張向勇
(韶關市華源水電建設有限公司,廣東 韶關 512000)
傳統(tǒng)的水壓試驗方法在對長距離供水管道進行現場作業(yè)測試時,由于其需要將管道分為幾段,因此會延長建設周期,使試驗工作難以并發(fā)式進行,需要反復拆卸、安裝相關試驗設施,并且還會增加連接管道的整體工作量。在此次水壓試驗過程中,對其試驗方式進行優(yōu)化與改良,并且依據實際的打壓段落長度條件對現場實際工程方案進行了優(yōu)化與調整,使試驗的最大可處理管道長度大于1 km,該試驗優(yōu)化方案主要從以下幾個方面進行綜合考慮:管道鋪設周邊地形的特點、管道的延伸走向、管道鋪設地點的高程分布情況以及由于管道自身高壓差而在輸水過程中所存在的靜水壓力等,根據上述條件對水壓試驗內容進行了適當的調整與優(yōu)化設計,將其長距離供水管切分為4 段。在打壓段落的兩側處分別增加用于水壓試驗工作的中間裝置,并且將后期最新增加的供水管道與其相連接,使其成為一個完整的供水體,對中間裝置進行內部的鋼管加厚操作,注意將進行試驗的長距離供水管道兩端分別設置在所處地形較高的地區(qū),并根據頂撐靠背理論進行融合設計后,得出最后的簡化方案,為了保證水壓試驗的穩(wěn)定性,要注意加強管道兩端處后背頂撐的整體工程質量,此外,在試驗過程中打壓注水試驗的注水速率應根據現實的試驗情況進行及時調整,以保證試驗結果的準確性。
水庫的長距離供水管道管線布置主要位于周邊城市道路區(qū)域,盡管當地的地形并不復雜,但是由于處于車流量聚集區(qū)域,地下管線的布局情況較為復雜,所以對其輸水管道進行布設是一項比較復雜的工程項目。為了達到相關的水壓試驗要求,需要在進行試驗前提前開展大量的布局防御工作,由此可能造成輸水管道布局現場存在被迫中斷建設流程的局面。除道路以外,該長距離供水管道還途經了周邊的農田與灌木及河堤等,結合上述地形因素,不宜留置長度過大的原土進行試壓后背,若其長度超過一定的限度則極其容易產生結水與塌方的危險。
此次所提及的橡膠圈與傳統(tǒng)T型接口所對應的密封圈保持大概一致,其改進之處在于加設了具有防滑作用的鋼齒塊。在通過橡膠圈對中間裝置進行安裝與二次加固時,需要首先檢查該橡膠圈整體是否平順,是否呈現顯著的扭曲現象,但是其在具體的安裝過程中與一般的球管相比并未具有顯著的不同。在將管口承接處裝入承口處時,需要借助雙手將橡膠圈的周圍進行平穩(wěn)的按壓,從而使橡膠圈的周圍各部分均保持平整,在安裝時要遵循先慢后快的原則。在安裝后,由于橡膠圈的底部柔軟方位已經被徹底壓縮,因此,可以有效起到密封的作用,并且在底部的硬膠部分還可以起到固定的作用。經過特殊處理的鋼質材料齒輪被固定在硬膠內,在安裝過程中注意將齒輪方向與鐵管的推進方向相互保持一致,并且不需要額外增加裝配力。在中間的裝配裝置承受來自外力的作用而出現脫拔時,可以通過物質之間所產生的摩擦力將橡膠圈的前段較柔軟的部位進行變形并將其向外擠壓,鋼質齒輪會發(fā)生外部翹起現象。
將整個長距離供水管道通過中間裝置進行連接,使其能夠并發(fā)性在同一時間點內進行試壓工作,同時達到了提升試壓效率與減少相關器械拆卸與安裝次數的目的,并且能夠有效保證各個管道與承接接口能夠密切的相互連接,從而有效防止部分管道段難以被有效測量而造成水壓試驗誤差問題。面向水壓試驗的每套試壓裝置既可以獨立使用又可以將兩個管段相互連接進行同時使用,使其相互之間互作后背。為了在試驗工作中將管道進行有效固定以防止管道出現脫滑的現象,需要在所設置的中間裝置內部進行澆筑夾墩。夾墩具體是所述中間裝置的固定端口,其主要承載著軸向張力的作用,并且還可以有效承載來自中間裝置的部分重量和管道的部分質量,以及來自所輸送水流的法向力。在進行澆筑前要確保基底部分平整、沒有雜質,若存在淤泥與坑洼應及時清除或者進行填補,并且其澆筑的流程整體要遵循由深到淺的原則,澆筑過程應進行并發(fā)式的分層,每層的澆筑厚度應保持在約200 mm,并且每層的最大澆筑厚度應該不超過300 mm,在徹底澆筑完第一層后再進行第二層的澆筑,要遵循漸進式的澆筑順序。
將此水庫的長距離供水管道分成4段進行水壓試驗工作,其具體的分段情況為:第一分段位設置編號為T1,該段的總體管線長度達到5.63 km,其中包括了調壓井、SP 壓力鋼管以及PCCP 管道,水壓試驗的壓力依據最大限度水位1 062 m 制定;第二段設置編號為T2,整體管線長度為4.73 km,其在試驗中的承受壓力根據管線最低點處的實際工作壓力確定。具體而言,其最低點處的工作壓力經測定為0.57 MPa,因此,在水壓試驗中的壓力取值為0.87 MPa;第三段設置編號為T3,整體管線長度為6.59 km,其進行試驗時的壓力取值為0.85 MPa;第四段編號為T4,其管線長度為9.44 km,試驗壓力取值為0.78 MPa。將進行水壓試驗所用到的壓力表分別設置在上述四個管道的兩端外側處,進一步依據水頭之間的差值對其結果進行核算。
3.2.1 水平推力
對于水壓試驗在檢修蝶閥中所產生的水平推力借助下述公式進行測算,并且試驗壓力如上文所示具體按照管道最低點處的現實工作壓力進行制定,具體為:P=PSπD2/4 (1)
式中:P 代表進行試驗的管道端口所承受的水壓壓力,其單位為kN,PS為實際的試驗壓力,其單位為kPa,而D為管道內部寬度。此次水壓試驗中,所應用的試驗壓力應取檢修閥室所能承受的最大化水平推力,經上述公式計算后,其結果為1 754 kN。
3.2.2 摩擦力的核算
由于在管道中流量調節(jié)閥室可以提供最大豎直方位的產生重力相較于檢修閥室更大,因此,在此次水壓試驗中僅需要對檢修閥室所能提供的最大重量能否滿足水壓試驗要求進行驗證。位于檢修閥室夾墩的混凝土總體澆灌厚度達到60 m,整體重量為140 t,C25 鋼筋混凝土的澆鑄體積總體為260 m3,整體的質量為650 t。因此,檢修閥室提供的摩擦力F=Nμ=(140+650)×9.80×0.45=3 483.90 kN。
針對水壓試驗結果的判定標準共分為兩種類型,分別為允許壓力降值與允許滲水量值。第二種情況下,假定在每個管道的接口處出現均勻滲漏現象,并且滲漏的總體水流量同接口的數量之間呈現正比關系,但是該種核驗方式忽略了現存輸水管道口的口徑大于標準值且整體輸水線路較長的情況,致使最終計算所得可允許范圍內的滲透水流量相對于標準值更大,因此,難以符合相關的工程要求。
結合上述不足,文章對該水庫長途輸水管道采用允許壓力降值進行針對水壓的判定,具體為:按照《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》第9.2.10規(guī)定,允許壓力降值取0.03 MPa。
除T1段管道外,其余各段管道均實行分級打壓,其具體過程為分步驟的緩慢分級升壓,在每一次的升級過后,其穩(wěn)定壓時間不能少于10 min,并且在這一過程中要對試驗管道是否存在漏水現象進行嚴格檢查,若一切情況正常則繼續(xù)進行升壓,在升壓期間如果存在壓力下降現象,則可以適當注入一定量水;在管道升壓的整體流程中,若作業(yè)人員發(fā)現測試儀器中的壓力表針出現不穩(wěn)定的擺動現象,并且整體的升壓速度相對較慢,則需要進行排氣與再次升壓工作。
試驗管道內注水,進行打壓過程動態(tài)監(jiān)測與相關數據采集。排水、卸壓與拆除相關試驗裝置。
對某水庫長距離供水管道水壓試驗方法系統(tǒng)優(yōu)化設計,將其分為T1~T4 四個試驗分段,對其水壓實際分析,驗證了此優(yōu)化設計方案的有效性與可行性。