郎曉姣,孫萬超
(261061 山東省 濰坊市 濰柴動力股份有限公司)
整車用戶對經濟性的需求始終是越低越好,因此在保證過排放的條件下,如何降低用戶循環經濟性將是永恒的課題。目前降低油耗率的措施主要有提高爆壓、軌壓,增壓器匹配,氣道優化,配氣相位優化,燃燒系統優化,隔熱涂層,降摩擦等。如果通過研究一個工況點[1]的噴油提前角、噴油脈寬、增壓壓力、增壓溫度及EGR 率對發動機性能的影響,僅能體現額定工況變化規律,無法反應用戶使用情況。從用戶角度出發,研究使用工況,反推發動機性能優化方向是行之有效的。
本文從增壓器匹配及氣門升程優化兩方面進行闡述,選取用戶工況中的特征點及機型開發關注點,在試驗開始前進行方案分析,從理論上分析各方案差異,提前預判能否達到降低經濟性的目的。
從機型開發關注點及用戶使用工況角度出發,選取萬有特性中3 個特征點,如圖1 所示。

圖1 選取特征點Fig.1 Select characteristic points
對增壓器廠家提供的2 款增壓器數據進行對比,數據分布如圖2、圖3 所示。
通過圖2、圖3 對比可知,01 方案壓氣機端同00 方案相比,流量相當,喘振線相當,效率相當,確保常用工況點在壓氣機的高效率區;01 方案渦輪機端同00 方案相比,流量增加8%左右,1.8 左右膨脹相比效率提高17%。渦輪增壓器通過優化流量,提升效率[2-3],可以降低進排氣損失,達到降油耗的目的。

圖3 渦輪機端數據Fig.3 Data of turbine
在保證動力性、中冷后溫度、排氣壓力、爆壓不超限值、空調出口壓力、溫度、濕度不變的條件下,通過調整不同的軌壓及提前角,對比不同增壓器方案的優劣勢,具體結果如圖4—圖6 所示。
由圖4 可知,額定點時,2 個增壓器方案對比,方案1 油耗率降低3 g/(kW·h) 左右,煙度降低0.1 FSN 左右,渦輪后排溫降低40 ℃左右。

圖4 額定點性能對比Fig.4 Performance comparison of maximum power point
由圖5 可知,常用工況1 點時,2 個增壓器方案對比:方案1 油耗率降低2 g/(kW·h)左右,煙度相當,渦輪后排溫降低5 ℃左右。


圖5 常用工況1 點性能對比Fig.5 Performance comparison of common operating point 1
由圖6 可知,常用工況2 點時,2 個增壓器方案對比:方案1 油耗率降低0.5 g/(kW·h)左右,煙度相當,渦輪后排溫相當。

圖6 常用工況2 點性能對比Fig.6 Performance comparison of common operating point 2
通過不同增壓器方案對比可知,在保證NOX比排放相同的條件下,高效率增壓器可以降低油耗率,降低排溫,煙度保持相當,但是油耗降低幅度隨著轉速降低而降低,負荷降低而降低,主要原因是不同增壓器方案的效率及流量在各工況點不同,導致泵氣損失不同,表現為油耗率降低幅度不同。
在原氣門升程的基礎上,僅將進氣門升程提高1 mm,如圖7 所示。適當增加氣門升程,從而增大時面值,提高流通能力,降低經濟性[4-5]。

圖7 氣門升程對比Fig.7 Valve lift contrast
試驗重點關注常用工況區,在保證動力性、中冷后溫度、排氣壓力、爆壓不超限值、空調出口壓力、溫度、濕度不變的條件下,進行配氣相位相關試驗,主要考察對油耗率的影響,具體結果詳見圖8 所示。

圖8 常用工況區油耗率對比Fig.8 Comparison of fuel consumption rate in common operating points
由圖8 可知,通過提升進氣門升程[6],常用工況區油耗優勢<0.5 g/(kW·h),主要原因是氣門升程的提升部分已經到了氣門的大開度,流通能力提升不明顯,但仍有所提升。在保證可靠性的前提下,建議設計進氣門升程到最大。
通過方案分析、試驗驗證得到如下結論:
(1)通過不同增壓器方案對比,在保證NOX比排放相同的條件下,高效率增壓器可以降低油耗率,降低排溫,煙度保持相當,但是油耗降低幅度隨著轉速降低而降低,負荷降低而降低。主要原因是不同增壓器方案的效率及流量在各工況點不同,導致泵氣損失不同,表現為油耗率降低幅度不同;(2)通過提升進氣門升程,常用工況區油耗優勢<0.5 g/(kW·h),主要原因是氣門升程的提升部分已經到了氣門的大開度,流通能力提升不明顯。在保證可靠性的前提下,建議設計進氣門升程到最大。