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增壓風(fēng)機軸系故障分析與對策

2022-09-26 01:52:32陳巍佳
價值工程 2022年26期
關(guān)鍵詞:裂紋

0 引言

燃煤電廠鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣在引風(fēng)機的作用下經(jīng)煙道進入脫硫系統(tǒng)。為彌補脫硫系統(tǒng)所產(chǎn)生的額外壓損,一般在脫硫系統(tǒng)增設(shè)一臺增壓風(fēng)機,對煙氣進行升壓以克服脫硫系統(tǒng)煙道和設(shè)備的阻力。該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機選用中國電建集團透平科技有限公司生產(chǎn)的靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,2006年投產(chǎn)運行。風(fēng)機型號ANT40e6(V13+4°),葉輪外徑3.8m,葉輪重量4500kg,風(fēng)機轉(zhuǎn)速498r/min,流量546.5m3/s(BMCR點工況),風(fēng)機全壓3600Pa。

該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機原設(shè)計運行方式為工頻運行,隨著近年電力裝機的迅猛發(fā)展和外送電規(guī)模的增大,機組多數(shù)時間都在中低負(fù)荷狀態(tài)下運行,造成大量的能源浪費。響應(yīng)國家節(jié)能降耗政策要求,2015年對該增壓風(fēng)機進行變頻改造。變頻運行方式通過調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速來滿足不同工況的負(fù)荷需求,可有效減小定速模式下的節(jié)流損失[1]。從2015年開始,該增壓風(fēng)機軸系多次出現(xiàn)故障,多為聯(lián)軸器膜片斷裂或裂紋,2019年6月還發(fā)生傳扭中間軸短軸斷裂事故。該電廠同型號的6號爐脫硫增壓風(fēng)機變頻改造后,2014年4月和2015年8月兩次發(fā)生葉輪壓盤螺栓斷裂、葉輪裝配孔嚴(yán)重磨損故障。增壓風(fēng)機故障直接導(dǎo)致風(fēng)機停運,機組限負(fù)荷,而搶修工作因煙氣竄入量大需要停機進行,直接關(guān)系機組的安全穩(wěn)定運行。本文深度分析軸系故障原因并提出對策建議。

1 風(fēng)機軸系故障原因

1.1 軸系故障情況

增壓風(fēng)機電機軸、葉輪軸、傳扭中間軸通過兩膜片聯(lián)軸器連接構(gòu)成傳遞扭矩的軸系。膜片聯(lián)軸器承受外力時發(fā)生彈性變形,起緩沖和減振作用,可補償驅(qū)動端和被驅(qū)動端二者之間一定量的軸向、徑向、角向相對位移。故允許一定的制造、安裝誤差,及運行加載、熱脹引起軸系對中變化。5號爐脫硫增壓風(fēng)機聯(lián)軸器膜片組為束腰型,共6組,每組2片。該增壓風(fēng)機工頻運行工況下,能長周期安全穩(wěn)定運行,而變頻運行后多次發(fā)生聯(lián)軸器膜片斷裂、傳扭中間軸短軸斷裂故障。2015年以來相關(guān)檢修、搶修記錄如下:

①2015年10月5號爐脫硫增壓風(fēng)機臨修。檢查發(fā)現(xiàn)葉輪側(cè)聯(lián)軸器1/2的膜片斷裂,進行了更換,膜片裂紋情況如圖1。2017年5號爐脫硫增壓風(fēng)機檢修時因葉輪側(cè)聯(lián)軸器膜片間積灰結(jié)垢嚴(yán)重,膜片無伸縮量,更換新聯(lián)軸器。

圖1 葉輪側(cè)聯(lián)軸器膜片斷裂錯位

②2019年4月隨軸承箱溫度測點消缺,進行5號爐脫硫增壓風(fēng)機大修。檢查發(fā)現(xiàn)電機側(cè)聯(lián)軸器膜片5處裂痕,其中2處裂紋在同一組膜片上,隱患較大,膜片裂紋情況如圖2。葉輪側(cè)聯(lián)軸器膜片檢查發(fā)現(xiàn)1處裂紋,膜片間積灰垢嚴(yán)重,影響膜片自由伸縮。均更換新聯(lián)軸器。

圖2 電機側(cè)、葉輪側(cè)聯(lián)軸器膜片均有斷裂

③2019年6月15日因5號爐脫硫增壓風(fēng)機運行中軸竄過大(≥2mm)導(dǎo)致電機前軸瓦端面磨損超溫100℃,嚴(yán)重危及安全運行,安排停機搶修。解體發(fā)現(xiàn)傳扭中間軸裝配短軸部件斷裂,進行了更換。短軸斷裂情況如圖3。

圖3 短軸葉輪側(cè)焊縫開裂且母材開裂

④2019年6月27日9:00,5號爐脫硫增壓風(fēng)機運行中發(fā)現(xiàn)電機側(cè)對輪防護罩內(nèi)發(fā)出間歇性金屬撞擊音。打開防護罩檢查發(fā)現(xiàn)電機側(cè)聯(lián)軸器彈片有斷裂現(xiàn)象。10月22日停機檢查,5號爐脫硫增壓風(fēng)機電機側(cè)膜片全部斷裂,有一片脫落,斷裂情況如圖4。葉輪側(cè)聯(lián)軸器膜片部分?jǐn)嗔选8鼡Q電機側(cè)、葉輪側(cè)聯(lián)軸器。

圖4 電機側(cè)膜片斷裂情況

⑤2019年11月5日5號機啟機,增壓風(fēng)機啟動過程中即發(fā)現(xiàn)電機側(cè)聯(lián)軸器有異音,因增壓風(fēng)機無法停運,用頻閃儀檢查發(fā)現(xiàn)電機側(cè)聯(lián)軸器膜片出現(xiàn)裂紋。

1.2 軸系故障原因

該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機檢修備件均從原廠采購,有完善的質(zhì)檢報告和金屬檢測記錄。檢修過程嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程,履行完備的質(zhì)控驗收手續(xù)??苫九懦齻浼?、安裝方面的質(zhì)量問題,主要考慮變頻運行工況對增壓風(fēng)機軸系的影響。變頻驅(qū)動的軸系,運行在一定轉(zhuǎn)速區(qū)間時,可能會出現(xiàn)自激失穩(wěn)或扭轉(zhuǎn)共振現(xiàn)象[2-4]。對膜片聯(lián)軸器而言,其受靜態(tài)應(yīng)力包括轉(zhuǎn)矩在膜片中產(chǎn)生的剪力或拉壓力、軸向位移在膜片中產(chǎn)生的拉力剪力和彎矩、旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的切向和徑向力。此外,膜片聯(lián)軸器角偏斜即軸線間的角向不對中時,產(chǎn)生的彎矩會引起交變應(yīng)力,導(dǎo)致膜片疲勞損傷[5-6]。

王青華等人[7]發(fā)現(xiàn)變頻改造風(fēng)機在一定轉(zhuǎn)速區(qū)間運行時,聯(lián)軸器所承受的扭矩會大幅脈動,導(dǎo)致膜片所承受的拉應(yīng)力大幅波動,波動幅度超過平均值。經(jīng)采用局部應(yīng)力——應(yīng)變法來計算脈動扭矩下的膜片疲勞壽命,結(jié)果表明變頻改造風(fēng)機出現(xiàn)的扭矩脈動對膜片壽命影響較大,原定速設(shè)計膜片疲勞強度不夠,變頻模式下容易出現(xiàn)疲勞損傷。路鵬等人[8]發(fā)現(xiàn)變頻改造風(fēng)機運行在一定轉(zhuǎn)速以上時,聯(lián)軸器所承受的扭矩會大幅脈動,但脈動頻率被鎖死,不隨風(fēng)機轉(zhuǎn)速變化。并建議采用高彈性橡膠聯(lián)軸器替代膜片聯(lián)軸器,從而增加系統(tǒng)阻尼,抑制扭轉(zhuǎn)脈動幅度。還有一些研究認(rèn)為,變頻風(fēng)機轉(zhuǎn)速升到一定值時,電磁轉(zhuǎn)矩中會發(fā)生與軸系扭振的固有頻率接近的諧波,導(dǎo)致電氣系統(tǒng)反饋的速度信號中會包含一些諧振分量[9-11]。經(jīng)控制器放大后,電磁轉(zhuǎn)矩中含有的諧振分量變大,加劇機械系統(tǒng)的諧振,導(dǎo)致軸系扭矩大幅脈動??稍谒俣确答伒幕芈分屑尤胂莶ㄆ?,該陷波器以軸系扭振的固有頻率為中心,認(rèn)為可取得較好扭振抑制效果。

該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機變頻改造后,在交變工況下運行時,因扭矩脈動,使得整個風(fēng)機軸系部件承受較大扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,極易產(chǎn)生疲勞現(xiàn)象,超過疲勞極限值時,輕者產(chǎn)生材料裂紋,嚴(yán)重時材料發(fā)生斷裂。一般認(rèn)為在扭轉(zhuǎn)應(yīng)力作用下,軸系部件承受應(yīng)力能力小的點就會最先產(chǎn)生裂紋[12]。因此,變頻改造前后,需對按工頻運行設(shè)計的轉(zhuǎn)動部件材料進行疲勞強度和剛度安全系數(shù)的校核。該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機廠家對生產(chǎn)的同型號靜葉可調(diào)增壓風(fēng)機和引風(fēng)機技術(shù)校核結(jié)果表明,有的需更換葉輪,有的需更換傳扭中間軸裝配,有的需更換風(fēng)機和電機側(cè)的聯(lián)軸器,主軸承裝配基本無需更換。具體方案需根據(jù)校核結(jié)果而定。

2 風(fēng)機軸系改造方案

根據(jù)該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機軸系故障頻繁發(fā)生的主要原因,對軸系部件的材料強度和剛度校核并提供以下軸系改造方案。

2.1 傳扭中間軸系的校核及加固措施

現(xiàn)運行的傳扭中間軸系的安全系數(shù)為1.21,低于要求的安全系數(shù)值1.4。更換原傳扭中間軸系(包括長、短軸),更換后的傳扭中間軸系為外徑500mm/內(nèi)徑446mm,安全系數(shù)值1.62。

2.2 聯(lián)軸器的校核及加固措施

原聯(lián)軸器12501系列啟動沖擊扭矩經(jīng)核算為333673Nm,額定沖擊扭矩為376000Nm,沖擊扭矩裕量偏小。更換聯(lián)軸器為16001系列,更換后的聯(lián)軸器啟動沖擊扭矩經(jīng)核算為333673Nm,額定沖擊扭矩為490000Nm,沖擊扭矩裕量滿足要求。

2.3 對葉輪的加固措施

工頻設(shè)計的葉輪目前已運行十多年,在變頻工況下也運行8年左右,葉輪材料內(nèi)部在不破壞葉輪的前提下無法了解疲勞現(xiàn)狀,目前唯一能做的就是每次停機時對葉輪加強宏觀檢查,特別是葉輪的焊縫,若發(fā)現(xiàn)葉輪的焊縫出現(xiàn)裂紋,需馬上對焊縫裂紋進行處理。考慮長期安全運行更換加強型葉輪。加強型葉輪與普通葉輪的根本區(qū)別就是葉輪輪轂內(nèi)部對應(yīng)的葉片位置增加了加強筋板。增加了加強筋板的葉輪強度得到大大提高,可保證在變頻工況下安全運行。

經(jīng)加強處理后有風(fēng)機轉(zhuǎn)動組重量將增加300kg,變頻運行后的轉(zhuǎn)動慣量為7660kg·m2,轉(zhuǎn)動組加固后的轉(zhuǎn)動慣量為7760kg·m2。轉(zhuǎn)動組加固后重量增加,經(jīng)配套電機廠家對電機進行校核滿足要求。

3 變頻運行時的注意事項

①風(fēng)機變頻改造后,應(yīng)在運行中監(jiān)測電機和風(fēng)機軸系的振動狀況,遇到振動加大,找出頻率較集中的轉(zhuǎn)速區(qū)間,迅速越過共振區(qū),提高風(fēng)機轉(zhuǎn)速,輔助調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度或擋板門開度。

②在檢修過程中,建議檢查膜片聯(lián)軸器的螺栓是否有塑性變形;傳扭中間軸的法蘭盤與軸管焊接處是否有裂紋;葉片根部與輪轂的焊接附近是否有裂紋。

③因變頻器輸出轉(zhuǎn)矩特性對電機和風(fēng)機的影響,建議合理設(shè)定風(fēng)機調(diào)節(jié)速度,減少對具有較大轉(zhuǎn)動慣量風(fēng)機轉(zhuǎn)子的沖擊,降低應(yīng)力幅。

4 結(jié)論及建議

該電廠5號爐脫硫增壓風(fēng)機經(jīng)相應(yīng)的校核,并對軸系的葉輪、長短軸、聯(lián)軸器等部件進行加強改造,能有效解決了原來存在的聯(lián)軸器膜片斷裂或裂紋、傳扭中間軸短軸斷裂、葉輪裝配孔嚴(yán)重磨損及壓盤螺栓斷裂等故障問題,提高了設(shè)備可靠性,使其在變頻工況下能穩(wěn)定發(fā)揮節(jié)能作用。

燃煤電廠脫硫增壓風(fēng)機處于整個煙風(fēng)系統(tǒng)的“咽喉”位置,其可靠性直接關(guān)系機組的安全穩(wěn)定運行。出于經(jīng)濟性考慮,可通過變頻改造實現(xiàn)風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)以滿足不同工況的負(fù)荷需求,減小定速模式下的節(jié)流損失。但由于軸系的葉輪、長短軸、聯(lián)軸器等部件均基于定速模式設(shè)計,可能無法抵抗變頻運行工況下出現(xiàn)的扭矩脈動,出現(xiàn)疲勞損壞。因此,在對增壓風(fēng)機等煙風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用的靜葉可調(diào)式軸流式風(fēng)機進行變頻改造前,應(yīng)對可能出現(xiàn)的扭矩脈動及疲勞損傷進行技術(shù)校核。

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