劉海軍、張佳東、閔臣然
(中交路橋華東工程有限公司,上海 201203)
隨著我國交通基建投資規模的不斷擴大,長大深埋隧道數量逐漸增多,而施工過程中不可避免地會穿越斷層破碎帶地層。由于該類地層巖體破碎、松散、裂隙發育,局部區域地下水豐富,超前支護注漿加固效果難以達到預期,加上開挖完成圍巖應力重新分布,隧道拱部及邊墻容易出現掉塊、坍塌、滲水等問題。受上述因素影響,初支完成后部分初支容易發生變形、開裂,甚至坍塌等問題;襯砌施工完成和運營期間表面也容易出現不同程度的網狀裂縫、滲水等病害。隨著隧道施工動態設計方案的不斷優化,以及輔助性技術措施的完善,上述問題在一定程度上有所改善,但仍有很大的改進和完善空間。
毛栗坪隧道位于貴州省石阡縣境內,全長4691m,隧道設計標準為雙向四車道,建筑限界主洞寬10.25m,緊急停車帶凈寬13.25m,凈高5m。
隧道斷層破碎帶占隧道全長的12%,地層巖性上覆蓋層為第四系全新統坡積(Q4dl)碎石,下伏基巖為寒武系下統牛蹄塘—明心寺—金頂山組(∈1n+1m+1j)炭質頁巖砂質頁巖、炭質頁巖及杷榔組(∈1p)頁巖、灰巖夾炭質頁巖夾變余砂巖、頁巖夾炭質頁巖,震旦系上統燈影組(Zbd)灰巖、震旦系上統南坨組(Zan3),冰漬含礫砂巖及元古界上板溪清水江組(Ptbnb1q)變余砂巖。
隧道進口段巖層產狀約298°∠29°,洞身段巖層產狀變化較大,出口段巖層產狀約320°∠25°。
隧道區推測K36+150 處發育斷層F13,與路線走向大角度斜交,根據地質調繪及物探解譯,該斷層影響寬度約130~180m,屬逆斷層;ZK38+010 處發育斷層F14,與路線走向近似垂直,根據物探解譯,其影響寬度約150~180m;ZK38+740 處發育斷層F15,與路線走向近似垂直,根據物探解譯,其影響寬度約200m。斷層周邊巖體極破碎,呈散體狀結構,受構造影響,局部發育小型支斷裂。
隧道通過區地表溝谷均為季節性流水溝,受大氣降水影響較大,局部段落地貌呈馬鞍狀凹型地形,構造淺埋段節理裂隙極發育,地表水易沿裂隙面滲入,易形成突發涌水。
第一,超前支護采用長4m,外徑φ42mm,壁厚4mm,熱軋無縫鋼管加工制成,超前小導管施工時,第一、二排鋼管分別以10~15°,30°外插角打入圍巖,環向間距為40cm,縱向排距為200cm;注漿漿液采用水灰比1∶1 的水泥漿液(可適當摻入水玻璃),注漿壓力0.5~1MPa。
第二,開挖采用臨時仰拱環形預留核心土施工方法。
第三,綜合防排水,采用土工布+1.5mm 厚EVA防水板結合環向6~10m 布設φ50mm 的打孔波紋管,通過三通接入φ100mm 的縱向盲管,然后再通過φ100 橫向導水管接入中心排水溝排出洞外。
第四,襯砌類型采用S-Ta,鋼拱架采用I20b 鋼拱架,間距50cm,28cm 厚噴射混凝土,徑向采用φ42×4mm 注漿小導管,間距50×120mm(縱×環)梅花形布置,主筋為φ25mm,55cm 厚的C30 鋼筋混凝土,15cm預留變形量。
在隧道穿越斷層破碎帶地層施工過程中,開挖環節發生過掌子面涌水、坍塌問題,支護出現過不同程度的變形,襯砌局部出現過不同程度的裂縫。以K36+150 為典型代表地層,經第三方超前地質預報及超前鉆孔揭示,該地層圍巖為炭質頁巖,薄層狀,層厚5~30cm,節理裂隙發育,圍巖破碎,自穩能力差,地下水呈股狀涌出。原設計超前支護施作完成后,開挖拱部局部掉塊、坍塌,超前小導管加固周邊呈大塊狀,其余為散塊狀,遇水軟化呈泥塊狀,經過回填洞渣反壓,進行二次超前管棚結合小導管加固。二次開挖期間,局部仍有裂隙水滲出,局部超前支護之間坍塌掉塊。在48d(d 表示天)內初期支護完成25m 后,連續10d 監控量測數據顯示,拱頂最大沉降速率15mm/d,累計沉降達120mm,水平收斂速率最大為12mm/d,累計收斂達95mm,且未趨于穩定,支護表面出現不同程度的鼓包、開裂、脫皮現象,掌子面左側初支變形嚴重,鎖腳錨桿帶加固巖體拔出,左側初支鋼架扭曲嚴重,出現坍塌。在對其余未趨于穩定的支護增設臨時護拱及鋼架,并采用φ42×4mm 注漿小導管進行徑向二次加固處理后,變形趨于穩定。經加固后,處理掌子面左側坍塌體,在監測數據穩定后,依次拆除變形加固段落護拱及鋼架,經斷面儀測量發現,局部斷面出現了初期支護侵入襯砌現象,部分初支表面局部位置的裂縫還有地下水滲出,監測數據穩定后,對侵入襯砌的初支進行拆換拱處理。地層圍巖及拆換拱情況見圖1、圖2。

圖1 隧道開挖后地層圍巖

圖2 拆換拱
針對毛栗坪隧道斷層破碎帶地層,開挖前通過超前地質預報預測、超前鉆孔方式,驗證前方巖體狀況和地下水發育情況,對工法、支護、綜合排水系統及襯砌結構進行動態優化設計,并采取施工輔助措施進行控制。
加強超前支護,使一次超前支護延伸;在涌突水嚴重時,采用全斷面或局部超前預注漿方式加固掌子面,以有效防治涌突水;改變開挖工法,加大預留變形量,防止初支變形穩定過程中累計變形量超出預留沉降量,侵入襯砌;支護采用大剛度型鋼加工拱架或采取雙層拱架支護,增加初支剛度;完善排水系統,對于滲涌水嚴重的出水點,采取直接引排的方式;縮短襯砌鋼筋間距,增加襯砌厚度,提高襯砌的整體剛度。
第一,考慮到斷層破碎地層破碎段落長,巖體裂隙發育、呈碎塊狀,裂隙水又發育,局部有股狀水,結合巖體遇水軟化,超前注漿不均勻,且加固范圍局限,決定采用超前中大管棚+小導管超前支護方式(見圖3),在涌突水嚴重時,采用全斷面帷幕注漿或局部注漿方式[1]。如此,可有效解決掌子面掉塊、垮塌、涌突水等問題。

圖3 超前管棚及雙層超前鋼花管縱向布置
第二,改變開挖工法。采用臨時仰拱環形預留核心土法、CD 法或CRD 法進行施工,這樣能使開挖面早支護,盡快封閉成環。另外,松散的硬質巖及泥土質地段,采用機械開挖,并輔以微量弱爆破方式開挖;巖石地段采用控制爆破技術開挖。
第三,將預留變形量加大至25~35cm,增加圍巖的自穩空間和巖體遇水膨脹變形空間,為雙層支護提供足夠的空間。
第四,初期支護采用I20b 以上規格型號工字鋼,或根據預留變形量,第一層采用I20b 型鋼+28cm 噴射混凝土,第二層采用I18 型鋼+26cm 噴射混凝土進行支護,加長鎖腳錨桿,增設深孔鎖拱錨桿,確保錨桿錨固在相對完整或加固的巖體上。
第五,優化排水系統。在涌突水地段,加大、加密布置環縱向排水管,對集中出水點進行單獨引排;計算涌水流量,在隧道中心排水溝無法滿足排水需求的情況下,增設排水溝進行引排。
第六,將襯砌結構主筋調整為規格φ28 或φ32的鋼筋,襯砌厚度調整為60cm,提高襯砌的剛度。
以上數據僅為參考,具體數據根據實際圍巖狀況,經設計、計算確定。
3.2.1 超前地質預報
通過TSP 超前地質預報系統、地質雷達、紅外探測儀等進行隧道地質超前預報[2]。預測掌子面前方斷層破碎帶地層及地下水情況,并結合已施工斷層破碎帶地層經驗,判斷掌子面周邊圍巖的情況,為提前確定支護、防排水系統及襯砌參數提供參考。
3.2.2 監控量測
在正常段按照規范要求進行監測(具體數據見表1)。在特殊地段,由于巖土材料的物理力學特性有一定的復雜性和特殊性,在支護完成后,圍巖自穩過程中,巖體受力狀態是動態的,加之受地下水影響,力學特性隨之改變,需要及時布點、監測,并分析監測數據,同時結合洞內已支護段的觀測情況,確定和動態調整設計支護參數及施工方法。

表1 周邊收斂和拱頂下沉量測頻率
3.3.3 臨時結構措施
通過增設臨時中隔壁或臨時仰拱,使結構盡早封閉成環,對于超挖拱腳及遇水浸泡軟化的拱腳,增設鋼墊塊或混凝土墊塊,也可通過增加大拱腳拱架,拱腳基底處理(必要時增加鋼管基礎),噴射混凝土+鋼拱架等輔助性措施,進行控制[3]。以斷層破碎帶增設I20 工字鋼+4cm 噴混護拱Midas-GTS-NX 護拱加固模擬計算模擬為例,護拱施作完成,拱頂沉降基本穩定,得出護拱鋼架的最大軸力位于拱頂處,結構軸力最大值790.5kN,彎矩最大值22.28kN,剪力最大值43.4kN,按受壓結構計算得出,鋼架壓應力最大值約為201MPa,小于鋼材強度抗拉/抗壓強度設計值215MPa,滿足要求。
根據地質情況進行動態設計優化,并采取施工輔助性措施,目前開挖過程中掌子面坍塌、支護變形等問題基本能得到控制,且大部分段落變形在趨于穩定的過程中,速率、累計變形均在規范允許范圍內,綜合排水系統更加完善,局部涌水點可直接排水,能夠襯砌后的水壓,襯砌表面裂縫等病害也隨之減少。
上述隧道穿越斷層破碎帶地層施工中,根據地質勘測報告、開挖揭露的地質情況,在原設計支護、防排水、襯砌有針對性地進行動態設計優化,輔以施工中超前地質預報、監控量測結論采取臨時仰拱、增大拱腳等施工輔助性措施,使隧道開挖風險降低,綜合排水效果及襯砌得到動態優化,安全質量在一定程度上得到了保障,但在設計和施工措施上仍有優化和改進的空間,在后續隧道施工以此作為基礎,為同類工程提供優化參考。