邢曉棟
(山西高平科興云泉煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
煤炭開采期間,若遇到地質(zhì)構(gòu)造帶時未合理地對巷道進(jìn)行加固支護并做好安全防護措施,勢必會引起重大安全事故,對人身安全和國民經(jīng)濟都會造成嚴(yán)重?fù)p害[1]。回采和挖掘煤礦期間,需要經(jīng)過復(fù)雜的小巷道完成煤炭運輸,因而巷道安全至關(guān)重要,在一定程度上影響著施工效率[2]。為避免煤礦開采引發(fā)安全事故而引發(fā)人員傷亡和經(jīng)濟損失,需強化安全生產(chǎn)防護工作力度[3],進(jìn)一步加強巷道保護,自始至終秉承預(yù)防安全隱患、提高安全作業(yè)能力的核心理念[4]。山西高平科興云泉煤業(yè)有限公司1502綜采工作面頂?shù)装寰鶠閺姸葮O底的軟巖,受秋溝背斜張拉及采動影響,巷道頂板較為破碎,離層量較大,基底軟巖受水作用后[5],強度和穩(wěn)定性發(fā)生變化,嚴(yán)重影響端頭支架拉移工作。因此,對1502 綜采工作面提出了過地質(zhì)構(gòu)造帶技術(shù)方案,運輸順槽頂板和底板進(jìn)行加強支護,使其形成一個穩(wěn)定的整體[6],提高圍巖的自承能力,確保工作面順利通過地質(zhì)構(gòu)造[7]。
山西高平科興云泉煤業(yè)有限公司正在開采15號煤層,煤層傾角為2°~7°,厚度為2.03~4.96 m,平均3.42 m,煤層厚度變化規(guī)律性明顯[8],結(jié)構(gòu)簡單,局部夾矸厚約0.25 m。1502 綜采工作面煤層厚度沿走向由開口6.8 m 向里至約250 m(秋溝向斜軸部)逐漸變厚為3.5 m(運順側(cè)),由250 m(秋溝向斜軸部)向里至約900 m(秋溝背斜軸部)逐漸變薄為2.03 m,由900 m(秋溝向斜軸部)向里至約1690 m 逐漸變厚為4.96 m(回順側(cè))。根據(jù)煤厚等值線圖及附近鉆孔資料預(yù)測工作面煤層中間薄兩側(cè)厚,背斜影響區(qū)域1206~720 m,軸部為NW~SE 向,據(jù)實際揭露背斜軸部位于巷道開口向里約920 m 處,開闊對稱,幅度約35 m,背斜傾角北東翼約3°~9°,傾伏約170 m,西南翼約2°~8°,傾伏約150 m。背斜構(gòu)造受到張拉作用,煤層厚度由翼部向軸部逐漸變薄,軸部最薄約2.1 m。1502 綜采工作面運輸順槽凈寬5.6 m,凈高3.7 m,巷道斷面為20.72 m2。在回采過程中,頂板破碎出現(xiàn)離層、底板底鼓量明顯增大[9],由于原支護參數(shù)不合理,導(dǎo)致回采過程中圍巖應(yīng)力較集中[10],頂?shù)装鍑鷰r最大移近量和兩幫圍巖最大移近量增加明顯,巷道圍巖變形問題亟待解決[11]。
根據(jù)1502 綜采工作面工程條件建立數(shù)值模擬模型,模擬1502 綜采工作面運輸順槽在回采階段的圍巖塑性區(qū)分布情況。圖1 為巷道塑性區(qū)分布圖。由圖1 可以看出,回采影響階段巷道破壞形式主要以剪切破壞和剪切破壞-拉伸破壞為主[12],塑性區(qū)范圍接近3 倍的巷道半徑。其中,0~0.5 m 主要以剪切-拉伸破壞為主,0.5~4 m 處主要以剪切破壞為主,底板塑性區(qū)范圍較大,底板最大塑性破壞深度為4 m。

圖1 巷道塑性區(qū)分布圖
利用FLAC3D模擬巷道在工作面回采階段的底板變形規(guī)律[13],圖2 為底板底鼓位移變化圖。由圖2 可知,巷道底板最大位移量在巷道中部,回采影響階段巷道最大底鼓量為85.6 mm。

圖2 底板底鼓位移變化圖
根據(jù)現(xiàn)場觀測1502 綜采工作面運輸順槽頂板離層儀數(shù)據(jù),運輸順槽在工作面過秋溝背斜期間頂板離層量較大,深部離層量最大值為180 mm,淺層離層量最大值為30 mm,綜合離層量最大值為210 mm。
1502 運輸順槽原支護采用錨桿+錨索支護,未采用底板加固方案,頂板未配備W 型鋼帶,導(dǎo)致頂板圍巖不穩(wěn)定性增大。
現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn),由于工作面巷道破碎段較多,原支護設(shè)計頂板和兩幫錨桿排距為1000 mm,排距過大導(dǎo)致現(xiàn)場支護效果不佳。
在分析原支護不足基礎(chǔ)上,提出了超前支護+長短全錨索+底板加固支護圍巖控制方案。圖3 為運輸順槽長短全錨索支護示意圖。具體的支護參數(shù)如下:

圖3 運輸順槽長短全錨索支護示意圖(mm)
1)超前支護。運順超前從工作面煤壁向外50 m 采用單體液壓支柱走向配合鉸接頂梁支護,橫向人行側(cè)使用道木,皮帶側(cè)使用工字鋼梁進(jìn)行支護[14]。單體液壓支柱采用DW-31.5-200/100,鉸接頂梁采用DJB1200-300,每排布置3 根單體液壓支柱,第一根距左側(cè)煤壁1.0 m,第二根距右側(cè)煤壁1.7 m,第三根距右側(cè)煤壁0.5 m,移設(shè)步距1.2 m。
2)頂板及兩幫支護。巷道頂板短錨索采用規(guī)格為Φ15.24 mm×3500 mm 鋼絞線錨索,每排布置8 根,配合“W”型鋼帶進(jìn)行補強支護,間排距為700 mm×800 mm;采用規(guī)格300 mm×3000 mm×14 mm 拱形錨索托盤,每根使用一節(jié)K2335樹脂錨固劑[15]和2 節(jié)K2360 樹脂錨固劑。單根錨索預(yù)應(yīng)力不小于120 kN。頂板長錨索采用規(guī)格為Φ21.8 mm×7100 mm 鋼絞線錨索,按“5-5”矩形布置,間排距布置為1300 mm×800 mm,設(shè)計錨索預(yù)緊力250 kN。巷道幫部采用短錨索配合異形鋼帶網(wǎng)支護,幫部第1、3、5 根錨索規(guī)格為Φ21.8 mm×3500 mm 鋼絞線錨索,配套使用300 mm×300 mm×16 mm 碟形托盤[16],幫部第2、4 根錨索為規(guī)格Φ15.24 mm×3500 mm 鋼絞線錨索,配套使用180 mm×180 mm×12 mm 碟形托盤,間排距800 mm×800 mm,兩幫每側(cè)每排布置5 根,設(shè)計單根錨索預(yù)應(yīng)力不小于120 kN。兩幫網(wǎng)片采用12#鐵絲編制而成的菱形網(wǎng),網(wǎng)規(guī)格為3000 mm×1400 mm,網(wǎng)格50 mm×50 mm,網(wǎng)片間搭接100 mm,每隔200 mm 聯(lián)網(wǎng)2 道,每隔100 m 鋪2排絕緣網(wǎng)[17]。
3)底板加固。對底板軟巖進(jìn)行起底,使巷道高度達(dá)到設(shè)計高度要求,再采用“砂巖+圓木+錨桿+鋼帶+混凝土”硬化底板,橫向增設(shè)一排原木,規(guī)格為3 m×0.3 m×0.3 m,再使用錨桿配合“M”型鋼帶沿著巷道走向在圓木兩端進(jìn)行固定,每根錨桿使用一根K2360 錨固劑、一根K2335 錨固劑。然后使用強度為C20 混凝土進(jìn)行加固、硬化,厚度200 mm。底板加固可以有效減緩巷道底鼓量,解決底板軟化問題。
1)為檢驗1502 綜采工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶時運輸順槽采用圍巖控制方案后的支護效果,選取有代表性圍巖,在運輸順槽中布置3 個測點來分別觀測巷道圍巖頂?shù)装搴蛢蓭鸵平浚^測周期為50 d,監(jiān)測頻率為2 d/次。圖4 為圍巖變形監(jiān)測圖。

圖4 圍巖變形監(jiān)測圖
由圖4(a)可知,測點1、測點2 和測點3 監(jiān)測的頂?shù)装逡平孔兓?guī)律大致相同。3 測點都是在監(jiān)測前10 d 變形量變化較大,在觀測22 d 后3測點頂?shù)装逡平块_始趨于穩(wěn)定,測點1、測點2和測點3 頂?shù)装逡平糠謩e穩(wěn)定在34 mm、32 mm和29 mm。由圖4(b)可知,測點1、測點2 和測點3 監(jiān)測的兩幫移近量變化規(guī)律大致相同,3 測點都是在監(jiān)測前15 d 變形量變化較大,在觀測20 d 后3 測點兩幫移近量開始趨于穩(wěn)定,測點1、測點2 和測點3 頂?shù)装逡平糠謩e穩(wěn)定在22 mm、24 mm 和21 mm。
2)在1502 綜采工作面運輸順槽使用礦用電子窺視儀對巷道左幫和右?guī)瓦M(jìn)行窺視,觀測采用加固支護圍巖控制方案后巷道兩幫裂隙發(fā)育情況。觀測數(shù)據(jù)顯示:鉆孔深入巷道左幫3 m 處可見煤層較穩(wěn)定,無裂隙發(fā)育;鉆孔深入巷道右?guī)?.5 m 處可見煤層較穩(wěn)定,無裂隙發(fā)育。說明兩幫短錨索和幫部煤巖可以構(gòu)成完整的錨固體,錨固效果好。
綜上監(jiān)測結(jié)果表明,1502 綜采工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶時運輸順槽采用支護方案后,巷道圍巖頂?shù)装搴蛢蓭妥冃瘟棵黠@得到有效控制,變形量穩(wěn)定在可控范圍內(nèi),支護效果較好。
1)數(shù)值模擬分析了1502 綜采工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶巷道圍巖塑性分布區(qū)分布狀態(tài)和變形趨勢,巷道底板最大底鼓量為85.6 mm,最大塑性破壞深度為4 m。
2)提出了超前支護+長短全錨索+底板加固支護圍巖控制方案,對巷道頂板和底板進(jìn)行加強支護,提高了巷道圍巖整體的穩(wěn)定性,可以有效防止頂板離層和底鼓量。
3)3 個測點的頂?shù)装搴蛢蓭鸵平科骄謩e穩(wěn)定在31 mm 和22 mm,鉆孔窺視儀顯示兩幫無裂隙,表明該圍巖控制方案能夠有效控制圍板變形量,支護效果良好。