999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

制動盤熱裂紋問題分析及優化設計

2022-09-06 04:30:32夏清飛
時代汽車 2022年17期
關鍵詞:裂紋優化分析

夏清飛

上海匯眾汽車制造有限公司 上海市 200122

1 引言

制動盤是盤式制動器重要的部件,制動盤的可靠性幾乎決定了整個基礎制動系統的可靠性水平。因剎車過程中的摩擦阻力絕大部分轉換成為熱量,制動盤盤面溫度較高,當出現較大的溫度梯度時,就會產生熱應力,當應力超過材料強度時就會在盤體表面產生熱疲勞裂紋,并不斷擴展,最終形成貫穿裂紋。制動盤出現貫穿裂紋時,將嚴重影響試驗及車型量產的進度,因此對于制動盤熱裂紋問題的研究極為重要。

隨著電動車整備質量的提升,制動盤的尺寸也越來越大,為了滿足輕量化要求,電動車制動盤的設計趨向于大而薄,這對制動盤各項性能指標是很大的考驗,尤其是疲勞性能。本文針對制動盤熱裂紋問題進行8D 分析及優化設計,從而確定了熱裂紋問題的解決措施。

2 熱裂紋產生機理

盤式制動器的摩擦系統是由摩擦片、制動盤及摩擦界面第三體(界面膜、磨粒等)組成,摩擦副表面為粗糙表面,微觀上實際接觸面積遠小于名義接觸面積,而且分布是極不均勻的。制動器在制動過程中,由于接觸不完全,導致摩擦片表面溫度不一致,引起兩接觸體的熱彈性變形,從而影響接觸面之間的壓力分布。同時,接觸界面之間的壓力分布不平衡,也會導致制動器溫度場分布更加不均勻,從而形成了一種惡性循環,這種現象稱為熱彈性不穩定(Temperature Elasticity Instability),簡 稱TEI。TEI 的后果是在摩擦面局部產生熱應力,熱應力不僅導致摩擦表面形成熱裂紋,還會加速材料的氧化和組織改變,進而降低鑄件強度和導熱系數,導致熱疲勞。

熱應力是導致制動盤產生疲勞裂紋的根本原因,熱應力的影響因素復雜,不僅與材料特性有關,還與制動盤的結構形狀、使用條件緊密相關。制動盤熱裂紋最常見的表現型式為徑向裂紋和周向裂紋,本文主要討論的是周向裂紋。

3 熱裂紋原因分析及優化設計

本文運用了8D(Eight Disciplines)工具,對熱裂紋問題進行分析與解決。

D0 階段:準備。某車型制動盤在慣量臺進行熱裂紋試驗時,出現早期失效,試驗不合格,嚴重影響項目的進度。因此,公司成立了小組,對該問題進行攻關。

D1 階段:成立小組。成立了由產品、質量、工藝、材料、試驗、銷售、采購等成員組成的小組。

D2 階段:問題描述。試驗日期:2022.1.25 ~1.27,試驗地點:試驗室慣量臺,熱裂紋試驗要求:工況要求以0.62g 的減速度從160km/h 減到0,連續制動將盤溫升至550℃為1 個循環,>300 循環不出現貫穿裂紋。試驗結果:160 循環,外制動面出現周向貫穿性裂紋,如圖1,試驗不合格。

圖1 制動盤熱裂紋

通過熱裂紋處的金相分析,得出裂紋的型式有三種,A:通風槽圓角根部有裂紋,對應外制動面無裂紋;B:通風槽圓角根部有裂紋,對應外制動面有微裂紋;C:從通風槽圓角根部到外制動面的貫穿裂紋,因此,明確了裂紋起始位置為通風槽加強筋圓角根部。

通過對制動盤單個加強筋應力循環次數的計算,按照熱裂紋試驗規范,完整300 個循環時單個加強筋的應力循環次數為9 萬次,160 循環時受到的應力循環次數是4.8 萬次,因此屬于疲勞裂紋。

D3 階段:臨時圍堵措施。DV 樣件已交付客戶裝車,與客戶溝通裂紋出現的時間、部位、嚴重程度。此批件不能進行惡劣工況的制動試驗。

D4 階段:確定并驗證根本原因。該階段是問題解決的核心部分。通過對該問題進行分解,從人、機、料、法、環和測多方面進行逐步分析,逐步排查,得出該問題的根本原因。

潛在根源分析1:制動盤尺寸問題。通過實際測量,制動面厚度、通風筋的尺寸及溝槽的尺寸均合格。因此排除尺寸問題。

潛在根源分析2:鑄造內部缺陷。X 光探傷同批次10 個制動盤,無內部缺陷。并對失效件進行斷口分析,試驗件斷口附近組織為細片狀珠光體和少量細小分散的鐵素體,鐵素體含量<5%且分布正常,無明顯夾雜物,斷口處金相正常,因此排除鑄造問題。

潛在根源分析3:材料性能問題。分別在制動盤表面不同位置及裂紋區進行布氏硬度測試,試樣布氏硬度分布均勻,裂紋區與其他位置硬度相差不大,滿足設計要求,楔壓強度也滿足材料標準要求。對失效制動盤進行化學成分測試,各個化學成分數值均在參考值范圍之內。對失效制動盤進行晶向分析,石墨類型為A 型,石墨尺寸IA4-5 級,視場中未見B,D,E 型石墨,無初生C 型石墨,金相組織滿足材料標準要求,因此排除制動盤材料問題。

潛在根源分析4:摩擦片偏磨。對摩擦片磨損量進行測量,摩擦片徑向偏磨,外側摩擦片偏磨量5‰(標準3‰),偏大;內側摩擦片偏磨量2.3‰(標準3‰),正常。摩擦片偏磨會導致制動盤受力不均,對熱應力的形成會有一定的影響,但不是主要因素。

潛在根源分析5:試驗夾具問題。通過對比夾具圖紙與實際測量,卡鉗與制動盤位置符合設計要求,沒有干涉,因此排除試驗夾具問題。

潛在根源分析6:試驗臺架溫控設置問題。該試驗是在link 臺架上進行的,分析試驗過程中臺架的數據,見表1,制動壓力、摩擦系數、制動力矩與設計值對比無差異,溫度采取貼片式,且進行過零位標定,與熱電偶進行比對,臺架顯示的溫度正常,因此排除臺架溫控問題,見表1。

表1 熱裂紋臺架部分數據

潛在根源分析7:制動盤局部熱應力過大,受疲勞載荷時,導致熱裂紋。通過CAE模擬制動盤臺架試驗的工況,計算制動盤的熱應力,當溫度為543℃時,內側加強筋末端最大熱應力為292Mpa,超過材料極限(180Mpa),見圖2,受疲勞載荷時導致熱裂紋。制動盤有限元仿真分析中得的最大熱應力點的位置與臺架試驗裂紋的位置非常接近,因此,制動盤局部熱應力過大是熱裂紋的根本原因。

圖2 失效制動盤熱應力分析

D5 階段:選擇并驗證永久糾正措施。

經過CAE 模擬分析,該制動盤需進行優化設計,通過加長內側加強筋的長度及優化倒角,加強開裂處的強度,同時為了保證重量滿足要求,將溝槽深度變淺,熱變形會稍變大,但能滿足設計要求。通過分析比較,確定該優化方案成本最低,更改周期最短,能滿足項目節點要求。

優化方案進行熱應力分析,最大熱應力169Mpa,見圖3,相對初始值降低了42%,滿足設計要求(<180Mpa)。

圖3 優化后制動盤熱應力分析

制動盤設計變量及性能參數優化前后對比見表2 和表3。

表2 制動盤設計變量優化前后對比

表3 制動盤性能參數優化前后對比

本次試驗驗證是在同一個慣量試驗臺上進行的,根據試驗要求,每次循環結束的盤溫為550℃,熱裂紋試驗用貼片式溫度傳感器監測制動盤的表面溫度,制動盤溫升和熱變形由預埋的位移傳感器以及熱電偶測量。試驗臺架具體如圖4 所示。

圖4 制動盤臺架試驗

熱裂紋驗證300 循環無裂紋,驗證通過,同時,制動盤的其余臺架性能單次溫升、熱變形及熱抖動性能也滿足設計要求。

D6 實施永久糾正措施:按照D5 階段的方案,對制動盤發起EWO 變更,對毛坯模具進行修改,重新生產制動盤樣件,并更新相關的PPAP 資料。

D7 預防再發生措施:更新DFMEA、制動盤開發指導書和培訓計劃等相關資料,增加CAE 制動盤熱應力的分析方法,從而預防類似的問題再次發生。

D8 總結表彰:此項目獲得成功,保證了項目按節點順利進行,并贏得了客戶及公司領導的認可。產品工程師通過該項目也對產品有了深刻的認識和開發能力的提升,為后續項目成功開發奠定了良好的基礎。

通過8D 分析,我們可以更加全面、系統、有效的分析驗證問題,準確的地得出了解決問題的方向,提高了工作效率,減少了企業的損失。

4 結語

制動盤的熱裂紋臺架失效在新能源車中出現的比例較高,當問題發生時,本文利用8D 法進行了系統的研究和闡述,首先要對制動盤進行失效斷口分析,同步進行尺寸、硬度、化學成分、金相組織檢測,分析開裂的原因是熱疲勞失效還是其他的因素不合格導致的提前失效。如果是熱疲勞失效,再對臺架數據進行分析,考察試驗過程是否有異常情況,分析對象包括制動初溫、制動末溫、制動力矩、制動壓力及摩擦系數。如果臺架試驗過程沒有異常,那么需要對制動盤進行設計優化。熱裂紋的發生取決于制動面所受熱應力的程度,可以通過增加制動面的厚度、調整通風筋的形狀、改變溝槽的深度等措施,減小溫度梯度,從而降低熱應力,最后進行臺架驗證。該文描述的方法對熱裂紋問題的分析及解決有很好的借鑒作用。

猜你喜歡
裂紋優化分析
裂紋長度對焊接接頭裂紋擴展驅動力的影響
超限高層建筑結構設計與優化思考
房地產導刊(2022年5期)2022-06-01 06:20:14
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
Epidermal growth factor receptor rs17337023 polymorphism in hypertensive gestational diabetic women: A pilot study
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
電力系統及其自動化發展趨勢分析
預裂紋混凝土拉壓疲勞荷載下裂紋擴展速率
主站蜘蛛池模板: 动漫精品中文字幕无码| 久久久久国色AV免费观看性色| 99久久国产综合精品2023| 久久久久久尹人网香蕉| 在线观看亚洲天堂| 在线视频一区二区三区不卡| 一级不卡毛片| 国产精品第| 成人在线观看一区| 自拍偷拍欧美| 亚洲精品图区| 国产区成人精品视频| 国产成人久久综合一区| 一区二区午夜| 午夜啪啪网| 国产成人午夜福利免费无码r| www.91中文字幕| 国产精品无码AⅤ在线观看播放| 国产 在线视频无码| 中国精品自拍| 国产va免费精品观看| 88国产经典欧美一区二区三区| 欧美在线伊人| 97se亚洲综合| www.日韩三级| 毛片免费网址| 天堂亚洲网| 国产天天色| 91蝌蚪视频在线观看| 国产区免费| 欧美国产日韩在线| 亚洲欧美成人网| 激情视频综合网| 亚洲国产中文在线二区三区免| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 国产91成人| 激情影院内射美女| 亚洲国产系列| 免费大黄网站在线观看| 国产成人做受免费视频| 免费国产高清精品一区在线| 国模私拍一区二区三区| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 国产资源免费观看| 国产精品永久免费嫩草研究院| 日韩在线视频网| 伊人查蕉在线观看国产精品| 日韩亚洲综合在线| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 日韩中文字幕免费在线观看| 手机精品视频在线观看免费| 久久这里只精品国产99热8| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 青青草综合网| 欧美综合成人| 日韩精品视频久久| 亚洲欧美激情小说另类| 午夜福利无码一区二区| 97狠狠操| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 精品五夜婷香蕉国产线看观看| 色综合成人| 99草精品视频| 91在线无码精品秘九色APP| 国产成人三级在线观看视频| 国产av一码二码三码无码 | 国产特级毛片| 人妻21p大胆| 99热这里只有精品在线播放| a级毛片一区二区免费视频| 色综合天天综合中文网| 国产黑丝一区| 国产一级精品毛片基地| 一级一级特黄女人精品毛片| 亚洲无码高清视频在线观看| 国产日韩丝袜一二三区| 亚洲中文字幕无码爆乳| 伊大人香蕉久久网欧美| 人人爱天天做夜夜爽| 一边摸一边做爽的视频17国产| 亚洲精品天堂在线观看| 日韩激情成人|