王興輝
(中車石家莊車輛有限公司 工藝技術部, 河北 石家莊 051432)
目前70 t級敞車是國內運輸煤炭的主要自備車型,端梁是其底架組成的重要零件,每車配有2種端梁。2種端梁外形尺寸相同,不同之處是端梁I比端梁II多1個φ17 mm的孔,端梁結構如圖1所示,材料為Q450NQR1高強度耐候鋼,該鋼的抗拉強度Rm≥550 MPa[1],中間點畫線處允許拼接。

圖1 端梁Ⅰ結構
根據圖1的端梁圖樣,利用中性層展開法[2]確定其展開圖,如圖2所示。

圖2 端梁Ⅰ展開圖
由圖1可知,端梁料厚6 mm,總長2 860 mm,最寬處405 mm,上面有6×φ21.5 mm(鉆孔時鉆φ20 mm,組裝時擴孔為φ21.5 mm)、5×φ17 mm(端梁II有4個)、1×φ76 mm的孔,左右兩邊的彎曲部分對稱,上下兩邊的彎曲部分不對稱,上邊是高度(5±1)mm、寬度35 mm乙字彎,下邊的中部有一個240 mm×320 mm的缺口,缺口兩側為高度70 mm的直角邊,且直角邊的彎曲線為乙字形,乙字形兩端分別為60 mm和140 mm的水平直邊,兩水平直邊之間為斜邊,屬于大型不規則復雜彎曲成形件。成形該零件考慮以下3種工藝方案[2-4]。
方案1:將端梁從中間雙點劃線處斷開,分為左、中、右3段,分別制作,然后將3段組裝焊接,再將焊縫打磨平整。
方案2:數控切割外形及φ76 mm內孔→搖臂鉆鉆孔→液壓機彎曲乙字彎→彎曲機彎曲高度為70 mm直角邊2次→中間140 mm水平直邊部分熱成形2次→兩端60 mm水平直邊部分熱成形2次。
方案3:數控切割外形及φ76 mm內孔→搖臂鉆鉆孔(6×φ20 mm、5×φ17 mm(端梁II 4×φ17 mm))→液壓機1次彎曲成形。
從3種成形工藝方案的總工步數、材料利用率、零件成形質量、生產效率等方面進行對比分析,結果如表1所示。

表1 端梁成形工藝方案對比
從表1可以看出:方案1的優點是材料利用率較高、工裝費用較低、投產周期較短,缺點是總工步、總工位、總工時、工裝數量、周轉次數多,勞動強度和占地面積大,零件成形質量一般,效率低;方案2的優點是工裝費用較低、投產周期較短,缺點是總工步、總工位、總工時、工裝數量、周轉次數較多,勞動強度和占地面積較大,材料利用率、零件成形質量一般,效率較低;方案3的優點是總工步、總工位、總工時、工裝數量、周轉次數少,勞動強度和占地面積較小,零件成形質量和效率高,缺點是材料利用率一般,工裝費用較高,投產周期較長。
綜合考慮3種方案的優缺點,在初期試制和小批量生產時采用方案2,在后期大批量生產時采用方案3,并設計制造了1副端梁1次彎曲成形模。
端梁1次彎曲成形模的結構如圖3所示[5-8],將上、下模座設計為外形靈活且剛性好的鑄造結構,將上、下模成形部位設計為鑲件結構,鑲件材料選用Cr12MoV模具鋼,熱處理硬度為58~62 HRC[9-10],可以保證鑲件的強度和耐磨性,延長模具的使用壽命。根據鑲件結構的設計原則[2],將上、下模分成48塊鑲件,其中通用直鑲件12、13各20件,下模鑲件14、15和上模鑲件18、19各2件。為了保證在進行直角邊彎曲之前耐磨板3已經導入耐磨板11一定的深度,將下模座設計為有耐磨板一側比直角邊側在水平方向高出30 mm。

圖3 端梁彎曲成形模
模具工作時,首先將數控切割及鉆孔后的板料放在下模的支承板5上,并靠緊定位塊9和定位板16,然后上模下行,耐磨板3導入耐磨板11上,上模繼續下行,上模直角邊鑲件與板料接觸,并與支承板5一起將零件夾緊,此時耐磨板3已導入耐磨板11中15 mm深并與其豎壁緊貼,可以阻止上模座1和下模座8在受到彎曲產生的側向力后發生水平移動,保證在板料彎曲時,上模座1和下模座8運行的穩定性和準確性。上模繼續下行,完成直角邊彎曲預成形,再下行完成乙字彎成形及直角邊校正,然后上模上行,在彈簧的作用下支承板及彎曲成形后的端梁被頂起,將端梁從模具上取出,完成了1件端梁的彎曲成形。
2.2.1 通用直鑲件設計
由于通用直鑲件12鑲在U形槽中,為了安裝方便,在底部倒角C3 mm;為了后續維修拆卸方便,在鑲件兩端增設2個M12 mm螺紋孔,螺紋孔的作用是當鑲件上的3個螺釘拆卸后,鑲件不易從U形槽中取出時,可以將2個M12 mm螺釘擰入螺紋孔,擰到底部繼續向下擰,即可將鑲件從U形槽中頂出,將磨損的鑲件拆下,如圖4所示。

圖4 通用直鑲件
2.2.2 抗側向力及導向結構設計
(1)上、下模組件的抗側向力及導向結構設計。由于端梁在彎曲時,先是單側的直角邊彎曲,另一側并沒有對應的直角邊彎曲,此時上模組件會受到單側彎曲產生的側向力,側向力與模具沖壓方向垂直[11],在側向力的作用下,根據力的相互作用原理,上、下模組件會產生相反方向的位移,導致直角邊彎曲間隙增大,不能保證彎曲質量。上模繼續下行彎曲乙字彎時,會導致乙字彎上、下模間隙變小,無法完成乙字彎成形;除此之外,由于在彎曲過程結束時,側向力達到的最大值約為彎曲力7倍(N側向力max=6.67F彎曲力)[11],上模受到巨大側向力后位移過大,超出上模壓板范圍,上模還有掉落的風險,對安全生產造成不利影響。為了解決上述問題,須平衡側向力,將上模受到的側向力轉移到下模,使側向力轉變為整個系統的內力。設計模具時,在與直角邊相對應的另一邊上、下模座上分別增加平衡側向力的耐磨板3、11各2件[12],耐磨板3為矩形結構,設有導向臺,導向臺長滑動面設有半徑為R2.5 mm且相互交叉的油槽,下部設有R8 mm的圓弧,兩側及上部設有C2 mm倒角;耐磨板11設有與導向臺滑動配合的U形導向槽,U形導向槽的3個側面均為導向面,導向面的上部三邊均設有R8 mm的圓弧,相鄰的2個導向面均垂直設置且在垂直交叉處設有φ5 mm的避讓孔,在較長導向面設有半徑為R2.5 mm且相互交叉的油槽。二者結構簡單、加工方便導向精度高,其二維結構和實物如圖5所示。上、下耐磨板之間為滑動配合,分別通過螺釘固定在上、下模座上,拆裝方便,易于后期調整;為了保證耐磨板的耐磨性和防沖擊能力,二者均采用T8工具鋼制作,且在其導向面均布石墨點,不僅避免了二者之間的粘結磨損,而且提高了導向面的耐磨性[8];除了平衡側向力,耐磨板3、11還具有導向和定位作用,保證上、下模之間間隙和左右兩側的安裝對稱性。

圖5 耐磨板二維結構及實物
(2)前定位裝置抗側向力設計。由于單側的直角邊彎曲時,零件會產生向相對一側(乙字彎側)的側向力,導致其定位裝置被擠壓,將定位裝置設計為定位塊,且背靠下模座,讓下模座的側面承受直角邊彎曲時零件對定位裝置產生的側向力[12]。端梁成形過程中,定位塊每次都受到滑動摩擦,為了增加定位塊的硬度和耐磨性,定位塊采用Cr12MoV材質,熱處理硬度為58~62 HRC。為了減少在下模側面鉆孔數量以及減少模具鋼的使用量,降低模具制造難度和成本,也為了方便調整前后相對定位尺寸,需要在定位塊和下模座之間增加定位塊墊板,材質為Q235A,且將定位塊墊板焊接在下模座側面,除此之外為了避免上模座與定位裝置干涉,在上模座與定位裝置相對處設計避讓槽,其二維結構和實物如圖6所示。

圖6 前定位裝置二維結構及實物
2.3.1 乙字彎處結構改進
經過試模后,發現直角邊成形良好,但是由于乙字彎存在不均勻彈塑性變形,導致乙字彎僅兩端成形高度滿足5 mm的要求,越向中部成形高度越不理想,中心乙字彎成形高度只有2 mm,不能滿足(5±1)mm的要求。因此根據乙字彎實測高度尺寸,采取補償改進措施:①在乙字彎下模鑲件下面從兩端到中間逐步墊上一定厚度的銅皮,并將接縫處打磨光滑,形成上撓;②在對應乙字彎下模鑲件的上模座上從兩端到中間每隔290 mm去除一定厚度材料,并保證接縫處光滑過渡,也形成上撓,如圖7所示。

圖7 上模增加撓度
2.3.2 90°彎曲處展開圖修正
經過試制發現高度為70 mm的直邊彎曲后,在靠近中部缺口處的尺寸不符合圖紙要求,因此進行反向修正,修正后展開圖如圖8所示。

圖8 端梁修正后的展開圖
經過上述2項改進后,再次試模,測量乙字彎處兩端和中部高度均滿足(5±1) mm的要求,高度為70 mm的直邊彎曲后的兩端和中部尺寸也滿足要求,端梁彎曲模和端梁實物如圖9所示。

圖9 端梁彎曲模與成形實物
實際生產證明,改進后的端梁1次彎曲成形模不僅能夠保證端梁的成形質量,還提高了端梁彎曲的生產效率,降低了操作者的勞動強度,解決了生產70 t級敞車時的瓶頸問題。模具設計時將易于拆卸的鑲件結構、抗側向力結構及上撓度結構應用在大型不規則彎曲成形模的上、下模上,實現了技術創新,解決了6 mm高強度耐候鋼材質的長大厚板一邊90°彎曲、另一邊乙字彎曲的成形問題,為類似模具設計提供借鑒。