張偉,徐鋒,劉永睿,于福龍
(1.丹東東方測控技術股份有限公司,遼寧丹東 118000;2.遼寧省科學技術館,遼寧沈陽 110167)
中國煤炭工業協會推動倡導大力發展干法選煤技術,助力煤炭清潔高效發展,以替換落后的人工及重介選煤工藝。現有人工及重介選煤存在低效、人員易得塵肺病、污染嚴重等問題。我國煤礦主要分布于西部地區,干旱缺水是西部的共性,而重介選煤存在高能耗、水污染等嚴重問題。我國大力推進高效、節能、減排技術,干法選煤機可淘汰落后的生產工藝,從源頭上提高煤炭的品質和生產效率,減少能源消耗,降低二氧化碳等污染的排放。但現有的干選機存在煤矸分離率低的難題,影響精煤品質。如何在不影響效率的情況下提高矸石分離率,是我們現階段需要攻克的難題[1-5]。
功能:分離矸石。組成: 噴氣嘴、電磁閥、閥座、氣管、氣源裝置、空氣。
采用X 射線辨識輸送帶上的煤和矸石,判斷矸石的形狀及速度,并開啟對應的噴嘴,通過噴吹高壓空氣來改變矸石移動軌跡,最終實現對矸石的分離。
分選出來的精煤中含有部分矸石沒有分離。
通過功能分析,明確功能對象,掌握組成部分的各種功能,明確各項功能之間的相互作用關系。
a)功能分析——組件分析:當前作用對象是矸石。技術系統是空氣、噴氣嘴、氣管、電磁閥、閥座、氣源裝置。超系統是輸送裝置、X 射線識別系統、矸石料斗。見圖1。

圖1 組件分析
b)功能分析——相互作用分析表,見表1,通過相互作用分析表掌握各組件之間的相互作用關系。

表1 相互作用分析表
c)功能分析——功能模型表,見表2。通過功能模型表,對各組件的功能進行分析,并劃分等級予以評分。

表2 功能模型表
d)功能分析——功能模型分析。通過現場分析和測量系統分析,建立組件模型分析圖,定義組件和超系統組件,如圖2所示,從圖中可以看出矸石為研究對象,在分離矸石的過程中,氣管降低氣體流速,所以氣管對空氣產生有害作用。

圖2 功能模型分析
通過裁剪法,得到方案(1):去除氣管,將閥座和噴氣嘴直連[1-3]。
最終理想結(IFR)是對發明問題的最好解決方案模型。它使系統完全消除了問題,沒有讓系統的參數發生惡化,且對系統的改變最小[4-5]。
最終理想解是解決方案的模型,可以指引我們去解決發明問題。在解決問題之初,先拋開各種客觀限制條件,把最終理想結作為終極追求目標[6]。
以系統的作用對象(又稱制品、目標)入手來定義,定義的IFR 應用“自身”或“自我實現”的字眼[7]。見表3。

表3 最終理想解
通過最終理想解,得到方案如下:
方案(2)用篩分再破碎的方式,將大塊矸石破碎變小。
方案(3)用機械手移除大塊矸石。
方案(4)用機械彈指的方式改變大塊矸石的移動軌跡。
通過系統過去、現在、未來,利用九屏幕法分析系統,如圖3所示。通過對系統資源進行查找,得到如下解決方案[8-9]。

圖3 九屏幕法
方案(5):引入廢棄的細小矸石顆粒,噴吹、撞擊需分離的矸石。
方案(6):增大氣動系統壓力,增加噴吹壓力。
方案(7):增大氣動系統流量,并將電磁閥換成電磁比例節流閥,可根據矸石大小,調整噴吹力。
方案(8):增加可自動跟蹤,自動調整角度的噴嘴。
因果分析是TRIZ 方法中尋找工程問題根本原因的主要工具。通過深入工程問題,層層分析,最終找到關鍵原因[10]。從組件功能模型分析建立因果鏈,造成煤矸的主要原因如圖4所示。

圖4 因果分析
a)運用技術矛盾一,根據因果鏈分析中的1.2.2.1.1,解決的是氣管太長,管路氣壓損失大,導致噴吹力不足的問題。如果將電磁閥至噴嘴的氣管變短,那么管路氣壓損失小,但管路過短,管路折彎費力。將問題模型標準化為對應的39 個通用工程參數:改善的是NO.4 靜止物體的長度,惡化的參數NO.32 可制造性。通過查矛盾矩陣表得出可使用的發明原理有:NO.15 動態特性、NO.17 多維化、NO.27 廉價替代品。根據矛盾分析,可使用NO.17 多維化,利用給定表面的反面[11],得到如下方案。
方案(9):將上下布置的電磁閥按左右布置,可減少下方電磁閥至噴嘴的氣管長度,減少氣壓損失。
b)運用物理矛盾一,解決連接氣管既要長又要短的問題。如果連接氣管長,那么氣管安裝空間充足,但會增加噴嘴噴吹延時時間。如果連接氣管短,那么可以縮短噴嘴噴吹的延時時間,但氣管安裝空間不足。采用條件分離原理得到如下方案[12]。
方案(10):電磁閥分時開啟,長氣管的電磁閥先開啟,短氣管的電磁閥后開啟。
c)運用技術矛盾二,根據因果鏈分析中的1.2.1.1.1,解決的是尼龍管耐壓小,氣動系統壓力小,導致噴吹力不足的問題。如果將尼龍氣管耐壓提高,那么系統壓力可以增高,但尼龍管壁厚增加,安裝空間需更大。將問題模型轉化為對應的39 個通用工程參數:改善的是NO.11 壓力,惡化的參數NO.32 可制造性。通過查矛盾矩陣表得出可使用的發明原理有:NO.1 分割原理、NO.35 參數改變原理、NO.16 未帶到或作用過度原理。根據矛盾分析,可使用NO.1 分割原理,把一個物體分成相互獨立的部分[13],得到如下方案。
方案(11)將氣管集成到閥座內,可以提高管路耐壓,再將閥座分割加工。
方案(12)將尼龍氣管改為鋼管,提高耐壓。
d)運用物理矛盾二,解決氣管耐壓既要小又要大的問題。如果氣管耐壓小,可用PVC 快插氣管,那么安裝空間小,但系統壓力無法提高。如果氣管耐壓大,需用壁厚大的管,那么系統壓力可以提高,但是安裝空間大。采用條件分離原理得到如下方案[14]。
方案(13)將氣管集成到閥座內部。
用物-場分析法對當前系統進行分析并改進當前技術系統的功能。
當前系統物場模型的技術系統是,在煤矸分選機運行過程中,用噴氣嘴將矸石噴吹至矸石箱中,但部分矸石無法落入矸石箱中。當前系統的問題是煤矸石分離過程中效果不理想,矸石無法落入矸石箱中。當前的物S1 是矸石,物S2 是空氣,場F 是機械場。空氣S2 利用機械場F 作用于矸石S1。因為空氣S2 無法利用機械場F 將大塊矸石S1 噴吹分離,所以空氣S2 作用于矸石S1 是一個效應不足的完整模型。
利用76 個標準解引入場S2.1 向符合物場模型進化中的S2.1.1 引入物質向串聯式物場模型進化。增加新的動力場F2 和新物質矸石顆粒或水S3,利用原有氣動場給矸石顆粒或水一個初始動能,再撞擊矸石,改變矸石下降軌跡,得到如下方案。
方案(14)引入生產環節的廢水,噴吹、撞擊需分離的矸石。增加機械場的能量。
利用76 個標準解引入場S5.2 中的S5.2.1,首先應用物質所含有的載體中已存在的場。增加新的場F2第二個噴吹孔,增強噴吹力,改變矸石下降軌跡,得到如下方案。
方案(15)增加新的機械場,雙噴氣嘴,增加噴吹動能。
a)問題分析:開采的煤中含有矸石,在選煤過程中,控制矸石的移動,使矸石與煤分離。
b)確定功能:控制矸石的移動。
c)查找科學效應:查找TRIZ 的功能代碼表,對應的代碼是F6—控制物體移動。對應的科學效應有:磁力、電子力、壓強、浮力、振動等。
d)效應取舍:經過對以上效應的分析,“振動的離析作用和振動的慣性力” 可以改變矸石的移動軌跡。
e)方案驗證:矸石和煤的密度不同,利用帶隔板的振動平臺,低密度的煤在重力作用下沿平臺表面下滑,高密度的矸石在激振力驅動下向遠端運動。
f)解決方案:用振動的方法改變矸石的移動。
根據科學效應庫的分析得到如下方案。
方案(16)利用帶隔板的振動平臺,對不同密度的矸石和煤進行激振,低密度的煤在重力作用下沿平臺表面下滑,高密度的矸石在激振力驅動下向遠端運動。
從綜合成本、可靠性、可維護性、易加工性、創新性5 個方面,進行方案評估與打分。對最終分數最高的方案進行設計。最終方案采用方案1、6、9、10 相結合的方式。
目前改進后的智能干選系統已在河南能化某百萬噸產量的煤礦試用,運行良好。原系統分選效果不夠理想,矸石分離率達到85%,改進后技術指標明顯提升,矸石分離率達到95%,達到了預期效果。
本文基于TRIZ 方法對智能干選機的噴吹機構進行改進,能夠更好地提高矸石的分離率,滿足現場的生產要求,提高精煤比例,提高煤炭品質,提高經濟效益。