劉振峰
(貴州黔?;び邢挢熑喂?,貴州 畢節 551500)
煤制乙二醇技術是指以煤為原料,通過氣化、凈化得到高純度的一氧化碳和氫氣,一氧化碳偶合生成草酸二甲酯,草酸二甲酯經提純后在EG合成工段與氫氣生成乙二醇,乙二醇經過精餾提純后得到聚酯級乙二醇。其中,草酸二甲酯與氫氣反應需要催化劑參與,催化劑主要成分為銅和二氧化硅,自合成氣法制乙二醇工業裝置建成投產,草酸二甲酯加氫催化劑的使用壽命一直是該項技術發展的瓶頸,最差的只有2~3個月[1]。草酸二甲酯加氫催化劑的更換,大部分是因為催化劑結焦和粉化導致床層阻力上升、催化劑活性下降而無法使用,噸催化劑的乙二醇產量不高,嚴重影響系統的長周期運行。本文介紹了一種新的催化劑使用方法,從而實現延長催化劑使用壽命、提高噸催化劑的乙二醇產量、降低乙二醇生產成本的目的。
貴州黔?;び邢挢熑喂?以下簡稱“黔?;ぁ?設計乙二醇產能為30萬t/a,乙二醇生產工藝采用高化學(日本宇部)煤制乙二醇技術,高純度草酸二甲酯和氫氣在催化劑的作用下合成乙二醇。
乙二醇合成工段共分為2個系列,每個系列并聯2臺反應器,單臺反應器產能為7.5萬t/a乙二醇。反應器為固定管板式,直徑為4.2m,列管規格為φ38mm×2mm×6 000mm,每臺反應器列管數量為7 138根,裝填催化劑量為22.5t,總裝填量為90t。
EG合成催化劑為銅系催化劑,二氧化硅為載體,外觀為φ5mm×5mm的圓柱體,主要成分為銅和二氧化硅,銅含量為15%~30%,平均軸向壓壞強度≥150N,堆積密度為0.5~0.7kg/L,時空產率正常值為220~275 kg/m3cat·h,選擇性保證值≥98%,壽命保證值為1年。
草酸二甲酯加氫制乙二醇是放熱反應,其催化劑對溫度十分敏感[2]。反應溫度過高時,產品乙二醇自身易縮聚生成二乙二醇、聚乙二醇等,中間產物乙醇酸甲酯可能發生自聚或與草酸二甲酯、乙二醇發生相應的酯交換、醚化和聚合反應,導致催化劑失活,甚至出現催化劑結焦現象。
在催化劑使用過程中,催化劑使用到一定時間后,其活性開始下降,伴隨這一現象的是DMO穿透和壓差上漲。DMO穿透到后系統遇水生成草酸,對設備具有腐蝕性,影響產品質量。當DMO穿透到一定值后,需要停車更換催化劑。由于EG合成系統使用壓縮機為循環氣壓縮機,進出口壓差較小,反應器壓差上漲會導致循環氣壓縮機的氣量減小,系統的氫酯比降低,但降低系統的氫酯比運行將加快反應器的壓差上漲速度,當壓差上漲到一定值時,壓縮機運行接近喘振區,不得不將系統停車更換催化劑。
以黔?;槔?,催化劑撇頭前反應器壓差見圖1。當R51A01B壓差上升至81kPa時,上升速度較快;當R51A01A壓差在58kPa時,呈緩慢上漲趨勢。反應器壓差趨勢見圖1。

圖1 反應器壓差趨勢
壓差不平衡,導致在運行過程中循環氣偏流,壓差高的反應器中氫酯比過低,單臺反應器壓差上漲過快,并且DMO蒸發塔中DMO無法完全汽化,單臺反應器無法滿負荷運行。
催化劑床層撇頭廣泛應用于石油工業中,為了延長裝置的運轉周期,常用的方法就是進行催化劑床層的撇頭,在加氫處理裝置反應器和催化重整裝置固定床反應器中皆有應用。撇頭操作時,需在工廠停工、反應器降溫和吹掃置換后,才能進入反應器工作。根據經驗,撇除或真空抽出床層頂部催化劑到預定的高度,并更換部分新劑后裝置可以恢復生產。在床層壓降超高,短期內不能進行催化劑再生時,采用撇頭處理,效果明顯[3]。
加氫反應器為固定床反應器,熱點溫度通常在上層,因此,在反應過程中最先出現活性降低情況,當催化劑運行過程中出現了壓差上漲、副產物增加時,將上層活性低、結焦的催化劑床層抽出,增補新催化劑作為新的反應床層,能夠提高中、下層催化劑的利用率,縮短處理時間,進而降低生產成本,延長運行周期,提高催化劑產能。
2020年12月底,加氫催化劑到達使用末期,壓差快速上漲及DMO穿透已導致系統無法正常運行,黔?;ご_定A、B兩系列先后進行撇頭作業。
加氫催化劑撇頭在無氧條件下進行,必須由有無氧特種作業資質單位進行施工。在氮氣工況條件下,專業人員佩戴專用防護用品進入反應器檢查催化劑分布情況、檢查催化劑下沉量、抽取部分列管,由此確定結焦層的位置,并將結焦層全部抽出,結焦層抽出對列管進行空高測量。各反應器抽卸檢查情況見表1。

表1 各反應器抽卸檢查情況
根據每個反應器空高情況進行定量裝填,如發現裝填量少的列管,將其抽出并重新裝填,避免裝填過程中出現催化劑架橋現象。
催化劑裝填完畢后,100%進行壓力降測試和調節,保證在反應器運轉時氣流均勻的分配通過反應器。所有壓降測量值控制在平均值(±5%)范圍內。凡是偏離平均數±5%以外的反應管必須進行調整。壓力降偏離過大的反應管(±10%),抽出頂部催化劑重裝。
由于補裝催化劑量較小,未按照新裝催化劑進行還原,撇頭后催化劑還原時間見表2。

表2 撇頭后催化劑還原時間
EG合成反應器由于壓差高、上漲速度過快,且DMO竄透嚴重,通過系統調整無明顯效果,無法滿足滿負荷生產要求,決定進行催化劑撇頭作業。
壓差整月呈上漲趨勢;在滿負荷情況下壓差漲至91kPa;DMO竄透嚴重,12月25日降負荷至60%運行。撇頭前反應器壓差趨勢變化見圖2。撇頭前反應器后組分變化趨勢見表3。

表3 撇頭前反應器后組分變化趨勢 w%
由以上數據可看出,催化劑運行壓差高至91kPa,已影響壓縮機穩定運行,防喘振點已鄰近喘振線;同時DMO竄透嚴重,無法滿足系統生產要求,系統減負荷60%維持運行。
5.2.1A系列反應器
人孔右側邊緣管板上部存有催化劑,并且呈結焦狀態,約200根列管被頂部催化劑堵塞。其余列管內催化劑下沉0~10cm。使用壓差儀測量壓差在80~100kPa。結焦層較厚(為30~85cm),結焦層上部催化劑為顆粒狀,催化劑輕微粘連狀態,抽取較為輕松。管壁上催化劑焦層較多且較硬。按照0.85m進行抽取,抽空結焦層后空高約85~90cm,使用內窺鏡觀察底部催化劑為顆粒狀,壓差在35~45kPa。每根列管進行定量裝填催化劑80cm,后經過檢查、確認催化劑量足夠后,撒裝至與上管板平齊,裝填催化劑2.36t。
5.2.2B系列反應器
人孔右側邊緣管板上部存有催化劑,并且呈結焦狀態,約200根列管被頂部催化劑堵塞。其余列管內催化劑下沉0~10cm。使用壓差儀測量壓差在80~100kPa。結焦層較厚在30~85cm,結焦層上部催化劑為顆粒狀,催化劑輕微粘連狀態,抽取較為輕松。管壁上催化劑焦層較多且較硬。 按照0.9m進行抽取,抽空結焦層后空高約90m,使用內窺鏡觀察底部催化劑為顆粒狀,壓差在35~40kPa。每根列管進行定量裝填催化劑80cm,檢查無問題后,撒裝至與上管板平齊,裝填催化劑2.56t。
催化劑撇頭作業結束,經升溫還原后投料開車,系統根據分析數據調整穩定。R51B01A負荷在103%,R51B01B負荷在106%。撇頭后反應器壓差趨勢變化見圖3。

圖3 撇頭后反應器壓差趨勢變化圖
開車之后系統調整穩定,壓差如上圖所示,R51B01A壓差在50kPa,R51B01B壓差在56kPa,壓差由91kPa下降至56kPa,可見壓差上漲主要受催化劑結焦影響。撇頭后反應器后組分變化趨勢見表4。

表4 撇頭后反應器后組分變化趨勢 w%
由上述分析數據可見,DMO和MG均下降至可接受范圍內,可穩定高負荷生產。
本爐使用催化劑強度較高,在結焦層下催化劑依然為顆粒狀,抽取結焦層時未帶出下部催化劑,催化劑為滿管狀態,現高負荷運行,分析數據較好。
EG合成反應器壓差高的主要原因為上部結焦,在將結焦層抽出、更換新催化劑后,壓差下降明顯,并且有效地解決了DMO竄透,副產物含量降到可控范圍。撇頭后的催化劑使用的時間高負荷下運行超過120d,噸催化劑的乙二醇產量大幅提高到3 917.33t,降低乙二醇的生產成本,對同類乙二醇裝置有較好的借鑒意義。