王九霞
(焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191)
離子膜燒堿裝置主要通過電解槽電解鹽水生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣,電解槽作為氯堿企業(yè)核心設(shè)備,運(yùn)行優(yōu)劣直接影響企業(yè)的生產(chǎn)成本,一方面因為電解槽耗電占燒堿生產(chǎn)總電耗的90%,另一方面電解槽平穩(wěn)運(yùn)行也影響著燒堿裝置整體安全狀況。為了降低電解的能耗,電解槽設(shè)備不斷更新?lián)Q代。膜極距電解槽是目前氯堿裝置先進(jìn)電解槽,該類型電解槽自2010年在國內(nèi)外推廣,大幅降低直流電耗,但出現(xiàn)了離子膜針孔、電流效率下降、離子膜更換數(shù)量增加等問題,電解槽設(shè)備出現(xiàn)小故障較多,既保障離子膜電解槽采用膜極距技術(shù)降低電耗,又要減少離子膜損壞,是氯堿企業(yè)需要解決的問題。
離子膜電解槽是利用離子交換膜讓鈉離子等陽離子通過,而阻止氯離子和氫氧根離子等陰離子通過的特性,將電解槽的陰極室和陽極室隔開,制取高純度的燒堿、氯氣和氫氣。

焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司(以下簡稱開元化工)電解裝置的結(jié)構(gòu)為雙頭擠壓機(jī)、148片中框膜極距電解槽、安裝在兩端及中間有2片陰極端框膜極距電解槽及2片陽極端框膜極距電解槽以及與此體系相配套的循環(huán)系統(tǒng)。每2片單元槽之間加入1張離子交換膜,共150張離子交換膜。整套裝置共用1臺油壓源裝置,油壓源的油缸與擠壓機(jī)的活動座連接,在油壓的作用下,擠壓機(jī)通過活動座傳遞給單元槽,使其擠壓緊固。
每一片單元槽被陰極盤、陽極盤、復(fù)合板分隔成兩室,即陽極室和陰極室。陽極室的內(nèi)部是陽極盤,材質(zhì)是鈦材,具抗蝕性,防止氯離子的腐蝕;陰極室的內(nèi)部是陰極盤,陰極盤的材質(zhì)是鎳,可防止高濃度和高溫度燒堿的腐蝕。
在陽極盤和陰極盤上面均焊接了筋板,筋板通過焊接被固定在陰陽極盤上。陽極筋板是鈦材,陰極筋板是鎳材。
每個室都有兩個接管,即電解液的出口接管和入口接管。氣液分離室在單元槽的上部。
開元化工現(xiàn)有膜極距電解槽8臺,均采用藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的NBZ-2.7型高電流密度自然循環(huán)膜極距復(fù)極式電解槽,電解槽自2011年8月投運(yùn)以來已使用兩個膜周期,由于長時間運(yùn)行,已出現(xiàn)陰陽極網(wǎng)破損而造成離子膜扎破、槽電壓上升、電流效率下降、離子膜更換數(shù)量增加等問題。
(1)單元槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,彈性網(wǎng)及面網(wǎng)過多,增加斷絲扎破離子膜的概率,也造成單元槽極距過高,對離子膜的壓力過大,造成離子膜的機(jī)械損傷。通過改變陰極面網(wǎng)結(jié)構(gòu),由傾斜結(jié)構(gòu)改為正旋結(jié)構(gòu),提高面網(wǎng)與離子膜貼近效果,對陰極網(wǎng)安裝結(jié)構(gòu)由壓條安裝改為折疊安裝,降低鎳帶壓痕對離子膜的損傷。
(2)在組裝電解槽過程中,墊片的粘貼比較關(guān)鍵的環(huán)節(jié),有個別墊片未按要求的尺寸進(jìn)行粘貼,造成離子膜的機(jī)械損傷。
(3)電解槽的運(yùn)行是靠擠壓機(jī)擠壓在一起,故而擠壓機(jī)的擠壓力對電解槽也存在一定的影響。
(4)由于開元化工采用集團(tuán)公司內(nèi)部電網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)電壓時有波動,雷電天氣或供電失誤極易造成關(guān)鍵設(shè)備的停運(yùn)而使整個系統(tǒng)聯(lián)鎖停車,造成離子膜的損傷。
(5)電解槽洗槽時使用脫鹽水,因pH偏低,脫鹽水對陰極面網(wǎng)涂層腐蝕,造成電流效率下降。
經(jīng)與生產(chǎn)廠家及國內(nèi)同行交流,建議使用兩個膜周期后對電解槽的陰陽極涂層進(jìn)行重涂及更換陰陽極網(wǎng)。通過考察同行業(yè)廠家電解槽大修后的運(yùn)行情況,對電解槽進(jìn)行逐步大修計劃并更換相關(guān)配件及離子膜。
(1)整體校平單元槽槽框,檢查并校正單元槽筋板;
(2)清理、檢查、維修單元槽進(jìn)出口接管;
(3)檢查、維修單元槽陽極接管犧牲電極,對犧牲電極進(jìn)行全部更換;
(4)檢查、修復(fù)單元槽陰、陽極密封面;維修后直線度全長不大于1.5 mm;
(5)對單元槽陰極網(wǎng)面進(jìn)行更新,安裝新的彈性體及新的陰極面網(wǎng),涂層進(jìn)行噴涂;網(wǎng)面平面度控制值≤1.5 mm,目標(biāo)值≤1.0 mm,無可觸摸到的斷絲;
(6)對單元槽進(jìn)行檢漏,對有泄漏的單元槽進(jìn)行補(bǔ)漏,修復(fù)部位的材質(zhì)必須原槽體材質(zhì)一致;
(7)對單元槽陽極網(wǎng)進(jìn)行更換,涂層進(jìn)行噴涂;
(8)對修理后的單元槽進(jìn)行涂銀灰色漆防腐刷漆。
(1)修理用陽極網(wǎng)規(guī)格
材質(zhì):鈦網(wǎng)+活性涂層;
有效面積:2.7 m2;
要求:更換陽極網(wǎng)。
(2)修理用陰極網(wǎng)規(guī)格
材質(zhì):鎳編織網(wǎng)+涂層;
陰極面網(wǎng)固定方式:不使用鎳帶固定;
有效面積:2.7 m2;
要求:更換陰極面網(wǎng)。
(3)陰極彈性網(wǎng)
材質(zhì):鎳編織彈性網(wǎng);
有效面積:2.7 m2;
要求:更換陰極彈性網(wǎng)。
(1)正常運(yùn)行電流密度5.5 kA/m2;
(2)最大運(yùn)行電流密度5.5 kA/m2;
(3)陰極中框及端框墊片厚度3.1 mm/4.5 mm;
(4)陽極中框及端框墊片厚度2.6 mm/3.5 mm;
(5)陰極液出口濃度32%~33%;
(6)陽極液出口濃度200~215 g/L;
(7)實(shí)際運(yùn)行槽溫80~89℃;
(8)出槽氯氣純度≥96%(體積百分比濃度);
(9)出槽氫氣純度≥99%(體積百分比濃度)。
開元化工根據(jù)實(shí)際情況分別在2018年分別對4#、5#、6#、7#、8#電解槽整體更換離子膜時,將這5臺槽的810片單元槽的陰陽極涂層進(jìn)行重涂、極網(wǎng)進(jìn)行更換。電解槽大修前運(yùn)行電流14.5 kA,運(yùn)行溫度85.6~89℃,使用旭化成F6801離子膜時平均單元槽電壓在3.170~3.180 V。電解槽進(jìn)行大修后驗收時數(shù)據(jù)見表1。

表1 電解槽大修后驗收數(shù)據(jù)
根據(jù)以上數(shù)據(jù),在相同的電流情況下,平均單元槽電壓下降0.153 V(5#槽)和0.141 V(4#、6#、7#、8#槽)。電流效率按照96%計,依據(jù)公式W=V×1000/(1.492×96%),可知生產(chǎn)1 t液堿(折100%)可以省電107 kW·h,每臺電解槽年產(chǎn)量2.5萬t燒堿可節(jié)電267.5萬kW·h;以每度電電費(fèi)按0.8元計算,每臺電解槽每年節(jié)約電費(fèi)214萬元;5臺電解槽每年節(jié)約電費(fèi)1070萬元。
由上述可知電解槽大修后一個月內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,在使用方面有了很大的提升,尤其在燒堿生產(chǎn)上節(jié)能降耗上效益非常顯著。
5.1.1 異常情況
4#、5#、6#、7#、8#槽大修后滿負(fù)荷14.5 kA電流條件下運(yùn)行,30天內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)較好,槽電壓下降效果明顯。在運(yùn)行60天后出現(xiàn)槽電壓持續(xù)上升,8#槽上漲幅度最快,上漲了16 V;6#槽上漲了15 V;5#槽上漲了13 V;4#、7#槽上漲了11 V。在運(yùn)行三個月時槽電壓高于大修前的修正電壓,最高上升到比電解槽初運(yùn)行槽電壓還高,大修后的電解槽運(yùn)行效果差,大修目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)。
5.1.2 原因分析
由維修廠家和開元化工雙方現(xiàn)場取樣送杜邦公司分析化驗二次鹽水指標(biāo)進(jìn)行對比,具體化驗指標(biāo)對比見表2。

表2 二次鹽水化驗指標(biāo)對比表
從分析報告可以判定二次鹽水質(zhì)量很差,其中Al、Ca、Mg、SiO2、Na2SO4指標(biāo)超標(biāo),I和TOC嚴(yán)重超標(biāo),直接導(dǎo)致大修的電槽槽電壓偏高。嚴(yán)重影響到離子膜電槽各項運(yùn)行指標(biāo),導(dǎo)致離子膜受到污染,電流效率下降,槽電壓升高,活性電極涂層中毒。建議立即停運(yùn)離子膜裝置,從原材料開始,排查系統(tǒng)存在的問題并進(jìn)行整改,待二次鹽水質(zhì)量達(dá)到工藝要求,系統(tǒng)才能開車。
5.1.3 同行業(yè)對標(biāo)情況
(1)鹽水質(zhì)量分析對比
鹽水質(zhì)量分析報告對比見表3。

表3 鹽水質(zhì)量分析報告對比表
通過鹽水分析報告確定開元化工二次鹽水質(zhì)量不合格,其中I、TOC超標(biāo)嚴(yán)重(SiO2及Na2SO4經(jīng)2018年7月鹽水系統(tǒng)改造,已恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi))是槽電壓升高的主要原因。
(2)鹽水質(zhì)量差的原因分析
同行1及同行2因地理位置原因,生產(chǎn)所需原材料來自地下鹽井,經(jīng)精制后輸送至電解槽,電解產(chǎn)出的淡鹽水通過脫氯后重新排放回鹽井,因鹽井儲量大,排放回的淡鹽水與鹽井內(nèi)的鹽水充分稀釋。
開元化工生產(chǎn)原鹽來自于固態(tài)粗鹽,固態(tài)粗鹽被電解后的淡鹽水及回收水溶化后,產(chǎn)生的粗鹽水經(jīng)過精制輸送至電解槽,電解槽產(chǎn)生的淡鹽水經(jīng)脫氯后進(jìn)入淡鹽水罐回收利用,淡鹽水中較難處理的雜質(zhì)將會不斷累積,鹽水指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)。
(3)大修質(zhì)量對比情況
a.同行1有一套離子膜燒堿10萬t/a裝置,共有4臺旭化成生產(chǎn)的電解槽,每臺槽有168片單元槽。在2017年4月開始對陰陽極網(wǎng)大修,目前已完成3臺電解槽大修,另一臺槽正在大修當(dāng)中,1#槽大修后到現(xiàn)在運(yùn)行了6個月,剛投運(yùn)時校正電壓比大修前降低了27.88 V,運(yùn)行到第3個月時槽電壓趨于穩(wěn)定,與大修前比下降了22.83 V,比投運(yùn)初期上漲5.05 V,運(yùn)行效果良好。
b.同行2有離子膜燒堿裝置規(guī)模為30萬t/a,Ⅰ期8臺槽裝置規(guī)模為10萬t/a、Ⅱ期8臺槽裝置規(guī)模為20萬t/a。Ⅱ期每臺槽是172片單元槽,其中8#槽于2018年6月大修,對陰極彈性網(wǎng)、面網(wǎng)、陽極網(wǎng)都進(jìn)行了更換,陰極極高為4.5~5.2 mm。電解槽大修后2個月內(nèi)槽電壓有上漲趨勢,校正電壓比剛投運(yùn)時上漲了16 V,比大修前下降了28~37 V,之后槽電壓開始逐步下降,比大修前下降了32~49 V,目前校正槽電壓都穩(wěn)定在此區(qū)間,運(yùn)行效果良好。
c.開元化工離子膜燒堿20萬t/a,共有8臺電解槽都為北化機(jī)槽,每臺槽156片單元槽。2018年對4#、5#、6#、7#、8#電解槽進(jìn)行大修,大修時對陰極彈性網(wǎng)、面網(wǎng)、陽極網(wǎng)都進(jìn)行了更換,陰極極高為4.5~5.2 mm。大修后剛投運(yùn)時校正電壓比大修前降低了12.324 V,運(yùn)行到第3個月時槽電壓比大修前上漲了18~28 V,運(yùn)行效果差。
5.1.4 分析結(jié)論
(1)通過對同行1、同行2、開元化工3家電解槽大修后的運(yùn)行數(shù)據(jù)對比分析,同行1和同行2槽電壓經(jīng)過大修后槽電壓前期有小幅度的波動,運(yùn)行一段時間后槽電壓趨于穩(wěn)定,并且大修后的槽電壓相比大修前明顯下降,運(yùn)行至今同行1槽電壓相比大修前下降了32~49 V;同行2槽電壓相比大修前下降了14~22 V,電解槽大修后運(yùn)行效果達(dá)標(biāo)。
(2)開元化工經(jīng)大修后的電解槽在運(yùn)行一個月內(nèi)槽電壓比大修前相對較低,但是經(jīng)過運(yùn)行時間的增加,槽電壓逐步升高,運(yùn)行至今槽電壓相比大修前上漲了18.408 V,通過對鹽水質(zhì)量管控,槽電壓雖保持穩(wěn)定,但5#、6#槽電壓無下降趨勢;7#、8#槽電壓還有小幅度上漲的趨勢,只有4#槽電壓略有下降趨勢,電解槽大修后運(yùn)行效果不能達(dá)標(biāo)。
5.1.5 采取措施
(1)加強(qiáng)原料鹽配比,嚴(yán)格控制二次鹽水的運(yùn)行指標(biāo),確保鹽水指標(biāo)合格;
(2)根據(jù)精鹽水質(zhì)量,及時切換樹脂塔,保證進(jìn)入電解槽的二次精鹽水合格,碘含量高的情況下精鹽水鈣鎂含量保證≤5×10-9;
(3)減少電解槽及系統(tǒng)停車次數(shù);
(4)選擇國內(nèi)知名維修廠家進(jìn)行電解槽大修工作。
在總結(jié)第一次電解槽大修后,委托原設(shè)備生產(chǎn)廠家北化機(jī)采用改進(jìn)后的新技術(shù),在2019年5月、6月對2#、3#電解槽進(jìn)行大修。大修后2#、3#電解槽運(yùn)行較平穩(wěn),通過對運(yùn)行數(shù)據(jù)的對比,2#、3#較4#、5#、6#、7#、8#大修后的電解槽槽電壓明顯較低,運(yùn)行效果良好。第二次電解槽進(jìn)行大修后驗收時數(shù)據(jù)見表4。

表4 第二次電解槽進(jìn)行大修后驗收時數(shù)據(jù)表
根據(jù)以上數(shù)據(jù),在相同的電流情況下,平均單元槽電壓下降0.15 V(2#槽)和0.03 V(3#槽)。按照實(shí)際統(tǒng)計電流效率96%計算,依據(jù)公式W=V×1000/(1.492×96%),可知生產(chǎn)1 t液堿(折100%)可以省電125.67 kW·h(2#104.72 kW·h,3#20.95 kW·h),每臺電槽年產(chǎn)量2.5萬t燒堿,可節(jié)電314.15萬kW·h,以每度電0.8元計算,每年每槽可節(jié)約251.32萬元。2臺電解槽每年可節(jié)約502.7萬元。
本次2#、3#電解槽大修后停車未出現(xiàn)破膜扎膜等情況,槽電壓也相對平穩(wěn),槽溫明顯下降,槽電壓達(dá)到預(yù)期效果。
根據(jù)第二次電解槽大修情況,開元化工在2020年5月10日對1#電解槽停運(yùn)進(jìn)行大修,在6月22日送電投運(yùn),6月25日電解槽電流升至14.5 kA滿負(fù)荷運(yùn)行。1#電解槽槽電壓大修后剛升至滿負(fù)荷時槽電壓比大修前下降29 V,運(yùn)行3個月后槽電壓穩(wěn)定,第三次電解槽進(jìn)行大修后驗收時數(shù)據(jù)見表5。

表5 第三次電解槽進(jìn)行大修后驗收時數(shù)據(jù)表
根據(jù)以上數(shù)據(jù),在相同的電流情況下,平均單元槽電壓下降0.2 V(1#槽)。新離子膜電流效率按照96%計算,依據(jù)公式W=V×1000/(1.492×96%),可知生產(chǎn)1 t液堿(折100%)可以省電139.64 kW·h,每臺電槽年產(chǎn)量2.5萬t燒堿,可節(jié)電349.1萬kW·h,以每度電0.8元計算,每年每槽可節(jié)約電費(fèi)279.28萬元。
大修后電解槽離子膜使用壽命有了很大的提升,有效保障了單元槽之間壓力的穩(wěn)定性,降低了扎膜破膜現(xiàn)象,減少換膜率。2016-2018年電解槽大修前因扎膜破膜,更換離子膜548張(除去膜周期內(nèi)更換數(shù)量),共計花費(fèi)537.04萬元,2018-2019年相繼對7臺電解槽進(jìn)行大修,大修后扎膜率降低,期間因離子膜質(zhì)量或者槽框泄漏導(dǎo)致更換22張離子膜,共計花費(fèi)22.54萬元,節(jié)約更換離子膜費(fèi)用514.5萬元。同時降低了停車率,降低了安全生產(chǎn)風(fēng)險。
開元化工使用的是國產(chǎn)北化機(jī)電解槽設(shè)備,經(jīng)過大修后電解槽結(jié)構(gòu)由陰極側(cè)加裝彈性網(wǎng)和帶涂層的活性面網(wǎng),再通過鎳帶將陰極面網(wǎng)固定在密封面上,消除了電極和離子膜之間的距離,減少了溶液間的電阻,從而降低了電解槽電壓,達(dá)到提高電流效率(由92%提高至96%)、增加裝置產(chǎn)能、降低電耗的目的。
(1)第一次電解槽大修
電解槽大修項目投資915萬元;
大修應(yīng)節(jié)約電費(fèi)1070萬元/a,但由于鹽水質(zhì)量不合格降低電耗效果不明顯。
(2)第二次電解槽大修
電解槽大修項目投資470萬元;
大修節(jié)約電費(fèi)502.64萬元/a。
(3)第三次電解槽大修
電解槽大修項目投資232萬元;
大修節(jié)約電費(fèi)279.28萬元/a。
該項目從2018年1月開始進(jìn)行逐批改造,到2020年6月底改造結(jié)束,經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行及數(shù)據(jù)分析,改造后電解槽離子膜使用壽命有了很大的提升,電解槽離子膜扎膜率基本為零,換膜率下降,槽電壓也相對平穩(wěn),槽溫明顯下降。特別是第二次和第三次大修,在鹽水質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下,槽電壓下降明顯、運(yùn)行平穩(wěn),電流效率提高4.0%~5.0%,每臺電解槽每年可節(jié)約生產(chǎn)成本250萬元,有效保證了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。