徐衛(wèi)東
(南京國盛電子有限公司,江蘇 南京 211111)
ASM2000外延設備,提供比較先進的集成電路外延技術,某些方面達到世界上最新技術發(fā)展的工藝水平[1]。在硅片傳遞過程中,采用“正面、非接觸式”模式,較好地避免了硅片表面缺陷的產生。但是,在這種傳遞模式下,偶有發(fā)生硅片掉落現(xiàn)象。該現(xiàn)象通常發(fā)生在機械手傳遞腔處(圖1)。為了提高掉片故障處理的效率及成功率,提升機臺的標準化程度,保障產品的一致性,優(yōu)化設備參數,提升機臺的可靠性和穩(wěn)定性[2],文章將從硅片傳遞的工作原理開始分析,總結導致硅片掉落的可能原因,供故障排查所用[3]。

圖1 機械手傳遞腔區(qū)域
ASM2000外延設備通過吸盤實現(xiàn)硅片的自動傳遞。硅片傳遞過程中,吸盤利用氣體伯努利原理在硅片正面,沒有直接接觸的情況下將硅片“吸起來”。
吸盤采用吹氮氣的形式將硅片“吸起來”,其下表面有很多氣孔向外吹氣。這樣,在硅片正表面形成高速的氣流,而硅片背面相對無氣體流動。根據氣體伯努利方程,流速越快,壓強越小,而產生的壓力越小。即硅片背面的壓力大于上表面的壓力,當壓力足夠大時,硅片便被“吸起來”了。同樣,根據氣體伯努利原理,通過控制吸盤上各方向的氣體流速,使硅片產生向吸盤腳方向的力,最終硅片穩(wěn)定在吸盤腳處,通過機械手臂進行自動傳送。
具體分析在吸盤取片過程中硅片的受力情況,設定吸盤對硅片的吸力為F吸,硅片重力為G,吸盤腳對硅片作用力為F腳,硅片受到阻力為F阻,如圖2所示。

圖2 硅片受力示意圖
硅片能夠被吸起來,則要求:F吸>G+F腳+F阻(1)
根據式(1),從4個方面分析硅片掉落的可能原因:
(1)吸盤吸力變小;
(2)外界阻力變大;
(3)吸盤腳作用力異常;
(4)硅片重力變大。
根據氣體伯努利原理,吸盤吸力變小即硅片背面與正表明所受作用力的合力變小。即硅片正表明氣流速度減?。ü杵瑑H在移動過程中有一定氣體流速,而機械手動作相對較慢,硅片背面氣流暫不考慮)。吸盤氣流速度可以通過浮子流量計進行監(jiān)控,考慮到浮子流量計后端可能出現(xiàn)漏氣、堵塞現(xiàn)象,需同時監(jiān)控吸盤吹氣壓力。即在一定壓力下,流量應為定值。
下面將進一步分析壓力、氣流變化可能的原因。從氣路圖可以看出,氣路壓力變小有2種原因:
(1)氣路壓力變小;
(2)吸盤吹氣流量變小。
3.1.1 氣路壓力變小
若是主管道氮氣供應的壓力變低,則檢查:這個可能不大,但是也有可能發(fā)生,吸盤管路的主氮氣壓力表在機臺上方,可以用梯子爬上去查看,變小了的話,看看調壓閥能不能調回來,不能就要去氣柜間查看氮氣供應是不是有問題。
若是吸盤吹氣壓力過低,則檢查:硅片的大小要求的吹氣壓力是不同的,吹氣壓力和硅片規(guī)格要求的壓力不吻合的情況下,就需要把調壓閥調到要求壓力。
3.1.2 吸盤吹氣流量變小
在壓力不變的情況下,可以檢查管路流量,根據壓力流量表,查看流量是否有問題,把吸盤管路流量計上的開關推出來,再打開吸盤氣就可以讀出管路流量。
在一定壓力下管路流量是一定的,根據廠家推薦的設置,吸盤吹氣流量變小了就只有2個原因:
(1)管路流量變大,管路漏氣。如果管路氮氣,完全從吸盤孔噴出來,那么吸盤孔沒有順壞的情況下,流量就不會變。那么管路流量變大,就說明氮氣沒有完全從吸盤孔流出來,有漏氣導致吸盤處流量變小,吸力變小掉片。
根據管路安裝情況,漏氣有4個原因:
①接頭漏氣;吸盤吹氣管路上有接頭松動導致漏氣,這個可能性不大,我們可以用扳手把接頭都緊固一遍,順便查看是否有螺絲松動。
②軟管漏氣。手臂進氣孔:此處有一個軟管,用來連接氣路末端和手臂進氣孔。軟管兩頭使用卡子卡在兩端,管子會隨著手臂的旋轉而旋轉,存在漏氣的可能,漏氣只能直接換一根新的。
③吸盤漏氣。吸盤過濾器安裝不到位,導致漏氣,檢查吸盤過濾器安裝是否有問題,重新安裝吸盤。
④手臂漏氣。在其他原因都檢查沒有問題的情況下,那么就要換個手臂,再檢查流量有沒有異常,手臂的關節(jié)動密封的地方高溫烘烤旋轉,時間久了就會有漏氣的可能。
(2)管路流量變小,管路堵。如果管路氮氣,完全從吸盤孔噴出來,那么吸盤孔不變流量就不會變。那么管路流量變小,說明氮氣沒有很順利從吸盤孔流出來,有地方堵,導致吸盤處流量變小,吸力變小掉片。根據上圖管路安裝情況,整個吸盤管路都是比較粗的,有可能堵的地方只有2處:①吸盤過濾器堵。換一個新的過濾器看看流量還有沒有異常。②手臂關節(jié)堵。若是臂管內有異物堵,一般情況下,管路流量變小,有堵的地方都是手臂有問題,手臂關節(jié)處的密封圈老化,旋轉摩擦掉下顆粒,使管路堵塞。
吸盤在轉動的過程中,除了在片架里面空間比較小之外,其他動作的地方空間都比較大,在空氣阻力可以忽略不計的情況下,外界阻力主要就是來自片架對硅片的阻力。也就是硅片被吸起的過程中碰到了片架,導致掉片。其中碰觸可以分為2種:(1)左右碰觸;(2)上下碰觸。
3.2.1 左右碰觸
吸盤伸進片架的時候不居中,導致硅片吸起的過程中碰到片架的左右邊緣(圖3),阻力變大,從而引起掉片的原因有3種:①吸盤調節(jié)不居中;②手臂轉不到位;③手臂左右晃動幅度不一致。
3.將0.5片氟哌酸(含量0.125 g)與3~5 ml蜂膠酊混合后給仔豬灌服,一般連服2~3劑即可。蜂膠酊可用蜂膠溶解在95%的酒精中制成,濃度以20%為宜。

圖3 硅片左右碰觸示意圖
①吸盤調節(jié)不居中。把吸盤伸到片架里面來查看左右是否居中,不居中有2種可能,一是調節(jié)吸盤在片架左右的時候,沒有調好,這時候我們可以先把吸盤左右居中調好。再反復旋轉查看是否有變化,沒有變化的就是當初沒有調好,有變化的話就是下面的原因。
②手臂轉不到位。手臂多次旋轉后轉不到位,導致吸盤不居中碰到片架左右邊緣掉片。初始化就可以轉到位,這個一般都是手臂傳動系統(tǒng)有問題,可以檢查一下皮帶是否松動掉齒,手臂傳動平臺是否松動,電機是否固定不牢。
③手臂左右晃動幅度不一致。手臂伸進片架后是居中的,但是在伸縮的過程中左右晃動的幅度不一致,比如往左晃動得比右大,這需要多次伸縮仔細觀察。這種情況一般是齒輪箱有異常,需要重新安裝齒輪箱或者更換新的齒輪箱。
3.2.2 上下碰觸
當吸盤伸進片架的時候,吸盤腳露出硅片1 mm左右,硅片吸起后和片槽之間的間隙,是硅片在片槽的中間稍微偏上一點(圖4)。吸盤和硅片的間隙過大或者過小,都會導致硅片吸起的過程中,碰到片架的上下邊緣,阻力變大,從而引起掉片。

圖4 硅片上下碰觸示意
依據此時相接觸的備件來分析,上下碰觸的原因有4個:①片架水平異常;②吸盤水平異常;③片架高度異常;④手臂高度發(fā)生變化。
下面詳細分析這4個原因的解決辦法:
①片架水平異常。片架前后左右水平,要求絕對水平,放上水平儀查看是否水平,不水平的話,調整水平。當片架左右水平不好時候,硅片吸起的時候,水平高的一邊碰到片架上方,導致掉片。當片架前后水平不好的時候,硅片縮回去的時候,片架里頭水平低,硅片碰到片架上邊緣,片架里頭水平高,硅片碰到片架下邊緣。
②吸盤水平異常。吸盤在片架里面的水平要求,左右絕對水平,前頭可以稍微高一點。當吸盤水平異常的時候和片架水平異常一樣,會導致硅片吸起來縮回去的過程中碰觸片架上邊緣或者下邊緣。
③片架高度調節(jié)異常。片架高度異常,將會直接導致硅片吸起的時候,碰觸片架上下邊緣掉片。一般2種情況會導致片架高度異常:片架高度調節(jié)不到位,片架升降系統(tǒng)異常。若是片架高度調節(jié)不到位,則檢查:重新按要求調整片架高度,使硅片吸起后在片槽的中間偏上一點,并把掃描硅片的激光探頭調好,使硅片在片槽中間顯示(圖5)。若是片架升降系統(tǒng)異常,則檢查:如果重新調好片架高度后,升降幾次片架高度又有變化,那么就可能是升降系統(tǒng)這里有問題了??梢圆榭磦鲃酉到y(tǒng)有無異常,電機是否損壞需要更換。

圖5 第13檔硅片掃描顯示
④手臂高度發(fā)生變化。手臂高度變化,一般都是手臂下垂。下垂的原因有3點:不正常高溫烘烤下垂;質量差;使用久了自然下垂。
不正常高溫烘烤下垂的處理:程序設置不合理,導致手臂受到高溫烘烤的時間長,冷卻時間又比較短,手臂這樣工作負荷比較大,傳片實驗可以明顯看到手臂下垂,這就需要更改程序設置。
質量差的處理:運行程序正常,但是傳片實驗后發(fā)現(xiàn)手臂下垂了,而且冷卻后又恢復高度,這樣的手臂就是質量不好,建議更換。如果冷卻后高度沒有恢復,那么重新調整片架高度,再做傳片實驗,確定手臂高度不再變化了,那就沒有問題,如果手臂有下垂且可以恢復,那么這個手臂就不能用。
使用久了自然下垂的處理:一個手臂是有使用壽命的,長時間使用后,關節(jié)磨損,手臂長期經過高溫烘烤,會受損,這樣的手臂下垂,只有更換新手臂使用了。
吸盤腳起到穩(wěn)定硅片的作用,平衡吸盤對硅片向后的拉力,吸盤腳長期和硅片碰觸表面會受損,當吸盤腳上有一個小凹口的時候,硅片吸起的過程中被小凹口卡住導致掉片(圖6)。

圖6 硅片被吸盤腳卡住示意圖
吸盤腳表面有磨損后需要更換,最后需要用專用工具測試,吸盤腳高度安裝是否符合標準。
吸盤吸力最主要的就是克服硅片的重力,吸盤流量的大小是根據硅片的大小來設置的,如果某個硅片的重力偏大,吸力不夠就會導致掉片。不過這種可能性很小,一般硅片只有微觀的缺陷,重力大小不會相差太大,所以這個原因可以暫不考慮。
還有一種可能就是硅片翹曲,表面不平需要的吸力增大,變相等于重力增大,這時可以通過幾何參數設備測量幾何參數來確認硅片是否翹曲。
綜上所述,單片機臺機械手穩(wěn)定裝取片的影響因素,可從硅片受到的4個作用力出發(fā)分析,得出4個原因:(1)吸盤吸力變?。唬?)外界阻力變大;(3)吸盤腳作用力異常;(4)硅片重力變大。
掉片故障發(fā)生后,排查原因從機臺設置到人為調試,最后考慮備件質量原因,影響裝取片的因素,文章僅以問題產生的現(xiàn)象,對原因進行不斷分析,得出結論后采取相對的解決方案,取得了較好調整結果,不排除還有其他偶發(fā)因素。