石 勇,謝東升
(中石化南京工程有限公司,江蘇 南京 211100)
2020年9 月第七十五屆聯合國大會上,中國提出了“碳達峰”、“碳中和”目標,這是我國落實《巴黎協定》的積極舉措。燃煤電廠是我國CO2排放的第一大戶,占總排放量的46%。將電廠排放的CO2變廢為寶,對實現“雙碳”目標具有積極的現實意義[1]。CH4-CO2干重整技術為解決CO2的轉化問題提供了途徑。目前,中國已投運或在建的碳捕獲、利用與封存(CCUS)示范項目共計40余個,以煤化工、電力行業小規模的捕集驅油為主,缺乏大規模多技術組合的工業示范[2]。
針對國內大量燃煤電廠排放的CO2,本文選取典型的600 MW鍋爐煙道氣進行研究,提出以CH4-CO2干重整技術為核心的百萬噸級CCUS成套技術,探討以此技術實現CO2高值利用的可能性。通過CH4-CO2干重整技術,將鍋爐產生的CO2轉化成不同比例的合成氣(n(H2)/n(CO)為 1.0、1.6 和 2.0),進而生產不同目標產品;對比不同目標產品的工藝方案、裝置規模、能耗水平、建設投資和技術經濟性等,尋找CO2轉化利用的最佳途徑。
CO2和CH4是典型的溫室氣體。在CH4和CO2進行重整反應生產合成氣時(式(1)),由于沒有水蒸汽參與反應,該過程被稱為干重整反應[3]。由于減碳效果明顯、產品附加值高,干重整技術越來越受到各界的重視。CH4-CO2干重整技術與傳統的CH4-H2O蒸汽重整技術(式(2))相似,都是強吸熱反應,工業上均是在管式轉化爐中進行。與蒸汽重整技術相比,生產等量的有效合成氣,干重整技術需要更多的熱量,消耗更多的燃料[4]。理論上,在相同CH4轉化率下,干重整技術的熱負荷比蒸汽重整技術高15%,同時產品氣中CO含量(物質的量分數)是后者的2.2倍。

干重整技術不僅能很好地解決CO2和CH4這兩大溫室氣體的減排問題,還能產生較好的經濟效益[5]。但在工程應用中,干重整技術使用的催化劑出現的積炭問題一直沒有得到很好的解決,這也是至今干重整技術工業化裝置較少的原因[6]。從熱力學上看,干重整反應的強吸熱特點,需要有高溫的反應條件(≥ 850 ℃),反應過程中不可避免地會發生CO歧化反應和CH4熱分解反應,尤其是在550~700 ℃區間積炭問題嚴重,從而導致催化劑失活和反應器堵塞等事故[7-8]。該問題的解決涉及催化劑開發、工藝條件選擇和工程材料應用等多個方面。首先是要開發出抗積炭、耐高溫的干重整催化劑[9-10];然后在工藝條件上控制反應過程,從動力學角度降低積炭的風險;最后是從工程角度解決富CO氣體的金屬塵化問題和高溫臨氫設備的選材問題[11]。可見,催化劑積炭問題是干重整技術工業化應用面臨的難點和重點。
干重整技術在工業上的應用主要分為3類:(1)基于傳統蒸汽重整技術,補充大量CO2后形成雙重整技術,生產氫甲?;铣蓺猓╪(H2)/n(CO)為1.0);(2)應用于冶金行業,基于Midrex干重整技術,生產氣基直接還原鐵所需的合成氣(n(H2)/n(CO)為1.6);(3)天然氣等低碳烴經干重整,制甲醇、乙醇和費托合成等合成氣(n(H2)/n(CO)為2.0)。針對不同的目標產品,需要開發不同n(H2)/n(CO)比例合成氣的生產技術。實踐中,均是將干重整技術和蒸汽重整技術進行結合,形成雙重整新技術,以更好地調節n(H2)/n(CO),滿足下游不同產品的需要,該技術的核心是干重整催化劑。
2015年,中國石油大學(北京)成功研制了以焦爐氣為原料的干重整催化劑,具有很強的抗積炭性能,CH4轉化率大于 90%,產品有效氣(H2+ CO)物質的量分數大于90%[12-13]。國產催化劑的成功開發,為國內干重整技術工業化應用鋪平了道路,也為CO2的高值利用提供了一個新途徑。2018年,中石化南京工程公司根據國產干重整催化劑的特點,開發了焦爐氣干重整轉化制合成氣工藝包和干重整轉化爐,應用在 30 × 104t/a氣基直接還原鐵工業示范裝置中。2021年6月,該裝置成功產出合格海綿鐵產品,這標志著中國首套氣基直接還原鐵裝置開發成功,也標志著中國首套干重整工業化裝置應用成功[14]。其工藝流程見圖1。

圖1 30 × 104 t/a氣基直接還原鐵工業示范裝置工藝流程[14]Fig.1 Process flow of industrial demonstration unit in 30 × 104 t/a gas based direct reduction iron[14]
焦爐煤氣經壓縮后進入凈化單元,通過幾組串聯的塔器脫除其中的萘、噻吩、有機硫和無機硫等雜質,然后與豎爐頂流出的富CO2爐頂氣混合,進入轉化爐在高溫下發生CH4-CO2干重整反應,生成n(H2)/n(CO)為1.6的還原氣后直接進入豎爐,豎爐中還原氣與球團進行復雜反應,生成優質海綿鐵產品。流程最大的特點是可充分利用爐頂氣中的CO2,作為干重整反應的氧化劑,將其轉化成有效的合成氣。本裝置流程短、能耗低、收率高,還原鐵單位產品能耗低至12.15 GJ/t,低于傳統的高爐煉鐵、熔融還原鐵和粉煤氣化還原鐵等工藝,是直接還原鐵行業中較為理想的制合成氣工藝[15-16]。干重整技術首次工業應用于冶金直接還原鐵行業,按照冶金全流程能耗計算,豎爐+電爐(DⅠR + EAF)短流程,比傳統的高爐+轉爐(BF + BOF)長流程能耗減少6%,排放的NOx減少 62%、SO2減少 74%、CO2減少32%,為企業帶來了可觀的經濟和社會效益,是干重整技術工業應用的典型代表[17-18]。
典型的燃煤電廠600 MW鍋爐煙道氣中,CO2含量(體積分數)約13.0%,通過捕集凈化裝置回收CO2,回收率約為 90%,操作時間為 8300 h/a,捕獲CO2100 × 104t/a,產品CO2(干基體積分數)為93.9%。捕集凈化后的CO2作為本裝置的原料之一,規格見表1;另一原料為天然氣,規格見表2。

表1 原料CO2規格Table 1 Specification of raw CO2

表2 原料天然氣規格Table 2 Specification of raw natural gas
工藝流程設計以CO2和CH4為原料,經過干重整轉化裝置生產n(H2)/n(CO)為1.0、1.6和2.0的3類合成氣產品(分別以Case1、Case2和Case3表示),以滿足下游不同目標產品的需求。工業上此3類合成氣需求量最大,其適用范圍和典型的目標產品選擇如下。
Case1:羰基合成和氫甲?;夹枰籆O合成氣,利用干重整技術將CO2轉化成n(H2)/n(CO)為1.0的合成氣,再生產富CO氣體,以滿足下游醋酸、醋酐和丁辛醇等生產裝置的需求。本文中,n(H2)/n(CO)為1.0合成氣目標產品選取醋酸,進行裝置能耗分析和技術經濟評價。
Case2:冶金行業中氣基直接還原鐵要求合成氣n(H2)/n(CO)為 1.5~1.8,產品有效氣(H2+ CO)物質的量分數大于90%,這是CO2轉化利用的第2個典型應用場景。我國鋼鐵工業作為碳排放大戶,其焦爐氣資源大多被直接燒掉??梢岳媒範t氣為原料,經干重整生產直接還原鐵[18],既提高煉鐵質量又減少了碳排放。國內首套焦爐氣干重整生產直接還原鐵裝置已經成功投產。本文中,n(H2)/n(CO)為1.6合成氣目標產品選取直接還原鐵。
Case3:甲醇、乙醇、乙二醇和費托合成等大量化工過程都要求n(H2)/n(CO)為2.0的合成氣。以甲醇為目標產品,聯合干重整和蒸汽重整形成雙重整工藝生產甲醇合成氣,再進行甲醇合成和精餾。該工藝規避了流程長、投資大和污染高的煤化工裝置,不用增加變換設備,就解決了煤化工產品氣中氫碳比例不均的技術問題。該方案又區別于天然氣蒸汽轉化補碳后,再制甲醇的路線,其突破了傳統蒸汽轉化催化劑受CO2含量限制的要求,能夠轉化更多的CO2和CH4。本文中,n(H2)/n(CO)為2.0合成氣目標產品選取甲醇。
以合成氣產量(標況計,下同)100000 m3/h的單系列轉化裝置為基礎進行方案設計,不同規模增設相應系列套數即可。不同方案下,單系列合成氣產品規格見表3。

表3 不同方案中合成氣產品規格Table 3 Specifications of syngas product in different cases
3種不同目標產品所需的合成氣,均通過同一標準轉化裝置進行生產,在裝置內進行合成氣比例調整。原料天然氣先經壓縮增壓,然后通過脫硫裝置除去有機硫和無機硫,脫硫后的天然氣分別去作為原料和燃料。另一股原料CO2也先經過壓縮機增壓,然后進入脫硫后的原料氣管線。原料氣在進入轉化爐前再補入定量的蒸汽,通過交叉限幅的先進控制,對CH4、CO2和H2O進行比例調節,在高溫高壓的轉化爐內進行干重整、蒸汽重整和水汽變換等復雜化學反應,最后在轉化爐出口生成目標產品要求比例的粗合成氣。
出轉化爐的高溫合成氣經過熱量回收,然后進入脫碳單元脫除其中未反應的CO2,CO2經過再生后返回轉化爐繼續反應。脫碳后的合成氣產品經過變溫吸附(TSA)干燥、壓縮、分離處理,生產特定n(H2)/n(CO)的合成氣出界區,以滿足下游不同目標產品的需要。余熱回收裝置利用高溫工藝氣和煙道氣中的余熱,生產高壓蒸汽供裝置使用或送出界外。CH4-CO2干重整定制不同比例合成氣流程見圖2。

圖2 CH4-CO2干重整定制合成氣流程Fig.2 Customized syngas process of CH4-CO2 dry reforming
分析不同目標產品設計的CH4-CO2干重整定制合成氣方案,發現其主要特點有:(1)流程通用性較強。不同的目標產品所需合成氣均可由同一套標準流程生產,可達到定制合成氣的目的。(2)可根據目標產品的市場狀況,在一定范圍內調整合成氣比例,豐富了客戶的技術調節手段。(3)設計了交叉限幅的先進控制系統,實現了原料配比合理、反應燃燒耦合良好、裝置自動變負荷運行等,以達到精確控制合成氣比例的目的。(4)單系列標準轉化裝置按100000 m3/h合成氣規模設計,不同規模增設相應系列套數即可,方便后續產能的增減。
不同方案對應的標準裝置系列套數及產品規模見表4。從表4可以看出,年轉化百萬噸級的CO2,不同目標產品需要不同套數的標準合成氣裝置,生產n(H2)/n(CO)為 1.0、1.6和 2.0的合成氣,分別需要3套、4套和6套標準合成氣裝置,進而能夠生產 2560 kt/a醋酸、2120 kt/a直接還原鐵和2830 kt/a甲醇。單套裝置生產負荷范圍為60%~115%,客戶可根據市場需求在多套裝置間進行調節。

表4 不同方案裝置和產品規模Table 4 Unit and product scale in different cases
針對3種目標產品,分別對其干重整制合成氣流程進行物料衡算和消耗計算,并計算單系列標準合成氣裝置綜合能耗,數據見表5。從表5可以看出,Case1以醋酸為目標產品,裝置的單位合成氣綜合能耗為 25.39 GJ/km3;Case2 以生產直接還原鐵為目標產品,綜合能耗為20.08 GJ/km3,可為冶金行業提供工業示范數據;Case3以甲醇為目標產品,綜合能耗為17.38 GJ/km3。由此可見,合成氣n(H2)/n(CO)比例越高,裝置單位產品綜合能耗越低,以甲醇為目標產品時,轉化裝置的綜合能耗最低。因此,從能耗角度分析,生產甲醇合成氣是百萬噸級CO2干重整轉化利用的最佳方案。國內煤制甲醇工廠眾多,聯合電廠煙氣CO2捕集裝置,稍加技術改造就能形成CCUS示范工廠。

表5 不同方案物耗和能耗Table 5 Material and energy consumption in different cases
預設百萬噸級CO2捕集單元的建設投資為53965 × 104CNY,轉化單元單系列標準合成氣裝置的建設投資為 83276 × 104CNY,將捕集單元和轉化單元(多系列)的建設投資進行加權,即為整個項目的工程建設總投資。技術經濟性計算基礎為:南京地區天然氣價格(含稅價,下同)2.75 CNY/m3、合成氣價格 1.39 CNY/m3,CO2交易價 70 CNY/t[19-20]。對3種方案進行了建設投資估算,并結合南京地區的原料和產品價格進行了技術經濟性分析,數據對比見表6。從表6可以看出,不同方案的工程建設總投資和技術經濟性指標差異較大。Case3為相對最佳方案,其工程建設總投資為636669 × 104CNY,合成氣制造成本為1.05 CNY/m3,投資內部收益率(稅后)為14.17%,靜態投資回收期為7.9 a。盡管Case3建設投資額較大,但合成氣產量也較大,單位制造成本最低、內部收益率最高、投資回收期最短、經濟效益最好。

表6 不同方案技術經濟性Table 6 Technical economy of different cases
取天然氣價格、合成氣產品價格、生產負荷、建設投資作為敏感因子,對Case3內部收益率進行了敏感性分析,結果見圖3。從圖3可以看出,敏感程度從高到低分別為產品價格、天然氣價格、建設投資、生產負荷。當產品價格下降5.2%,或天然氣價格上升6.0%,項目達到盈利臨界點。可見,項目盈利狀況與原料天然氣和合成氣產品的價格密切相關。根據Case3達產期第二年的數據,繪制了項目盈虧平衡分析圖(圖4)。從圖4可以看出,當生產負荷超過53.47%時,項目可盈利??梢姡澠胶恻c處產量較低,項目可抵御一定程度市場需求的下降,投資風險較低。

圖3 項目敏感性分析Fig.3 Sensitivity analysis of project

圖4 項目盈虧平衡分析Fig.4 Break-even analysis of project
CH4-CO2干重整技術已在 30 × 104t/a氣基直接還原鐵項目上形成工業化應用,減排效果明顯,經濟效益良好。干重整技術為燃煤電廠CO2高值利用提供了可能。本文以燃煤電廠600 MW鍋爐年產百萬噸級CO2為原料,基于不同目標產品,設計了n(H2)/n(CO)為1.0、1.6和2.0的3種合成氣技術方案,并得出以下結論。
(1)比較不同方案的裝置規模、能耗水平等,發現生產甲醇合成氣(n(H2)/n(CO)為2.0)綜合能耗最低。該方案需要建設1套CO2捕集和6套100000 m3/h干重整轉化裝置,能夠產生5524500 km3/a合成氣,供下游生產2830 kt/a甲醇產品,合成氣裝置單位綜合能耗為 17.38 GJ/km3。
(2)比較不同方案的建設投資、技術經濟性等,發現生產甲醇合成氣的工程建設總投資為636669 × 104CNY,合成氣制造成本為 1.05 CNY/m3,投資內部收益率(稅后)為14.17%,靜態投資回收期為7.9 a,為3種方案中的最佳方案。該方案中,項目效益對原料天然氣和合成氣產品的價格較為敏感,項目盈虧平衡點處生產負荷為53.47%,投資風險較低,技術經濟性較好。
燃煤電廠百萬噸級CO2制甲醇合成氣方案,具有工藝通用性強、減排效果明顯、能耗水平較低和技術經濟性較好等優勢,代表了我國燃煤電廠CO2高值利用的發展方向,最有可能形成規?;腃CUS工業示范,對我國早日達成“雙碳”目標具有積極的現實意義。