徐振哲
(龍口煤電有限公司,山東 龍口 265700)
龍口煤電有限公司供電部35 kV 副井變電站主要為梁家煤礦提供礦用電源,采用以主變為備用電源投入對象的備自投方案。在以往備自投的調試工作,都采用離線模擬的方式進行,而實際備自投的應用場景下,始終沒有比較好的調試方式,接線完成后直至備自投投運,也無法準確確認備自投的動作可靠性和準確性。本文主要提供一種備自投在線校驗方法,解決現場備自投裝置的運行檢修問題。
副井變電站安裝兩臺雙繞組變壓器,一用一備,主變低壓側為單母線(分段)接線,正常情況下,一臺主變運行、另一臺主變熱備用,由一臺備自投裝置實現兩臺主變的備自投方案。
以1#主變運行、2#主變備用為初始運行狀態說明。正常運行時,兩臺主變高壓側均有壓, 1DL、4DL 在合位,2DL、5DL 在分位,備自投處于圖1狀態。

圖1 1#主變運行、2#主變備用
當1#主變自身或上級站故障導致低壓側母線失壓時,備自投檢測1#主變低壓側無流、2#主變高壓側有壓,則延時T1 同時跳開1DL、4DL,確認開關跳閘成功后延時T3 合2DL,確認2DL 合閘成功后延時T4 合5DL,主變低壓側母線恢復正常供電,此時2#主變運行、1#主變備用,備自投處于圖2狀態。

圖2 2#主變運行、1#主變備用
當2#主變自身或上級站故障導致低壓側母線失壓時,備自投動作,動作成功后1#主變運行、2#主變備用,即備自投重新處于圖1 狀態。可見,主變冷備用的圖1 和圖2 兩種具體方案之間是可以相互轉換的。
根據35 kV 副井站兩臺變壓器的實際運行狀況(一主一備),實際模擬正常運行變壓器失壓跳閘的方式。在無任何閉鎖條件的情況下,讓備自投可靠動作,并讓實際狀態下的備用變壓器高低壓兩側負荷開關,在試驗位置正常合閘,稱之為主變備自投在線調試。此方式可以無限接近實際備自投動作情況,讓備自投的調試更精確、更可靠。
3.1.1 放電條件(或者有告警信號)
1)有裝置閉鎖信號:開入點E11 引入兩個閉鎖點,一是從本體保護裝置3322EA 引入手跳閉鎖(B31、B32,保持時間短,一瞬間);二是高后備保護動作閉鎖,3331EC 裝置(E25、E26 保護跳,不復歸,點位一直通著)。
2)備自投投入開關處于退出位置。
3)604 處于合位。
4)T4(0.2 s)內603 跳閘失敗。
5)T10(0.2 s)內302 合閘失敗。
6)斷路器位置異常:正常位置603 合位,301合位,母聯合位,604 分位。604 位置模擬為分位,電流未短接,會有告警信號。
3.1.2 充電條件(1#主變運行,2#主變備用)
延時15 s 內滿足母聯處于合位置(開入9-合位繼,E19 引入正電源,母聯永久合位),603 處于合位置(開入2,E12 用模擬器引入正電源),604 處于分位置,且兩段母線均有電壓,備自投壓板處于投入位置,無其他放電條件。
3.1.3 啟動條件
備自投自動條件為兩段母線均無壓、進線均無電流。調試時,將603 電流短接,拉開兩段進線開關柜內二次電壓空開,運行燈開始閃爍,則備自投啟動,進入動作過程判斷。
3.1.4 模擬過程
拉開兩段進線開關柜內二次電壓空開后,T2(2.5 s)內,手動拉開603 模擬開關,備自投裝置內603 開入信號由1 變為0。此時302 和604 合閘壓板解列狀態,用萬用表測量壓板下端對地電壓,變成+110(瞬時),然后投入302 和604 合閘壓板。重復上述動作,經T6(0.1 s)合上302 開關,再經過T11(0.1 s)合上604 開關,302 和604 能正常合閘,備自投動作完成。
3.2.1 放電條件(或者有告警信號)
1)有裝置閉鎖信號:開入點E11 引入兩個閉鎖點,一個是從本體保護裝置3322EA 引入手跳閉鎖(B31、B32,保持時間短,一瞬間);二個是高后備保護動作閉鎖,3331EC 裝置(E25、E26 保護跳,不復歸,點位一直通著)。
2)備自投投入開關處于退出位置。
3)603 處于合位。
4)T4(0.2 s)內604 跳閘失敗。
5)T10(0.2 s)內301 合閘失敗。
6)斷路器位置異常:正常位置604 合位,302合位,母聯合位,603 分位。603 位置模擬為分位,電流未短接,會有告警信號。
3.2.2 充電條件(2#主變運行、1#主變備用)
延時15 s 內滿足母聯處于合位置(開入9-合位繼,E19 引入正電源,母聯永久合位),604 處于合位置(開入3-2DL,E13 用模擬器引入正電源),603 處于分位置,且兩段母線均有電壓,備自投壓板處于投入位置,無其他放電條件。
3.2.3 啟動條件
備自投自動條件為兩段母線均無壓、進線均無電流。調試時,將604 電流短接,拉開兩段進線開關柜內二次電壓空開,運行燈開始閃爍,則備自投啟動,進入動作過程判斷。
3.2.4 模擬過程
拉開兩段進線開關柜內二次電壓空開后,T2(2.5 s)內,手動拉開604 模擬開關,備自投裝置內604 開入信號由1 變為0。此時301 和603 合閘壓板解列狀態,用萬用表測量壓板下端對地電壓,變成+110(瞬時),然后投入301 和603 合閘壓板。重復上述動作,經T6(0.1 s)合上301 開關,再經過T11(0.1 s)合上603 開關,301 和603 能正常合閘,備自投動作完成,如圖3。

圖3 備自投裝置事件報告
3.2.5 功能檢驗
試驗車間定期通過裝置定值及功能校驗內容,在一般情況下,可結合有關回路的檢驗驗證裝置功能,可不再進行定值校驗;在定檢周期內進行過軟硬件升級,未進行過完整試驗的,或結合定檢進行軟硬件升級時,定檢時應逐項檢驗,確保功能正常。
3.2.6 備自投帶負荷傳動試驗
按照規范要求,備自投裝置在回路檢查及功能校驗正確,具備傳動試驗條件后,必須進行完整的帶負荷傳動試驗。
使用真實的備用進線開關+模擬運行進線故障跳閘的方式,同時拆掉備自投控制運行回路的跳閘接線,用模擬器模擬運行開關的狀態,手動模擬主進線故障跳閘,讓備用開關在試驗位置真實動作投運,更接近于實際投運方式,改變了以往完全模擬動作的試驗方式。
1)采用在線調試方式,可以無限接近實際備自投運行狀態和動作形式,試驗結論可靠、準確,具有效力。
2)備用合閘的主變兩側開關手車實際位置為試驗位置,合閘動作后,安全可靠,不會造成其他誤動。
3)運行的主變兩側開關,跳閘回路未接入備自投,跳閘和合閘位置指示均采用模擬指示,可以有效避免運行開關柜的誤動作,真正做到了備自投調試的零誤動。
通過分析變壓器高低壓側分段斷路器備自投原則、方式和動作過程,龍口煤電有限公司供電部針對煤礦供電的需要,在35 kV 主井變電所和副井變電所使用了變壓器自投,從近年模擬試驗情況和投入運行后的實際動作結果來看,備自投均能正確動作,確實提高了供電可靠性。試驗結果表明對變壓器在線調試備自投原則、方式和動作過程是合理的、安全的。