳導(dǎo),形成的積垢導(dǎo)熱系數(shù)比金屬低很多,直接影響加熱管的傳熱效率[3]。附在管壁面的積垢成分比較復(fù)雜,外壁面上的積垢主要是乏汽的油漬和汁汽中的糖分,而內(nèi)壁面上的積垢則主要來(lái)自糖汁中未除去的懸浮物和非糖分溶質(zhì)。一般由于外壁形成積垢較少可忽略,所以糖廠通常說(shuō)的“通洗罐”只是指清除加熱管內(nèi)壁面上的積垢。甘蔗糖廠各效蒸發(fā)罐積垢成分的一般規(guī)律為第一效罐積垢的有機(jī)組分及磷酸鹽含量比后面各效罐高,末效罐的硫酸鹽積垢比前面各效罐多。這可能是由于硫酸鹽的緣故,所以末效罐的積垢最堅(jiān)實(shí),難以除去[1]。

目前糖廠普遍用高壓水槍進(jìn)行機(jī)械除垢,工作壓力為600~1000 kg/cm2,有人工通洗和機(jī)械自動(dòng)通洗兩種方式。人工通洗時(shí)由于高壓水槍噴射出來(lái)的水與加熱管內(nèi)壁接觸時(shí)間較短,所以通洗速度快,設(shè)備故障少,但是由于壓力過(guò)高,人力難以承受所以工作壓力較低,一般是600~800 kg/cm2;而機(jī)械自動(dòng)通洗時(shí)與單根加熱管內(nèi)壁接觸時(shí)間是人工通洗的1.5倍以上,沖擊積垢力度大,積垢脫落比較完全,比人工通洗的干凈很多,有利于熱傳導(dǎo),其工作壓力大,為900~1000 kg/cm2。

蒸發(fā)罐后面兩效積垢比較堅(jiān)實(shí),轉(zhuǎn)停罐后建議用乏汽通過(guò)加熱管對(duì)罐體進(jìn)行“烘罐”,每隔約2小時(shí)給加熱管淋一次冷水,條件允許時(shí)“烘罐”8小時(shí)以上,在熱漲冷縮作用下,積垢較松散、部分積垢甚至?xí)匀幻撀洹Mㄟ^(guò)實(shí)踐對(duì)比證明,“烘罐”后加熱管通洗得更加干凈。

1.2.2 改造糖汁布料器

目前甘蔗糖廠常用的蒸發(fā)罐布料器有兩種,即環(huán)形管布料器和半橢圓形面布料器,都是根據(jù)進(jìn)汁量在環(huán)形管或半橢圓形面的外表面上,均勻的設(shè)置多個(gè)Φ40~Φ50 mm的小孔,目的是為了讓糖汁均勻分布到汽鼓加熱面。不管是哪種布料形式,通過(guò)觀察第三效罐以后的糖汁,能覆蓋到汽鼓面的越來(lái)越少,甚至到末效只可見(jiàn)汽鼓面局部有少量糖汁沸騰。這主要原因是隨著糖汁逐效增濃,糖汁量逐效減少;其次是后面幾效罐的液面控制也相對(duì)低一些。糖汁如果不能全部覆蓋加熱面甚至只覆蓋局部,那么蒸發(fā)罐加熱面積有效利用率就降低,甚至有少量糖汁滯留在加熱管內(nèi)增加了過(guò)程的轉(zhuǎn)化。因此,通過(guò)改造蒸發(fā)罐布料器,能夠充分讓糖汁均勻地分布在汽鼓面上。

廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司是拆除原有的環(huán)形管布料器,在蒸發(fā)罐底部重新制作環(huán)形管布料器,進(jìn)汁總管上設(shè)置很多Φ50 mm的出汁支管,在支管上均勻的設(shè)置有Φ8 mm的出汁小孔,具體開(kāi)孔數(shù)量按進(jìn)汁總管截面積的1.2~1.5倍設(shè)計(jì)。通過(guò)管道加壓泵將糖汁從出汁小孔噴出,使糖汁均勻的在汽鼓面上沸騰。通過(guò)實(shí)踐觀察,使用管道加壓泵強(qiáng)制對(duì)流后在汽鼓面的糖汁分布均勻,沸騰情況良好。改造后的蒸發(fā)罐布料器示意圖,如圖1所示。

圖1 改造后的蒸發(fā)罐布料器示意圖

1.2.3 提高末效蒸發(fā)罐的真空度

在一個(gè)密閉的容器內(nèi),完全沒(méi)有氣體壓力或氣體壓力低于1個(gè)大氣壓力的狀態(tài)均可稱為真空。蒸發(fā)末效真空度通常要求-0.08~-0.09 MPa,蒸發(fā)末效真空度偏低直接影響蒸發(fā)工效及糖漿濃度,而影響蒸發(fā)末效真空度的因素有很多,比如蒸發(fā)罐或者被腐蝕的管道密封性較差、冷凝器的水溫度偏高、高效冷凝器噴嘴堵塞等,均會(huì)影響蒸發(fā)末效真空度。

糖廠在每個(gè)榨季開(kāi)榨前都會(huì)進(jìn)行蒸發(fā)末效罐密封性(真空度)試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)可以對(duì)蒸發(fā)末效罐的相關(guān)設(shè)備、管道和閥門的密封性進(jìn)行檢查。而若只試驗(yàn)?zāi)┬Ч廾芊庑赃€不夠嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)榈冖笮Ч薜闹覊毫呌谡龎汉驼婵罩g,而后面三效密封性較差時(shí)會(huì)影響整個(gè)蒸發(fā)系統(tǒng)。建議第Ⅲ~第Ⅴ效罐應(yīng)該模擬榨季生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)試密封性試驗(yàn),其比末效罐進(jìn)行密封性試驗(yàn)難度大一些,用時(shí)較長(zhǎng),但是通過(guò)該聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)?zāi)軝z查出更多潛在的問(wèn)題,能減少問(wèn)題在榨季過(guò)程中出現(xiàn)的幾率,提高榨季末效真空度。廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司2021/2022年榨季開(kāi)榨前采用模擬榨季生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)試密封性試驗(yàn),通過(guò)整改,整個(gè)榨季末效真空度比往年高出很多。

1.2.4 盡可能多地利用低品質(zhì)汁汽和熱源

蔗汁加熱時(shí)盡可能使用低品質(zhì)熱源對(duì)蒸發(fā)工效影響很大。條件允許時(shí)建議混合汁加熱采用三級(jí)加熱,即第一級(jí)加熱源用蒸發(fā)末效汁汽;第二級(jí)用蒸發(fā)第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ效的混合汽凝水;第三級(jí)用Ⅳ效汁汽。混合汁三級(jí)加熱示意圖,如圖2所示。

圖2 混合汁三級(jí)加熱示意圖

根據(jù)南寧糖業(yè)博宣公司和來(lái)賓湘桂小平陽(yáng)公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),混合汁經(jīng)蒸發(fā)末效汁汽、蒸發(fā)第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ效混合汽凝水加熱后溫度可提至45℃左右,再通過(guò)第三級(jí)Ⅳ效汁汽加熱到工藝要求的溫度,可以有效地降低糖廠百噸蔗汽耗。

2 煮糖工序

煮煉工序是糖廠實(shí)際消耗能量最大的工序,是糖廠節(jié)能的重點(diǎn),煮糖用汽量是影響糖廠能耗的關(guān)鍵。目前國(guó)內(nèi)甘蔗糖廠煮糖用汽量對(duì)甘蔗的比例,很多廠超過(guò)20%,國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的為16%~18%[4]。在沒(méi)有條件投入較大設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造的情況下,建議煮糖圍繞不用乏汽、少用Ⅰ效汁汽、多用Ⅱ效和Ⅲ效汁汽的原則進(jìn)行,具體就是丙糖膏煮制用Ⅰ效汁汽為主,Ⅱ效汁汽為輔;甲乙糖膏煮制只用Ⅱ效和Ⅲ效汁汽。對(duì)于煮糖用汽量對(duì)甘蔗比例高的糖廠,如果按該用汽原則進(jìn)行,可能較難降低能耗,需循序漸進(jìn)。糖廠在使用該用汽原則的過(guò)程中,將可能遇到的一些問(wèn)題進(jìn)行探討。

2.1 汽凝水的排除

很多糖廠煮糖汽凝水沒(méi)有單獨(dú)按效分開(kāi)排除,大多是混合排除。雖然汽凝水先排往等壓罐再匯總到排水總管,但如果某個(gè)等壓罐自力式液位控制閥密封性不好或故障就會(huì)出現(xiàn)“串汽”,從而造成排水不順暢。建議使用Ⅰ效、Ⅱ效和Ⅲ效汁汽的煮糖罐的汽凝水應(yīng)分開(kāi)排除到對(duì)應(yīng)管道中。目前很多糖廠為了減少汽耗都在嘗試抽用Ⅲ效汁汽用于煮糖,但是糖膏煮制時(shí)對(duì)流不好,影響煮制效果。抽用Ⅲ效汁汽時(shí)最忌諱的是不能連續(xù)性抽用時(shí),如出現(xiàn)停抽用一段時(shí)間,部分Ⅲ效汁汽在管道內(nèi)會(huì)凝結(jié)成水,不疏水直接抽用時(shí),糖膏較長(zhǎng)時(shí)間會(huì)出現(xiàn)不對(duì)流的情況,既影響煮糖罐時(shí)又容易出現(xiàn)糖膏“坐底”現(xiàn)象。

抽用Ⅲ效汁汽煮糖時(shí),除了單獨(dú)排除汽凝水還應(yīng)給Ⅲ效汁汽一個(gè)加速力。廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司通過(guò)在抽用Ⅲ效汁汽的煮糖罐單獨(dú)的汽凝水總管道上附加一個(gè)真空即-0.04~0.06 MPa,通過(guò)真空作用使汽鼓內(nèi)的汽凝水及時(shí)排除,同時(shí)給Ⅲ效汁汽一個(gè)“拉力”,反向加快它的流速。通過(guò)實(shí)踐對(duì)比,增加真空后汽凝水排除量是原來(lái)的2倍以上。而單位時(shí)間內(nèi)汽凝水排除量增加,意味著Ⅲ效汁汽填充加快,熱交換自然也加快,糖膏對(duì)流情況比原來(lái)好很多。煮糖Ⅲ效汽凝水排除示意圖,如圖3所示。

圖3 煮糖Ⅲ效汽凝水排除示意圖

2.2 安裝汁汽升溫裝置

目前很多糖廠在煮糖抽用的Ⅲ效汁汽總管上用降溫前的乏汽進(jìn)行溫升,即是在乏汽降溫前分接乏汽,讓其經(jīng)過(guò)加熱器給煮糖預(yù)備抽用的Ⅲ效汁汽升溫,熱交換降溫后的乏汽再回到乏汽總管,Ⅲ效汁汽升溫可達(dá)6℃以上,該技術(shù)已比較成熟,但投資較大。廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司研究嘗試給煮糖預(yù)備抽用的Ⅱ效汁汽進(jìn)行電加熱升溫,即把電能轉(zhuǎn)化為熱能,通過(guò)熱力衡算,電加熱總功率取為240 kW·h,電加熱管為20 kW·h/組,設(shè)計(jì)使用12組,溫升約2 ℃,如選擇在Ⅲ效汁汽進(jìn)行電加熱升溫,而Ⅲ效汁汽單位時(shí)間內(nèi)抽用量相對(duì)Ⅱ效汁汽少很多,提升溫度也會(huì)高一些。電加熱升溫投資比較少,發(fā)電量有富裕的糖廠建議考慮此方案。煮糖預(yù)備抽用的Ⅱ效汁汽電加熱升溫示意圖,如圖4所示。

圖4 煮糖預(yù)備抽用的Ⅱ效汁汽電加熱升溫示意圖

2.3 煮糖罐強(qiáng)制攪拌裝置

目前廣西區(qū)內(nèi)大部分糖廠在煮糖罐中安裝強(qiáng)制攪拌裝置,目的是加強(qiáng)糖膏在煮糖罐中的對(duì)流循環(huán),提高傳熱效率和結(jié)晶速度,從而縮短煮糖時(shí)間;而良好的攪拌裝置還可以提高晶體質(zhì)量,降低所需的蒸汽壓力,減少了10%~30%的用汽量[5]。

2.4 罐時(shí)和用汽的管理

糖廠均有各自的罐時(shí)和用汽方案。煮糖工序的罐時(shí)和用汽方案應(yīng)以“最少的罐時(shí)和用汽量完成煮糖任務(wù)”為目標(biāo)。這是理想目標(biāo),要想無(wú)限接近目標(biāo)是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的課題。

罐時(shí)的調(diào)配以盡可能減少“煮水待料”為原則,關(guān)鍵控制點(diǎn)在班組和崗位。把控好物料情況,按時(shí)開(kāi)煮,理想狀態(tài)是開(kāi)煮的罐按規(guī)定的煮制方法,能夠保持連續(xù)性。若出現(xiàn)“煮水待料”就意味著罐時(shí)的調(diào)配不夠理想。

用汽管理方面,煮糖用汽管理制度一般以“用最少的汽完成煮糖任務(wù)”為目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行用汽制度,開(kāi)罐罐時(shí)調(diào)控合理,在同樣用汽制度下,可以減少用汽量。如果節(jié)能效果與職工績(jī)效直接掛鉤,成為企業(yè)職工的重要任務(wù),這也將會(huì)成為節(jié)能降耗的推動(dòng)力。

3 結(jié)語(yǔ)

總之,蒸發(fā)和煮糖工序從節(jié)約用汽的角度看,它們是一個(gè)整體、一個(gè)系統(tǒng)。提高蒸發(fā)工效除了深挖蒸發(fā)系統(tǒng)自身潛力,還可以在煮糖工序盡可能多用低品質(zhì)汁汽,比如不用乏汽、少用Ⅰ效汁汽、多用Ⅱ效和Ⅲ效汁汽。多使用低品質(zhì)汁汽可以促使蒸發(fā)各效的汁汽溫度和壓力提高。蒸發(fā)末效糖漿濃度、各效汁汽溫度和壓力有保障就有利于糖膏的煮制,縮短糖膏煮制時(shí)間。強(qiáng)化企業(yè)管理,用好現(xiàn)有的技術(shù)和設(shè)備,研究應(yīng)用新技術(shù)和新設(shè)備,認(rèn)真做好節(jié)能工作,可以顯著增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,是科學(xué)發(fā)展的重要關(guān)鍵,又是社會(huì)和國(guó)家對(duì)企業(yè)的要求。

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