許朋德,萬恒州
(貴州嶧興礦業有限公司, 貴州 六盤水市 553000)
石門揭煤易發生煤與瓦斯突出事故,對石門揭煤時發生煤與瓦斯突出的形成機理、防治措施等,眾多學者進行了相關研究,解北京等[1]運用匈牙利算法和模擬退火算法,設計開發出石門揭煤瓦斯抽采鉆孔參數自動優化設計軟件,并將設計鉆孔立體地呈現出來。郝建國[2]針對石門揭煤施工時存在的一系列問題,采用了“壓裂-固化-預抽”的揭煤技術。李遠知等[3]通過數值模擬分析了石門揭煤時間與抽采半徑的關系,并進行了現場試驗。周震等[4]通過對石門揭煤煤樣進行低溫凍結試驗,揭示了石門揭煤煤體在低溫狀態下的力學特性。劉軍等[5]提出了石門揭煤時采用圓內接多邊形的設計方案,并優選出了最佳實施方案。張連偉[6]在石門揭煤期間,通過采用瓦斯預抽、水力沖孔、煤體固化等措施,降低揭煤點及其周圍煤層瓦斯含量、瓦斯壓力。馮康武[7]采用水力割縫形成縫槽后,在鉆孔中同時實施水力壓裂的煤層增透方法,增加了待揭露區域煤層的透氣性,縮短了預抽時間。汪北方等[8]通過數值模擬方法研究了石門揭煤突出機理,提出瓦斯預抽措施配以改進金屬骨架的綜合防突技術方案。學者們從煤的力學特性、瓦斯抽采、加固措施等方面開展了研究,基于上述研究成果,本文從空間立體的角度去分析石門揭煤過程中的瓦斯抽采,提出了石門揭煤的立體綜合防突技術。
石門揭煤過程均采用爆破破碎煤巖體,炸藥在炮眼中產生的高溫高壓氣體作用于被爆破的煤巖體上,使被爆破的煤巖體產生劇烈的變形和破壞。根據Ⅴon Mises準則,如果煤體內任何一點的等效應力強度σi滿足如下關系,則煤體破壞:

式中,σi為煤體在單軸受力條件下的破壞強度,MPa;σd為煤體單軸動態抗拉強度,MPa。
放炮后煤體只有巷道空間方向的自由度,從而使得被爆破煤巖體只能向采掘空間拋出。同時,炸藥爆炸產生的擾動沖擊波,會促使原本處于吸附-解吸平衡的狀態被打破,大量處于吸附態的瓦斯解吸為游離態的瓦斯,使煤層中的瓦斯壓力升高,為煤與瓦斯突出創造了有利條件。
瓦斯壓力的變化將引起煤巖體有效應力的改變,從而使煤巖體的力學性質如應力、應變和強度特性等發生明顯變化。假設瓦斯壓力為p,則煤體骨架的有效應力可寫為:
式中,σ"為煤體骨架的有效應力,MPa;σ為煤體的應力,MPa;α為瓦斯壓力系數,為簡化討論,取為1。
在應力平面內畫出有效應力表示的莫爾圓以及實際應力的莫爾圓,如圖1所示。圖中,AB線為瓦斯壓力為0時的莫爾包絡線,曲線I為有效應力的莫爾圓,曲線Ⅱ為實際應力的莫爾圓。當瓦斯壓力為0時,莫爾圓在包絡線AB的里邊,見曲線Ⅱ,當瓦斯壓力增加時,該曲線向左移動,直到它與莫爾包絡線相切,此時煤巖體發生破壞。

圖1 瓦斯壓力對煤巖強度的影響
由上述分析可知,爆破揭煤不僅會使大量煤巖體朝采掘空間拋出,且爆破產生的沖擊波會使遠端煤體中的吸附態瓦斯解吸為游離態,使遠端煤體的有效應力降低,因此,石門揭煤容易引發煤與瓦斯突出。
針對石門揭煤過程中容易發生煤與瓦斯突出的問題,眾多學者對石門揭煤技術措施進行了研究,其中,在掘進工作面采用扇形鉆孔抽采瓦斯,仍然是主流方式。但是,該方式不僅時間長,而且施工鉆孔后,由于鉆孔內的壓力降為大氣壓力,在地應力及煤層瓦斯壓力的共同作用下,鉆孔周圍的煤體有效應力大幅增加,煤體的原生裂隙大量閉合,形成“瓶塞效應”,大幅降低了鉆孔周圍煤體的透氣性。
在認真分析研究以往揭煤經驗的基礎上,提出了“以抽為本,立體消突”多層次、全方位的區域綜合防突措施。該措施能在煤體內形成縱橫交錯的孔洞,能有效地改變鉆孔周圍的應力分布,且增大抽采負壓接觸煤體的表面積。從而使石門揭煤區域的瓦斯流動遵循Darcy定律:

式中,ν為瓦斯滲流速度;u為瓦斯動力黏度;k為煤體滲透率。
某礦 4#煤層為緩傾斜煤層,煤層平均傾角為6°,平均厚度為3 m,煤層厚度大且較穩定,煤心一般呈柱狀,有時中夾一層粉末狀煤,煤層結構較簡單,夾矸一般為 0~1層,為泥巖或炭質泥巖,直接頂板為粉砂質泥巖或泥質粉砂巖,老頂(5 m左右)為灰巖。4#煤層首采工作面實測瓦斯含量為24.21 m3/t,絕對瓦斯壓力2.5 MPa,4#煤層具有煤與瓦斯突出危險性。
針對某礦4#煤層實測瓦斯含量為24.21 m3/t,絕對瓦斯壓力2.5 MPa,煤層具有煤與瓦斯突出危險性。本文根據相關規程規范要求,結合石門揭煤區域立體綜合防突技術的相關技術思路,提出該礦4#煤層首采工作面上順槽的石門揭煤工作面施工方案(如圖2所示)。

圖2 石門揭煤施工方案設計流程
為了更快、更安全地揭開4#煤層,在石門距煤層最小法向距離10 m前施工了2個穿過煤層全厚的超前探測鉆孔,探明前方煤層賦存穩定,在距離煤層最小法向距離7 m處采取立體區域防突措施,具體措施如下所述。
在 4#煤層首采工作面上順槽底抽巷左幫,施工2個揭煤鉆場,鉆場寬4.5 m、深4 m、高3 m,在底抽巷兩個鉆場內施工穿層鉆孔112個,并在石門揭煤工作面施工順層鉆孔 35個。在待揭煤體及兩側15 m的范圍內形成縱橫交錯的抽采鉆孔,鉆孔竣工平面如圖3所示,鉆孔竣工剖面如圖4所示。

圖3 1401回風順槽區域施工鉆孔竣工平面

圖4 1401回風順槽區域施工鉆孔竣工剖面
4#煤層實測瓦斯含量為24.21 m3/t,石門揭煤預抽鉆孔控制范圍內的瓦斯儲量為388 750 m3,根據預抽期間實測的抽采濃度及抽采流量計算,平均抽放瓦斯純流量為2 m3/min,在累計抽采100 d后,實際抽采瓦斯總量為288 000 m3,瓦斯抽采率高達74.08%。
根據實際抽采的瓦斯量,初步計算可知該石門揭煤區域已消突,按照《防治煤與瓦斯突出細則》,區域防突措施的效果檢驗時,施工4個鉆孔(揭煤區域內的下部、中部和兩側各1個,兩側檢驗點位于預抽區域內,距邊緣不大于2 m的范圍)直接測定殘余瓦斯含量指標和鉆屑瓦斯解吸指標。殘余瓦斯含量臨界值取8.00 m3/t,鉆屑瓦斯解吸指標臨界值取200 Pa。
經測定殘余瓦斯含量指標和鉆屑瓦斯解吸指標均小于臨界值,效果檢驗為無突出危險。掘進至法向距離5 m時進行區域效果驗證,區域驗證時施工5個鉆孔,分別位于石門的上部、中部、下部和兩側,區域防突措施的區域驗證采用鉆屑指標法,驗證結果為區域殘存瓦斯含量和Δh2均未超標。
石門揭煤工作面掘進至法向距離1.5 m時,進行了揭開煤層前最后一輪效檢,布置5個效檢孔。校檢采用鉆屑瓦斯解吸指標 Δh2和S值,效檢結果未超標,無突出危險性。過煤門期間嚴格按照措施進行工作面日常預測、效檢。4#煤層首采工作面上順槽石門揭煤工作順利完成。
在安全施工的前提下,通過縱橫交錯的立體區域綜合防突技術,4#煤層首采工作面上順槽石門揭煤工作順利完成,顯著縮短了揭煤工期,保證了礦井提前投產。措施抽采時間平均縮短3個月以上,產生直接經濟效益2700萬元,節省了3個月的人工成本、設備折舊費及銀行利息等。
(1)通過對石門揭煤過程中煤層有效應力的變化進行分析,揭示了石門揭煤發生煤與瓦斯突出的基本原理,針對現今抽采鉆孔的“瓶塞效應”,提出縱橫交錯的立體綜合防突措施。
(2)現場試驗縱橫交錯的立體區域綜合防突技術,在突出煤層石門揭煤過程中,100 d抽采瓦斯量達288 000 m3,瓦斯抽采率達74.08%,取得良好的抽采效果,使礦井在揭煤過程中節約了時間,節省了人工、設備成本。