■ 方滔/中國南方航空股份有限公司工程技術分公司
A330 飛機客艙增壓空氣的主要來源是發動機壓氣機引氣,它是飛機正常飛行時的主要氣源。為了減少發動機引氣系統供氣參數的波動,在發動機壓氣機的引氣管路上設置了相應的控制和調節裝置,從而使飛機在飛行的各階段和地面工作時引氣系統的供氣壓力、溫度及流量都在規定范圍內。
如圖1 所示,發動機引氣從中壓級或高壓級壓氣機引出后,需要經過壓力調節活門(PRV)調節壓力后才向下游供壓。PRV 是電控氣動式活門,它同時關聯一個電磁閥(THS),兩者之間由3號引氣感壓管(S/L3)相連。當電磁閥接收到引氣監控計算機(BMC)或發動機引氣電門、發動機火警信號時,THS通電,連接PRV 的3 號感壓管通向大氣,PRV 關斷。當PRV 上游沒有引氣壓力時,PRV 蝶形活門靠彈簧的預載荷保持在關位。當PRV 上游引氣壓力達到8psi 時,活門完全打開,直到上游引氣達到調節壓力限值52psi后開始調壓,活門從全開位關小,調節引氣壓力至44 ~52psi。

圖1 發動機引氣系統的工作原理圖
當PRV 出口壓力≥60psi 且超過15s 時,BMC 將發送保護性關閉指令,PRV 關閉。如果PRV 故障無法調節導致壓力大于85psi 時,下游超壓活門(OPV)會從打開狀態轉為關閉狀態,直至壓力恢復到52psi 時OPV 才再次打開。
PRV 出口壓力傳感器(Pr)通過1號引氣感壓管(S/L1)探測PRV 下游壓力,給BMC 提供壓力數據用于控制PRV,同時用于駕駛艙系統頁面上的預冷器進口壓力指示。
某航空公司A330 飛機在2021 年發生一起引氣系統故障事件,飛機在起飛后出現“AIR ENG 1+2 BLEED FAULT”信息。機組向管制申請保持低高度處置,管制指揮保持高度2100m,雷達引導至海上等待。機組按FCOM程序進行復位,左發引氣復位無效,右發引氣恢復正常,隨后機組決定返航。
飛機落地后,機務檢查航后報告有關聯故障信息:PRESS REG-V(E1-4001HA) /SOL(7HA1)/SENSE LINE和PRESS REG-V(E2-4001HA)/SOL(7HA2)/SENSE LINE,參考排故手冊(TSM)36-11-81-810-908-A 和36-11-81-810-913-A,執行了雙發PRV 的健康測試,確認活門卡阻無法正常打開;嘗試人工轉動PRV,發現活門有明顯的摩擦感。后續更換雙發PRV,檢查感壓管路正常,執行高功率引氣系統測試正常。
參考圖2,對飛機的快速存儲記錄器(QAR)數據進行譯碼分析,確認飛機在地面起飛推油門時,雙發引氣壓力持續飆升,均超過60psi 且持續時間超過15s,左發引氣壓力最高達到87psi,右發引氣壓力最高達到62.5psi,BMC發出保護性關閉指令,雙發PRV 關閉。由于雙發PRV 無法有效調節引氣壓力,PRV 出口壓力超限,引起雙發引氣故障。

圖2 QAR數據譯碼
拆下左發PRV 送修,修理車間反饋活門運動有卡阻且調壓功能測試失敗,這與在翼故障現象一致,進一步分解發現活塞和蝶閥軸承存在腐蝕,如圖3 所示。

圖3 左發PRV活塞(左)和蝶閥軸承(右)
拆下右發PRV 送修,修理車間反饋調壓功能測試輸出壓力超標,進一步分解發現蝶閥軸承外表面存在點腐蝕。
根據修理反饋,可以得出故障原因為活門腐蝕。
本次故障發生在飛機停放后執行的首個航班,飛機在廣州停放了28天。在執行航班前,按照飛機維護手冊(AMM)中關于飛機停放的恢復程序,執行了慢車引氣系統測試,測試正常。
在飛機停放期間有多次連續性降雨,氣候較為潮濕。由于AMM 停放程序規定飛機停放每滿1 個月才運轉1 次發動機,因此本次飛機停放期間沒有運轉過發動機,導致活門一直處于高濕度環境下,加快了活門腐蝕進程。雖然在執行航班前慢車引氣測試正常,但是慢車引氣測試不涉及PRV 動態調壓功能的測試,因此在飛機恢復運行前需要執行高功率測試引氣系統,才能確認引氣系統的動態調壓功能是否正常。
2020 年1 月 至2022 年8 月,因 疫情原因,受國內外航班運行限制,國內航空公司寬體機隊普遍存在運力過剩,導致經常有寬體機處于停場狀態。某航空公司A330 機隊2020 年非計劃拆下55 個PRV,2021 年非計劃拆下54個PRV,2022 年1 ~8 月非計劃拆下30 個PRV。近3 年PRV 故障時刻的統計如表1 所示,從中可以看出,PRV 在飛機停場期拆換占比較大,飛機停場對PRV 的影響很大。

表1 PRV故障時刻分布
1)對于進入停放的飛機尤其是停放在南方濕度較高地區的飛機,建議在飛機停放期間每7 天的地面檢查程序中,增加慢車操作測試引氣系統的任務,以減緩飛機停放期間PRV 腐蝕的進程,使引氣部件保持干燥。
2)對于進入停放的飛機,無論停放時間長短,建議在飛機恢復運行前統一執行高功率操作測試引氣系統;在進行高功率測試引氣系統時,建議循環兩次推油門動作,以確認在推油門期間PRV 的動態調壓功能正常。
發動機引氣系統屬于飛機關鍵系統,在飛機的運行中扮演重要角色,是飛機客艙增壓空氣的主要來源。本文對飛機停放引起的發動機引氣壓力調節故障進行了分析,并給出了維護建議,可為航空公司預防這類故障提供參考。