趙志明
(中國石油化工股份有限公司天津分公司 天津 300270)
運輸銷售中心調運一車間主要承擔公司成品油、石油焦、化工三苯的鐵路出廠、生產原輔材料的鐵路進廠、石油焦的廠內互供等相關的鐵路工作,同時,擔負汽油、柴油、航空煤油的鐵路槽車洗車、檢驗等相關工作。下面將針對鐵路槽車清洗的創效方式和方法進行分析。
槽車清洗按照工業流程分為普通清洗和特別清洗兩種方式(下文簡稱為普洗和特洗)。鐵路槽車清洗的前載物通常為汽油、柴油、航空煤油。
2.1.1 普洗
首先對油罐車內殘油(液)進行抽除,然后進行一般刷洗(清除罐內油泥、雜質等)。普洗后的鐵路槽車用于裝載汽油和柴油。
2.1.2 特洗
(1)對油罐車內殘油進行抽除。(2)蒸汽密閉清洗,蒸汽密閉清洗結束后,自動降溫至罐內壓力0.01Pa 或以下。(3)吹掃置換罐內氣體并使罐體降溫。(4)氣體檢測:由車間工藝技術人員要對取樣部位進行確認,確保取樣檢測部位的準確性。取樣分析應有代表性、全面性。對上、中、下(左、中、右)各部位取樣分析,保證受限空間內部任何部位的可燃氣體濃度和氧含量合格(當可燃氣體爆炸下限大于4%時,其被測濃度不大于0.5%為合格;爆炸下限小于4%時,其被測濃度不大于0.2%為合格(體積分數);氧含量為19.5%~21%,受限空間內溫度宜在常溫左右。檢測結果如有1 項不合格,應立即停止作業)。(5)檢測合格后,進行人工清洗(通水加洗滌劑)并確認罐內干凈,清洗人員離開受限空間(出罐);作業結束后,應對受限空間進行全面檢查,清點人數和工具[1]。(6)抽殘液。(7)熱風吹干后掃毛,使罐體內部保持清潔干燥具備裝載要求后,報檢車部門檢驗合格開具合格證,如果檢驗不合格,返洗或放棄使用。(8)特洗后的鐵路槽車用于裝載航空煤油。
(1)接到洗車通知后,首先檢查站臺梯子、膠管、風筒等影響對位安全的部位準確無誤后,方可對位。(2)打開廠房大門并固定好,通知員工做好準備工作、開泵。(3)確認雙股對位罐車停穩,機車離開現場5min后,方可上車作業。(4)按規定著裝,不準赤膊、不準穿戴化纖衣物及可能產生靜電的服裝進罐。進罐時,檢查鞋底是否有鐵釘子或夾帶石子,如有,必須清除。在罐內不準脫換外衣,以防產生靜電現象。(5)上車帶全洗車工具,不準攜帶鐵器及與鋼鐵碰撞或摩擦能產生火花的物品進入罐車內,照明工具必須防爆(防爆手電等)。進罐前,開啟防爆燈具,嚴禁車內開、關照明工具[2]。(6)由于洗槽工作在高瓦斯環境中進行,不準攜帶手機帶入罐內,對站臺梯子要輕拿輕放嚴禁碰擊。(7)打開槽車蓋子并立起兩根堅固螺栓,防止蓋子脫落,開蓋5~15min 后,經負責安全檢測人員檢測合格后,符合進入受限空間要求,方可進入罐內進行清洗作業。(8)進罐前,要檢查罐車內梯子是否牢固、有無開焊,如果梯子不牢固或有開焊,應使用自備防爆梯子。(9)檢查防毒面具,確認面具合適、導氣管完好無破漏、堵、折現象并已試驗確認無誤后方可進罐。(10)進罐作業時,必須兩人以上為一組,有人進罐,有人在入孔口監護,并連續向罐內人喊話,隨時注意罐內人員的動向,進罐要戴好防毒面具,如有不適,立即出罐[3]。(11)抽油時,要先放入膠管再開閥門,抽完液體后,立即關閥門并抽出膠管,按規定放置以免折損。(12)選車時,盡量挑選干凈車底,其中,羅馬罐、重柴油、重油、重銹、重油泥、化工專用、不明物車不洗。
2.3.1 鐵路運行及槽車特洗現狀分析
由于鐵路作業的特殊性,基于現場鐵路線路編組作業、車間廠房及設備情況和清洗作業勞動強度大等因素,現有的洗車方式為每次對位8 車,8 車的清洗時間平均為12h(包括列車編組、解體、調車作業等綜合平均用時,以下不再說明),每天可以清洗兩輪[4]。
這里還要說明下鐵路行業的特殊性。槽車在廠內停留時會收取壓時費,費用為26元/h/車。而鐵路槽車出廠需要組成大列龍組,每列龍組至少40 車才能出廠。例如:已經洗好39 車,差1 個車可以組成龍組大列,但就因為這1 個車,所有的車都要繼續在廠內停留,直接導致停時時間過長,所有車都要共同收取壓時費,產生高額費用。
2019年1~11月,調運一車間共計普洗13 367車,特洗3180 車。其中,特洗汽油底對位罐車1574 車,合格602車,洗車綜合效率為38%;特洗航煤底罐車1606車,合格1264車,洗車綜合效率為78.7%。罐車特洗綜合效率為59%。現針對特洗的創效方法展開分析。
通過前期分析,特洗汽油底洗車綜合效率只有38%,較低的效率導致組龍組大列時間長,槽車在廠內時間長,是產生高額壓時費的重要原因。因此,通過提高特洗汽油底洗車合格率,將會改善組龍組大列時間長的問題,從而降低鐵路壓時費[5]。
2.3.2 提高汽油底洗車合格率措施
為提高特洗汽油底洗車合格率,車間制定了以下措施,并實施、落實。(1)加強對洗車業務承包單位的日常管理。車間嚴格勞動紀律和操作紀律,建立班組內部考核獎懲機制,推進業務承包單位落實獎勤罰懶機制,落實相關考核標準。(2)加強洗槽班組和業務承包單位作業人員日常技能培訓教育,加強優化工作的力度。為有效地提高職工業務水平,車間優化培訓方式。培訓地點由辦公室改到了現場,由傳統理論學習變成現場實踐,講師由原來的技術員換成了班長、經驗豐富的老師傅,培訓也充分發揮OPL 特點,做到“三五個人不嫌少、三五分鐘不嫌短”,突出了“精”“微”“實”的優勢和特點[6]。(3)加強現場的設備設施管理。車間按照裝置現場規范化管理活動整體工作要求,建立了車間TPM 活動組織,并根據車間情況將現場劃分為規范化網格,達到全員參與效果、全方位覆蓋的效果;活動開展深度和質量上,充分落實裝置現場規范化工作的要點,以現場環境整理、整頓為核心,積極開展清潔、清掃活動,保證設備完好率98%以上,又為提高罐車的洗車合格率提供了保障。(4)關口前移,抓好過程管理。車間提出了“三個確保到位”:一是確保班子成員跟班作業到位;二是確保挑車洗車質量到位,除臨檢罐車和其他不適宜特洗的罐車,汽油底洗車率不低于50%;三是確保作業現場檢查到位,變“事后驗”為“事中檢”,對關鍵車輛實施“特護”。
2.3.3 數據和經濟效益分析
對2020年1~10月鐵路槽車特洗汽油底數據進行收集、分析,數據如表1所示。

表1 2020年1~10月鐵路槽車特洗汽油底洗車數據統計表
通過分析,現有的洗車方式為每次對位8 車,8 車的清洗時間平均為12h,每天可以清洗兩輪。可得出每列龍組大列的消耗時間公式為:40 車÷(8×綜合效率%×2輪)車/輪≈天數。
2019年,特洗汽油底輪洗8 車,合格率38%,平均用時12h。按照一列龍組大列40 車,每天清洗兩輪計算,如果全部為汽油底清洗,組每列龍組大列的消耗時間為:40車÷(8×38%×2輪)車/輪≈6d。
在接下來的對比分析中,將會以2019年組每列龍組大列用時6d為標準,進行效益分析。
對2020年數據進行分析如下。
例如:2020年1月,特洗汽油底每輪洗8 車,平均用時12h,合格率72.5%,按此計算,組大列耗時為:40車÷(8車×75.2%×2輪)車/輪≈4d。
組龍組大列相比2019年可以節省:(6-4)×24=48h。
按此計算,2020年1月節省壓時費為:48h/車×26元/車/每小時×66車÷1.09≈7.6萬元(稅后)。
說明:由于鐵路槽車清洗人工強度較大,并受鐵路作業模式等方面影響,每天最多只能進行兩輪特洗,因此組龍組大列時間按照天算。而鐵路公司收取壓時費是每月結算,費用按照小時收取,所以計算鐵路壓時費按照小時計算。
對2020年1~10月數據進行整理分析,如表2所示。

表2 2020年1~10月洗車效率及降低壓時費統計表
綜上所述,2020年1~10月累積創效47.7萬元。
2.3.4 社會效益
(1)在提高航煤洗車合格率的同時,減少調車作業勾數,降低作業風險,減少機車燃油消耗,降低作業現場勞動強度。(2)在提高航煤洗車合格率的同時,能夠保證航煤龍組高效運行,及時兌現計劃保障出廠,有利于搶占航煤高附加值市場。
2.4.1 鐵路槽車底油回收現狀分析
鐵路槽車清洗時,首先要對鐵路罐車的油底進行處理,鐵路槽車的油底多為清潔的汽油、柴油或者煤油。目前的處理方式為直接將油底抽到污水罐內,進行暫存;同時,在洗車過程中產生的含油污水也一并暫存在污水罐內,當污水罐接近上限后,通過污水管線交給水務部進行處理。
2.4.2 鐵路槽車底油回收效益的可行性分析
通過多年的鐵路槽車清洗工作發現,在槽車清洗過程中,洗車的抽殘液步驟抽取出的鐵路槽車的油底多為清潔的油品,按照以往的處理方式有兩方面問題:一是每年大量的含油污水的處理需要高額的環保處理費用;二是鐵路槽車的油底多為清潔的油品,直接排污處理后得不到合理的利用。針對此情況,車間立即展開討論,因為石化企業具有全套的煉化設備,污油處理需要費用,如果污油符合煉化要求,不僅省去了處理費,還可以創效。通過前期的溝通和多方面分析,認為回收的鐵路槽車底油具有一定的經濟價值,經過化驗計量中心化驗分析,回收的鐵路槽車底油符合煉油部回煉相關要求,車間立即采取相應措施,確保鐵路槽車底油回收工作順利開展。
2.4.3 鐵路槽車底油回收措施
(1)明確崗位分工和職責,加強日常培訓教育,建立相關臺賬記錄,跟蹤排放情況。(2)梳理污油處理流程,對回收的槽車底油進行定點回收、存放。(3)做好每個鐵路槽車的底油回收工作,對于車況不好、不符合清洗條件的槽車,也要將槽車底油徹底回收。(4)根據工藝流程需要,完善相關設備設施,確保優化項目安全推進。(5)作業準備:檢查吸污人員勞保穿戴是否符合吸污要求,佩戴符合規定的安全帽、防護手套。(6)調運一車間洗槽負責人組織吸污單位人員填寫《施工作業許可證》,填寫吸污內容、吸污時間,確定主要風險和控制措施,若當日未完吸污,次日吸污需重新再確認安全風險和措施。(7)吸油作業:準備油桶,將污水罐管線外接管放置盛裝油桶內部,吸污人員將吸污車吸污管一同放置到桶內,吸污作業人員固定兩條軟管。(8)洗槽負責人使用防爆工具打開管道閥,控制流量;吸污負責人啟動吸污車開啟吸污開關,開始吸污油作業。(9)雙方負責人現場全程監護。(10)現場恢復:吸污負責人觀察吸污車液位高度,達到預定高度后,通知洗槽負責人關閉儲罐外接管線閥門,吸污負責人確定接油桶內油水已吸凈,關閉吸污車吸污閥,停止作業。(11)留存作業票證。
2.4.4 經濟效益分析
2020年1~10月,通過以上措施,調運一車間累計回收污油119.54t。回收的底油送往煉油部回煉,直接效益按照每噸效率單價2000 元計算,直接經濟效益為:119.54×2000≈23.9 萬元。污水處理費用按照15.00元/kg計算,節約污水處理費為:119.54×1000×15≈179.3萬元。累計創效:23.9+179.3=203.2萬元。
在面對外部環境壓力和行業危機影響下,運輸銷售中心調運一車間針對鐵路槽車清洗工作尋找新的創效點,經過一年的努力,證明“提高汽油底洗車合格率”和“鐵路槽車底油回收”兩種方式可以產生較大的經濟效益。