王天柱
(中檢集團公信安全科技有限公司,山東 棗莊 277000)
陳蠻莊煤礦3601 工作面位于3600 膠帶上山、3600 軌道上山以東,3204 工作面采空區以南,DF40 斷層以西,井田邊界保護煤柱、3 層煤露頭煤柱以北。
3601 工作面走向長1256~1291 m,平均1273 m;傾向長116~146 m,平均130 m。工作面開采石炭-二疊系山西組三層煤,煤層傾角27°~36°,平均32°。煤層總厚2~3.5 m,平均厚度2.8 m,屬結構簡單較穩定的中厚煤層,普氏硬度系數f=0.18。
3601 工作面采用走向長壁后退式一次采全高采煤方法,工作面回采至870 m 處在53#~64#支架前方煤壁揭露F4 正斷層,斷層落差為2.0 m,傾角為52°,斷層侵入煤體后造成上下盤煤體出現空間位移,增加回采難度。

表1 3601 工作面回采的3#煤層頂底板巖性表
3601 工作面揭露斷層后,工作面采用前行破巖法過斷層,但是通過實際應用效果來看,強行破巖過斷層時主要存在以下問題:
1)采煤機磨損嚴重。以往強行破巖過斷層時,當工作面回采在斷層上盤時需破上盤直接頂細砂巖,巖體硬度高、破巖量大,導致采煤機截齒磨損量大、截割電機負荷大。統計發現,工作面前行破巖推進6.0 m 共計磨損截齒129 個,截割電機燒毀一臺,直接經濟損失47.2 萬元。
2)采空區遺煤量大。3601 工作面采用強行破巖過F4 斷層,上盤煤柱損失量大,每回采一刀留底煤量達75 t,隨著工作面推進遺留的底煤直接甩入采空區內,造成采空區遺煤量大,很容易造成采空區發火現象。同時,下盤煤柱回采時矸石量大,增加了原煤洗選負荷。
3)回采效率低。由于受斷層影響,工作面過斷層區圍巖破碎嚴重,支架在斷層區移架困難,煤壁片幫嚴重,端面距加大,導致工作面過斷層時推進速度慢,平均回采速度不足1.4 m/d,且回采安全系數低,斷層區局部支架出現倒架、歪架現象。
為了解決傳統回采工藝主要存在的問題,提高斷層區煤柱回采效率,決定對斷層區回采工藝進行優化,提出了俯斜回采工藝[1-5]。
1)3601 工作面下行割煤超前斷層25 m 開始俯斜回采,回采俯角為5°,進入俯斜回采區域時調整采煤機上滾筒掃煤高度及掃底深度,使工作面底板以5°下山角布置。如圖1。

圖1 3601 工作面過F4 斷層俯斜回采剖面示意圖(mm)
2)俯斜回采時,需留斷層下盤頂煤,預留最大厚度為2.0 m,俯斜段采煤機切割深度為0.5 m,當采煤機俯斜回采25 m,揭露斷層上盤煤體頂底板后,再次調整采煤機割煤角度,以近水平角度回采。
3)由于俯斜回采時需破斷層下盤底巖,底板巖體為細砂巖,巖體單軸抗壓強度為40~50 MPa,巖體硬度高,采用采煤機割煤時破巖難度大,很容易造成采煤機損壞現象,決定對底巖采用松動爆破破巖法。
4)當工作面俯斜回采10 m 后,底巖厚度達1.0 m 時,對底板巖體布置一排松動爆破孔,爆破孔深度為1.0 m,直徑為35 mm,爆破孔與底板成80°夾角布置,布置間距為1.5 m。
5)松動爆破鉆孔施工完后,對鉆孔內安裝礦用抗水性乳化炸藥,每個鉆孔填裝一支(裝藥量為300 g),以及一支毫秒延期電雷管,鉆孔孔口采用水炮泥進行封堵嚴實,封堵深度不低于0.5 m。
3601 工作面過斷層區采用俯斜回采時需預留下盤煤體頂煤,頂煤厚度在0~2.0 m,而回采的3#煤層屬于石炭系煤層,煤層結構復雜、穩定性差,預留頂板難度大,很容易出現頂煤垮落現象,威脅工作面安全高效回采,應對俯斜段頂板采取聯合支護技術。
1)3601 工作面俯斜回采前,在35#~53#支架(30 m 范圍內)前方煤壁施工一排注漿鉆孔,鉆孔垂直煤壁布置,深度為3.0 m,直徑為45 mm,鉆孔布置在俯斜頂板線上方0.3 m 處,鉆孔上挑角為3°,同一排以5°俯角依次布置,布置間距為3.0 m。
2)鉆孔施工完后,對鉆孔內安裝中空結構注漿花管。注漿花管采用直徑30 mm 無縫鋼管焊制而成,長度為3.0 m,底端頭為實芯結構且為削尖狀,削尖長度為0.5 m。花管四周均勻布置3 排注漿小孔,孔間距為0.5 m。
3)注漿花管安裝到位后,在孔口處安裝錐形止漿塞,然后在花管端頭依次安裝法蘭盤、注漿軟管、注漿混合槍以及專用注漿泵。注漿材料采用聚氨酯與催化劑混合漿液,注漿材料固化時間為45 s,反應溫度為87 ℃。凝固體抗壓強度為68 MPa,黏接強度為7.4 MPa。
4)注漿壓力為3.0 MPa,注漿完成后注漿花管兼做管棚支護,實現管棚與注漿協同支護。工作面俯斜回采時支架頂梁與管棚支護體緊密接觸,采用帶壓擦頂超前移架方式。
1)柔性纖維鋪設在俯斜段頂板上,使用的柔性纖維網采用聚氨酯材質編織袋交錯編制而成,纖維網型號為PET400×400MS 型,每卷纖維網長度為30 m,寬度為20 m,纖維網格為100 mm×100 mm。纖維網縱向抗拉強度為450 kN/m,橫向抗拉強度為420 kN/m,纖維網拉斷伸長率為12%,質量為3.5 kg/m2。
2)柔性纖維網安裝時,先在網的縱向邊上穿拉一根直徑為16 mm 鋼絲繩,鋼絲繩兩端分別固定在支架立柱絞盤上,通過手動轉動絞盤使纖維網升起,然后在支架前探梁前方0.5 m 處施工錨桿進行固定,錨桿布置間距為2.0 m。
3)柔性纖維網固定后,工作面在回采時將纖維網卷起,并通過鋼絲繩固定在頂梁下方。當工作面回采一個循環時及時下放纖維網然后進行移架,當工作面回采推進2.0 m 時及時進行固定。如圖2。

圖2 3601 工作面柔性纖維網鋪設示意圖
1)為了進一步提高俯斜段頂板整體穩定性,對俯斜段頂板施工邁步式組合錨索。組合錨索主要由鋼托盤和錨索組成,鋼托盤長度及寬度為0.5 m,托盤上布置3 個錨索支護孔。錨索長度為4.0 m,直徑為21.8 mm。
2)第一排組合錨索布置在斷層俯斜段架前1.0 m 處,組合錨索布置間距為3.0 m,俯斜段頂板每排布置10 組組合錨索。工作面推進2.0 m 后施工第二排組合錨索,相鄰兩排成邁步式布置。
1)提高了斷層煤柱回采率。與傳統強行破巖法相比,采用俯斜回采工藝后減少了斷層區破巖量,煤柱回采率提高至95%以上,通過計算可增加煤柱回采量達0.97 萬t。
2)降低采煤機故障率。俯斜回采減少采煤機破巖量1420 m3,避免了采煤機破巖時出現截齒磨損、截割電機燒毀等機電事故。工作面在后期回采過程中共計磨損截齒27 個,未出現截割電機燒毀事故。
3)加快了工作面回采速度。采用傳統強行破巖法過斷層時,由于破巖量大,工作面推進速度慢,平均回采速度不足1.4 m/d,而俯斜回采工藝減少了破巖量,加快了工作面回采速度,平均回采速度提高至5.6 m/d。
通過對3601 工作面俯斜段頂板采取聯合控制技術后,工作面在后期回采過程中未出現工作面頂板及煤壁破碎、片幫現象。實測端面最大空頂距為0.5 m,最大片幫深度為0.8 m,頂煤預留效果好,在35#~40#支架處頂板出現局部破碎,但不影響工作面支架正常推移。
通過對3601 工作面過F4 斷層期間回采工藝的優化,解決了綜采工作面傳統回采工藝過斷層回采效率低、速度慢、破巖量大等問題;對俯斜段頂板采取聯合控制技術后,控制了受構造應力影響工作面端面距加大、煤壁片幫嚴重等應力顯現現象,保證了工作面安全快速推進,取得了顯著應用成效。