999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

乳山某基坑地下水滲流破壞事故分析

2023-03-21 08:05:34于曉洋
工程質(zhì)量 2023年2期

于曉洋

(山東省魯南地質(zhì)工程勘察院(山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊(duì)),山東 濟(jì)寧 272100)

0 引言

近年來,基坑事故頻頻發(fā)生,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失甚至人身傷害。誘發(fā)基坑事故的因素多種多樣,其中地下水是影響基坑安全性的一項(xiàng)重要因素,如果無法對(duì)地下水進(jìn)行有效地控制,將會(huì)對(duì)基坑造成嚴(yán)重的安全隱患。

基于事故現(xiàn)場的各項(xiàng)調(diào)查和試驗(yàn)數(shù)據(jù),是分析事故原因最直觀、最可靠的手段。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)值模擬目前也成為了一種有效的輔助手段,很多專家學(xué)者[1-6]已成功利用不同的數(shù)值模擬軟件對(duì)基坑事故作出分析。

1 概況

1.1 工程概況

基坑位于山東省乳山市南部,擬開挖部分為單層地下車庫。基坑北側(cè)為待建空地,東側(cè)毗鄰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心大院,南側(cè)及西側(cè)均為道路。其中南側(cè)空間較為寬裕,其他方向受地物及待建區(qū)域影響空間有限(見圖 1)。基坑?xùn)|側(cè)及南側(cè)建筑均采用毛石條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)埋深約 3.0 m。基坑西南側(cè)路南有水塘,尺寸 28.4 m×46.6 m,水位與周邊地下水水位一致。

圖1 基坑平面圖(單位:mm)

基坑開挖底標(biāo)高 5.10 m,地面標(biāo)高 11.10~11.30 m,基坑深度 6.0~6.2 m,周長約 283.1 m。基坑安全等級(jí)二級(jí),局部三級(jí)。

1.2 場地巖土工程條件

根據(jù)勘察報(bào)告提供的資料,場地支護(hù)深度內(nèi)的工程地質(zhì)條件簡述如下。

1)雜填土。雜色,松散,濕,成分混雜,主要為黏性土及砂土,建筑垃圾等。該層分布普遍,一般厚度 2.30~2.80 m,平均厚度 2.55 m,該層土回填時(shí)間較短,約 1~5 年。密實(shí)度和均勻性差別較大。

2)粉質(zhì)黏土。灰黃色,可塑。厚度 2.20~3.30 m,平均 2.79 m。本層進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn) 23 次,標(biāo)貫擊數(shù) 7~9。

3)中粗砂。灰色,飽和,稍密到中密,局部混細(xì)砂。一般厚度 2.60~3.30 m。本層進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn) 28 次,標(biāo)貫擊數(shù) 13~20。

4)強(qiáng)風(fēng)化花崗巖。灰白色,中粗粒花崗結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,主要礦物成份為石英、長石、云母,巖芯呈粗礫砂狀、碎塊狀、易擊碎,錘擊聲啞,風(fēng)化程度隨深度增加逐漸變?nèi)酢T搶游创┩福畲蠼衣逗穸?7.0 m,于本層中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn) 11 次,錘擊數(shù)為 60~93 擊。依據(jù)野外定性鑒別特征,可劃分為極軟巖,完整程度為破碎,巖石基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅴ級(jí)。

各層土的物理力學(xué)參數(shù)如表 1 所示。

表1 土的物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)

場地地下水為第四系潛水,微承壓,孔內(nèi)穩(wěn)定水位埋深 0.90~1.30 m,高程 10.0 m 左右。中粗砂層及基巖風(fēng)化層為主要含水層,大氣降水和地下徑流為主要補(bǔ)給源,排泄以蒸發(fā)和地下徑流為主,水位隨季節(jié)變化幅度約為 0.5~1.0 m。

1.3 基坑支護(hù)及地下水控制方案

如圖 1 所示,基坑西側(cè)、北側(cè)及東側(cè) A-B-C-D 區(qū)間均采用 SMW 工法樁結(jié)合預(yù)應(yīng)力錨索垂直支護(hù)方案。事故則發(fā)生在基坑南側(cè) D-A 區(qū)間,D-A 區(qū)間采用 1∶1.0 坡率法放坡,坡面掛 50×50×1.6 mm 成品鋼絲網(wǎng),噴射 C20 混凝土面層 50 mm,坡體設(shè)置泄水孔,坡頂線外 1.0 m 處設(shè)置 650 mm 三軸水泥土攪拌樁截水帷幕,支護(hù)斷面如圖 2 所示。

圖2 D-A 區(qū)間支護(hù)斷面圖(單位:mm)

基坑采用三軸水泥土攪拌樁全封閉截水帷幕進(jìn)行封水,帷幕底部需進(jìn)入④層強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,入巖深度原則上以攪拌鉆頭無法鉆進(jìn)為止。基坑內(nèi)設(shè)置疏干井 8 口、集水坑 12 處,疏干井井深 8.0 m。帷幕施工完成后、基坑開挖之前,利用疏干井將基坑內(nèi)水位降至基底標(biāo)高以下 0.5 m,開挖過程中也可結(jié)合明排的方式同時(shí)進(jìn)行疏干降水。

2 基坑事故

2.1 基坑事故發(fā)生過程

2020 年 8 月,該基坑開挖至基底設(shè)計(jì)標(biāo)高。2021 年 1 月 23 日清晨,施工單位例行巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)基坑南側(cè)西半段放坡坡頂與帷幕結(jié)合處出現(xiàn)裂縫,裂縫寬度最大處 56 mm 左右,裂縫自 A 點(diǎn)以東 2 m 處起向東延伸至施工大門附近,總長度約 35 m,由于南側(cè)放坡段基坑安全等級(jí)為三級(jí),此時(shí)變形并未達(dá)到基坑變形累計(jì)預(yù)警值,因此,根據(jù)設(shè)計(jì)單位的意見,需采取加強(qiáng)監(jiān)測頻率并進(jìn)行坡腳反壓的方案,但施工單位并未按此執(zhí)行。當(dāng)日下午,坡頂裂縫寬度及范圍持續(xù)發(fā)展,南側(cè)坡體中段以西局部出現(xiàn)坍塌,坡面面層橫向拉裂,露出土體,次日清晨,坡頂裂縫寬度累計(jì)變化值已達(dá) 220 mm 左右,總長度已達(dá) 56.5 m(見圖 3)。

圖3 基坑破壞平面示意圖(單位:mm)

此后,監(jiān)理單位立即發(fā)出停工通知,疏散基坑內(nèi)作業(yè)人員,建設(shè)單位組織相關(guān)責(zé)任單位開會(huì)商討對(duì)策,現(xiàn)場照片如圖 4~圖 6 所示。

圖4 基坑坡面破壞總覽

圖5 基坑坡頂裂縫總覽

圖6 帷幕與坡頂之間土體開裂

2.2 事故現(xiàn)場調(diào)查

除了上述明顯破壞,在對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行詳細(xì)踏勘及調(diào)查后,以下幾個(gè)細(xì)節(jié)值得注意。

1)西側(cè)坡頂線與施工臨建之間的硬化地面出現(xiàn)約平行于坡頂線的細(xì)小裂縫,該裂縫最早發(fā)現(xiàn)于事故發(fā)生之前的一個(gè)星期,裂縫距坡頂線距離約 1 倍基坑深度。

2)基坑?xùn)|南側(cè)花壇以北附近地面出現(xiàn)平行于坡頂線的細(xì)小裂縫,該裂縫于事故當(dāng)日清晨巡視時(shí)被發(fā)現(xiàn),裂縫距坡頂線距離約 2.4 倍基坑深度。

3)基坑?xùn)|半段按原設(shè)計(jì) 1∶1.0 坡率法放坡,此部分未發(fā)生坍塌,面層僅有少量裂縫。中段偏西局部坍塌部分未按設(shè)計(jì)坡率放坡,放坡坡率為 1∶0.8,而西端約 5 m 長度范圍放坡坡率僅為 1∶0.7。

4)放坡坡腳處砂土局部堆積隆起,坡腳面層呈鼓脹式破裂。

5)如圖 4 所示,基坑坑底處地下水水位始終難以降至坑底以下設(shè)計(jì)標(biāo)高,導(dǎo)致坑內(nèi)普遍積水,施工現(xiàn)場泥濘不堪。據(jù)了解,在基坑竣工后的 1 個(gè)月里,疏干井不間斷持續(xù)工作,基坑內(nèi)水位未見明顯降低,而基坑西南側(cè)約 40 m 處的水塘水位明顯下降,水位降深約 2 m。施工單位擔(dān)心水塘水位下降引發(fā)糾紛,隨即將基坑內(nèi)抽取的地下水回灌至水塘中。

6)邊坡坡頂線外硬化地面平時(shí)禁止車輛駛?cè)耄马敻浇鼉H臨時(shí)堆放部分砂石及輕型設(shè)備。

通過對(duì)現(xiàn)場的詳細(xì)踏勘及調(diào)查,有助于我們對(duì)事故破壞的原因進(jìn)行剖析。由于現(xiàn)場坡頂附近經(jīng)常堆放砂石及設(shè)備,基坑監(jiān)測點(diǎn)部分破壞,因此,至事故發(fā)生時(shí)監(jiān)測資料部分缺失,只能根據(jù)有限的現(xiàn)場調(diào)查進(jìn)行分析。

3 事故原因分析

3.1 初步分析

從基坑破壞情況來看,截水帷幕內(nèi)側(cè)的坡體頂部發(fā)生了明顯且嚴(yán)重的水平位移,坡面面層橫向拉裂破壞且坡腳處堆積了部分砂土,坡體也必然伴隨豎向沉降。

此次事故中,帷幕與基坑外側(cè)土體緊密相連,并未向基坑內(nèi)側(cè)產(chǎn)生明顯的水平位移,帷幕則與內(nèi)側(cè)土體顯著分離,內(nèi)側(cè)土體產(chǎn)生了類似擋墻一樣傾覆的趨勢(shì)。

由于帷幕內(nèi)側(cè)疏干降水已明顯影響到帷幕外側(cè)的地下水水位,由此可以斷定,基坑截水帷幕已失效,因此,基坑內(nèi)僅有的 8 口疏干井已起不到疏干作用。基坑坑底長期被水浸泡,坑底處地層為砂層,受毛細(xì)作用,土體底部砂層始終處于飽和狀態(tài),抗剪強(qiáng)度必然有所降低,且發(fā)生破壞的部分均未按照設(shè)計(jì)坡率放坡,導(dǎo)致內(nèi)側(cè)土體抗傾覆能力下降,隨著坡腳處盲溝開挖擾動(dòng)及長期降水,坡腳處砂土已然產(chǎn)生了一定變形和破壞。

3.2 建模分析

為了驗(yàn)證上述分析,通過建立有限元模型對(duì)事故基坑做進(jìn)一步分析。

由現(xiàn)場調(diào)查可知,基坑帷幕已經(jīng)失效,在進(jìn)行建模時(shí),需要確定帷幕底部失效的高度h(帷幕底至強(qiáng)風(fēng)化花崗巖巖面的距離)。由于基坑內(nèi)水位基本保持不變,可近似將基坑涌水量等同于抽水量,基坑內(nèi) 8 口疏干井持續(xù)工作,每口井每天抽水量約 72 m3,每天基坑涌水量Q近似等于 576 m3。假設(shè)基坑內(nèi)水位為基底以下 0.1 m,h假定為 0.5 m,水力坡降 5.9/8.95=0.57,根據(jù)達(dá)西定律[7]計(jì)算公式:Q=kAi,576=22×228×h×0.57,h=0.2 m 與假設(shè)h=0.5 m 不符,因此調(diào)整假定的h取值及i值,最終確定h=0.2 m。

由位移增量云圖(見圖 7)所示,基坑帷幕內(nèi)側(cè)坡腳、坡面及坡頂?shù)炔课凰苄宰冃屋^為嚴(yán)重,坡腳處尤為突出,而坡頂線外 1~2.4 倍基坑深度范圍均有不同程度的塑性變形,變形相對(duì)來說較輕,坡頂處水平位移最大(見圖 8),模擬結(jié)果與現(xiàn)場坡頂硬化地面處出現(xiàn)的細(xì)小裂縫及坡頂帷幕附近的巨大裂縫十分吻合。

圖7 總增量位移云圖

圖8 總水平位移云圖

本次建模的目的除了要盡可能地接近和還原現(xiàn)場實(shí)際情況,最重要的是要驗(yàn)證初步分析中提到的基坑破壞關(guān)鍵影響因素——地下水滲流。假設(shè)帷幕進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化花崗巖中 1 m,此時(shí)的截水帷幕處于有效工作狀態(tài),可以得到圖 9 所示的滲流場。地下水繞過帷幕后主要呈水平方向滲流,對(duì)坡腳影響甚微。而在帷幕失效的情況下,如圖 10 所示,坡腳部位成為了明顯的溢出點(diǎn),這與現(xiàn)場情況和初步分析的結(jié)果完全一致。

圖9 地下水滲流場圖

圖10 地下水滲流場圖

由此,帷幕內(nèi)側(cè)的有限土體產(chǎn)生了局部圓弧形剪切破壞,坡腳處成為了最為薄弱的部位(見圖 11)。

圖11 剪應(yīng)力增量云圖

3.3 事故原因總結(jié)

通過現(xiàn)場詳細(xì)調(diào)查及后續(xù)建模分析,此次事故發(fā)生的原因已清晰明了。

1)由于施工單位截水帷幕存在嚴(yán)重的施工質(zhì)量問題,導(dǎo)致基坑內(nèi)外地下水連通。基坑底部為砂層,是良好的透水層,基坑內(nèi)外水頭差本身就比較大,坡腳附近長期施工降水且設(shè)置的碎石盲溝成為良好的地下水溢出通道,長此以往,地下水滲流導(dǎo)致坡體下部砂土顆粒逐漸流失,坡腳部位砂土強(qiáng)度日益降低,最終形成滑動(dòng)破裂面,且未按設(shè)計(jì)坡率放坡,坡體本身自穩(wěn)性沒有保障,綜合作用導(dǎo)致了坡體破壞變形。

2)在事故發(fā)生之前的 3、4 個(gè)月里,基坑內(nèi)地下水難以疏干且基坑內(nèi)降水引發(fā)周邊地下水水位下降已經(jīng)可以從側(cè)面證明帷幕失效,但該現(xiàn)象并未引起現(xiàn)場參建單位的重視,也未對(duì)帷幕進(jìn)行檢測或加固,導(dǎo)致后續(xù)滲流破壞持續(xù)加劇。

3)此次事故中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)坡頂變形裂縫后,施工單位并未按照設(shè)計(jì)中的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行反壓處理,導(dǎo)致基坑在短時(shí)間內(nèi)持續(xù)加劇變形。

4)監(jiān)測單位未能及時(shí)預(yù)警并提供有效的監(jiān)測數(shù)據(jù),現(xiàn)場監(jiān)測點(diǎn)破壞,監(jiān)測工作存在很大漏洞。

4 加固處理方案

由于本次事故并未造成重大破壞和損失,因此,本著安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、方便快捷的原則進(jìn)行如下加固和修復(fù)。

1)為防止坡體進(jìn)一步變形破壞,首先應(yīng)保證坡體的整體穩(wěn)定性,因此,除了對(duì)坡頂堆載進(jìn)行清理外,加固坡腳成為首要任務(wù)。由于坡底中粗砂較密實(shí),原本選定的木樁作為抗滑樁難以靜力壓入,因此,只能選用截面較小的 I16 工字鋼引孔壓入,工字鋼長度 3.0 m,水平間距 0.4 m,間隔施工,壓至風(fēng)化巖巖面,施工后隨即用砂袋進(jìn)行反壓。

2)對(duì)于坡頂帷幕附近的裂縫,首先采用砂石進(jìn)行填縫,坡面已滑塌破損的面層,重新修坡掛網(wǎng),最后統(tǒng)一對(duì)面層及縫隙進(jìn)行噴混凝土處理。

3)由于帷幕失效,受周邊條件限制,重新補(bǔ)打一排帷幕的可能性不大,因此,只能在現(xiàn)狀基礎(chǔ)上對(duì)基坑內(nèi)地下水進(jìn)行處理。除了保持疏干井持續(xù)降水外,基坑坑底開挖寬度約 1 m 的橫向及縱向溝槽,局部回填碎石并安置水泵進(jìn)行明排。

經(jīng)過一系列處理措施,基坑后續(xù)變形得到有效控制,坡體處于穩(wěn)定狀態(tài)。

5 結(jié)語

本次基坑事故雖未造成嚴(yán)重破壞,但依然給我們帶來很多啟示。

1)地下水滲流作為基坑破壞的一種重要因素,應(yīng)當(dāng)引起足夠的重視,截水帷幕依然是控制地下水滲流的有效手段。

2)基坑安全無小事,基坑施工過程中遇到的異常情況應(yīng)當(dāng)引起參建各方的重視,任何一點(diǎn)小問題后期都有可能發(fā)展成為大的安全隱患,及早地解決問題才能防患于未然。

3)近年來很多基坑事故都是因?yàn)槭┕べ|(zhì)量引發(fā)的,基坑工程雖為臨時(shí)性工程,但任何施工環(huán)節(jié)尤其是隱蔽部位的“投機(jī)取巧”,都可能留有安全隱患。

4)土巖結(jié)合部位的水泥土攪拌樁施工,對(duì)施工隊(duì)伍的能力和施工技術(shù)要求較高,在不考慮經(jīng)濟(jì)因素的前提下,高壓旋噴樁截水帷幕封水和入巖效果更優(yōu)。

5)本次基坑修復(fù)及加固措施,解決了安全隱患,效果顯著,可作為類似工程的參考。Q

主站蜘蛛池模板: 欧美午夜在线视频| 中国国产高清免费AV片| 国产在线观看99| 强乱中文字幕在线播放不卡| 亚洲人成网7777777国产| 伊人成人在线视频| 拍国产真实乱人偷精品| 婷婷色丁香综合激情| 毛片免费高清免费| 日韩午夜伦| 无码高潮喷水专区久久| 亚洲免费人成影院| 亚洲免费黄色网| 小说区 亚洲 自拍 另类| 91欧美亚洲国产五月天| 国产麻豆精品久久一二三| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产乱子伦精品视频| 久久婷婷六月| 国产乱子伦无码精品小说| 免费无遮挡AV| 久久综合干| 2021国产精品自产拍在线观看| 精品久久久久久久久久久| 亚洲成a人片| 午夜啪啪福利| 乱码国产乱码精品精在线播放| 孕妇高潮太爽了在线观看免费| 91国内外精品自在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频优播| 久久精品亚洲热综合一区二区| 国产菊爆视频在线观看| www欧美在线观看| 一级毛片在线播放免费观看 | 欧美亚洲欧美区| 美女免费黄网站| 亚洲精品人成网线在线| 中文字幕 欧美日韩| 久久一日本道色综合久久| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 五月婷婷亚洲综合| 国产精品永久久久久| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 精品欧美视频| 毛片视频网址| 久久人妻系列无码一区| 亚洲AⅤ波多系列中文字幕| 日本成人在线不卡视频| 白浆视频在线观看| 色噜噜中文网| 亚洲AV无码久久天堂| 欧美97色| 999福利激情视频| 国产精品区视频中文字幕| 欧美三级自拍| 亚洲另类色| 成人久久精品一区二区三区 | 一本久道久久综合多人| 国产精品男人的天堂| 一本大道东京热无码av| 亚洲美女一区二区三区| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 中文字幕亚洲精品2页| 四虎永久在线| 白浆免费视频国产精品视频| 国产高潮流白浆视频| 日韩专区欧美| 亚洲综合二区| 久久精品中文字幕免费| 国产在线观看一区二区三区| 啪啪免费视频一区二区| 成人欧美在线观看| 91免费国产在线观看尤物| 精品少妇人妻一区二区| 国产精品真实对白精彩久久| 无码人妻免费| 青青草91视频| 在线观看免费人成视频色快速| 欧美亚洲中文精品三区| 国产亚洲精品精品精品| 国产办公室秘书无码精品| 国产人人射|