文/李 剛
復合頂板巷道圍巖支護是巷道支護的難點。鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司龍王溝煤礦61607主運順槽巷道頂板為復合頂板,巷道頂板易冒頂,控制難度較大。為解決此難題,龍王溝煤礦采用數值模擬與現場試驗相結合的方法,探究復合頂板矩形巷道的支護技術,通過采用錨網索聯合支護技術方案,有效控制了復合頂板矩形巷道的變形破壞,保證了巷道的長期穩定。
61607主運順槽巷道老頂為粗砂巖,平均厚度約為9.46m,巖性為灰白色及雜色,塊狀,粗(細)粒砂狀結構,成分以石英為主;老頂粗砂巖下部為6上煤層,平均厚度約為1.18m,煤層較穩定;6上煤層下部為直接頂泥巖,平均厚度約為10.56m,巖性為深灰色、質軟、塊狀,平坦狀斷口,見滑面;直接頂泥巖下部為6#煤層,平均厚度為21.9m,為較穩定煤層,結構復雜;6#煤層下部老底為粗砂巖,平均厚度為6.4m,巖性為灰白色,粗粒結構,成分以石英、長石為主。
在巷道開挖初期,圍巖自身整體性較好,通過錨桿的加固作用,錨巖支護體的承載能力較高,圍巖在一定變形范圍內可以保持自身的穩定。隨著圍巖變形的增大,錨巖支護體的承載能力和自穩性降低,同時圍巖集中應力移向深部,圍巖變形趨于穩定。在錨巖支護體失穩前,再通過錨索的懸吊作用,保持錨巖支護體和圍巖的穩定。錨桿和錨索各自發揮了自身的優勢,互相取長補短,從而大大改善了錨桿支護的整體支護性能,達到控制圍巖大變形的目的。
金屬網可支撐非錨固區域的破碎巖碎塊,防止發生塌落,在非錨定巖層之間傳遞荷載,使錨桿由單點支撐轉化為多個錨桿形成的系統支護,可有效降低局部支護強度減小造成的巷道整體不穩定性。金屬網的柔韌性使其能更好地適應圍巖的變形破壞,其剛度又可以改善巷道圍巖的應力條件,為圍巖提供支撐反作用力。工程實踐表明,金屬網在動壓巷道中起著至關重要的作用,特別是在穩定性較差的巷道中,金屬網與錨桿的聯合使用可以更好地控制巷道圍巖的變形。
錨桿直徑計算公式:

式中: d—錨桿直徑,mm;
Q—錨桿錨固力,取值為150kN;
經計算可得

綜合考慮6#煤層沿空巷道沿煤層底板掘進,煤層較厚且存在夾矸,為使錨桿的支護效果及成本達到最佳,頂板采用Φ22mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,兩幫采用Φ20mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,能夠滿足高錨固力,達到材料節約、施工方便的要求。
計算公式:

式中: L—錨桿長度,m;
K—安全系數,取2.8;
L1—錨桿外露長度,一般取值為0.1m;
L2—錨桿插入穩定巖層的長度,取值為0.6m;
H—自然平衡拱的高度,取0.6m,
將各參數代入上式可得L=2.38m,所以錨桿長度取值為2.4m。
根據工程類比法,結合錨桿錨索支護參數和實際維護狀況,考慮一定的安全系數,頂板錨桿間排距采用800mm×900mm,兩幫錨桿間排距采用900mm×900mm。
根據6#煤層地質條件、頂底板巖性,以及平均厚度為21.9m的實際情況,考慮錨索的強度校核條件、安全性、經濟型,最終確定錨索規格為:直徑為21.6mm,長度為8.3m。
根據工程類比法,結合錨桿錨索支護參數和實際維護狀況,確定頂板錨索間排距為1200mm×1800mm,煤柱幫錨索間排距為1600mm×1800mm。
頂網、幫網網片采取2700mm×1100mm的金屬網。W鋼帶的寬度為280mm,長度分別為2000mm、4000mm、5200mm。錨桿托盤使用150mm×150mm×10mm的鼓形托盤。錨索托盤使用300mm×300mm×16mm的鼓形托盤。
頂板錨桿采用φ22×2400mm的螺紋鋼錨桿進行支護,錨桿排距為900mm,間距為800mm。錨索采用φ21.6×8300mm的高強度低預應力補強錨索,間距為1200mm,排距為1800mm。兩幫錨桿采用φ20×2400mm的螺紋鋼錨桿進行支護,間距為9000mm,排距為900mm。
頂板、兩幫鋪設長×寬=2700mm×1100mm的六邊形金屬網,鋪好后必須及時聯網,鋪網時要求網與網搭接,搭接寬度為5 0 m m。錨桿托盤使用150mm×150mm×10mm的鼓形托盤。錨索托盤使用300mm×300mm×16mm的鼓形托盤。
以61607工作面主運順槽為研究對象,參照煤巖層物理力學參數,利用數值模擬軟件FLAC3D建立三維數值計算模型,模型尺寸為:長×寬×高=30m×35m×1m,計算采用莫爾—庫倫屈服準則,模型左右、前后、下邊界均為固定約束,上表面為自由約束。
巷道進行錨網索聯合支護后,可以計算出垂直位移、垂直應力,得到巷道垂向位移云圖和水平位移云圖。
由巷道垂向位移云圖可知,在頂板中部出現最大下沉,下沉量為389mm。在頂板錨桿和錨索作用的徑向拉伸作用下,頂板拉應力區域較少,主要發生剪切破壞,巷道兩幫的垂向應力集中區與巷道表面的距離為3.89~6.28m,最大垂向應力為27.1MPa,應力集中系數為2.71。
由巷道水平位移云圖可知,巷道兩幫的最大位移量為228mm,位于兩幫的中部區域,巷道兩幫中部區域出現拉應力,但拉應力范圍和拉應力值均較小,兩幫沒有發生拉伸破壞,發生剪切破壞。
采用十字布點法安設表面位移監測斷面。在頂底板中部垂直方向和兩幫水平方向鉆φ29mm、深380mm的孔,將Φ29mm、長400mm的木樁打入孔中。頂板和上幫木樁端部安設彎形測釘,底板和下幫木樁端部安設平頭測釘。用測槍、測桿或鋼卷尺進行測量,測量精度要求達到1mm。對61607工作面主運順槽頂底板及兩幫圍巖表面變形進行觀測,圍巖變形曲線如圖1所示。

圖1 圍巖變形曲線圖
由圖1可看出,圍巖變形量隨著主運順槽的掘進一直增加,當距離掘進工作面145m以后,巷道頂底板及兩幫的圍巖變形趨于穩定,頂底板變形量穩定在238.4mm,兩幫變形量穩定在201.5mm,表明采用錨網索支護技術后,可有效地控制復合頂板巷道的變形破壞。
(1)為解決龍王溝煤礦61607主運順槽復合頂板矩形巷道易冒頂垮落、難支護等問題,基于錨網索聯合支護理論,提出錨網索聯合支護技術方案。通過理論計算,確定了主要支護技術參數。
(2)通過數值模擬驗證了支護技術的有效性,同時通過現場工業實踐表明:采用錨網索聯合支護方案后,頂底板最大變形量約為238.4mm,兩幫最大變形量約為201.5mm,表明該技術方案切實可行,實現了對復合頂板巷道圍巖變形的有效控制。