魯慶濤,李金偉,胡鴻淼 (北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司,北京 100101)
近幾年地鐵支護(hù)技術(shù)發(fā)展較快,管棚支護(hù)施工中在傳統(tǒng)的較小直徑Φ 108mm 管棚及Φ600~Φ2300mm 管棚棚蓋法施工方面有較多應(yīng)用,但Φ 219mm 中管徑的施工技術(shù)研究總結(jié)較少。北京地鐵12 號(hào)線和平西橋站原設(shè)計(jì)超前支護(hù)形式為深孔注漿,在車站東側(cè)45m 中扣拱施工期間因管線沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)高頻率發(fā)生紅色超限預(yù)警,綜合考慮上部縱橫復(fù)雜管線及橋梁不可預(yù)估事故發(fā)生概率等方面,經(jīng)變更設(shè)計(jì),在剩余工程初支扣拱措施中增加Q235bΦ 219mm×12mm 管棚支護(hù),在后續(xù)采取管棚支護(hù)方案施工中沉降預(yù)警頻率明顯降低,但未達(dá)到管線累計(jì)沉降量值顯著減少的預(yù)期效果。
由深孔注漿變更管棚支護(hù)措施,從造價(jià)上看勢(shì)必會(huì)增加大額投資,對(duì)初概控制不利。為尋找其實(shí)際與預(yù)期效果的差異,本文從潛在效益性及工藝等方面分析,并把代表本工程特點(diǎn)管線沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)列為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),多方面分析產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)方向。
針對(duì)導(dǎo)洞開挖完成累計(jì)沉降后,以中扣拱施工階段的數(shù)據(jù)分析對(duì)比,尋求兩者的差異性,從沉降數(shù)值大小來(lái)直觀分析Φ219管棚支護(hù)沉降控制效果。
本站地面沉降點(diǎn)因管線錯(cuò)綜分布,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)基本是以管線控制限值為預(yù)警控制值,按沉降量和沉降速率的雙重超限標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn)將自動(dòng)發(fā)生紅色預(yù)警。在車站東段雙線97m 工后統(tǒng)計(jì)中,雙線45m 深孔注漿支護(hù)開挖階段共發(fā)生紅色預(yù)警102 點(diǎn)次,其余雙線52m 管棚支護(hù)下開挖共發(fā)生紅色預(yù)警8 點(diǎn)次。選擇本站右線右洞以深孔注漿支護(hù)施工處的對(duì)應(yīng)典型Ⅰ-Ⅰ斷面和變更后與Ⅰ-Ⅰ相距20m位置Ⅱ-Ⅱ斷面特征點(diǎn),如圖1 測(cè)點(diǎn)位置1-3 和2-3。起始沉降數(shù)據(jù)以小導(dǎo)洞開挖完成最少超過(guò)一個(gè)半月為起始數(shù)據(jù),分析中扣拱期間特征點(diǎn)1-3和2-3沉降差異。

圖1 增加管棚設(shè)計(jì)圖及測(cè)點(diǎn)布置
由圖2 可知,導(dǎo)洞施工期間累計(jì)沉降數(shù)據(jù)差異不大。中扣拱施工階段,采用深孔注漿施工過(guò)程中,Ⅰ-Ⅰ斷面日均速率明顯較大,易發(fā)生沉降速率超限預(yù)警,而Ⅱ-Ⅱ斷面日均速率較為平穩(wěn)。由此可知,管棚施工延緩了因應(yīng)力再分配及土層缺失等導(dǎo)致的土體變形速率。但從長(zhǎng)期看,兩種方案的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位總體沉降量差值不明顯,原因應(yīng)從土體理論沉降影響及施工工藝控制兩方面進(jìn)行分析。

圖2 中扣拱開挖期間管線沉降趨勢(shì)對(duì)比圖
①深孔注漿
采用WSS 后退式水平深孔注漿,注漿范圍拱上1.5m+拱下0.5m(同圖1 小導(dǎo)洞注漿范圍),采用1:1水泥漿。
②Φ219鋼管支護(hù)施工
利用橫通道位置沿拱頂采用液壓頂管機(jī)頂進(jìn)打設(shè)Q235bΦ219mm×12mm無(wú)縫鋼管,基礎(chǔ)節(jié)長(zhǎng)度2m,絲扣連接,內(nèi)部填充水泥砂漿。管棚周邊布置2 根預(yù)制Φ32mm 注漿鋼管進(jìn)行周邊土體注漿充填作業(yè)。
先從土體變形邊界條件進(jìn)行分析,管線點(diǎn)沉降原因較多,涉及土體變形單元邊界條件較為復(fù)雜。假定其土體深孔注漿及小導(dǎo)管注漿加固后土體無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度相同,考慮上部滯水水量較少及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際無(wú)明水情況,忽略土體失水引起排水固結(jié)變形影響,在土方開挖時(shí),邊界土體受力由三維應(yīng)力狀態(tài)瞬變二維應(yīng)力狀態(tài)引起土層應(yīng)力變化并逐步擴(kuò)展深入。
基于礦山法施工隧道封閉較晚和回填注漿延滯性,土體產(chǎn)生變形主要原因?yàn)殚_挖及噴錨支護(hù)過(guò)程主要是由于土體產(chǎn)生向內(nèi)移動(dòng);支護(hù)背后空隙閉合、結(jié)構(gòu)收斂、拱頂下沉引起地層損失等;對(duì)于后期土體蠕變持續(xù)發(fā)生變形,因后續(xù)二襯臨時(shí)拆除等工序重疊影響,暫不做考慮。
因邊界條件不同,根據(jù)摩爾-庫(kù)倫理論判斷其塑性破壞狀態(tài),在重力場(chǎng)及下方土體擾動(dòng)應(yīng)力釋放疊加情況下,地應(yīng)力釋放率(支護(hù)抗力與其重力場(chǎng)下的豎向壓力比值)程度不同,其塑性半徑及塑性破壞程度就不同。因塑性變形狀態(tài)對(duì)地層變形影響較大,所以區(qū)別兩種方案的兩種受力狀態(tài)對(duì)地層分析至關(guān)重要。
兩種方案受力狀態(tài)見圖3~圖5。

圖3 Winker無(wú)限長(zhǎng)梁理論管棚受力示意圖[1]
圖4、圖5 中,E1 為加固土體與管棚折算壓縮模量;E2 為加固土體壓縮模量;△S 為開挖面土體位移;P 為應(yīng)力釋放;hz為與塑性發(fā)展階段有關(guān)的影響高度;△δ為地面最終沉降。

圖4 管棚支護(hù)方案開挖面與初支未穩(wěn)定時(shí)參數(shù)示意圖

圖5 深孔注漿開挖面處參數(shù)示意圖
定性分析兩種方案邊界條件對(duì)地面沉降的影響。E1 遠(yuǎn)大于E2,綜合圖3 分析,開挖階段管棚加固體處總體抗力加大,推斷出土體初始塑性發(fā)展影響高度h1<h2、△S1<△S2。可知深孔注漿方案上部土體塑性發(fā)展較快,容易快速向上延伸,與實(shí)際監(jiān)測(cè)沉降速率超標(biāo)易產(chǎn)生預(yù)警相符合。
最終沉降量較為復(fù)雜,多采用建立模型單元,通過(guò)計(jì)算機(jī)專用軟件分析模擬兩者差異具體大小,但根據(jù)邊界受力條件h1<h2、△S1<△S2,可知綜合沉降量管棚相對(duì)較小,即△δ1<△δ2。考慮到深孔注漿加固土體高度大,土體壓縮模量、土體抗剪增加及開挖過(guò)程中土體撓動(dòng)相對(duì)較小等有利條件,同時(shí)后續(xù)噴錨完成后,注漿土體更易快速與支護(hù)體系結(jié)合穩(wěn)定。而管棚因剛性梁的支護(hù)作用結(jié)合相比慢得多,尤其管棚與初支之間土體的固結(jié)更慢,綜合背后注漿填充滯后特點(diǎn),可得出管棚支護(hù)方案后續(xù)沉降累計(jì)較多,這也驗(yàn)證了實(shí)際監(jiān)測(cè)曲線斜率變化規(guī)律。
綜合以上因素,忽略管棚受力的撓曲變形,最終沉降量管棚相對(duì)較小,即△δ1<△δ2,但差異性不會(huì)太大。
深孔注漿施工應(yīng)用較廣,工藝比較成熟,滿足設(shè)計(jì)參數(shù)要求較為容易。在和平西橋站注漿施工過(guò)程中,因土體上部復(fù)雜性及注漿壓力控制不當(dāng)?shù)仍蚨啻伟l(fā)生地面小隆起(<+2mm),雖對(duì)于路面交通方面存在安全隱患,但對(duì)沉降控制研究方面是有利因素,所以僅從管棚工藝方面分析其沉降不利影響,主要有以下3點(diǎn)。
①因管棚打設(shè)起始角度控制依靠整體的支架體系高度調(diào)整,頂推裝置與后背反力墻不是垂直關(guān)系,其下部較小空隙采用調(diào)整鋼墊板填充,在頂推反力作用下,其穩(wěn)定性要求極高,在狹小的空間施工,控制較為不易,容易產(chǎn)生反力墻下部位移而導(dǎo)致管棚初始角度變化,見圖6。

圖6 管棚施工工作平臺(tái)示意圖
②鋼管采用絲扣連接,因受鋼管直徑限制,現(xiàn)場(chǎng)利用鉆桿旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)一根鋼管與另一根固定鋼管,兩節(jié)鋼管在受旋轉(zhuǎn)力情況下易產(chǎn)生不同軸現(xiàn)象,導(dǎo)致管棚打設(shè)角度偏大或偏小。
③管棚頂進(jìn)施工過(guò)程中因周邊土層擾動(dòng)松弛或管棚周邊產(chǎn)生空隙而產(chǎn)生沉降,采取后注漿補(bǔ)充措施,本工程最長(zhǎng)管棚67m,施工時(shí)間一般需要3d/根,后續(xù)側(cè)面預(yù)留管注漿已明顯滯后土層變形速率,該沉降控制手段明顯不足。
綜上,一旦后續(xù)出現(xiàn)鋼管傾斜超標(biāo),即使采用探棒等測(cè)量設(shè)備測(cè)得數(shù)據(jù)超標(biāo),因其靠整體機(jī)械安裝平臺(tái)調(diào)整鋼管打入角度,處理難度也很大。在開挖過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)0~2 根不等數(shù)量鋼管侵入施工作業(yè)面現(xiàn)象。因管內(nèi)填充砂漿,處理時(shí)間一般需要30min 左右,增大土體應(yīng)力持續(xù)釋放時(shí)間及沉降位移量,對(duì)掌子面穩(wěn)定影響較大。
本工程Φ219 管棚施工的工藝現(xiàn)階段還處于改進(jìn)階段,應(yīng)重點(diǎn)調(diào)整機(jī)械本身在狹窄空間糾偏方法和能力、中直徑鋼管絲扣連接保證同軸控制措施及鉆進(jìn)過(guò)程中同步填充注漿工藝等。
綜合監(jiān)測(cè)情況,理論分析及施工工藝對(duì)比,管棚超前支護(hù)提高了如雨污水管危險(xiǎn)性較大混凝土管線的安全系數(shù),其監(jiān)測(cè)點(diǎn)位沉降速率較為平穩(wěn),能夠較好的擬合管線接口處的變形曲線,從而降低管線斷裂的概率。該車站位于北京市區(qū)中心地帶,埋深淺(7~8m),大部分管線年份久遠(yuǎn),一旦出現(xiàn)較大的沉降差,將會(huì)極大增加安全事故發(fā)生的概率,造成的損失不可估量。管棚在開挖過(guò)程承擔(dān)了塑性發(fā)展階段大部分土壓力,防止坍塌冒頂事故能力得到提升。
管棚施工控制相對(duì)深孔注漿技術(shù)工序復(fù)雜,機(jī)械要求高,施工附加沉降量不可忽略,往往導(dǎo)致最終沉降總量相近。對(duì)于環(huán)境安全要求不高的工程,因深孔注漿工藝成熟、造價(jià)偏低、設(shè)備簡(jiǎn)單,應(yīng)用相對(duì)較為廣泛。
本工程地鐵暗挖車站先后采用深孔注漿及Φ219 管棚超前支護(hù)技術(shù),結(jié)合和平西橋初支扣拱工后效果分析,采用Φ219 管棚上部管線沉降速率控制效果明顯,降低了開挖期間隧道抗坍塌的概率,在復(fù)雜工況下,管棚支護(hù)相對(duì)深孔注漿有一定的優(yōu)勢(shì)。為以后超前支護(hù)方案選擇及類似管棚施工工藝改進(jìn)提供借鑒。