余宗蔚 陳云靜 吳希 周雪云
[中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢,430082]
聚丙烯(PP)編織制品是我國PP消費的最大市場,主要用于糧食、化肥、水泥等的包裝。隨著我國化肥、糧食、水泥產量的不斷增加,未來幾年PP編織制品依然會占據PP消費的最大市場。拉絲級PP是編織制品的主要原料,其生產工藝主要有液相本體法、氣相法和液相本體-氣相法組合工藝。斷裂伸長率是拉絲級PP的重要指標之一,由于PP在結晶過程會受到各種助劑影響,斷裂伸長率會顯著升高或降低[1-2],若斷裂伸長率偏低,在高速拉伸設備生產編織袋時,容易產生斷絲現象,導致停工。中韓(武漢)石油化工有限公司采用液相環管法工藝裝置生產了拉絲級PP產品PPH-T03,該產品屬于均聚PP,其力學性能與其分子鏈結構(相對分子質量及其分布、等規度等)和凝聚態結構(結晶度、球晶尺寸、片晶厚度等)密切相關[3-6]。
針對拉絲級PP產品PPH-T03出現斷裂伸長率驟降的現象,下面以斷裂伸長率合格及不合格PPH-T03產品為對象,研究了其相對分子質量分布、等規度和結晶性能,分析了產品斷裂伸長率驟降的原因,探討了異常斷裂行為的微觀機理,不僅解決了產品的質量問題,也為同類產品的品控管理積累了經驗。
拉絲級PP粉料及粒料,PPH-T03,中韓(武漢)石油化工有限公司;抗氧劑1010,抗氧劑168,硬脂酸鈣,均為市售。
注塑機,DEMAG 90571,德國住友德馬格集團;電子萬能試驗機,Z005,德國ZwickRoell集團;恒溫恒濕箱,KMF720,德國Blinder公司;高溫凝膠滲透色譜儀(GPC),GPC-IR,西班牙Polymer Char公司;熔體流動速率儀(MFR),7028,意大利Ceast公司;差示掃描量熱儀(DSC),DSC250,美國TA儀器公司;偏光顯微鏡(POM),Axiolab 5,德國蔡司集團。
從聚合裝置采集產品,采用注塑機制成標準樣條,溫度為230 ℃,注射壓力為50 MPa,保壓壓力為60 MPa,保壓時間為40 s,冷卻時間為15 s。將標準樣條置于恒溫恒濕箱48 h,用于性能測試。未加入添加劑的粒料記為1#;添加劑批次為20210819274時,三乙基鋁/給電子體物質的量之比(T/D)為16,18,20的粒料分別記為2#,3#,4#。
拉伸性能測試按照GB/T 1040.2—2022進行,拉伸速率為50 mm/min。
彎曲性能測試按照ISO 178—2019進行,試驗跨度為64 mm,彎曲速率為2 mm/min。
GPC分析:溶劑為1,2,4-三氯苯,溫度為150 ℃,標樣為聚苯乙烯。
MFR測試按照GB/T 3682—2000進行。
等規度測試按照GB/T 2412—2008進行,將一定量的試樣放在索格利特萃取器中,用沸騰正庚烷回流萃取。
DSC分析按照GB/T 19466.3—2004進行。首先將試樣以10 ℃/min從25 ℃升至200 ℃,恒溫5 min,然后以10 ℃/min降至50 ℃,恒溫5 min,再次以10 ℃/min升至200 ℃。
POM分析:將樣品置于熱臺內,以30 ℃/min從25 ℃升溫至200 ℃,恒溫5 min,然后以10 ℃/min降至120 ℃,觀察樣品的結晶行為。
表1為樣品的拉伸性能。

表1 樣品的拉伸性能
由表1可以看出:1#樣品斷裂伸長率大于500.0%,拉伸強度為32.42 MPa,為合格樣品。2#~4#樣品斷裂伸長率均偏低,拉伸強度均偏高,均為不合格樣品。
表2為樣品的MFR和GPC分析。

表2 樣品的MFR及GPC分析
由表2可以看出,4個樣品的MFR,Mw,Mn,Mw/Mn相差均較小,表明催化劑批次間穩定性較好,樣品斷裂伸長率不合格不是相對分子質量及其分布引起的。
表3為樣品的等規度。

表3 樣品的等規度
由表3可以看出,在生產過程中,隨著T/D的增大,產品的等規度均大于98.0%,變化較小,說明產品斷裂伸長率不合格并非等規度偏高所致。
圖1和表4為樣品的DSC分析結果。

圖1 樣品的DSC分析

表4 樣品的DSC分析結果
由圖1和表4可以看出:1#樣品的結晶溫度(Tc)為112.0 ℃,2#~4#樣品的Tc均約為120.0 ℃,均向高溫偏移,且峰形變窄;1#樣品的熔點(Tm)為163.5 ℃,結晶度(Xc)為39.8%,2#~4#樣品的Tm向高溫偏移,Xc增大,表明與1#樣品相比,2#~4#樣品結晶更完善,斷裂伸長率更小。
圖2是樣品的POM形貌。

圖2 樣品的POM形貌
由圖2可以看出:1#樣品呈現出典型的球晶結構,球晶尺寸為50~100 μm;2#~4#樣品的球晶數目較多且尺寸較小,球晶非常細碎,與含有成核劑的PP球晶結構相似。
通過分析可知,與合格樣品相比,不合格樣品的Tc更高、結晶速率更快、片晶厚度更大、結晶更完善,球晶數目多且尺寸較小。然而,隨著T/D的增大,樣品的等規度逐漸降低,但其結晶速率、片晶厚度和Xc并未同步降低,表明不合格樣品結晶性能異常并非由分子鏈結構導致,可能由添加劑引起的凝聚態結構異常導致。
為了探究不同添加劑對樣品力學性能和結晶性能的影響,從聚合裝置采集空白粉料,分別與20210819274批次添加劑、單劑組合(抗氧劑1010、抗氧劑168和硬脂酸鈣)、新到批次添加劑共混制樣,樣品編號分別為5#,6#,7#,其中,T/D均為20。表5和表6分別為3個樣品的拉伸性能和結晶性能。

表5 3個樣品的拉伸性能

表6 3個樣品的結晶性能
由表5和表6可以看出:5#樣品的斷裂伸長率不合格,6#樣品和7#樣品的斷裂伸長率合格,3個樣品的結晶性能存在差異。說明在造粒階段,20210819274批次添加劑含有或混入了某種雜質,起到了成核劑的作用。PPH-T03的斷裂伸長率與其結晶性能密切相關。與PPH-T03合格樣品相比,PPH-T03不合格樣品的熔點更高,表明其片晶厚度更大[7],同時,PPH-T03不合格樣品的Tc更高,結晶更完善,Χc更大,非晶區含量更少。因此,PPH-T03不合格樣品中的系帶分子含量比PPH-T03合格樣品低[8],在拉伸過程中應力傳輸介質較少,導致其斷裂伸長率驟降。
a) PPH-T03不合格樣品的斷裂伸長率普遍約為200.0%,拉伸強度偏大。
b) PPH-T03合格及不合格樣品的分子鏈結構差異很小,但凝聚態結構差異較大,主要表現為不合格樣品的Tc偏高、Tm偏高、Xc偏大,且球晶細碎(合格樣品呈現典型的球晶形貌),表明不合格樣品的片晶厚度偏大、結晶更完善。
c) PPH-T03不合格樣品的斷裂伸長率異常由添加劑導致,更換添加劑批次后,產品的Xc恢復正常,且斷裂伸長率合格。
d) PPH-T03斷裂伸長率不合格的微觀機理:添加劑含有或混入雜質導致PPH-T03產品的片晶厚度增大,結晶更加完善,系帶分子減少,在拉伸過程中的應力傳輸介質減少,導致其斷裂伸長率驟降。